雷 杰,許艷芝,郭政波
(中國飛行試驗研究院 發(fā)動機所,陜西 西安 710089)
發(fā)動機喘振是氣流沿壓縮系統(tǒng)軸線方向發(fā)生低頻高幅振蕩現(xiàn)象[1-2],在飛行試驗中具有多發(fā)性、突發(fā)性等特點,輕則造成發(fā)動機工況急劇惡化,重則導(dǎo)致發(fā)動機機械損傷,嚴(yán)重危及飛行安全[3-4]。喘振發(fā)生時,可以觀察到發(fā)動機工作不連續(xù),轉(zhuǎn)速擺動或下降,排氣溫度升高,有喘聲并急劇振動,同時發(fā)出低沉的噪聲,推力急劇下降[5-7]。
引起發(fā)動機喘振的原因很多,主要包括以下3類:(1)發(fā)動機幾何調(diào)節(jié)機構(gòu)工作異常、燃油控制異常以及機械故障引起的發(fā)動機氣動失穩(wěn)[8];(2)發(fā)動機進氣畸變和進氣道斜板調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障等引起的進氣擾動[9-10];(3)發(fā)動機喘振裕度不足,導(dǎo)致發(fā)動機穩(wěn)定裕度過低[8]。
某發(fā)動機在飛行試驗中出現(xiàn)了喘振停車故障,本文從引起發(fā)動機喘振的3個方面影響因素入手,分析了該發(fā)動機喘振停車故障原因,有針對性地給出了發(fā)動機調(diào)整措施,并對調(diào)整措施進行了試驗驗證。
發(fā)動機風(fēng)扇可調(diào)導(dǎo)向葉片角度α1、壓氣機可調(diào)導(dǎo)向葉片角度α2、尾噴口喉部面積D8以及飛機進氣道斜板可調(diào)。喘振故障發(fā)生在高空發(fā)動機加速過程中,圖1為喘振發(fā)生時發(fā)動機主要參數(shù)變化曲線。
圖1 喘振時發(fā)動機主要參數(shù)變化曲線
由圖1可知,發(fā)動機喘振出現(xiàn)在節(jié)流狀態(tài)油門上推過程中,9.1s喘振后受消喘切油影響,發(fā)動機轉(zhuǎn)速、排氣溫度以及壓氣機出口總壓P31開始下降,其中排氣溫度以及P31在下降過程中均出現(xiàn)擺動現(xiàn)象,9.9s高壓轉(zhuǎn)速下降至空中慢車轉(zhuǎn)速以下,排氣溫度開始出現(xiàn)大幅上升并伴有轉(zhuǎn)速懸掛,28s排氣溫度超溫,發(fā)動機觸發(fā)2次切油保護程序后手動拉停。
根據(jù)上述發(fā)動機喘振故障現(xiàn)象,可以看出存在兩個方面問題:發(fā)動機喘振和消喘失效。下文針對這兩個問題進行研究和分析。
圖2和圖3分別為發(fā)動機風(fēng)扇前導(dǎo)向葉片α1和壓氣機前導(dǎo)向葉片α2調(diào)節(jié)過程變化曲線,圖中α1和α2的值越大,代表風(fēng)扇和壓氣機葉柵級間流通面積越大。由圖2和圖3可知,發(fā)動機喘振前首先處于減速過程,α1減速過程調(diào)節(jié)處于瞬態(tài)控制線范圍內(nèi),并停留在最小極限調(diào)節(jié)位置。α2減速過程調(diào)節(jié)出現(xiàn)部分小于允許使用下界的現(xiàn)象,屬于發(fā)動機減速過程超前調(diào)節(jié),可以提高發(fā)動機的穩(wěn)定工作裕度。發(fā)動機喘振時,α1和α2均處于正常調(diào)節(jié)位置,后續(xù)受發(fā)動機消喘影響,α2先后出現(xiàn)5次關(guān)小消喘調(diào)節(jié)過程,α1由于已經(jīng)處于最小調(diào)節(jié)極限位置,消喘時其調(diào)節(jié)位置不變。綜上可知,發(fā)動機喘振前后α1和α2調(diào)節(jié)過程均正常。
