孔祥軍 柳興軍
摘 ? 要:300MW級火電機組是目前電力網(wǎng)中運行的普遍機組,該型機組鍋爐燃燒系統(tǒng)通常設計配備4臺電壓等級為6kV的磨煤機,是鍋爐輔機系統(tǒng)中高耗能廠用電設備,且系統(tǒng)長期運行,故障頻繁,為降低能耗進而達到降低廠用電率,將磨煤機電機進行永磁同步電機改造,通過改造既達到了節(jié)能減排又降低了廠用電系統(tǒng)節(jié)電指標。
關(guān)鍵詞:火電 ?磨煤機電機 ?節(jié)能
中圖分類號:TM62 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)11(b)-0074-02
1 ?項目背景及概述
某火電公司1、2號爐B、C、D磨煤機電機,為YMPS500-6型,額定功率:500kW、額定電流:66.5A、功率因數(shù):0.78、轉(zhuǎn)數(shù):980r/min、防護等級IP54、絕緣等級:F級絕緣、Y接的高壓異步電動機。由于電機使用環(huán)境較差、頻繁啟動、運行周期長等原因,造成設備維護成本逐年加大;同時因該電機功率因數(shù)和效率都很低,因此能耗較高,作為長周期運行的高能耗設備,不利于節(jié)能降耗,同時事故頻繁,也不利于安全生產(chǎn)。為保證設備長周期安全穩(wěn)定運行,為降低能耗并進一步降低300MW機組的廠用電率,計劃將1、2號爐B、C、D磨煤機電機進行改造,改造為高效高壓永磁同步電機,達到節(jié)能減排的目標。
2 ?當前技術(shù)路線比較
將原異步電動機改造為永磁同步電動機,是當前較多電廠廣泛采用的比較成熟的方案,成功案例表明,設備運行穩(wěn)定,適合頻繁啟動,節(jié)能效果顯著,故障率低的特點。其僅將電機整體進行更換,不改變電氣連接方式,不擴占空間,未增加其他如變頻器、高壓柜等設備,優(yōu)勢較為明顯,投資成本低、未額外增加維護量、適合較差的運行條件及磨煤機頻繁啟動的特點。
3 ?可行性方案及特點
可行性改造方案是將原異步電動機改造為永磁同步電動機,不改變原有地基基礎和電氣連接方式,直接替換原異步電機,操作方便、可行。替換永磁同步電機可以提高電機效率,提高功率因數(shù),降低電機運行電流、減少無功損耗,降低電機運行溫度,運行平穩(wěn),減少電機維護量等特點。改造即可達到節(jié)能減排,降本增效的目的,同時還延長了電氣開關(guān)、電纜、控制柜等的壽命。
本項目涉及的高效高壓永磁同步電動機,兼有感應電動機和電勵磁同步電動機的特點,采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)實現(xiàn)異步起動同步運行。電動機定子采用經(jīng)適配性改進的三相異步電動機定子,轉(zhuǎn)子采用內(nèi)嵌稀土永磁材料的實心結(jié)構(gòu)。電動機起動時依靠定子旋轉(zhuǎn)磁場與籠型轉(zhuǎn)子相互作用產(chǎn)生的異步轉(zhuǎn)矩實現(xiàn)起動,運行時由轉(zhuǎn)子內(nèi)嵌的永磁體提供磁場結(jié)合定子旋轉(zhuǎn)磁場維持電動機同步運行。
電機是以磁場為媒介進行電能與機械能相互轉(zhuǎn)換的電力機械。磁場可以由電流勵磁產(chǎn)生,也可以由磁體產(chǎn)生。高性能稀土永磁材料的出現(xiàn),特別是高性能釹鐵硼永磁體產(chǎn)生的磁場,遠遠超過電流勵磁,因而可以制造出數(shù)千瓦的大中型電機。
稀土永磁電機最明顯的性能特點是輕型化、高性能化、高效節(jié)能。同時具有運行噪聲小、平穩(wěn)性好、過載能力大等特點。平均節(jié)電率高達10%以上。
與傳統(tǒng)的電勵磁電機相比,省掉了易損壞的集電環(huán)和電刷、且沒有勵磁損耗,稀土永磁電機具有損耗少、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、溫升低、噪聲小、節(jié)電效果明顯、運行可靠性高、體積功率密度大、易于維護等優(yōu)點,同時,由于降低了近99%無功功率,大大降低了對電網(wǎng)的沖擊和損害。按照國家電機能效提升計劃,每年節(jié)電量可達2~3個三峽電站年發(fā)電量,因此它的推廣應用將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。
