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        高含硫天然氣凈化裝置低處理量工況下運行模式創(chuàng)新應(yīng)用

        2019-04-09 03:11:38王曉宗王擁軍徐政雄韓鵬
        油氣與新能源 2019年2期
        關(guān)鍵詞:酸氣胺液克勞斯

        王曉宗* 王擁軍 徐政雄 韓鵬

        (中國石化達州天然氣凈化有限公司)

        0 引言

        普光氣田是我國已投產(chǎn)的規(guī)模最大、豐產(chǎn)最高的特大型海相整裝氣田。集輸系統(tǒng)采用加熱節(jié)流、全濕氣保溫混輸工藝。井口天然氣經(jīng)集氣支線進入集氣干線,匯聚至集氣末站,經(jīng)分水后輸送至天然氣凈化廠。集輸管道采用緩蝕劑批處理預膜技術(shù)進行防腐,期間輸送氣量降低,會打破天然氣凈化廠蒸汽系統(tǒng)平衡,影響全廠平穩(wěn)運行,給天然氣凈化廠的高效生產(chǎn)組織帶來挑戰(zhàn)。通過開展“凈化裝置低處理量工況下運行模式創(chuàng)新”項目,解決了批處理等處理量大幅下降工況下蒸汽不足的問題,避免了聯(lián)合裝置頻繁停運、復產(chǎn),大幅提高了生產(chǎn)效率,降本增效效果顯著。

        1 凈化廠聯(lián)合裝置工藝

        普光天然氣凈化廠(簡稱凈化廠)主要工藝裝置為6套聯(lián)合裝置,每套聯(lián)合裝置分為兩個系列。一系列包括MDEA(甲基二乙醇胺)脫硫、TEG(三甘醇)脫水、二級克勞斯硫磺回收、斯科特加氫還原尾氣處理及酸水汽提五個單元[1],二系列脫水及酸水汽提兩個單元與一系列共用,其余部分與一系列相同,兩列間設(shè)有酸氣連通線。單列處理規(guī)模為300×104m3/d。

        高含硫原料氣(H2S含量13%~18%,CO2含量8%~10%)進入脫硫單元一、二級主吸收塔,利用MDEA溶液在吸收塔內(nèi)與原料氣逆流接觸[2],脫除其中H2S和CO2,使其含量分別低于6 mg/m3和3%。凈化天然氣經(jīng)三甘醇脫水后外輸。MDEA溶液經(jīng)胺液再生塔再生后循環(huán)利用[3],產(chǎn)生的酸氣(H2S含量58.0%~60.5%)進入硫磺回收單元。酸氣與一定比例的空氣在克勞斯爐中燃燒,保持過程氣中H2S與SO2摩爾比為2:1,在克勞斯爐及一、二級反應(yīng)器中,H2S與SO2反應(yīng)生成單質(zhì)硫。尾氣處理單元燃燒器內(nèi),燃料氣與不足量的空氣燃燒生成H2和CO,與克勞斯尾氣混合后進入加氫反應(yīng)器,將尾氣中SO2、COS還原為H2S,經(jīng)尾氣吸收塔吸收凈化后,進尾氣焚燒爐。聯(lián)合裝置簡要工藝如圖1所示。

        圖1 聯(lián)合裝置工藝原理流程圖

        2 聯(lián)合裝置運行模式創(chuàng)新的必要性

        普光氣田集輸管道批處理預膜周期為每1~3個月1次。2018年1月至11月間,大型管道批處理6次,單次持續(xù)8~14 h,期間輸送氣量降幅達600×104~750×104m3/d。上游批處理作業(yè)呈現(xiàn)“周期性、頻率高、時間短”的實際特點。

        由于凈化廠主要采用聯(lián)合裝置余熱產(chǎn)生蒸汽,通過動力站鍋爐調(diào)峰,原料氣量的降低直接影響全廠中壓蒸汽產(chǎn)量。據(jù)推算,若全廠處理量下降幅度大于600×104m3/d,動力站鍋爐供應(yīng)能力將無法彌補蒸汽量的下降。打破原有蒸汽平衡,必須停運聯(lián)合裝置,重新建立平衡,否則可能引起汽驅(qū)停機甚至全廠停工[4]。凈化廠蒸汽平衡情況見圖2。

