張曉凱,曹韋韋,張榮宇,李海英
(中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司,北京 100176)
燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電(簡(jiǎn)稱CCPP)是目前最為先進(jìn)、成熟的發(fā)電技術(shù)。以焦?fàn)t煤氣為燃料的航改型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電為CCPP發(fā)電技術(shù)的一種,但要求進(jìn)燃機(jī)焦?fàn)t煤氣潔凈度非常高,經(jīng)過(guò)焦化車間凈化工序、焦?fàn)t煤氣精制裝置后仍無(wú)法滿足要求。目前我國(guó)現(xiàn)有焦?fàn)t煤氣輕型燃?xì)廨啓C(jī)在投產(chǎn)初期,燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行都遇到了焦油含量高的困擾,頻繁停機(jī)更換濾芯,原因即是焦?fàn)t煤氣中含有少量苯、萘、焦油等雜質(zhì)成分,這些雜質(zhì)在管道經(jīng)過(guò)過(guò)濾器時(shí),流速降低,或焦?fàn)t煤氣溫度降低時(shí),有一部分會(huì)冷凝析出堵塞燃機(jī)自帶的入口裝置濾芯。如何降低燃機(jī)入口焦?fàn)t煤氣中焦油含量成為燃機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。
針對(duì)燃機(jī)入口焦?fàn)t煤氣過(guò)濾器頻繁堵塞的情況,現(xiàn)有的處理方法都是在燃機(jī)焦?fàn)t煤氣過(guò)濾器前進(jìn)行整改,通過(guò)對(duì)精過(guò)濾器前焦?fàn)t煤氣冷卻、過(guò)濾、加熱脫除焦?fàn)t煤氣中的苯、萘、焦油等雜質(zhì)成分。
現(xiàn)有的技術(shù)方法一:
如圖1中所示為現(xiàn)有焦?fàn)t煤氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工藝流程圖,焦化工藝精制焦?fàn)t煤氣首先進(jìn)入壓縮機(jī)進(jìn)行四級(jí)壓縮,壓縮后的高溫焦?fàn)t煤氣經(jīng)冷卻、分離進(jìn)入過(guò)濾階段,主要包括粗過(guò)濾和精過(guò)濾兩個(gè)階段將煤氣中顆粒物脫除,最后進(jìn)入燃汽輪機(jī)。
圖1 焦?fàn)t煤氣精處理技術(shù)方法一
現(xiàn)有的技術(shù)方法二:
如圖2中所示的流程是基于圖1中的焦?fàn)t煤氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工藝流程發(fā)展起來(lái)的,其主要特點(diǎn)是在焦?fàn)t煤氣過(guò)濾后利用蒸汽對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行加熱,使焦?fàn)t煤氣中雜質(zhì)保持氣態(tài)進(jìn)入燃機(jī)。
圖2 焦?fàn)t煤氣精處理技術(shù)方法二
圖1中的技術(shù)方案,利用了焦?fàn)t煤氣的物理特性對(duì)煤氣進(jìn)行凈化處理,但在設(shè)備運(yùn)行中還是出現(xiàn)了精過(guò)濾器頻繁堵塞的現(xiàn)象。其主要原因是壓縮后的焦?fàn)t煤氣經(jīng)過(guò)冷卻后溫度降低,雖然在冷卻后設(shè)置了氣水分離裝置,但由于分離后的煤氣溫度依舊保持在煤氣中苯、萘等雜質(zhì)的結(jié)晶露點(diǎn)以下,使得各雜質(zhì)繼續(xù)在管道中析出,從而導(dǎo)致焦?fàn)t煤氣精過(guò)濾器的頻繁堵塞。
