孫京哲
(華沃(棗莊)水泥有限公司, 山東 棗莊 277100)
華沃(棗莊)水泥有限公司已建5000t/d 水泥熟料線配套的余熱發(fā)電項目,裝機9MW 汽輪發(fā)電機組一套,凝汽器冷卻采用空氣方式。三爐一機,窯頭布置兩臺,分別為ASH 過熱器、AQC 雙壓鍋爐;窯尾布置SP 雙壓鍋爐;AQC 爐產(chǎn)生的次中壓蒸汽進入ASH 過熱器進一步過熱后與SP 爐產(chǎn)生的次中壓蒸汽進入補汽式汽輪發(fā)電機組進行發(fā)電,AQC 爐產(chǎn)生的低壓蒸汽與SP 爐產(chǎn)生的低壓蒸汽混合后進入汽輪機補汽發(fā)電,汽輪機發(fā)電機組凝汽器采用空冷機組,設(shè)計背壓20kpa,發(fā)電功率7150kw 左右,噸熟料發(fā)電量~29 hwh/t.cl。
水泥線由天津院設(shè)計,配套第四代篦冷機,五級預(yù)熱器。煤磨布置在窯尾。余熱發(fā)電機組由大連易世達(dá)公司總包承建。
1、汽輪機凝汽器采用空冷式,背壓高,設(shè)計背壓20kPa,實際運行背壓15kPa,背壓越高,發(fā)電功率越低。
2、汽輪機進汽溫度偏低。窯頭次中壓蒸汽溫度正常,400℃左右,但窯尾次中壓的蒸汽溫度過低,285℃左右,窯頭與窯尾的蒸汽混合后,溫度在315℃,溫度偏低,偏離汽輪機額定工況溫度過多,造成汽輪機效率低,發(fā)電功率低。
3、AQC 鍋爐蒸發(fā)量低。篦冷機的取風(fēng)工藝復(fù)雜,原設(shè)計的思路是想通過提高煙氣的溫度來提高熱源品質(zhì),進而提高效率,增加發(fā)電量,但現(xiàn)實卻不理想。
(1)ASH 過熱器入口溫度遠(yuǎn)超設(shè)計值,對管道及設(shè)備會造成損害,影響鍋爐管束使用壽命;
(2)取熱點多,影響煙氣流場,雖然取風(fēng)口多,但取風(fēng)量卻不足,造成AQC鍋爐蒸發(fā)量低。
(3)窯頭取風(fēng)工藝:
取風(fēng)口一:篦冷機一段靠前開口取高溫530℃次量煙氣,煙氣通過旋風(fēng)筒除塵器后進入獨立的ASH 過熱器(ASH 過熱器單獨布置于AQC 爐入口旁),然后進入AQC 余熱鍋爐。
取風(fēng)口二:篦冷機一段靠后中溫335℃主量煙氣,同ASH 過熱器出口煙氣混合進入AQC 余熱鍋爐,AQC 余熱鍋爐采用倒置式,煙氣流程自下而上,除去大部分煙塵后,與鍋爐受熱面充分換熱,設(shè)計排煙溫度100℃。
(4)窯尾取熱工藝:窯尾從預(yù)熱器C1 出口取305℃煙氣自上而下進入窯尾次高壓SP 鍋爐,次高壓鍋爐出口煙氣再進入低壓SP 鍋爐自下而上后排煙溫度180℃左右回到高溫風(fēng)機入口管道。
4、原ASH 過熱器進口風(fēng)溫設(shè)計較高,極易超溫,達(dá)到650℃~800℃,高溫粉塵具有粘性,易黏結(jié)在受熱面上,堵塞通道,影響換熱效果和設(shè)備壽命;
1、措施一:凝汽器冷卻采取水冷方式,通過采用循環(huán)水冷卻系統(tǒng)能夠降低背壓至7kpa,但需要新建循環(huán)水泵房,機械冷卻塔,還要改造汽輪機,改造方案復(fù)雜而且費用高,改造周期長,改造完成可以增加發(fā)電功率1800kw。
2、措施二:改造窯頭取熱點并更換鍋爐,將窯尾SP 爐產(chǎn)生的蒸汽拉至窯頭AQC 爐公共過熱器,進一步過熱提高蒸汽品質(zhì),進而提高發(fā)電效率,增加發(fā)電量。
3、措施三:封閉篦冷機一段開口,擴大篦冷機一段后部的開口,使篦冷機煙風(fēng)流暢均勻,取風(fēng)量較之前增大。取風(fēng)口煙風(fēng)溫度在400℃左右。