綜上所述,永磁同步電動機具有如下特點:(1)高效率及電機的綜合損耗低。(2)功率因數(shù)高。(3)穩(wěn)定工作時運行電流低。(4)經(jīng)濟運行頻帶寬。(5)溫升低,可靠性高。(6)起動轉(zhuǎn)矩大、起動性能好。
4 ?工程規(guī)模和主要內(nèi)容
本工程主體為將1、2號爐B、C、D磨煤機異步電機共六臺更換為高效高壓永磁同步電動機。
在相同工況下與原異步電機相比有很大的節(jié)能效果,可滿足工況要求,并且更換電機時無需改變原電機的工位、地基基礎和控制操作系統(tǒng),不影響原電機負載的工作運行狀態(tài),所以不會影響正常生產(chǎn)運營。因此本方案可行,不存在安全風險。
5 ?項目投資估算/概算
設備費:永磁同步電動機6臺(合計2940000元)
施工費:原電動機拆除6臺(合計:12000元)
永磁同步電動機安裝、調(diào)試:6臺(合計:48000元)
總計:300萬元
6 ?項目總體預期效果
以單臺磨煤機異步電機改造實例分析:改造為TYCKK500-6 ?功率500kW的永磁同步電機,更換后電機運行效率96.6%,功率因數(shù)達到0.99,運行電流為20A,原異步電機運行電流為41A,電流降低48.8%,降低了電機運行溫度,減少電機故障率和維護量,運行穩(wěn)定可靠,達到了節(jié)能減排,降低廠用電的目的。
本機組B、C、D磨煤機電機運行電流在41A左右,運行工況基本相同。
節(jié)能效果估算
(1)節(jié)能技改節(jié)電量計算方式:
①有功功率計算公式為:P有=√3UIcosφ
注:P有1為技改前有功功率 ? ? P有2為技改后有功功率
②無功功率的計算公式為:PQ=√3UIsinφ
注:PQ1為技改前的無功功率 ? ?PQ2為技改后的無功功率
③無功功率引起電網(wǎng)有功功率損耗的計算公式為:
P無=PQ×KQ(KQ系數(shù)取 0.06)
注:P無1為技改前的功率損耗 ? P無2技改后的功率損耗
④綜合年節(jié)電量:
△P={(P有1-P有2)+(P無1-P無2)}×年運行時間(按5000h計算)。
⑤年節(jié)電費(元)P總=△P×電價
(2)按技改前、后磨煤機電機實際運行參數(shù)為依據(jù)進行計算:
技改前的異步電機有功功率:P有1=332.34kW
技改前的異步電機無功功率:PQ1=268.43kvar
技改前無功功率引起電網(wǎng)有功損耗:P無1=268.43×0.06=16.1kW
技改后的永磁電機有功功率: ?P有1=205.8kW
技改后的永磁電機無功功率: ?PQ1=29Kvar
技改后無功功率引起電網(wǎng)有功損耗:P無1=29×0.06=1.74kW
年綜合節(jié)電量:△P={(332.34-205.7)+(16.1-1.74)×5000/h=705000kW
電費按照1kWh=0.3749元計算,節(jié)電費705000×0.3749=264304.5元
由此永磁電機改造投資回收期為1.9年。
綜上,由于高壓永磁同步電機具有較高的功率因數(shù)和效率以及相對低的運行電流,改造后預計電機運行效率96.6%,功率因數(shù)達到0.99,運行電流降低48.8%以上,降低85%以上無功損耗,降低電機運行溫度,減少電機故障率和維護量,運行穩(wěn)定可靠,以達到節(jié)能降低廠用電,降本增效的目的。
7 ?結(jié)語
此改造項目操作簡單,風險性低,效果顯著,能夠達到節(jié)能減排的目的。高效高壓永磁同步電動機的廣泛應用,可以提高能效水平,具有良好的經(jīng)濟和社會效益。
參考文獻
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