        圖2 凈化廠蒸汽平衡圖

        大型天然氣凈化裝置的停工模式主要有:兩列各50%負荷運行模式、單列“悶爐”模式、單列“停工”模式和“一拖二”模式,不同停工模式優(yōu)缺點對比見表1。近年來,隨著聯(lián)合裝置運行年限的增加,設(shè)備腐蝕問題形勢日益嚴峻,頻繁開停工會對聯(lián)合裝置造成嚴重危害,溫度、壓力的大幅變化加速設(shè)備腐蝕,“維持全廠蒸汽平衡”與“減少開停機次數(shù)”之間的矛盾日益突出。同時,國家對環(huán)保提出了更高的要求,凈化廠對廢氣、廢水的產(chǎn)生有了更加嚴格的控制。在這些形勢下,迫切需要進行生產(chǎn)運行模式的創(chuàng)新,改變聯(lián)合裝置低處理量下被動停機的局面。

        表1 聯(lián)合裝置不同停工模式對比

        3 聯(lián)合裝置“休眠”運行模式的創(chuàng)新與應(yīng)用

        3.1 “休眠”運行模式簡介

        減少蒸汽消耗量的同時實現(xiàn)快速復產(chǎn)是聯(lián)合裝置“休眠”運行模式的核心任務(wù)。當原料氣量大幅降低時,實施“休眠”的系列脫硫單元停進原料氣,維持MDEA循環(huán)再生,降低胺液再生塔重沸器蒸汽用量在25 t/h以下(正常工況用量約55 t/h),實現(xiàn)減少蒸汽消耗的目的;通過酸氣連通線,引入另一系列酸氣,維持克勞斯爐正常燃燒;尾氣處理單元正常運行,確保煙氣達標排放;尾氣吸收塔內(nèi)的富胺液輸送至脫硫單元胺液再生塔進行再生,實現(xiàn)酸氣的回收利用。該運行模式下,單列可減少蒸汽用量20~30 t/h,能夠有效應(yīng)對處理量降低時蒸汽平衡缺口,并實現(xiàn)快速停機、復產(chǎn)。聯(lián)合裝置“休眠”運行模式示意圖見圖3。

        圖3 聯(lián)合裝置“休眠”運行模式示意圖

        3.2 “休眠”運行模式下蒸汽平衡分析

        通過對單列裝置不同運行模式下蒸汽平衡的分析可知,較單列裝置50%負荷運行模式,“休眠”模式中壓蒸汽需求量基本不變,僅增加了0.43 t/h,低壓蒸汽總需求量減少了23.81 t/h,合計節(jié)約中低壓蒸汽總量23.38 t/h;停工模式中壓蒸汽需求量減少了5.65 t/h,低壓蒸汽需求量減少了21.50 t/h,合計節(jié)約中低壓蒸汽總量27.15 t/h。

        以同樣方法比較不同運行模式下整套聯(lián)合裝置蒸汽的產(chǎn)出、消耗情況可知,較雙列裝置各50%負荷運行模式,單列裝置“休眠”模式中壓蒸汽產(chǎn)量不變,低壓蒸汽總需求量減少21.60 t/h,合計節(jié)約中低壓蒸汽總量21.60 t/h;單列裝置停工模式節(jié)約蒸汽量最優(yōu),合計節(jié)約58.50 t/h。胺液再生耗時8 h。

        由此得出結(jié)論:“休眠”模式可以在不影響中壓蒸汽產(chǎn)量的前提下,有效降低聯(lián)合裝置低壓蒸汽耗量。與動力站鍋爐負荷調(diào)整相配合,可以大幅提高蒸汽系統(tǒng)的操作彈性。

        單列裝置不同模式下蒸汽平衡情況見表2,表中負數(shù)代表需求量。

        表2 單列裝置不同模式下蒸汽平衡情況 單位:t·h-1

        3.3 “休眠”模式下酸氣量及原料氣量的確定

        由于斯科特法加氫還原工藝反應(yīng)溫度要求為280~300 ℃,當克勞斯爐酸性氣進料量下降,尾氣量同時下降,尾氣(137 ℃)與還原性氣體(H2、CO)的混合氣體溫度上升,需降低加氫爐燃料氣用量。通過實際數(shù)據(jù)分析,克勞斯爐酸氣進料量與加氫爐燃料氣用量趨勢高度一致,二者的比維持56.0~62.7基本恒定。由于加氫爐燃燒器維持穩(wěn)定燃燒的最小燃料氣量為290 m3/h,故對應(yīng)克勞斯爐酸氣量應(yīng)至少維持16 240 m3/h。

        根據(jù)物料平衡,通過酸氣量可以推算出單列裝置“休眠”模式下,另一列裝置脫硫單元原料氣瞬時量為11.5×104m3/h,即裝置負荷率92%,滿足聯(lián)合裝置負荷率50%~110%的操作可行性要求。

        3.4 “休眠”運行模式操作關(guān)鍵

        經(jīng)理論論證和現(xiàn)場實踐,對“休眠”模式工藝參數(shù)控制指標在合理范圍內(nèi)進行優(yōu)化,優(yōu)化后的重點工藝參數(shù)控制指標見表3?!靶菝摺边\行模式下操作關(guān)鍵點:

