摘 要:本廠鍋爐是超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)方式,配有兩臺(tái)由成都電力機(jī)械廠生產(chǎn)的雙吸離心式一次風(fēng)機(jī),型號(hào)為G6-2X45-13No18.5F,出力455t/h,風(fēng)壓12.3KPa,額定轉(zhuǎn)速1480r/min。此風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)軸承振動(dòng)大現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)我們的分析和處理,最終消除了這一現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:一次風(fēng)機(jī);振動(dòng)大
1 概述
我廠三期兩臺(tái)630MW機(jī)組,采用了成都電力機(jī)械廠生產(chǎn)的雙吸離心式一次風(fēng)機(jī),向爐膛吹送煤粉進(jìn)行燃燒。此風(fēng)機(jī)型號(hào)為G6-2X45-13No18.5F,出力455t/h,風(fēng)壓12.3KPa,額定轉(zhuǎn)速1480r/min,此風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)氣箱、集流器、調(diào)節(jié)器及傳動(dòng)組組成;葉輪為板式葉片用WH60高強(qiáng)度合金鋼焊接而成;機(jī)殼用Q235鋼板焊接而成;集流器采用雙曲線喇叭形,出口插入葉輪,外部加焊阻流板結(jié)構(gòu),風(fēng)機(jī)軸承采用調(diào)心滾子軸承。結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖:
此風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中易出現(xiàn)軸承振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象(用普通測(cè)振儀測(cè)量,最大達(dá)到0.12mm),若不及時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效處理,易使一次風(fēng)機(jī)軸承、軸等零部損壞,一次風(fēng)機(jī)停運(yùn),從而迫使機(jī)組負(fù)荷減半,給公司經(jīng)濟(jì)、安全生產(chǎn)帶來(lái)較大的安全威脅。為改善此現(xiàn)象,我們對(duì)其進(jìn)行了分析和改進(jìn)。
2 一次風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)大分析和改進(jìn)
對(duì)于此類(lèi)離心式風(fēng)機(jī),產(chǎn)生了振動(dòng)偏大的問(wèn)題,對(duì)于此類(lèi)出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)蟓,不外乎以下幾種原因:
2.1轉(zhuǎn)子不平衡。造成轉(zhuǎn)子不平衡的因素比較多,其中包括:
2.1.1葉輪積灰,葉輪磨損、變形或其焊縫上有裂紋、以及葉輪上零件松動(dòng)等,由于一次風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,葉輪表面容易積灰、磨損,且在應(yīng)力作用下,可能會(huì)發(fā)生葉片變形等,因此我們?cè)趯?duì)一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修時(shí),對(duì)其葉輪進(jìn)行了清理,消除了積灰,同時(shí)外觀檢查了葉輪的變形,磨損情況,復(fù)緊葉輪上的每一個(gè)緊固件,并對(duì)可能存在的裂紋進(jìn)行了無(wú)損探傷檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)有裂紋。
2.1.2、軸彎曲或葉輪質(zhì)量不平衡。由于葉輪不均勻磨損或變形等,會(huì)造成葉輪質(zhì)量不平衡,并在應(yīng)力作用下,轉(zhuǎn)軸也會(huì)發(fā)生變形。在檢查時(shí),我們分別對(duì)轉(zhuǎn)軸和葉輪做了外觀和靜平衡試驗(yàn),從檢查結(jié)果來(lái)看,一切正常,可排除此方面原因;
2.2中心沒(méi)找正。影響聯(lián)軸器中心沒(méi)找正的因素有:
2.2.1、聯(lián)軸器變形或者鍵磨損;我們對(duì)聯(lián)軸器外圓、飄偏聯(lián)軸器圓周和端面進(jìn)行了校正,未發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器變形和鍵損壞現(xiàn)象;
2.2.2、中心未找正;在處理時(shí),我們重新對(duì)其進(jìn)行了找正,使圓周和端面的偏差值在0.05mm以?xún)?nèi);
2.2.3、竄動(dòng)間隙偏差大;正常值應(yīng)在0.3-0.5mm范圍內(nèi),如果數(shù)值偏差大,也會(huì)影起振動(dòng),同時(shí)聯(lián)軸器的腰形墊片尺寸也應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),經(jīng)過(guò)測(cè)量,竄動(dòng)間隙達(dá)到0.8mm,并且腰形墊片尺寸也超標(biāo)準(zhǔn)0.2mm。對(duì)其調(diào)整后,竄動(dòng)間隙、腰形墊片尺寸都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
2.3軸承異常
2.3.1軸承表面出現(xiàn)坑蝕、磨損、損壞等現(xiàn)象;在軸承長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)以后,由于疲勞、潤(rùn)滑不良、有雜物進(jìn)入軸承室等,均會(huì)造成此現(xiàn)象發(fā)生,因此在處理時(shí)要先將軸承清洗干凈,仔細(xì)從外觀檢查軸承表面是否發(fā)生上述現(xiàn)象,若檢查出此類(lèi)現(xiàn)象后應(yīng)更換新軸承,此次檢查并未發(fā)現(xiàn)有上述現(xiàn)象。
