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        陶瓷膜在鹽水精制技術(shù)改造中的應(yīng)用

        2019-03-28 06:28:46蒲榮輝蔡玉兵
        中國氯堿 2019年12期
        關(guān)鍵詞:陶瓷膜精制過濾器

        蒲榮輝,蔡玉兵

        (1.攀枝花鋼企欣宇化工有限公司 四川 攀枝花 617064;2.江蘇久吾高科技股份有限公司 江蘇 南京 211808)

        攀枝花鋼企欣宇化工有限公司(以下簡稱“欣宇化工”)從2018年10月進(jìn)行陶瓷膜改造項(xiàng)目,2019年1月完成陶瓷膜的安裝和調(diào)試。經(jīng)過7個(gè)月的運(yùn)行,鹽水精制陶瓷膜系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,鹽水品質(zhì)優(yōu)于指標(biāo)要求,為延長樹脂塔的再生周期和膜極距電解槽的平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力保障。

        1 取消預(yù)處理器

        進(jìn)陶瓷膜前設(shè)有粗過濾器,用于過濾較大的機(jī)械雜質(zhì);由于粗鹽水中機(jī)械雜質(zhì)較多,直接取消預(yù)處理器,易導(dǎo)致粗過濾器堵塞和破損。為了實(shí)現(xiàn)取消預(yù)處理器后,系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,增加過濾裝置替代預(yù)處理器。

        (1)在化鹽池出口制作屜式過濾網(wǎng)形成第1道攔截。屜式過濾網(wǎng)采用鈦菱形拉網(wǎng)(1 mm×3 mm)鋪底和上鋪設(shè)20目尼龍網(wǎng);因面積較大、菱形朝向鹽水流動(dòng)方向和水平放置,過濾網(wǎng)不易堵塞;采用人工清除雜物。

        (2)在加壓泵出口進(jìn)后反應(yīng)槽前,制作預(yù)過濾器形成第2道攔截。預(yù)過濾器采用封閉結(jié)構(gòu),用鈦管制作骨架,在骨架上面包扎1.0 mm厚、孔徑Φ1.0~1.2 mm的鈦沖網(wǎng);預(yù)過濾器2臺(tái)并列運(yùn)行和自動(dòng)反沖洗。

        (3)進(jìn)陶瓷膜前,由廠家提供的粗過濾器形成第3道攔截。粗過濾器采用孔徑Φ1.0~1.2 mm的鈦沖網(wǎng),2臺(tái)并列運(yùn)行和自動(dòng)返沖洗。

        (4)粗過濾器后,陶瓷膜裝置采用TA2和CPVC材質(zhì)的管道,避免因管道腐蝕或脫落而引入新的雜質(zhì)。

        采用“屜式過濾網(wǎng)+預(yù)過濾器+粗過濾器”相組合的分步過濾法,不僅降低了粗過濾器的負(fù)荷,使其不容易堵塞;也很好的解決了取消預(yù)處理器后,機(jī)械雜質(zhì)的分離問題。

        2 完善精制反應(yīng)

        陶瓷膜鹽水精制采用一步精密過濾,即在折流槽同時(shí)添加精制劑(NaOH、Na2CO3和 NaClO),精制反應(yīng)后的粗鹽水利用陶瓷膜孔徑一步過濾后得到精鹽水。各離子雜質(zhì)通過精制反應(yīng)轉(zhuǎn)換成顆粒是否徹底,決定了過濾后的精制鹽水中殘留離子濃度的多少。精制反應(yīng)和顆粒生成過程 (特別是Ca2+的除去)較復(fù)雜,受各種工藝操作條件限制。

        2.1 控制指標(biāo)

        OH-與Mg2+反應(yīng)迅速,生成難溶性的Mg(OH)2膠狀絮凝物,NaOH過量0.1 g/L時(shí),就能使Mg2+小于1.0 mg/L[1]。

        根據(jù)溶度積,Ca2+的溶解量要遠(yuǎn)大于Mg2+,Ca2+的除去條件較Mg2+更復(fù)雜。

        過Na2CO3量達(dá)到5 g/L時(shí),在反應(yīng)初期,迅速生成CaCO3晶核,當(dāng)CaCO3晶核達(dá)到一定濃度后,過飽和的CaCO3進(jìn)入晶體生長步驟,然后進(jìn)入晶簇團(tuán)聚過程;當(dāng)Na2CO3濃度上升到0.8 g/L后,再過多的Na2CO3對(duì)Ca2+下降效果不明顯。在反應(yīng)后期,需要更長的時(shí)間完成晶體生長和晶簇團(tuán)聚,才能進(jìn)一步降低殘留 Ca2+的濃度[2]。

