呂海政 董春雨
摘 要:山鋼集團萊蕪礦業(yè)有限公司目前采礦方法為機械化盤區(qū)下向分層進路膠結(jié)充填采礦法,已經(jīng)應用多年,在充填體假定的保護下進行大斷面進路采礦,安全系數(shù)較高。進路礦房邊幫控制尤為突出。目前采用連續(xù)裝藥孔底起爆的方法,邊幫孔未采用光面爆破造成爆破后進路兩幫平整度較差,局部超欠挖較多,故進行光面爆破間隔裝藥孔底起爆的試驗。本文以馬莊鐵礦為例,進行實踐總結(jié)。
關(guān)鍵詞:爆破方法;鑿巖臺車;炸藥;導爆管
1 概述
馬莊鐵礦目前采用連續(xù)裝藥孔底起爆的方法,采礦方法為機械化盤區(qū)下向分層進路膠結(jié)充填采礦法。主要施工斷面:4m×4m。由于現(xiàn)有裝藥方式效果較差,兩幫不是十分平整,為此進行了改進光面爆破裝藥結(jié)構(gòu)及傳爆方式的試驗研究 ,并取得成功。實踐證明 ,使用φ32mm乳化炸藥卷時 ,改進后的裝藥結(jié)構(gòu)及傳爆方式比傳統(tǒng)的方式產(chǎn)生的光爆效果要好得多。
試驗選在馬莊鐵礦-154m水平5~9線礦房進路中,該處礦體賦存于大理巖和蝕變閃長巖接觸帶上。主礦石性質(zhì)為磁鐵礦,絕大多數(shù)為塊狀構(gòu)造、粒狀結(jié)構(gòu)、致密中硬,局部有粉狀構(gòu)造,硬度f=8~12。
采用乳化炸藥卷間隔裝藥 ,起爆藥包置于孔底 ,非電毫秒雷管反向起爆。選用現(xiàn)場平時使用的φ32mm乳化炸藥卷。
2 現(xiàn)階段光面爆破存在問題
2.1光爆炸藥問題
公司目前普遍使用φ32mm 乳化炸藥卷,但光爆效果難以保證。
2.2 成本問題
在沒有光爆炸藥的情況下 ,一般采用導爆索將炸藥綁扎成炸藥串的方法 ,但導爆索價格昂貴 ,成本高。
2.3 傳爆中斷及殘藥問題
由于是不耦合裝藥 ,易產(chǎn)生管道效應 ,有可能使炮孔中的裝藥爆轟中斷而留下殘藥。使用φ32mm 乳化炸藥卷的連續(xù)裝藥方式時 ,炮孔內(nèi)留有殘藥的現(xiàn)象尤為明顯 ,經(jīng)常出現(xiàn)雷管炸了而炮孔內(nèi)的炸藥未被完全引爆的現(xiàn)象 。
2.4爆破效果問題
在施工中 ,凡未采用專用光爆炸藥或?qū)П魉幋捻鲜?,均存在著光爆半孔殘留率低或超欠挖較嚴重等問題。
3 間隔裝藥傳爆試驗
3.1基本參數(shù)確定
礦石普氏硬度f=8~12,斷面:4m×4m,BM281鑿巖臺車鉆孔,炮孔直徑d1=45mm,孔深L1=3m
光面爆破周邊孔參數(shù)計算和選擇:
3.1.1周邊孔炮孔間距
①a1=16.2r=518.4mm;②a1=(7~15)d=315~675mm;
因主礦體硬度f=8~12且有韌性,周邊孔間距取中間值450mm。
3.1.2周邊孔最小抵抗線
W1=(10~20)d,d為炮孔直徑45mm,W=450mm~900mm,因周邊孔裝藥量少且要保證較小的大塊率,取小值500mm。
3.1.3炮孔密集系數(shù)校核m1=a1/W1
當孔距大于等于最小抵抗線時,m1≥1,應力波先到達臨空面破碎圍巖,高壓氣體隨之釋放到臨空面,炮孔間應力波形成的裂縫未得到高壓氣體的氣楔作用將減少剝離量形成欠挖;
當m1≤0.8,兩炮孔應力波破碎孔周邊圍巖后設(shè)計輪廓外形成超挖。
綜上所述0.8 3.2炸藥 2#巖石乳化炸藥,直徑32mm,長度300mm,總量300g,其性能指標為:密度0.95~1.30g/ cm3 、爆速≥3000m/ s 、猛度 ≥10mm 、做功能力 ≥220mL 、殉爆距離 ≥2cm 。 3.3雷管 孔內(nèi)選用非電毫秒導爆管中的任意一個段別,孔外選用一段非電毫秒導爆管,孔口處用炮泥堵塞,堵塞長度≥40cm。 3.4裝藥間隔 根據(jù)礦石中硬性質(zhì)且有一定韌性,徑向不耦合系數(shù)1.4,軸向不耦合系數(shù)2~7應取大值,中硬巖石中光面爆破線裝藥密度理論值范圍為0.2~0.3kg/m,考慮到本方案在有一定韌性的礦石中光面爆破應取最大值0.3kg/m;3m孔深每孔裝藥0.9kg,即3支φ32mm的藥卷,軸向不耦合系數(shù)3.3,為能更好的實現(xiàn)光面爆破效果,保證較大的孔痕率,藥卷應均勻的分布于堵塞物以內(nèi)的炮孔中并以空氣柱間隔,但考慮到切割藥卷和綁扎時炸藥變形影響炸藥威力,故不切割藥卷進行間隔裝藥并每支藥卷各插一發(fā)相同段別非電導爆管雷管用以傳爆;故裝藥間隔為≤85cm。 