(國網(wǎng)重慶市電力公司 市區(qū)供電公司,重慶 400015)
2014年7月,國網(wǎng)重慶市區(qū)供電公司變電運檢室電氣試驗班對110 kV高家坪變電站設(shè)備進(jìn)行紅外精確測溫時發(fā)現(xiàn),110 kV 1#母線B相電容式電壓互感器(CVT)底部即中間變壓器油箱部位明顯發(fā)熱,熱點區(qū)域溫度達(dá)到72 ℃,其余A、C兩相CVT對應(yīng)部位的溫度約51 ℃。設(shè)備的紅外圖譜及相關(guān)信息如圖1和表1所示。
圖1 110 kV 1#母線B相CVT紅外圖譜
測試時間環(huán)境參照體溫度/℃設(shè)備型號輻射率風(fēng)速/(m/s)2014-07-1744FLIR T6300.950.4
由表1可知,環(huán)境參照體溫度為44 ℃,B相CVT中間變壓器油箱表面溫度與A、C相油箱表面溫度的相對溫差δ=(72-51)/(72-44)×100%=75%,根據(jù)《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》(DL/T 664—2008)附錄A中的診斷依據(jù),判斷110 kV高家坪變電站110 kV 1#母線B相CVT的密封油箱存在嚴(yán)重的電流致熱型缺陷,同時考慮到油箱表面的溫度遠(yuǎn)低于內(nèi)部發(fā)熱部位的溫度,故懷疑該CVT密封油箱內(nèi)有某組件存在持續(xù)過熱的嚴(yán)重缺陷,并有可能已發(fā)展為故障。
對110 kV 1#母線A、B、C三相CVT的密封油箱中的絕緣油取樣,進(jìn)行油中溶解氣體色譜分析,得到的特征氣體濃度數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 油中溶解氣體色譜分析數(shù)據(jù) μL/L
綜合紅外測溫分析及油色譜分析可知,在110 kV 1#母線B相電容式電壓互感器密封油箱內(nèi)部確實存在高溫過熱故障,故重慶市區(qū)供電公司申請緊急停電,對該CVT故障原因進(jìn)行試驗分析。
110 kV 1#母線B相電容式電壓互感器的銘牌參數(shù)如下。
廠家:西安電力機械制造公司;
生產(chǎn)日期:1994年7月;
出廠編號:94-7-186。
其結(jié)構(gòu)原理圖如圖2所示。
在圖2中,C1是主電容,C2是分壓電容,L是補償電抗器,F(xiàn)是保護(hù)間隙,J是載波裝置,TV是中壓互感器,Z是阻尼器,當(dāng)載波裝置未接入時,電容式電壓互感器運行時應(yīng)將圖中的δ端子與X端子短接后接地。該CVT的結(jié)構(gòu)可分為電容分壓器和電磁單元兩部分,電容分壓器的高壓電容C1和分壓電容C2均由許多電容元件串聯(lián)而成,電磁單元的中間變壓器TV、補償電抗器L及阻尼器Z均安裝在油箱中[2]。以下通過各項試驗分析故障原因。
用高壓電子式絕緣電阻測試儀測量各繞組及端子的絕緣電阻,測試數(shù)據(jù)見表3。
表3 絕緣電阻測試數(shù)據(jù)
根據(jù)國家電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可判斷該CVT各繞組及端子的絕緣電阻正常,中間變壓器繞組的主絕緣未被破壞。
因投運年限太長,未找到該CVT中間變壓器繞組ax與afxf直流電阻的交接試驗數(shù)據(jù),故采用橫向比較的方法,用直流電阻測試儀測量A、B、C三相CVT中間變壓器繞組ax與afxf(af與az端子間斷開,阻尼器未接入)的直流電阻,測試數(shù)據(jù)見表4。
表4 直流電阻測試數(shù)據(jù)
由表4可知,ax繞組的相間差與平均值的相對誤差為1.86%,afxf繞組的相間差與平均值的相對誤差為1.40%,均低于2%。三相間繞組的直流電阻無明顯差異,故判斷B相CVT中間變壓器ax與afxf繞組的直流電阻正常,繞組間應(yīng)不存在匝間短路。