        粗鹽水pH值小于9時(shí),因H+離子增多,CaCO3的溶解量增大;隨著pH值升高,Ca2+濃度迅速下降并趨于平衡,并與pH值在1.0~11.0時(shí),Ca2+濃度下降速度相當(dāng)[2]。

        溫度對(duì)鹽水中殘留鈣的濃度影響較小,但是,溫度對(duì)碳酸鈣沉淀形貌有著重要影響。在60℃下得到的碳酸鈣主要呈現(xiàn)出團(tuán)簇狀的形態(tài),顆粒粒徑約10 μm,有利于陶瓷膜的過濾[3]。

        根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,在滿足過堿量的情況下,鈣鎂不一定合格,因此,精制反應(yīng)的條件不僅要保證過堿量,還應(yīng)關(guān)注化鹽水質(zhì)量、粗鹽水pH值、鹽水溫度、反應(yīng)時(shí)間、混合攪拌和穩(wěn)定流量等情況。

        欣宇化工采用精制工業(yè)鹽,精制反應(yīng)的控制指標(biāo)為:過 Na2CO3量 0.6~0.8g/L,過 NaOH 量 0.1~0.4g/L,pH 值 10.0~10.5,化鹽溫度 60~65℃。

        2.2 穩(wěn)定化鹽用水的質(zhì)量

        由于一次鹽水配水桶的化鹽水來源較多,其含鹽量、pH值、溫度和流量各不相同,導(dǎo)致進(jìn)化鹽池的化鹽水組成變化較大;在間斷投鹽時(shí),粗鹽水中鈣鎂含量變化也大。這些都給精制反應(yīng)造成波動(dòng),為了從源頭穩(wěn)定操作調(diào)節(jié),采取了如下措施。

        (1)化鹽水pH值的預(yù)調(diào)節(jié)?;}用水的pH值對(duì)精制反應(yīng)影響較大,在化鹽池給料泵進(jìn)口增加NaOH變頻計(jì)量泵,利用換熱器出口pH值變送器,控制計(jì)量泵電機(jī)轉(zhuǎn)速,穩(wěn)定進(jìn)池的化鹽水pH值在10.0~10.5。

        (2)化鹽水溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)。安裝蒸汽自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,利用換熱器出口管線的溫度變送器,控制蒸汽調(diào)節(jié)閥的開度,精制反應(yīng)的溫度控制在60~65℃。

        (3)對(duì)化鹽水的來源進(jìn)行了梳理。清除用循環(huán)水作為鹽泥壓濾機(jī)沖洗水和補(bǔ)充水(循環(huán)水中阻垢劑會(huì)抑制精制反應(yīng));同時(shí),要求配水桶需要補(bǔ)充生產(chǎn)水時(shí),采用緩慢添加方式,避免過量加入對(duì)化鹽的影響。

        2.3 反應(yīng)時(shí)間

        精制反應(yīng)時(shí)間是陶瓷膜改造過程中,容易忽略的事情。一步精制中,Mg(OH)2膠體的存在會(huì)包裹CaCO3晶體使體系離子遷移減慢,使晶體生長受阻;陶瓷膜反沖周期較短會(huì)導(dǎo)致化鹽流量的波動(dòng),這些都需要更長的反應(yīng)時(shí)間才能使Ca2+去除更徹底。原凱膜工藝設(shè)計(jì)反應(yīng)時(shí)間45~60 min,但根據(jù)實(shí)際運(yùn)行表明,要使Ca2++Mg2+≤1.0 mg/L還需要更長的時(shí)間。

        液體在反應(yīng)桶內(nèi)的流動(dòng)狀況較復(fù)雜,停留時(shí)間各不相同,無法簡單用容器體積/流量計(jì)算液體的停留時(shí)間,經(jīng)驗(yàn)公式為[4]:

        式中:V為反應(yīng)器的容積m3;

        G為鹽水的流量,m3/h;

        T為鹽水的停留時(shí)間,h;