圖2 α1調(diào)節(jié)過程變化曲線
圖3 α2調(diào)節(jié)過程變化曲線
圖4為發(fā)動機尾噴口喉部面積D8隨高壓換算轉(zhuǎn)速的變化曲線圖。由圖4可知,發(fā)動機喘振前,D8按照高壓轉(zhuǎn)速控制正常處于小喉部面積位置,發(fā)動機喘振后,D8正常執(zhí)行了4次面積適當(dāng)放大的消喘措施,后續(xù)由于高壓換算轉(zhuǎn)速降低,D8按照高壓轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)為大喉部面積狀態(tài),發(fā)動機喘振前后D8調(diào)節(jié)未見異常情況。
圖4 發(fā)動機D8調(diào)節(jié)過程變化曲線
喘振時發(fā)動機會自動執(zhí)行消喘切油以及遭遇啟動程序,消喘切油結(jié)束后,主燃燒室供油會自動恢復(fù),使發(fā)動機恢復(fù)到喘振前穩(wěn)定狀態(tài)。圖5為發(fā)動機主燃燒室燃油壓力變化曲線。由圖5可知,喘振前在油門桿上推后,燃燒室燃油壓力正常上升。喘振后發(fā)動機先后執(zhí)行了5次切油程序,其中第1次切油后發(fā)動機高壓轉(zhuǎn)速降至慢車以下,出現(xiàn)停車現(xiàn)象。后續(xù)在消喘切油和啟動供油影響下,主燃燒室燃油壓力在空中最小供油量上下波動,發(fā)動機出現(xiàn)轉(zhuǎn)速懸掛、排氣超溫,發(fā)動機拉停前執(zhí)行了2次正常的超溫切油保護程序??梢钥闯觯駮r發(fā)動機主機消喘切油出現(xiàn)異常,正常消喘系統(tǒng)切油后,發(fā)動機主燃燒室供油量不低于空中最小供油量限制,發(fā)動機出現(xiàn)停車是由消喘切油過深導(dǎo)致,而啟動供油和消喘切油二者綜合作用則使發(fā)動機轉(zhuǎn)速出現(xiàn)懸掛。
圖5 發(fā)動機燃燒室燃油壓力變化曲線
圖6為發(fā)動機喘振前后飛行姿態(tài)變化情況。由圖6可知,喘振時飛機在同一高度水平飛行,其高度保持在0.647Hp.max(Hp.max表示飛機升限)附近,馬赫數(shù)保持在0.65,進氣道斜板未起調(diào),迎角α不超過4.8°,俯仰角θ不超5.7°,側(cè)滑角β接近0,法向過載Nz變化范圍在0.9~1.1g(高度降低之前),縱向過載Nx和側(cè)向過載Ny接近0??梢钥闯?,發(fā)動機喘振時飛行姿態(tài)穩(wěn)定,發(fā)動機進氣條件良好,不會造成嚴(yán)重的進氣擾動,可以排除進氣擾動影響。
圖6 發(fā)動機飛行姿態(tài)變化曲線
發(fā)動機喘振時,消喘系統(tǒng)會執(zhí)行短時關(guān)小α1和α2、減小主機供油量、增大D8及進氣道斜板板位(起調(diào)條件下)、遭遇啟動等措施,使發(fā)動機恢復(fù)至喘振前油穩(wěn)定狀態(tài)。從圖2可看出,發(fā)動機喘振時,α1受最小調(diào)節(jié)極限位置限制不再執(zhí)行消喘關(guān)小措施。從圖3可看出,發(fā)動機喘振后,α2先后出現(xiàn)5次明顯關(guān)小消喘調(diào)節(jié)過程,說明α2正常執(zhí)行了消喘措施。