圖2中的技術(shù)方案使得圖1中的煤氣凈化方案得到了改進(jìn),通過(guò)這種改進(jìn)在實(shí)際運(yùn)行中取得了一定的效果。但圖2中的技術(shù)方案系統(tǒng)能耗比較高,沒(méi)有對(duì)工藝過(guò)程中的余熱進(jìn)行有效利用。由于加壓后的高溫煤氣在氣水換熱器中直接與循環(huán)冷卻水進(jìn)行換熱,將熱量通過(guò)冷卻塔直接排至大氣環(huán)境中,一方面造成熱量的浪費(fèi),另一方面循環(huán)水在散熱過(guò)程中會(huì)損失一部分的水量,造成水資源浪費(fèi)。
針對(duì)目前存在的兩種焦?fàn)t煤氣精處理方法,現(xiàn)提出以下處理方案,如圖3所示。
圖3 焦?fàn)t煤氣熱法精處理方案
具體介質(zhì)流程如下:
首先,焦?fàn)t煤氣經(jīng)過(guò)煤氣壓縮機(jī)四級(jí)壓縮變?yōu)楦邷馗邏好簹膺M(jìn)入一級(jí)冷卻器1,在與凈化后的焦?fàn)t煤氣換熱后進(jìn)入二級(jí)冷卻器2進(jìn)行二次降溫,使得焦?fàn)t煤氣溫度降低到焦油、苯、萘等雜質(zhì)結(jié)晶溫度點(diǎn)以下。低溫焦?fàn)t煤氣進(jìn)入氣水分離器3首先脫除部分焦油和水分依次進(jìn)入過(guò)濾精度分別為5 μm、3 μm的一級(jí)過(guò)濾器4、二級(jí)過(guò)濾器5將結(jié)晶的苯、萘等雜質(zhì)脫除變?yōu)閮艋範(fàn)t煤氣。在一級(jí)冷卻器1后增設(shè)蒸汽加熱器6,利用蒸汽對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行二次加熱,通過(guò)調(diào)整設(shè)備入口蒸汽流量,使得焦?fàn)t煤氣溫度保持在焦油、苯、萘等雜質(zhì)結(jié)晶露點(diǎn)溫度以上,保證過(guò)濾以后的焦?fàn)t煤氣中的雜質(zhì)在進(jìn)入燃機(jī)前不再結(jié)晶析出。
這種焦?fàn)t煤氣精處理方法優(yōu)化方案最大限度地利用了煤氣壓縮機(jī)后的焦?fàn)t煤氣余熱,用高溫未凈化焦?fàn)t煤氣加熱凈化后的焦?fàn)t煤氣,減少冷卻水量消耗的同時(shí)也降低了蒸汽加熱器蒸汽量的消耗。
以一臺(tái)20000 m3/h焦?fàn)t煤氣壓縮機(jī)為例,壓縮機(jī)入口焦?fàn)t煤氣溫度40℃,經(jīng)過(guò)四級(jí)壓縮后焦?fàn)t煤氣溫度120℃,一級(jí)冷卻器凈化焦?fàn)t煤氣入口溫度40℃,出口100℃,焦?fàn)t煤氣定壓比熱容Cp=11 kJ/kg℃,密度 ρ=0.4 kg/m3。
一級(jí)冷卻器換熱量:
式中,M——質(zhì)量流量,kg/h;
Cp——定壓比熱容,kJ/kg℃;
T1——焦?fàn)t煤氣進(jìn)口溫度,℃;
T2——焦?fàn)t煤氣出口溫度,℃;
通過(guò)計(jì)算,節(jié)約標(biāo)煤約180 kg/h。
通過(guò)對(duì)當(dāng)前輕型燃機(jī)入口焦?fàn)t煤氣精處理方法的對(duì)比分析,提出了一種優(yōu)化的方案,相較于原來(lái)的焦?fàn)t煤氣精處理方法,本優(yōu)化方案的優(yōu)勢(shì)在于利用焦?fàn)t煤氣自身熱量,既節(jié)水又節(jié)能,對(duì)今后的焦?fàn)t煤氣凈化工藝有一定的指導(dǎo)意義。