        F(t)為停留時(shí)間停留量,%。

        為了延長反應(yīng)時(shí)間,采取了如下措施。

        (1)將碳酸鈉的加入點(diǎn)從進(jìn)后反槽移到前反應(yīng)池前的折流槽,由于折流槽較深,為避免加入液面上無法充分混合,將加入管插入液面下,并制作分布管。

        (2)開啟前反應(yīng)池加壓泵的回流管線,回流約10%的鹽水回到前反應(yīng)池進(jìn)口。一方面增加反應(yīng)前期的CaCO3晶核,有利于晶核達(dá)到飽和濃度促進(jìn)晶體生長;另一方面通過回流、攪拌,使精制劑和粗鹽水在反應(yīng)初期階段就充分混合。

        (3)增加1個(gè)相同規(guī)格的后反應(yīng)槽,3臺(tái)后反應(yīng)槽串連運(yùn)行。粗鹽水經(jīng)過1個(gè)前反應(yīng)池和3個(gè)后反應(yīng)槽后(均帶攪拌),反應(yīng)時(shí)間接近90 min,很好的滿足了殘留Ca2+去除的時(shí)間問題。

        2.4 自動(dòng)控制的應(yīng)用

        原工藝精制反應(yīng)調(diào)節(jié)以手動(dòng)為主,為了穩(wěn)定精制反應(yīng),改為自動(dòng)操作。

        (1)精制劑的自動(dòng)添加。在出化鹽池后的折流槽,通過電磁流量計(jì)和自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,分別實(shí)現(xiàn)NaOH、Na2CO3和NaClO的自動(dòng)添加,避免了手動(dòng)操作不準(zhǔn)確和管道堵塞出現(xiàn)的流量減少和斷流。在加壓泵出口增加pH值檢測計(jì)用于檢測精制反應(yīng)的pH值。

        (2)液位的自動(dòng)控制。通過變頻泵和液位變送器,分別實(shí)現(xiàn)前反應(yīng)池和中間槽的液位穩(wěn)定,并在加壓泵出口增加了電磁流量計(jì),從而穩(wěn)定化鹽流量。

        通過上述改進(jìn),保證精制反應(yīng)所需的化鹽水質(zhì)量、粗鹽水pH值、鹽水溫度、反應(yīng)時(shí)間、混合攪拌和穩(wěn)定流量的工藝條件,使精制反應(yīng)更徹底,為發(fā)揮陶瓷膜精密過濾優(yōu)勢(shì)提供了基礎(chǔ)。

        3 穩(wěn)定陶瓷膜通量

        穩(wěn)定陶瓷膜通量是陶瓷膜過濾工藝中重要的設(shè)計(jì)和操作原則,為了使改造達(dá)到預(yù)期目標(biāo),從設(shè)計(jì)選型和操作控制方面穩(wěn)定陶瓷膜的通量。

        (1)選擇平均孔徑50 nm的陶瓷膜,遠(yuǎn)小于精制反應(yīng)生成的300 nm顆粒,可以減少雜質(zhì)在膜孔內(nèi)堵塞。適當(dāng)增加膜管過濾面積,具有更大的操作彈性,可以適應(yīng)工業(yè)鹽含鎂高、鹽水溫度低和設(shè)備維修等情況下的精鹽水流量需求。

        (2)采用錯(cuò)流過濾工藝。過濾運(yùn)行時(shí),水流在膜表面產(chǎn)生兩個(gè)分力,一種是垂直于膜面的法向力,即過濾壓力;另一種是平行于膜面的切向力,把膜面上滯留的顆粒帶走,從而使污染層保持在一個(gè)較薄的水平。

        過濾壓力是通過膜給料變頻泵維持陶瓷膜進(jìn)口壓力來實(shí)現(xiàn),一般控制在0.25~0.35 MPa。切向力是通過膜循環(huán)泵維持循環(huán)量即膜面流速來實(shí)現(xiàn),陶瓷膜的膜面流速一般控制在1.8~3.0 m/s。

        (3)膜面保護(hù)。采用粗過濾器過濾大于Φ1 mm的機(jī)械雜質(zhì),每組陶瓷膜進(jìn)口端采用端面墊片,工藝中添加10%次氯酸鈉對(duì)有機(jī)物進(jìn)行分解等措施,對(duì)膜面進(jìn)行保護(hù)。