用全自動介損測試儀采用自激法測量B相CVT的電容分壓器中C1和C2的介質(zhì)損耗因數(shù)和電容量,測試數(shù)據(jù)與上次例行試驗數(shù)據(jù)見表5。
表5 介損測試數(shù)據(jù)
由表5可知,電容分壓器中的C1和C2的介質(zhì)損耗因數(shù)tgδ均小于等于0.25%,且未發(fā)生明顯變化,電容量初值差不超過±2%,符合國家電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),故該CVT的電容分壓器正常,電容內(nèi)部的電容元件未發(fā)生擊穿或斷線。
因未找到B相CVT中間變壓器的空載試驗數(shù)據(jù),故采用橫向比較法進(jìn)行判斷,進(jìn)行空載試驗前必須將δ端子與X端子斷開, X端子接地,空載試驗時應(yīng)從二次繞組ax或afxf施加合適電壓,控制δ端子的懸浮電位不超過2 500 V。中間變壓器TV的空載試驗分為以下4個步驟。
1)ax繞組施加電壓,af端子接地,af端子與az端子斷開,即阻尼器未接入。對A、B、C三相CVT測量Uax和Iax,測試數(shù)據(jù)見表6。
表6 空載測試數(shù)據(jù)1
2)ax繞組施加電壓,af端子接地,af端子與az端子連接,即阻尼器接入。對A、B、C三相CVT測量Uax和Iax,測試數(shù)據(jù)見表7。
表7 空載測試數(shù)2
3)afxf繞組施加電壓,a端子接地,af端子與az端子斷開,即阻尼器未接入。對A、B、C三相CVT測量Uax和Iax,測試數(shù)據(jù)見表8。
表8 空載測試數(shù)3
4)afxf繞組施加電壓,a端子接地,af端子與az端子連接,即阻尼器接入。對A、B、C三相CVT測量Uafxf和Iafxf,測試數(shù)據(jù)見表9。
表9 空載測試數(shù)4
由表6和表8中的數(shù)據(jù)可知,在未接入阻尼器Z時,B相CVT的ax繞組及afxf繞組的空載電流與其余兩相相比無明顯差異,證明B相CVT中間變壓器TV的鐵芯正常,不存在鐵芯多點接地、硅鋼片短路或松動等可能導(dǎo)致空載電流增大的現(xiàn)象。
對比表6和表7,表8和表9中數(shù)據(jù)可知,在接入阻尼器Z后,B相CVT的ax繞組及afxf繞組中的電流與A、C相比顯著增大,是其余兩相的8倍以上,該現(xiàn)象是由阻尼器接入afxf繞組引起的。
由表8和表9可以算出,阻尼器Z兩端電壓UZ=100 V,f=50 Hz時,流經(jīng)阻尼器的阻尼電流Iz及阻尼器的阻抗值Zz,見表10。
表10 各相阻尼器阻抗值
圖3 諧振型阻尼器的結(jié)構(gòu)原理圖
諧振型阻尼器由諧振電抗Lx、諧振電容C和阻尼電阻Rx組成。其物理特征的表現(xiàn):在工頻情況下,阻尼回路中的電容C和電抗Lx產(chǎn)生并聯(lián)諧振,阻尼回路呈現(xiàn)高阻狀態(tài),相當(dāng)于開路,使流經(jīng)電阻Rx的電流極小,發(fā)熱功率也很低;當(dāng)系統(tǒng)中產(chǎn)生次諧波時,電抗Lx和電容C在次諧波頻率下失諧,阻抗降低,阻尼電阻上會流過很大的阻尼電流,阻尼功率也很大,阻尼鐵磁諧振[3-4]。
由表10中數(shù)據(jù)可知,在UZ=100 V,f=fn=50 Hz的正常運行條件下,B相CVT諧振型阻尼器的阻抗值遠(yuǎn)小于A、C相,阻尼器中通過的電流遠(yuǎn)大于A、C相,這表明B相CVT諧振型阻尼器未能正常運行,在工頻情況下阻尼回路的阻抗值遠(yuǎn)小于正常值,阻尼器回路中持續(xù)通過較大電流。
在廠家技術(shù)人員的指導(dǎo)下,對該B相CVT進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)阻尼器的電容與電感間的連線松動,接觸不良,如圖4所示。
