聞晶
摘 要:針對水基降粘劑對低含水稠油井降粘效率低,不適合集輸降粘的問題,選擇了三種油溶性降粘劑進(jìn)行了室內(nèi)對比試驗,通過對降粘率和配伍性指標(biāo)結(jié)果分析,確定了月桂酰氨酸鈉降粘劑為金馬公司試驗藥劑。通過對單井原油取樣、聯(lián)合站混合油樣和外輸油樣降粘率測試,在加藥濃度2-5%時,降粘率可達(dá)80%以上。通過現(xiàn)場試驗,取得了降低舉升載荷,提高了油井產(chǎn)量和降低了生產(chǎn)成本的效果。
關(guān)鍵詞:油基降粘劑;室內(nèi)試驗;月桂酰氨酸鈉; 集輸降粘; 原油降粘率
1、稠油開采存在的問題及解決方案
1.1. 稠油開采的常規(guī)方法
因原油粘度高,生產(chǎn)上采取了蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)、電加熱井筒降粘和摻稀油降粘,集輸上采取了摻稀油降粘和加熱降粘方式。電加熱井筒降粘和加熱集輸需要大量天然氣和電能量,摻稀油降粘一方面重復(fù)的脫水處,增加了能源消耗,另一方面稠油與稀油混合共管外輸時, 增加了輸量,并對煉油廠工藝流程及技術(shù)設(shè)施產(chǎn)生不利影響,同時由于稠油與稀油在價格等方面存在的差異,采用摻稀油降粘存在經(jīng)濟方面的損。為提高油田的經(jīng)濟效益,開展了停摻稀油降粘方式的技術(shù)攻關(guān),成功研制了一種水基型降粘劑,對特稠油降粘率可達(dá)到95%,配套研究了不同摻藥降粘管柱,實現(xiàn)了油井泵下定位、定量摻入,為規(guī)模實施替代稀油降粘工藝積累了經(jīng)驗。
1.2 常規(guī)降粘劑存在的問題
但是,在試驗過程中仍存在一些問題,一是采用水基降粘劑降粘后,井口光桿密封器漏失嚴(yán)重并降低了抽油泵泵效;二是采用水基降粘劑降粘增加聯(lián)合站脫水負(fù)擔(dān),且不適合于集輸降粘;三是水基降粘劑乳化降粘作用對含水低于60%的油井降粘效率低。因此,需要研究試驗一種油基降粘劑,提高對低含水油井的降粘效率,滿足集輸降粘需求⑷,減少能源消耗,提高油田的經(jīng)濟效益。
2、油基降粘劑的篩選
2.1. 試驗?zāi)康?/p>
檢驗降粘劑原油降粘性能,確定經(jīng)濟合理的使用濃度,為后期井筒降粘、稠油管輸進(jìn)行技術(shù)儲備。
2.2實驗設(shè)備及方法
設(shè)備:布氏粘度計、恒溫干燥箱、電子天平、燒杯、攪拌棒(細(xì))
方法:將備選的不等量的降粘劑加入原油中,攪拌均勻后,在恒溫箱恒溫至指定溫度,利用布氏粘度計檢測,并與初始粘度值進(jìn)行比較,計算原油降粘率,檢測其降粘效果。
2.3降粘劑種類
1#月桂?;彼徕c類降粘劑,2#稠油乳化降粘劑,3#有機碳添加劑。
2.4實驗評價
a月桂?;彼徕c降粘劑降粘實驗
在恒溫50℃下進(jìn)行了5組原油降粘實驗,從實驗結(jié)果(圖1)可以看出,該降粘劑對特稠油(粘度32393mPa.s)同樣具有良好的降粘效果,加藥濃度為3.5%,降粘率可達(dá)到88.58%,與原油互溶性良好。最佳使用濃度在4%-5%之間,原油粘度可從32393mPa.s可降低至2000-3000mPa.s。
在恒溫50℃下進(jìn)行了6組原油降粘實驗,從實驗結(jié)果(圖2)可以看出,該降粘劑對特稠油(粘度25994mPa.s)降粘效果一般,加藥濃度達(dá)到5.8%,降粘率為63.40%,且該降粘劑與原油互溶性較差,導(dǎo)致粘度值檢測規(guī)律性差。
在恒溫50℃下進(jìn)行了6組原油降粘實驗,從實驗結(jié)果(圖3)可以看出,該降粘劑對特稠油(粘度22533mPa.s)降粘效果一般,加藥濃度達(dá)到1.64%,降粘率為79.3%,與原油互溶性良好。最佳使用濃度在1.0%-1.5%之間,原油粘度可從32393mPa.s可降低至5000-4660mPa.s。
2.5實驗結(jié)論
實驗結(jié)果表明:月桂?;彼徕c降粘劑和有機碳添加劑降粘性能優(yōu)于稠油乳化降粘劑。兩種降粘劑在使用濃度2%時降粘率均可達(dá)80%左右,但從性價比考慮,我們優(yōu)先選擇了LRD(月桂酰基氨酸鈉)降粘劑做為現(xiàn)場試驗用降粘劑,推薦使用濃度為2%-5%。
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