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        抽水蓄能機組推力外循環(huán)潤滑油系統(tǒng)異常振動故障治理

        2019-03-08 05:17:22馬運翔劉曉鋒盧修連何小鋒何利鵬
        水電與抽水蓄能 2019年1期
        關(guān)鍵詞:油泵螺桿變頻

        馬運翔,彭 輝,劉曉鋒,盧修連,何小鋒,何利鵬

        (江蘇方天電力技術(shù)有限公司,江蘇省南京市 211102)

        0 引言

        大型水輪發(fā)電機推力軸承潤滑油冷卻系統(tǒng)按照冷卻器布置位置可分為內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)兩種,其中外循環(huán)冷卻系統(tǒng)分為自身泵外循環(huán)和外加泵外循環(huán)兩種方式,經(jīng)驗表明外加泵外循環(huán)方式的散熱效果比其他方式更好,可靠性更大[1,2],因此推力瓦外加泵外循環(huán)冷卻方式被廣泛應(yīng)用。抽水蓄能水輪發(fā)電機推力軸承的運行可靠性是水輪發(fā)電機組能否安全運行的關(guān)鍵之一,推力外循環(huán)潤滑油系統(tǒng)主要是為機組推力瓦提供潤滑油,對系統(tǒng)起到潤滑保護作用。軸承潤滑系統(tǒng)的故障會嚴(yán)重影響機組的安全穩(wěn)定運行[3,4],往往會造成機組的事故停機,更甚者導(dǎo)致燒傷軸瓦和主軸,嚴(yán)重損害主機設(shè)備,造成企業(yè)的直接經(jīng)濟損,主設(shè)備損壞導(dǎo)致機組非計劃停機造成不良的社會影響[5]。

        溧陽抽水蓄能電站裝機6臺抽水蓄能機組,機組為哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的立軸、單級混流水泵水輪機,機組型號為HLNA1094-LJ-474,水輪機工況額定出力為255MW,水泵工況最大入力為269MW[6]。機組推力外循環(huán)油泵是由瑞典IMO公司供應(yīng)的三螺桿泵,型號為LPQ140N1IRYP,工作轉(zhuǎn)速1495r/min,最大差壓16bar[7]。機組在調(diào)試期間出現(xiàn)推力外循環(huán)系統(tǒng)異常振動故障,潤滑油泵和管道振動大,并伴有撞擊聲,噪聲超標(biāo),油泵運行過程中管道出口手動閥手輪多次脫落,長期運行會造成油管斷裂,甚至機組斷油造成燒瓦,嚴(yán)重影響機組安全運行。

        1 振動試驗過程

        2017年3月24日,現(xiàn)場對油泵振動、管道振動和噪聲進行測試試驗?,F(xiàn)場在4號機組2號推力外循環(huán)油泵上布置傳感器和激光測速傳感器進行振動測量試驗。試驗傳感器采用Bently公司的9200速度傳感器,分別在油泵軸向方向,水平方向和管道出口處布置3個測點,圖1給出了傳感器布置示意圖?,F(xiàn)場在油泵和主機轉(zhuǎn)軸上貼反光條,安裝激光測速探頭測量轉(zhuǎn)速,配備Bently 408數(shù)據(jù)采集儀及分析軟件。

        圖1 傳感器布置示意圖Figure 1 Schematic diagram of sensor placement

        2017年3月24日13時35分,4號機組2號推力外循環(huán)油泵正常啟動,機組處于停機熱備狀態(tài),油泵在額定轉(zhuǎn)速1490r/min下運行穩(wěn)定,振動較小。機組轉(zhuǎn)速由零升速至額定,油泵振動、管道振動不斷增大,并伴隨撞擊聲。機組升速到額定轉(zhuǎn)速300r/min時軸向振動4.8mm/s,水平振動7.4mm/s,管道振動25.3mm/s,噪聲也由91.3dB增大到103.6dB。機組升速過程中各測點振動變化趨勢如圖2所示??梢钥闯鲇捅谜駝蛹肮艿勒駝与S著機組轉(zhuǎn)速升高而增大,機組轉(zhuǎn)速超過120r/min后油泵和管道振動增大速度明顯增大。各測點振動數(shù)據(jù)如表1所示。