        (1)選擇兩個系列均正常運行的聯(lián)合裝置實施。單系列進入“休眠”模式后,另一系列脫硫單元維持原料氣負荷率92%以上。

        表3 “休眠”模式下重點工藝參數(shù)

        (2)脫硫單元停進原料氣后,胺液重沸器再生蒸汽用量控制在22 t/h以下,以保障全廠蒸汽平衡。胺液循環(huán)量440 t/h。

        (3)利用來自尾氣吸收塔富胺液產(chǎn)生的酸氣,彌補酸氣不足。兩列酸性氣量均維持1.62×104m3/h以上。加氫爐燃料氣量290~400 m3/h。

        (4)實時調(diào)整克勞斯爐配風量,維持過程氣中H2S與SO2摩爾比為2∶1,確保硫磺最大轉(zhuǎn)化率。精心操作,避免過程氣中H2S、SO2組分含量的大幅波動,保障汽提水水質(zhì)指標合格。

        3.5 實際應(yīng)用效果

        該運行模式自2018年2月25日首次應(yīng)用,至2018年11月共實施5次,均取得理想效果。

        以2018年8月8日為例,當日上游大灣采氣區(qū)進行D401—總站段管道批處理作業(yè),期間井口氣外輸瞬時量1 600×104m3/d,降量幅度750×104m3/d。經(jīng)蒸汽推算,全廠面臨60 t/h的蒸汽缺口。

        選擇132系列、152系列實施“休眠”模式,成功彌補了蒸汽不足,保障了中壓蒸汽管網(wǎng)壓力在3.4 MPa以上、低壓蒸汽管網(wǎng)壓力在0.4 MPa以上。上游批處理結(jié)束后,152、132系列依次引原料氣開機,分別用時42 min、37 min恢復正常生產(chǎn)。全程酸水汽提單元汽提水水質(zhì)合格,排放煙氣中SO2濃度低于400 mg/m3。

        4 優(yōu)點與效益分析

        一是有利于裝置的保護。

        “休眠”模式在停進原料氣進料的基礎(chǔ)上,最大限度地保持了聯(lián)合裝置各個單元的運行狀態(tài),避免了壓力、溫度等參數(shù)的大幅變化,減少了熱應(yīng)力沖擊、壓力波動、腐蝕等因素對設(shè)備的損害。

        二是簡化了操作步驟,大幅度減少了提前降量造成的效益損失。

        簡化停機、復產(chǎn)步驟,去掉了“胺液再生、克勞斯爐吹硫、加氫系統(tǒng)停運、建立胺液熱循環(huán)、克勞斯爐引酸氣、加氫系統(tǒng)啟運”等6項中間環(huán)節(jié)。全廠提前降量時間由8 h(胺液再生合格)縮減為50 min;復產(chǎn)時間由3 h縮減為40 min,較原有模式累計減少9 h,對應(yīng)原料氣處理量108×104m3,減少效益損失94.5×104元/次。

        三是節(jié)約停機、復產(chǎn)成本。

        避免了停工期間克勞斯爐、尾爐等燃料氣的無效燃燒,節(jié)約自耗氣量3 000 m3/h;節(jié)約停機、復產(chǎn)期間吹掃、保護氮氣用量1 000 m3/h;節(jié)約電能消耗2 500 kW·h。節(jié)約停工用料成本6.525×104元/次,年累計降本增效606.15×104元(“休眠”模式運用以每年6次計)。

        四是環(huán)保意義深遠。

        實現(xiàn)了酸性氣零放空,避免了火炬系統(tǒng)SO2、氮氧化物等有害物質(zhì)的排放;減少產(chǎn)生不合格汽提水30 t/h,并間接節(jié)約了后續(xù)污水處理成本;尾氣經(jīng)斯科特法加氫還原工藝處理,確保硫回收率達99.8%,排放煙氣中SO2濃度在400 mg/m3以下,完全滿足GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標準》要求。

        5 結(jié)論

        在無需追加投資的情況下,基于蒸汽平衡推算理論分析,優(yōu)化聯(lián)合裝置運行模式,固化形成了一套獨立的應(yīng)對方法,解決了批處理等處理量大幅下降期間蒸汽不足的突出問題,避免了聯(lián)合裝置的頻繁停運、復產(chǎn),大幅提高了生產(chǎn)效率,同時,減少了污水及SO2排放量,環(huán)保意義深遠。實際應(yīng)用證明,“休眠”運行模式安全、環(huán)保、節(jié)能,對于天然氣凈化廠及同類企業(yè)應(yīng)對處理量大幅下降時的生產(chǎn)組織具有借鑒意義。

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