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        鍋爐引風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造實(shí)踐

        2018-09-22 09:16:16張小飛
        冶金動力 2018年10期
        關(guān)鍵詞:低電壓線電壓擋板

        甘 健,張小飛

        (馬鋼股份有限公司設(shè)備部,安徽馬鞍山 243009)

        前言

        馬鋼熱電總廠共有3臺煤粉鍋爐,每臺煤粉鍋爐配置2臺引風(fēng)機(jī),2016年脫硫脫硝改造時,為適應(yīng)脫硫脫硝系統(tǒng)的各種運(yùn)行工況及后續(xù)超凈排放的需要,引風(fēng)機(jī)由原來的630kW增容至1250 kW。由引風(fēng)機(jī)入口擋板來調(diào)整引風(fēng)機(jī)風(fēng)量,運(yùn)行時擋板開度在40%~50%之間,由于引風(fēng)機(jī)裕量較大,增大了節(jié)流損耗,為降低引風(fēng)機(jī)單耗,提高風(fēng)機(jī)效率,2017年12月份擬對煤粉爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造,經(jīng)研究先對3#爐2臺引風(fēng)機(jī)進(jìn)行高壓變頻改造,待改造成功后再擇機(jī)對1#、2#爐進(jìn)行高壓變頻改造。

        1 運(yùn)行現(xiàn)狀

        1.1 設(shè)備參數(shù)

        1#、2#、3#爐設(shè)備配置參數(shù)如下:

        電機(jī)參數(shù):

        型號:YXKK630-6;

        額定功率:1250 kW;

        額定電流:146.8 A;

        額定電壓:6 kV;

        功率因數(shù):0.86;

        額定轉(zhuǎn)速:990 r/min;

        極對數(shù):3;

        臺數(shù):6。

        風(fēng)機(jī)參數(shù):

        型號:AI5316-1.0848;

        額定流量:319000 m3/h;

        壓力(揚(yáng)程):8.319 kPa;

        臺數(shù):6。

        1.2 存在的問題

        從DCS采集的數(shù)據(jù)來看,引風(fēng)機(jī)入口擋板開度在40%~50%左右,引風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行工況點(diǎn)與風(fēng)機(jī)的高效運(yùn)行區(qū)域偏離較遠(yuǎn),從而使風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率大大降低。根據(jù)有關(guān)設(shè)計規(guī)程規(guī)定,燃煤鍋爐的引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量裕度應(yīng)為5%~10%,風(fēng)壓裕度應(yīng)為10%~15%。從實(shí)際運(yùn)行工況來看,引風(fēng)機(jī)風(fēng)量和風(fēng)壓的裕量均較大,長期運(yùn)行易產(chǎn)生以下幾點(diǎn)問題:

        (1)閥門調(diào)整節(jié)流損失大、管網(wǎng)損失嚴(yán)重、系統(tǒng)效率低,能耗高。

        (2)長期的40%~50%左右的閥門開度,加速閥門自身磨損,導(dǎo)致閥門控制特性變差。

        (3)管網(wǎng)壓力過高威脅系統(tǒng)設(shè)備密封性能,嚴(yán)重時導(dǎo)致閥門泄漏,不能關(guān)嚴(yán)等情況發(fā)生。

        (4)在鍋爐啟動及低負(fù)荷運(yùn)行時,引風(fēng)機(jī)振動大,燃燒調(diào)整難度大。

        (5)工頻啟動時啟動電流大,對電網(wǎng)的沖擊很大。

        因此,采用變頻調(diào)速改造不僅能降低節(jié)流損耗,同時也能解決由調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板而產(chǎn)生的一系列問題。

        2 改造技術(shù)方案

        引風(fēng)機(jī)是鍋爐的重要輔機(jī)之一,它將鍋爐燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)除塵裝置后排向煙道,用來調(diào)整鍋爐爐膛負(fù)壓的穩(wěn)定,引風(fēng)機(jī)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行直接影響鍋爐的安全運(yùn)行。