        機組運行狀態(tài)下,油泵以額定轉(zhuǎn)速運行時油泵水平振動達7.4mm/s,管道振動達25.3mm/s,圖3和圖4給出了機組運行時油泵水平振動頻譜圖和油泵出口管道振動頻譜圖。由圖中可以看出,油泵在額定轉(zhuǎn)速運行時,管道振動與油泵振動頻譜分布一致,頻譜分析表明振動分量中1倍頻分量較小,主要是以4X、8X和12X等倍頻分量為主。

        圖2 機組升速過程中各測點振動變化趨勢Figure 2 Vibration trend of each measuring point in the process of unit speed rising

        表1 油泵以工頻運行時振動和噪聲數(shù)據(jù)Table 1 Vibration and noise data of oil pumps operating at rated frequency

        圖3 機組運行時油泵水平振動頻譜圖Figure 3 Frequency spectrum of horizontal vibration of oil pump during unit operation

        圖4 機組運行時油泵出口管道振動頻譜圖Figure 4 Frequency spectrum of vibration of oil pump outlet pipe during unit operation

        2 振動故障原因分析與處理

        2.1 振動故障原因分析

        螺桿油泵在工作過程中產(chǎn)生異常振動和噪聲有以下原因:

        (1)泵與電機本身故障原因,如泵與電機安裝不同心,螺桿與殼體安裝不同心或者二者嚙合間隙過大。在機組停機狀態(tài)下油泵及管道振動較小,振動幅值穩(wěn)定,大小為0.9mm/s。因此可以排除由于泵與電機本身故障造成油泵振動故障。

        (2)空蝕。當(dāng)液體在泵內(nèi)流動時,若局部壓力低于一定值,則在液體內(nèi)的雜質(zhì)、微小固體顆?;蛞后w界面的縫隙中存在的氣核會迅速生長為人眼可見的空泡??张蓦S液流到達高壓區(qū)后,受到周圍液體壓力的壓縮,并經(jīng)過反彈,直到最后完全潰滅,這一過程稱為空蝕[8]。為了避免螺桿泵空蝕現(xiàn)象的發(fā)生,泵的安裝應(yīng)在距離油箱液面一定高度范圍之內(nèi),否則當(dāng)泵安裝過高時極易造成泵的空蝕,并導(dǎo)致泵及管路系統(tǒng)的振動和噪聲[8-10]。

        根據(jù)螺桿油泵空蝕余量分析,螺桿油泵不發(fā)生空蝕現(xiàn)象應(yīng)滿足以下條件[10]:

        式中NPSHa——螺桿油泵有效空蝕余量;

        NPSHr——螺桿油泵必須空蝕余量;

        S——安全系數(shù),通常取0.5~1m。

        現(xiàn)場安裝高度滿足廠家給出的使用要求,可以排除空蝕原因造成油泵振動故障。

        (3)泵及管道內(nèi)吸入空氣[11,12]。空氣進入油系統(tǒng)在低壓處膨脹,在高壓處被擠壓破裂,氣泡破裂時產(chǎn)生巨大的沖擊力,造成油泵和管道振動[11]。

        機組運行時,推力頭及鏡板在油中旋轉(zhuǎn),攪起泡沫,導(dǎo)致油內(nèi)挾附的氣體較多,油泵運行時,油泵吸油腔內(nèi)產(chǎn)生一定負壓。隨著壓力的降低,油中的空氣被釋放并作為微氣泡出現(xiàn),當(dāng)油流通過運行中的螺桿泵的螺桿嚙合區(qū)進入油泵壓油腔時,這些微氣泡突然暴露于較高的壓力中,受到周圍液體的壓縮,其中一些迅速潰滅,此時,產(chǎn)生極大的壓強。當(dāng)這個過程發(fā)生在固體邊界附近時,邊界面就受到強烈的沖擊作用,產(chǎn)生振動和噪聲。因此,泵及管道內(nèi)吸入空氣是造成油泵振動故障的根本原因。

        在相同工況下,管道振動比油泵本體振動大。如公式[13,14]:

        式中A——振動幅值;

        F——激振力;

        K——系統(tǒng)剛度。

        由以上公式可知,在相同作用力下振動幅值與剛度成反比,與激振力的大小成正比。在相同工況下,機組油泵管道振動與油泵振動頻譜一致,油泵管道振動遠大于油泵本身振動是由于管道剛度不足,振動被放大。

