◆磁浮公司“神機(jī)”QC小組 / 文
磁浮上海示范運(yùn)營線(以下簡(jiǎn)稱磁浮線)是世界上唯一的磁浮商業(yè)運(yùn)行線,由于無法進(jìn)行橫向行業(yè)水平的比較,而且截至2017年,磁浮線已安全運(yùn)營了15年,因此從某種意義上說,磁浮線就是行業(yè)的標(biāo)桿。磁浮線道岔變頻器是磁浮道岔的核心部件,道岔變頻器故障不僅使道岔丟失冗余系統(tǒng),更極大程度影響磁浮線的正常運(yùn)行。磁浮公司“神機(jī)”QC小組成員對(duì)2011年至2016年道岔變頻器故障進(jìn)行系統(tǒng)分析和整理,如圖1所示,磁浮線道岔變頻器故障呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì),并且環(huán)比增長(zhǎng)率也逐年上升。
因此,QC小組把降低磁浮線道岔變頻器故障發(fā)生率列入2017年QC課題。
QC小組成員對(duì)來自各個(gè)磁浮子系統(tǒng)的故障特征進(jìn)行技術(shù)評(píng)估,并采用權(quán)重分析法,評(píng)價(jià)各類故障發(fā)生的頻率以及對(duì)磁浮運(yùn)行的影響程度,制成表格,繪制散布圖,得到相關(guān)結(jié)論:道岔變頻器故障位于散布圖的第一象限,故障發(fā)生頻率和對(duì)運(yùn)行影響程度數(shù)值都較大,整體故障重要度處在高位水平。
圖1 2011~2016年道岔變頻器數(shù)量故障調(diào)查圖
小組成員對(duì)道岔變頻器進(jìn)行深入了解、參數(shù)確認(rèn),總結(jié)其設(shè)備功能,并對(duì)2016年7月至2016年12月磁浮線道岔變頻器故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)其發(fā)生率最高為17.9%,最低為9.1%。QC小組經(jīng)過縝密、認(rèn)真討論,認(rèn)為通過努力,可以完成降低道岔變頻器故障發(fā)生率的任務(wù),小組把磁浮線道岔變頻器故障發(fā)生率降低到最低故障率以下,即9%作為小組活動(dòng)目標(biāo)。
小組通過頭腦風(fēng)暴法對(duì)造成變頻器故障的原因展開分析,并篩選出六個(gè)末端因素,繪制了道岔變頻器故障末端因素系統(tǒng)圖,如圖2所示。
根據(jù)原因型系統(tǒng)圖,小組成員進(jìn)行了反復(fù)討論,對(duì)每一個(gè)末端因素原因逐一進(jìn)行了分析并制作了要因確認(rèn)表,并根據(jù)數(shù)據(jù)確認(rèn)的方式,確認(rèn)了兩大要因,分別是道岔軸磨損和酸雨侵蝕(見表1)。
針對(duì)酸雨侵蝕這一要因,小組成員對(duì)道岔機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行再次分析和比對(duì),認(rèn)為需要改進(jìn)道岔驅(qū)動(dòng)軸的密封方式,盡量隔絕酸雨滲入道岔軸系內(nèi)部。為此,小組提出了兩種解決方案。
一是加強(qiáng)對(duì)原有的骨架式密封圈的檢查,發(fā)現(xiàn)疲勞失效后立即更換。
圖2 道岔變頻器故障末端因素系統(tǒng)圖
表1 要因確認(rèn)表
圖3 新型防水端蓋安裝位置示意圖
二是設(shè)計(jì)一種新型的防水端蓋,在原法蘭盤外側(cè)安裝一個(gè)新的端蓋,端蓋內(nèi)圓槽、原法蘭盤外表面和驅(qū)動(dòng)軸表面形成圓形封閉槽環(huán)。通過注油孔上的加油嘴將該原型封閉環(huán)槽內(nèi)注滿油脂,相當(dāng)于形成了一個(gè)軟體油密封,在原法蘭外又增加了一道隔離措施,見圖3。平時(shí)維護(hù)時(shí)只需檢查油脂是否充足即可。發(fā)現(xiàn)油脂不足或缺少時(shí),只需要及時(shí)通過加油嘴補(bǔ)充油脂,使其始終保持正常封堵狀態(tài),從而徹底解決道岔軸系進(jìn)水的問題,防止軸系受到酸雨侵蝕的影響。
針對(duì)道岔軸磨損這一要因,小組成員對(duì)道岔機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,得到道岔橫移驅(qū)動(dòng)部分機(jī)械部件老化是導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)電流過大的原因。其中,道岔軸磨損是主要機(jī)械磨損部分。通過對(duì)磨損的軸系進(jìn)行檢查修復(fù),降低了道岔軸的磨損,減小了驅(qū)動(dòng)電流,從而減少變頻器過載故障。由此得出優(yōu)化方案評(píng)分表,如表2所示。
通過上述措施的實(shí)施成功,QC小組對(duì)2017年1月至6月實(shí)施期、7月至12月鞏固期的上海磁浮線道岔變頻器故障發(fā)生率再次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。由表3可以看出,7至12月份鞏固期磁浮線道岔變頻器故障發(fā)生率有明顯下降,實(shí)施后平均道岔變頻器故障發(fā)生率=(7.7+4.8+4.3+0+0+0)/6=2.8%<9%(目標(biāo)值),達(dá)到活動(dòng)預(yù)期目標(biāo)。
1)降低磁浮線道岔變頻器故障發(fā)生率,保障了磁浮線安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2)大幅節(jié)省了道岔軸系制造加工費(fèi)用。據(jù)測(cè)算,一副道岔軸系制造加工費(fèi)用約42.1萬元(如表4所示)。磁浮線共有八副道岔,因此節(jié)省一次性換軸費(fèi)用約336.8萬元。
表2 優(yōu)化方案評(píng)分表
表3 2017年1月至6月實(shí)施期、7月至12月鞏固期故障率統(tǒng)計(jì)表
考慮磁浮線長(zhǎng)期運(yùn)營的背景下,節(jié)省相應(yīng)制造加工費(fèi)用和人工成本將更高。
3)目前該防水端蓋設(shè)計(jì)正在申報(bào)國家發(fā)明專利。
本次QC小組活動(dòng),通過道岔軸系修復(fù),以及安裝防水端蓋的方式降低了道岔變頻器故障率。為了鞏固本次降低道岔變頻器故障成果,針對(duì)道岔變頻器故障的特點(diǎn),總結(jié)維護(hù)排故經(jīng)驗(yàn),我們修訂了公司級(jí)的《高速磁浮交通上海示范運(yùn)營線道岔(電氣)維護(hù)規(guī)程》(公司文件號(hào):SMTDCRE-L-04-02-051020A)。
表4 單一道岔軸系制造加工費(fèi)用表