2.3.2軸承游隙或各部位配合間隙超標(biāo);軸承運(yùn)轉(zhuǎn)了一段時(shí)間以后,游隙會(huì)逐步變大,但這需要一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,其游隙不能超過(guò)一定數(shù)值,一次風(fēng)機(jī)軸承游隙≯0.25mm ,用壓鉛絲法測(cè)得游隙后,在正常范圍內(nèi),并未超標(biāo);軸承配合間隙主要是軸承內(nèi)圈與軸的緊力為0.02-0.04mm,軸向推力間隙為0.15~0.30mm,膨脹間隙≮1.50mm,軸承外圓與上軸承蓋間隙為0.05~0.08mm,經(jīng)各部件測(cè)量后,將偏大的配合間隙調(diào)整至正常范圍內(nèi)。
2.3.3軸承鎖緊螺母松動(dòng);軸承安裝時(shí)鎖緊螺母未鎖死,使其在軸承運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)生松脫,經(jīng)檢查,此處未發(fā)現(xiàn)有松脫現(xiàn)象。
2.3.4軸頸軸肩加工不良;此處加工不良,會(huì)使軸承中心偏移或松動(dòng),因此應(yīng)檢查此處的粗糙度及及軸肩和軸承的接觸情況,經(jīng)檢查,此處并未發(fā)現(xiàn)異常;
2.4基礎(chǔ)不牢固
2.4.1軸承座底腳螺栓松動(dòng);如果安裝時(shí)底腳螺栓未復(fù)緊牢固,就會(huì)在長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,逐漸開(kāi)始松動(dòng),從而造成風(fēng)機(jī)振動(dòng)。檢查時(shí),我們對(duì)各底腳螺栓進(jìn)行了復(fù)緊,并加并帽螺母,從而避免了此類(lèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
2.4.2基礎(chǔ)灌漿不牢或墊片松動(dòng);在設(shè)備安裝前,地基作一、二次灌漿時(shí),如果某環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)使得灌漿不牢;或者是基礎(chǔ)受到外力沖擊,使得基礎(chǔ)不牢固。在對(duì)其進(jìn)行檢查分析后,并未發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)異常。
2.5風(fēng)機(jī)風(fēng)道振動(dòng)
2.5.1一次風(fēng)機(jī)入口擋板開(kāi)度小或兩側(cè)擋板開(kāi)度不一致;當(dāng)一次風(fēng)機(jī)入口擋板開(kāi)度太小的情況下,風(fēng)機(jī)的入口流量就偏小,而出口壓力偏大,從而使一次風(fēng)機(jī)發(fā)生喘振。因此,我們對(duì)入口擋板的行程進(jìn)行了重新調(diào)整,避免入口擋板開(kāi)度太小的情況發(fā)生,同時(shí)和運(yùn)行人員溝通,擋板開(kāi)度應(yīng)保持在50%以上,如果需調(diào)整風(fēng)量,盡量使用變頻器調(diào)整其電機(jī)轉(zhuǎn)速的方式進(jìn)行調(diào)整。兩側(cè)擋板開(kāi)度不一致,就會(huì)使氣流發(fā)生紊亂,從而產(chǎn)生振動(dòng)。因此,我們對(duì)兩側(cè)擋板開(kāi)度重新進(jìn)行了校正,確保其開(kāi)度一致。
2.5.2入口消音器損壞配風(fēng)不均勻;由于入口消音器長(zhǎng)期在室外經(jīng)受日曬雨淋,日積月累,就會(huì)發(fā)生腐蝕、損壞的現(xiàn)象,此時(shí)若不及時(shí)進(jìn)行處理,就會(huì)使一次風(fēng)機(jī)入口配風(fēng)不均勻,而發(fā)生振動(dòng)。在對(duì)入口消音器進(jìn)行檢查后,發(fā)現(xiàn)部分消音器腐蝕嚴(yán)重,影響一次風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行,并立即進(jìn)行了換新處理。
2.5.3風(fēng)道內(nèi)有雜物;如果風(fēng)道內(nèi)留有前次檢修時(shí)遺留的雜物或者風(fēng)道內(nèi)的支撐件等銹蝕脫落,均會(huì)使風(fēng)道內(nèi)的氣流壓力出現(xiàn)脈動(dòng)現(xiàn)象。我們對(duì)其檢查后,發(fā)現(xiàn)部分支撐件松脫,于是對(duì)其進(jìn)行了加固處理。
3 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上分析,我們發(fā)現(xiàn)我公司三期630MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)大的原因是在多方面因素綜合作用下產(chǎn)生的,主要因素為:聯(lián)軸器竄動(dòng)間隙大、軸承配合間隙偏大、一次風(fēng)機(jī)出、入口擋板開(kāi)度不匹配、消音器故障、風(fēng)道有雜物。在采取相應(yīng)處理措施后,一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的問(wèn)題最終得以解決。轉(zhuǎn)機(jī)類(lèi)設(shè)備的振動(dòng)問(wèn)題是復(fù)雜的,有時(shí)是其中的某一個(gè)因素引起,有時(shí)是多個(gè)因素綜合產(chǎn)生,因此需要我們根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況,結(jié)合上述的分析及處理方法,才能徹底消除類(lèi)似于一次風(fēng)機(jī)這種轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的振動(dòng)問(wèn)題。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:
方偉(1979-)男,鎮(zhèn)江,工程師.