3.5裝藥間隔的控制方法 先用炮棍將起爆藥輕推至孔底 ,此時用拇指卡住炮棍上代表孔口位置的做好標記 ,然后拉出炮棍 ,量取長度115cm(85cm為空氣間隔長度; 30cm為藥卷長度) , 并將此位置的炮棍處坐好標記,再用炮棍將一個藥卷推入孔內(nèi) ,炮棍上剛才標記位置到達孔口處 ,這時藥卷就處在設(shè)計位置上。重復上述步驟 ,即可完成整個炮孔的裝藥過程。 4 最終方案確定 眾所周知周邊孔的爆破參數(shù)是實現(xiàn)光面爆破的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù),我們通過對各區(qū)域進行試驗,根據(jù)不同的礦巖地質(zhì)條件,最終確定周邊孔孔距如下:礦石周邊孔孔距確定為40cm,特殊地段可適度調(diào)整周邊孔參數(shù)。 現(xiàn)在馬莊鐵礦使用炸藥為φ32mm、長度為300mm的2#巖石乳化炸藥,根據(jù)光面爆破理論計算和現(xiàn)場試驗,3m深的孔裝藥量為3支藥,每支一發(fā)導爆管同時起爆,實際操作難度較大。為減少裝藥難度,提高裝藥效率,以孔深3m的周邊孔為例調(diào)整如下:采用每孔兩個起爆藥包,孔底一支炸藥緊接著是一個起爆藥包,然后孔內(nèi)間隔0.9m,間隔外是一支炸藥和另一個起爆藥包,孔口用炮泥堵塞長度為40cm。 5 試驗結(jié)果及分析 5.1試驗分析 孔底連續(xù)裝填2支炸藥不只是為了克服光爆孔底部圍巖的夾制作用 ,更重要的是增加了起爆能 ,改善了間隔裝藥的傳爆效果。 殉爆距離是炸藥的重要性能指標之一 ,其數(shù)值越大 ,炸藥越易于被傳爆。試驗中使用2#巖石乳化炸藥 ,該型炸藥的孔外殉爆距離只有 2cm ,這在一定程度上影響了光爆孔內(nèi)間隔裝藥的傳爆。 5.2試驗效果 就現(xiàn)有條件下試驗礦房情況:采礦進路頂板充填體假頂冒落和充填體幫塌落現(xiàn)象大幅度減少,特別是不貼近下盤巖石進路,噴漿支護量大幅減少。巷道的斷面規(guī)格、形狀完全符合工程設(shè)計要求,炮孔利用率均能達到80%左右。 6 經(jīng)濟效益分析 3m深的光爆孔內(nèi)用兩發(fā)雷管來引爆間隔裝藥 ,不但簡化了炸藥串加工工序 ,而且大大降低了職工的工作量,停止繼續(xù)采用導爆索進行連接起爆,取消導爆索后使安全性得以提高,同時節(jié)省了施工時間、藥串綁扎工人的工資、加工藥串的膠布、竹片、導爆索或為了使炸藥齊爆而在每段裝藥內(nèi)所裝的一發(fā)非電毫秒雷管?,F(xiàn)以一個 3m 深的光爆孔為例 ,將與傳統(tǒng)的方法進行經(jīng)濟比較 , 每孔可節(jié)約4.625元,成本降低30.2%。據(jù)初步估算月節(jié)約3萬元左右。可見 ,光面爆破間隔裝藥傳爆方式的改進,不但加快了施工速度、改善了成型質(zhì)量 ,而且取得了良好的經(jīng)濟效益。 7 結(jié)論和建議 7.1 將炸藥在有約束狀態(tài)下殉爆距離增大的原理成功地應用于光面爆破 ,保證了各間隔裝藥段之間的可靠傳爆。 7.2只用兩發(fā)發(fā)雷管就成功地使 3m 深的光爆孔內(nèi)的所有裝藥全部傳爆 ,擺脫了對導爆索傳爆的依賴。 7.3 用非光爆專用炸藥32mm 乳化炸藥卷 ,解決了完整性較好的礦石中的光爆問題。 7.4光面爆破的施工成本降低了 30% ,取得了較好的經(jīng)濟效益。 參考文獻: [1]薛江波. 光面爆破在礦山巷道掘進爆破施工中的應用[J]. 現(xiàn)代礦業(yè), 2016(6):282-283. [2]汪宗德, 王書宣. 光面爆破的應用[J]. 金屬礦山, 1973(6):38-43. [3]楊玉銀. 光面爆破孔內(nèi)間隔裝藥傳爆方法的改進與應用[J]. 工程爆破, 2001, 7(2):73-78. [4]劉超. 炮孔空氣間隔裝藥爆破技術(shù)研究[D]. 長沙礦山研究院, 2017.