        (4)陶瓷膜再生。為了清除膜管表面和膜孔內(nèi)的細(xì)小雜質(zhì),陶瓷膜采用物理反沖洗和化學(xué)清洗,恢復(fù)陶瓷膜通量。物理反沖周期為20~30 min,反沖時(shí)間為5~10 s,各級(jí)反沖時(shí)反沖罐液位下降約10%,反沖壓力0.5 MPa,反沖壓差0.2 MPa?;瘜W(xué)清洗周期20~30 d,采用10%~15%的鹽酸大流量循環(huán)清洗約2 h。

        (5)控制固液比。在循環(huán)側(cè)通過調(diào)節(jié)閥連續(xù)排出一部分濃縮鹽水,以維持陶瓷膜的含固量為30%~40%。固液比過低,增加鹽泥板框壓濾機(jī)的負(fù)荷,固液比過高,影響精鹽水流量,同時(shí)加劇陶瓷膜的磨損。

        (6)控制溫度。由于鹽水的粘度隨溫度升高而降低,而粘度較小的液體過濾阻力較小,因此,通量就越大。同時(shí),60℃得到的團(tuán)簇狀顆粒,使過濾通量在較長的時(shí)間內(nèi)呈緩慢下降的趨勢(shì),而低溫下生成的球形或立方形顆粒,使陶瓷膜通量在很短時(shí)間內(nèi)劇烈下降[3]。陶瓷膜的過濾溫度在55~60℃。

        (7)關(guān)注各級(jí)壓差,陶瓷膜各級(jí)進(jìn)液和滲透液的壓差,低于0.05 MPa為正常。

        (8)避免氣錘,在開停車過程中,避免氣錘是操作中遵守的重要原則。

        通過陶瓷膜通量的研究,加深了對(duì)陶瓷膜鹽水精制工藝的認(rèn)識(shí),為陶瓷膜安裝、穩(wěn)定陶瓷膜運(yùn)行和人員操作培訓(xùn)提供了保障。

        4 陶瓷膜安裝優(yōu)化

        為了保證陶瓷膜的過濾效果和穩(wěn)定運(yùn)行,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,做了如下優(yōu)化改進(jìn)。

        4.1 增加空氣緩沖罐自動(dòng)穩(wěn)壓裝置

        陶瓷膜反沖根據(jù)壓縮空氣給鹽水加壓來實(shí)現(xiàn),而反沖壓力過高會(huì)損壞陶瓷膜,過低又達(dá)不到反沖壓差要求。該公司的壓縮空氣總管在600~800 kPa波動(dòng),為了穩(wěn)定反沖壓力,增加空氣緩沖罐自動(dòng)穩(wěn)壓裝置,穩(wěn)壓裝置工藝流程示意圖見圖1。

        當(dāng)緩沖罐壓力低于490 kPa時(shí),進(jìn)口調(diào)節(jié)閥自動(dòng)打開補(bǔ)氣,當(dāng)壓力高于520 kPa時(shí),出口調(diào)節(jié)閥自動(dòng)打開泄壓,從而保證反沖時(shí)的壓力在490~520 kPa。

        4.2 保證反沖液的鹽水質(zhì)量

        空氣緩沖罐、壓縮空氣管道和閥門,采用不銹鋼材質(zhì);反沖罐、鹽水管道和反沖罐到快開閥的進(jìn)氣、泄壓管道,采用TA2材質(zhì),閥門采用襯氟蝶閥。

        通過不同材質(zhì)的選擇,避免了管道和設(shè)備腐蝕帶入鐵銹等的雜質(zhì),通過反沖液進(jìn)入精鹽水系統(tǒng)的途徑。

        4.3 清除濁度儀誤報(bào)

        針對(duì)反沖過程中易出現(xiàn)報(bào)警,在反沖罐補(bǔ)液過程中,鹽水會(huì)帶入微小氣飽,沒有通過靜置釋放就進(jìn)行反沖,液體中的氣泡進(jìn)入精鹽水側(cè),導(dǎo)致濁度儀光線折射率降低,產(chǎn)生濁度儀誤報(bào)警現(xiàn)象。

        為了使鹽水中的空氣盡量釋放,增加反沖結(jié)束后的優(yōu)化模式,在過濾時(shí)間段進(jìn)行補(bǔ)液和靜置,優(yōu)化后的陶瓷膜主程序示意框圖見圖2。