從圖4可看出,D8正常執(zhí)行了4次D8放大消喘措施,其在執(zhí)行的第5次消喘指令時,D8受轉(zhuǎn)速降低影響執(zhí)行放大調(diào)節(jié)過程,故未能直接觀察到第5次的消喘調(diào)節(jié)過程。從圖5可看出,發(fā)動機喘振時先后執(zhí)行了5次消喘切油和遭遇啟動程序,但在主機消喘切油后,主燃油室供油量出現(xiàn)低于空中最小供油量限制的異常情況,說明發(fā)動機消喘切油深度控制出現(xiàn)問題。地面整機檢查后,發(fā)現(xiàn)啟動裝置控制切油深度的節(jié)流嘴出現(xiàn)脫落,導(dǎo)致發(fā)動機消喘過度切油。
表1 發(fā)動機慢車至中間狀態(tài)加速性對比
綜上可知,喘振發(fā)生時發(fā)動機參數(shù)正常,進氣穩(wěn)定,幾何機構(gòu)調(diào)節(jié)和燃油控制正常,發(fā)動機穩(wěn)定裕度不足是導(dǎo)致加速過程中發(fā)動機出現(xiàn)喘振的主要原因。發(fā)動機空中出現(xiàn)停車是由啟動裝置機械問題導(dǎo)致發(fā)動機消喘切油過深引起,消喘切油和啟動供油的綜合作用使得發(fā)動機出現(xiàn)轉(zhuǎn)速懸掛現(xiàn)象,是發(fā)動機消喘失效的主要原因。
根據(jù)上文發(fā)動機喘振停車故障分析結(jié)果,為了解決發(fā)動機穩(wěn)定裕度不足以及消喘切油過深問題,采取排故措施如下:
(1)減少發(fā)動機加速供油量,將壓氣機α2沿n2 cor減小方向適當(dāng)關(guān)小(減小進氣攻角,改善葉片吸力面的氣流分離),提高發(fā)動機穩(wěn)定裕度;
(2)重新安裝脫落的啟動裝置節(jié)流嘴,進行地面消喘驗證。
發(fā)動機啟動裝置節(jié)流嘴重新安裝后進行了地面消喘驗證,具體結(jié)果見表2,可知地面消喘后未見停車現(xiàn)象,發(fā)動機消喘切油控制恢復(fù)正常。
在0.647Hp.max(喘振高度)進行了發(fā)動機加速性對比試驗,并在0.647Hp.max喘振工作點進行3次復(fù)查驗證試驗,試驗時發(fā)動機工作均正常,未再出現(xiàn)喘振現(xiàn)象。其中,慢車至中間加速性對比驗證結(jié)果見表3,可知調(diào)整發(fā)動機后,0.647Hp.max上慢車至中間加速時間變長,由于發(fā)動機喘振故障未再復(fù)現(xiàn),驗證了本文發(fā)動機喘振擴穩(wěn)措施的有效性。
表2 消喘功能驗證結(jié)果
表3 加速性對比驗證結(jié)果
根據(jù)發(fā)動機喘振停車故障分析以及排故措施驗證結(jié)果,可以得到以下結(jié)論:
(1)發(fā)動機加速供油量設(shè)計與穩(wěn)定裕度不匹配導(dǎo)致發(fā)動機在加速過程中出現(xiàn)了喘振,穩(wěn)定裕度不足是發(fā)動機喘振的主要原因。
(2)機械故障導(dǎo)致主機消喘切油過深,喘振切油后發(fā)動機狀態(tài)降至慢車以下,主機出現(xiàn)停車現(xiàn)象。消喘切油和啟動供油的綜合作用使發(fā)動機出現(xiàn)轉(zhuǎn)速懸掛,直接導(dǎo)致發(fā)動機排氣超溫和消喘失效。
(3)減小發(fā)動機加速供油量以及關(guān)小壓氣機α2角度可以有效提高發(fā)動機穩(wěn)定裕度,但會影響發(fā)動機加速性能。