        根據(jù)有關(guān)規(guī)程規(guī)定,電廠鍋爐引風(fēng)機(jī)應(yīng)具有良好的高低電壓穿越性能,即,當(dāng)外部故障或擾動引起的變頻器進(jìn)線電壓跌落幅值和持續(xù)時間在低電壓穿越區(qū)內(nèi)時,變頻器應(yīng)能夠保障供電對象的安全運(yùn)行;當(dāng)外部故障或擾動引起的變頻器進(jìn)線電壓運(yùn)行在高電壓穿越區(qū)內(nèi)時,變頻器應(yīng)能夠保障供電對象的安全運(yùn)行。

        因此,引風(fēng)機(jī)高壓變頻器的選型除了要滿足常規(guī)高壓變頻器技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外,還要滿足高低電壓穿越的技術(shù)要求。

        高低電壓穿越技術(shù)要求如下:

        變頻器低電壓穿越區(qū)分為瞬時低電壓穿越區(qū)、短時低電壓穿越區(qū)、持續(xù)低電壓穿越區(qū)三個區(qū)域。

        1)變頻器瞬時低電壓穿越區(qū)。變頻器進(jìn)線電壓幅值小于額定電壓,且大于或等于20%額定電壓,且持續(xù)時間t≤0.5 s的區(qū)域。

        2)變頻器短時低電壓穿越區(qū)。變頻器進(jìn)線電壓幅值小于額定電壓,且大于或等于60%額定電壓,且持續(xù)時間t在0.5 s<t≤5s的區(qū)域。

        3)變頻器持續(xù)低電壓穿越區(qū)。變頻器進(jìn)線電壓幅值小于額定電壓,且大于或等于90%額定電壓,且持續(xù)時間t>5 s的區(qū)域。

        變頻器高電壓穿越區(qū)分為瞬時高電壓穿越區(qū)、持續(xù)高電壓穿越區(qū)兩個區(qū)域。

        1)變頻器瞬時高電壓穿越區(qū)。變頻器進(jìn)線電壓幅值大于額定電壓,且小于或等于130%額定電壓,且持續(xù)時間t≤0.5 s的區(qū)域。

        2)變頻器持續(xù)高電壓穿越區(qū)。變頻器進(jìn)線電壓幅值大于額定電壓且小于等于110%額定電壓,且持續(xù)時間t>0.5 s的區(qū)域。

        2.1 變頻器選型及方案

        經(jīng)過廣泛的市場調(diào)研,采用蘇州匯川技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HD90系列高壓變頻器 (HD90-F060/1800-DB),該公司生產(chǎn)的高壓變頻器采用功率單元級聯(lián)式技術(shù)路線,矢量控制高壓變頻器,控制核心采用DSP+ARM+FPGA組成,指令在納秒級完成,控制波形和逆變波形可以實(shí)時校驗(yàn)。除常規(guī)的保護(hù)、控制功能外,還具有磁鏈閉環(huán)矢量控制技術(shù)、高頻技術(shù)、快速疊頻技術(shù)、Syn-transfer技術(shù)、非對稱旁路技術(shù)等功能,此外該型號高壓變頻器的高低電壓穿越性能已經(jīng)過中國電力科學(xué)院檢測通過,滿足高低電壓穿越技術(shù)要求。

        結(jié)合我廠生產(chǎn)特點(diǎn),為在變頻器故障時仍能滿足鍋爐連續(xù)生產(chǎn)的需要,擬采用以下改造方案。

        2.2 一拖一自動旁路

        見圖1,運(yùn)行方式:

        變頻運(yùn)行時,斷開KM3,閉合QS1和QS2,然后合接觸器KM1和KM2,送高壓電,變頻器此時具備變頻運(yùn)行狀態(tài);工頻運(yùn)行時,斷開KM1和KM2,閉合KM3。

        當(dāng)檢修變頻器時,一定要把QS1和QS2斷開,形成明顯的斷點(diǎn),保證檢修人員的安全。

        圖1 一拖一自動旁路

        切換說明:

        當(dāng)變頻裝置出現(xiàn)故障停機(jī)時,變頻器自動斷開進(jìn)線接觸器KM1和出線接觸器KM2,通過Syntransfer技術(shù)自動完成變頻至工頻的同步切換,使引風(fēng)機(jī)安全地切換至工頻電源下運(yùn)行。