同時,在絕緣油中發(fā)現(xiàn)多處黑色懸浮物且阻尼器的電容上有多處黑點,懷疑是放電所致。將電容器與其他元件間的連線解開,進(jìn)行進(jìn)一步檢查,用伏安法測試其電容量(出廠設(shè)計值250 μF,允許偏差小于±5%),其試驗數(shù)據(jù)見表11。
(a)(b)圖4 阻尼器的電容器與電感間的實際連線情況
U/VI/AC/μFδ/%806.72267.57.01008.43268.47.4
由表11中數(shù)據(jù)可知,電容器的實測電容量超出設(shè)計允許的偏差范圍。在進(jìn)行電容量測試的過程中,電容器的極間電壓超過40 V時,內(nèi)部存在明顯的間歇性放電,表明電容器內(nèi)部串并聯(lián)的電容器單元發(fā)生擊穿,同時諧振阻尼器的電阻有明顯的發(fā)熱跡象。
根據(jù)CVT解體檢查結(jié)果可以判斷,110 kV高家坪變電站110 kV 1#母線B相CVT密封油箱中出現(xiàn)高溫過熱故障的原因: CVT中的諧振型阻尼器中的諧振電容C與諧振電抗Lx間的接觸不良,運行中接觸點長期過熱、發(fā)生局部放電,進(jìn)而引起電容器內(nèi)部的串并聯(lián)電容器元件發(fā)生擊穿;在電容擊穿后,諧振電容電容量變化,諧振阻尼器運行中失諧,使阻尼電阻Rx長時間流過大電流,導(dǎo)致油箱內(nèi)部出現(xiàn)高溫過熱。
解決110 kV高家坪變電站110 kV 1#母線B相CVT油箱內(nèi)部高溫過熱故障的方案有兩個:方案1是對CVT的諧振型阻尼器更換新的諧振電容,方案2是對該CVT整體更換。決定采用方案2,因新諧振電容與出廠時的原諧振電容的電容量存在偏差,可能使正常運行電壓下諧振電容與諧振電抗達(dá)不到諧振狀態(tài),阻尼回路阻抗偏小,在運行電壓下仍產(chǎn)生較大的電流,故更換諧振電容后必須同時對諧振電抗進(jìn)行調(diào)節(jié),使其在正常運行時達(dá)到并聯(lián)諧振狀態(tài),這項工作技術(shù)難度較大,且現(xiàn)場難以對諧振狀態(tài)進(jìn)行核查??紤]到該CVT已投入運行達(dá)20年,故決定對該CVT進(jìn)行整體更換。更換后,對其進(jìn)行跟蹤測溫,復(fù)測溫度正常。
國網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》中電容式電壓互感器設(shè)備的停電例行試驗項目未涉及對其阻尼裝置的檢查,故難以通過停電例行試驗發(fā)現(xiàn)CVT的阻尼裝置缺陷。因此,在電容式電壓互感器的運行維護(hù)中,充分發(fā)揮紅外測溫、油色譜分析及超高頻局放檢測等帶電檢測手段,關(guān)注CVT二次電壓變化,對保證電容式電壓互感器的安全可靠運行十分重要,亦能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部電磁單元或阻尼裝置的缺陷,避免發(fā)生設(shè)備事故而造成不良社會影響和經(jīng)濟損失[5]。
隨著CVT在變電站的廣泛應(yīng)用,保證其安全可靠運行已成為檢修運維人員的重要職責(zé)。本文通過對一個電容式電壓互感器紅外測溫異常案例的分析,發(fā)現(xiàn)CVT的停電例行試驗項目在發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷上存在不足,不能完整反映CVT設(shè)備狀態(tài)。此時,紅外測溫、局部放電檢測及油色譜分析等帶電檢測技術(shù)對于監(jiān)視CVT的運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷和故障,避免發(fā)生設(shè)備事故有重要意義,運維檢修人員應(yīng)對其加以重視。