        2.2 推力外循環(huán)油泵振動故障治理

        油泵及管道進空氣是振動故障的根本原因,因此降低系統(tǒng)內(nèi)空氣含量是最有效的方法。降低系統(tǒng)吸入空氣量的方法有加裝消泡裝置和油泵變頻運行兩種方法。溧陽抽水蓄能電站推力外循環(huán)油系統(tǒng)試驗加裝消泡裝置后收效甚微,因此采用油泵變頻運行方法。

        油泵系統(tǒng)進行變頻改造后推力外循環(huán)油泵采用變頻啟動,油泵設(shè)定初始轉(zhuǎn)速為800r/min,分別在主機停機和機組運行兩個工況下以50r/min為間隔逐漸提高油泵轉(zhuǎn)速至額定。機組停機工況下油泵變頻升速過程中各測點振動變化趨勢如圖5所示。從圖5可以看出,機組停機狀態(tài)下,隨著油泵轉(zhuǎn)速的升高油泵振動和管道振動增大,但增大幅度很?。挥捅迷?200r/min轉(zhuǎn)速運行時管道在20Hz處存在一個峰值,此處為管道的固有頻率,運行時應(yīng)避開20Hz頻率。機組運行狀態(tài)下油泵變頻升速過程中各測點振動變化趨勢如圖6所示,從圖中可以看出,油泵轉(zhuǎn)速高于1000r/min后隨著油泵轉(zhuǎn)速的升高油泵振動和管道振動大幅增大,并且管道振動增大較大,油泵轉(zhuǎn)速低于1000r/min時油泵和管道振動較小且變化不大。因此,油泵變頻運行應(yīng)選擇轉(zhuǎn)速在1000r/min以下運行。油泵變頻運行試驗數(shù)據(jù)如表2所示。

        圖5 機組停機工況下油泵升速過程中各測點振動變化趨勢Figure 5 Vibration trend of each measuring point in the process of oil pump speed rising under unit shutdown condition

        圖6 機組運行時油泵升速過程中測點振動變化趨勢Figure 6 Vibration trend of each measuring point in the process of oil pump speed rising under unit operation

        表2 泵以額定頻率運行時振動和噪聲數(shù)據(jù)Table 2 Vibration and noise data of pumps operating at rated frequency

        表3 機組瓦溫數(shù)據(jù)Table 3 Data of bearing temperature

        管道振動大主要是由于剛度不足,可以通過增大剛度和減小激振力方法減小管道振動[15]。油泵在900r/min轉(zhuǎn)速下變頻運行,減少了系統(tǒng)吸入空氣,降低了由空氣原因產(chǎn)生的激振力,油泵和管道振動降低,保證了油泵的安全運行。油泵在900r/min轉(zhuǎn)速下運行時油泵油流量為260m3/h,通過熱穩(wěn)定試驗表明油泵變頻運行油系統(tǒng)流量能夠滿足機組運行設(shè)計要求,表3給出了機組推力外循環(huán)油泵改造前后下導(dǎo)瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定試驗數(shù)據(jù)對比,由表3可以看出,機組變頻運行工況下下導(dǎo)瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定后穩(wěn)定基本不變,油泵變頻能保證機組安全穩(wěn)定運行。

        機組推力外循環(huán)油泵進行變頻改造后,不僅解決了油泵及管道振動大、噪聲大的問題,油泵在變頻運行下能耗大大降低,油泵功率由原來的110 kW降低至30 kW。

        每臺機組按年運行 5000h計算年總節(jié)電數(shù)為:

        按0.4元/(kW·h)計算僅節(jié)省用電費用年總效益折合人民幣:450000×0.4=18.00(萬元),節(jié)能收益明顯。

        3 結(jié)束語

        溧陽抽水蓄能電站推力外循環(huán)油泵及管道振動大,油系統(tǒng)吸入空氣是振動故障的根本原因,管道支撐剛度不足是管道振動大的又一個主要原因。推力外循環(huán)油泵采用變頻運行,降低了運行轉(zhuǎn)速,減少了系統(tǒng)空氣吸入量,有效降低了油泵及管道振動,提高了系統(tǒng)的可靠性。油泵采用變頻運行同時降低了油泵能耗,提高了經(jīng)濟效益。

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