        (2)在陶瓷膜分段反沖時(shí),精鹽水流量減半,后端因鹽水慣性和高度差,靠近陶瓷膜側(cè)鹽水管道出現(xiàn)負(fù)壓,導(dǎo)致流量不穩(wěn)定,同時(shí),負(fù)壓使?jié)岫葍x出現(xiàn)斷流,產(chǎn)生誤報(bào)。

        在陶瓷膜滲透液匯總管線的最高位置,安裝破空管線,為了避免鹽結(jié)晶堵塞管線,接純水以滴狀小量加入。

        圖2 優(yōu)化后的陶瓷膜主程序示意框圖

        改造后,陶瓷膜反沖時(shí),滲透液鹽水中未出現(xiàn)氣泡,管線出現(xiàn)負(fù)壓,流量控制平穩(wěn),濁度儀投入聯(lián)鎖未出現(xiàn)誤報(bào)。

        4.4 現(xiàn)場配管方式的完善

        (1)過濾精鹽水后添加亞硫酸鈉和鹽酸采用自動(dòng)調(diào)節(jié),取消了折流槽混合,分別采用TA2管道混合器,亞硫酸鈉安裝了過濾裝置,避免過濾后精鹽水引起新的雜質(zhì)。

        (2)反沖快開閥安裝位置盡量靠近滲透液管線,將陶瓷膜各級(jí)滲透側(cè)觀察視鏡,由水平改為垂直安裝,這樣電磁流量計(jì)檢測數(shù)據(jù)更穩(wěn)定,觀察視鏡也不會(huì)出現(xiàn)鹽結(jié)晶。

        (3)延長反沖罐的泄壓管道,將反沖罐泄壓管道排放口安裝在樓頂;同時(shí),安裝消音器,避免了反沖泄壓時(shí)的聲響。

        (4)在陶瓷膜一級(jí)濃縮液側(cè)、三級(jí)濃縮液側(cè)和循環(huán)管線最高位置,增加排氣管線,用于陶瓷膜酸洗和開停車過程中的排氣操作,避免氣錘。

        (5)陶瓷膜管線的布局優(yōu)化。在陶瓷膜設(shè)備和配管安裝前,通過電腦軟件模擬,對(duì)安全通道、操作平臺(tái)、現(xiàn)場整潔方面進(jìn)行了布局和配管,現(xiàn)場配管有序、操作方便。

        4.5 控制系統(tǒng)構(gòu)建

        陶瓷膜是在原凱膜工藝基礎(chǔ)上改造,為了利用原一次鹽水DCS數(shù)據(jù)和提升操作自動(dòng)化,鹽水精制采用一套控制系統(tǒng)。因此,放棄了PLC現(xiàn)場控制,將陶瓷膜控制系統(tǒng)和其他新增加控制點(diǎn)全部進(jìn)入DCS系統(tǒng),在DCS系統(tǒng)上編寫操作控制畫面,在鹽水崗位建立操作分站。同時(shí),為了避免鹽水崗位操作人員誤操作其他工序,對(duì)其他工序畫面進(jìn)行屏蔽,但保留與各崗位的聯(lián)動(dòng)數(shù)據(jù)。這樣有效利用了原DCS數(shù)據(jù),中控和鹽水均能實(shí)現(xiàn)操作,既保證了操作畫面的連貫性,也方便接入該公司的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。

        5 結(jié)語

        在鹽水工序的技術(shù)改造過程中,不單涉及陶瓷膜過濾裝置的安裝,而是利用技術(shù)改造時(shí)機(jī),對(duì)取消預(yù)處理器、精制反應(yīng)過程和穩(wěn)定陶瓷膜運(yùn)行方面進(jìn)行了優(yōu)化探索,同步進(jìn)行了鹽水工序的自動(dòng)化改造。通過技術(shù)改造,發(fā)揮了陶瓷膜高精密過濾的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了一次精制鹽水指標(biāo)Ca2++Mg2+≤1 mg/L、Fe3+≤0.1 mg/L、SS≤1 mg/L的目標(biāo),為延長樹脂塔的再生周期和電解槽平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力保障。陶瓷膜裝置鹽水ICP分析統(tǒng)計(jì)見表1

        表1 陶瓷膜裝置鹽水ICP分析統(tǒng)計(jì) mg/L

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