吳文濤
摘 要:針對FY115型廢煙支處理機(jī)煙支剝離后紙中含絲率高的問題,通過優(yōu)化設(shè)計(jì)導(dǎo)流板和切刀逐片磨削裝置,有效降低了紙中含絲率。
關(guān)鍵詞:廢煙支處理機(jī);含絲率
本廠FY115型廢煙支處理機(jī)2013年投入使用,隨著使用時(shí)間的延長,剝煙效果逐漸降低,特別是剝離后紙中含絲率及紙中含煙支數(shù)量較高,造成煙絲消耗增加。經(jīng)過對FY115型廢煙支處理機(jī)設(shè)備改進(jìn),降低剝離后紙中含絲率,達(dá)到降低成本、節(jié)能降耗的目的[1]。
1 存在問題及原因分析
1.1 導(dǎo)流條設(shè)計(jì)不合理
殘次煙支經(jīng)提升喂料機(jī)皮帶提升,散布在振動(dòng)理支機(jī)上,篩分理支機(jī)煙支導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理,煙支在理支機(jī)橫截面上分布不均勻,各單煙支通道內(nèi)煙支疊加,造成殘次煙支在膠輥切槽處重疊,部分煙支未剖切,煙絲殘留在煙紙內(nèi),直接造成紙中煙絲含量大。
1.2 切削刀片鈍化
FY115型廢煙支處理機(jī)煙支切削刀片長時(shí)間使用后,刀片鈍化,切削效果差,部分煙支未剖切或剖切不完全,造成煙紙中含絲量大。
2 改進(jìn)措施
2.1 優(yōu)化設(shè)計(jì)導(dǎo)流板
在理支機(jī)橫截面上加裝導(dǎo)流板,由2條增加至6條,如圖1所示,調(diào)整設(shè)計(jì)導(dǎo)流條角度為45°、135°,使煙支在理支機(jī)橫截面上均勻分布,消除煙支在理支機(jī)通道內(nèi)重疊現(xiàn)象。
2.2 設(shè)計(jì)切刀逐片磨削裝置
刀片鈍化后直接更換成本高,為降低維修成本,充分利用廢舊設(shè)備,研究設(shè)計(jì)切刀逐片磨削裝置,主要由三部分構(gòu)成:固定剖切機(jī)刀輥的裝夾工作臺;控制刨切刀片組件以及砂輪組件開啟、調(diào)速的砂輪組件裝置;調(diào)整切刀刃口與砂輪位置與角度的滑軸裝置[2-3],如圖2所示。
當(dāng)切刀的刀刃變鈍,需要進(jìn)行刃磨時(shí),將整個(gè)刀輥拆卸下來并安裝在裝夾臺上,通過X軸移動(dòng)機(jī)構(gòu)的手輪旋轉(zhuǎn)對應(yīng)的絲杠,第一滑臺帶動(dòng)砂輪組件沿刀輥軸向進(jìn)行移動(dòng);通過Y軸移動(dòng)機(jī)構(gòu)的手輪旋轉(zhuǎn)對應(yīng)的絲杠,第二滑臺帶動(dòng)砂輪組件沿所述刀輥徑向移動(dòng);通過回轉(zhuǎn)工作臺可以調(diào)整砂輪組件的旋轉(zhuǎn)角度,因此,X軸移動(dòng)機(jī)構(gòu)、Y軸移動(dòng)機(jī)構(gòu)和回轉(zhuǎn)工作臺的配合使用,可以調(diào)節(jié)磨頭與切刀刃口的接觸間隙和角度,當(dāng)位置調(diào)整好后,刀輥電機(jī)帶動(dòng)刀輥旋轉(zhuǎn),主軸電機(jī)帶動(dòng)砂輪進(jìn)行高速旋轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)對切刀的精準(zhǔn)刃磨,進(jìn)而獲得銳利的刃口,保證切刀的切削性能。
3 效果對比分析
通過對FY115型廢煙支處理機(jī)設(shè)備改進(jìn),避免了刀片的頻繁更換,刀片磨削鋒利,煙支剝離后紙中含絲率由10.6%降低至8.5%,效果良好。
參考文獻(xiàn)
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