        2.3 變頻改造方案

        2.3.1 一次接線簡圖見圖2。

        圖2 一次接線簡圖

        2.3.2 系統(tǒng)操作方案

        高壓變頻器將配置本地控制以及遠(yuǎn)程控制兩種操作方式,通過控制柜門上的“本地/遠(yuǎn)程”轉(zhuǎn)換開關(guān)進(jìn)行切換。

        1)本地控制

        HD90高壓變頻器本地操作方式為觸摸屏,觸摸屏采用匯川Inotouch系列7寸HMI,不僅可以進(jìn)行變頻器的啟停、復(fù)位、頻率給定等基本功能,而且可以查看具體的趨勢曲線、單元狀態(tài)、運(yùn)行日志、故障報警詳情等,方便查看。

        2)DCS遠(yuǎn)程控制

        將變頻器的控制、保護(hù)、信號等接口全部接入DCS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)DCS遠(yuǎn)程控制,方便運(yùn)行人員操作和監(jiān)控。

        2.4 變頻器與DCS接口

        初步確定高壓變頻器接入DCS的接口有:10路開關(guān)輸入、15路開關(guān)輸出、4路模擬量輸入和5路模擬量輸出端子(具體待設(shè)計聯(lián)絡(luò)會確定),常用IO端子信息見表1。

        表1 常用IO端子信息

        3 改造后的功能

        3.1 軟起動功能

        采用變頻調(diào)速裝置后引風(fēng)機(jī)起動時可以從0轉(zhuǎn)/分逐漸平穩(wěn)的升到所需轉(zhuǎn)數(shù),減少了啟動沖擊和機(jī)械摩擦、震動,改善了引風(fēng)機(jī)的啟動特性,延長電動機(jī)使用壽命。

        3.2 改善生產(chǎn)工藝

        特別在低負(fù)荷時,風(fēng)量調(diào)整更加穩(wěn)定、精確。由于變頻器的調(diào)速平滑、控制精度高,所以風(fēng)量波動范圍小,更能滿足現(xiàn)場工藝要求,同時減少了入口擋板的操作,降低擋板的磨損。

        3.3 全部實(shí)現(xiàn)DCS遠(yuǎn)方操作

        易于實(shí)現(xiàn)自動控制,并能顯示設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、故障信息及故障診斷等。

        3.4 節(jié)能,降低成本

        投入變頻裝置后,引風(fēng)機(jī)入口擋板處于全開位置,節(jié)流損失降到零,實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行的效果。

        4 改造后節(jié)能效益評估

        2017年4月馬鋼熱電總廠3臺煤粉鍋爐引風(fēng)機(jī)全部完成變頻改造。變頻系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

        4.1 改造前功率

        改造前功率見表2。

        表2 改造前功率

        4.2 風(fēng)量與擋板關(guān)系

        風(fēng)機(jī)風(fēng)量與風(fēng)門擋板開度的曲線圖如圖3。

        圖3 風(fēng)量擋板開度關(guān)系曲線圖

        根據(jù)圖3曲線圖,在不同風(fēng)門擋板開度下,可查的實(shí)際的流量比,由于風(fēng)機(jī)的風(fēng)量與轉(zhuǎn)速成正比,所以可知理論的風(fēng)機(jī)調(diào)速比。 采用變頻調(diào)速后,降低風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速會使得風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓也大副降低,為了避免風(fēng)壓過低,對變頻后的調(diào)速比(風(fēng)量比)按82%對應(yīng)風(fēng)門開度為40%計算技改后的功耗如下:

        有功功率:564.6×6=3387.6 kW

        4.3 節(jié)電量測算

        技改前小時功耗:4325.4 kW;

        技改后小時功耗:3387.6 kW;

        小時節(jié)電量:937.8 kWh;

        年節(jié)電量:7502400 kWh;

        節(jié)電率:21.7%.

        經(jīng)過測算,變頻改造后小時功耗由4325.4 kW下降到3387.6 kW,按年運(yùn)行8000 h計算,年度節(jié)電量達(dá)750萬kWh,節(jié)電率約 21.7%,節(jié)能效果明顯,進(jìn)一步提高了企業(yè)運(yùn)營效益。

        5 結(jié)語

        此次改造從實(shí)際應(yīng)用出發(fā),對引風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中關(guān)鍵問題進(jìn)行了研究,利用變頻改造解決了引風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中能耗高問題,改善了風(fēng)機(jī)振動以及閥門控制特性。取得了良好的應(yīng)用效果。

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