通過以上分析,對本項目ASH 過熱器及AQC 爐,存在著高溫?zé)煔獬瑴?,進口煙道溫?fù)p大,受熱面易積灰,不易清理等弊端,影響了鍋爐的正常運行;另外AQC爐的潛力沒有充分發(fā)揮出來。決定在本次改造中對AQC 爐進行重新設(shè)計并更換,在篦冷機另一側(cè)重建。
(1)原窯頭取熱工藝復(fù)雜,采用措施三可以簡化操作,同時取熱更多;
(2)原AQC 爐已經(jīng)使用5 年且管道長期在偏離設(shè)計工況下運行,設(shè)備存在安全隱患,更新AQC 爐設(shè)備及非標(biāo)管道,消除安全隱患;
(3)新AQC 爐設(shè)置公共過熱器,將窯尾SP 爐的蒸汽溫度進一步提高,使進入汽輪機的蒸汽溫度在額定工況溫度下運行,提高汽輪機的發(fā)電效率。
原方案篦冷機開兩個取風(fēng)口,篦冷機前段開口溫度530℃的煙氣進入旋風(fēng)筒除塵器,除去大顆粒粉塵后進入ASH 過熱器,ASH 過熱器設(shè)置于倒置AQC 爐入口旁邊,篦冷機中部取335℃的煙氣進入倒置式AQC 爐后與ASH 過熱器出口的煙氣混合后進入AQC 鍋爐,AQC 爐交換完熱量后,煙氣排至原水泥線窯頭收塵器入口管道。工藝復(fù)雜,操作繁瑣。
改造后取熱工藝系統(tǒng):篦冷機中部僅開一個取風(fēng)口,篦冷機中部靠前位置取溫度400℃的煙氣直接進入倒置式AQC 鍋爐,鍋爐出口接回原水泥線煙氣管道,操作簡單。
蒸汽系統(tǒng):來自SP 爐的次中壓蒸汽與AQC 爐次中壓蒸汽混合后,進入AQC 爐的公共過熱器進一步過熱后進入汽輪機發(fā)電,來自SP 爐的低壓蒸汽與AQC 爐的低壓蒸汽混合后進入汽輪機補氣發(fā)電。
主機設(shè)備
根據(jù)華沃(棗莊)水泥有限公司已建5000t/d 水泥熟料線余熱條件采用兩爐一機裝機方案,主機設(shè)備有AQC 窯頭雙壓余熱鍋爐、SP 窯尾余熱鍋爐、補汽凝汽式汽輪機、汽輪發(fā)電機。其中AQC 窯頭雙壓余熱鍋爐為新增設(shè)備,SP 窯尾余熱鍋爐、汽輪機、發(fā)電機原設(shè)計滿足使用,利舊即可。
1、窯頭AQC 雙壓余熱鍋爐
窯頭AQC 雙壓余熱鍋爐采用雙壓倒置式結(jié)構(gòu),立式自然循環(huán),帶有兩個汽包,沉降室與鍋爐結(jié)合。煙氣自下而上通過鍋爐,先后經(jīng)過布置在鍋爐內(nèi)部的公共過熱器、高壓過熱器、高壓蒸發(fā)器,低壓過熱器、低壓蒸發(fā)器和公共省煤器。管箱采用左右對稱結(jié)構(gòu),這些管箱均通過底座型鋼將自身重量傳遞到鋼架的橫梁上。采用這種管箱式結(jié)構(gòu),可將鍋爐漏風(fēng)降至最低,減少鍋爐漏風(fēng)熱損失,提高鍋爐效率,減少現(xiàn)場安裝的工作量。
AQC 余熱鍋爐受熱面全部使用異形換熱組件—螺旋鰭片管。AQC 爐的高壓省煤器出水分兩部分,一部分供AQC 爐使用,另一部分通過管道輸送到SP 爐的省煤器中。低壓段給水為獨立的系統(tǒng),低壓省煤器出水直接進低壓鍋筒。
由于煙氣中的廢氣粉塵為熟料顆粒,粘附性不強,除塵方式采用慣性沉降;鍋爐入口煙氣自下而上,慣性除塵,控制合理煙速,進口加導(dǎo)流均布裝置,迎風(fēng)受熱面加防磨蓋板等特定技術(shù)保證鍋爐管束免受煙氣顆粒的沖刷、磨損及腐蝕,以防止高速高溫含塵氣體對對流管束的韌性、強度、耐磨性造成影響,保證鍋爐的換熱效率,使排煙溫度降至100℃左右。
2、SP 窯尾余熱鍋爐
利舊。
3、補汽凝汽式汽輪機
補汽式凝汽汽輪機是為了適應(yīng)廢氣余熱發(fā)電而設(shè)計開發(fā)的新型汽輪機,其獨特的補汽結(jié)構(gòu),可以使低壓蒸汽甚至是飽和蒸汽補入汽輪機增加做功,從而提高汽輪機的發(fā)電量,熱量利用率可提高8%左右。汽輪機原設(shè)計滿足要求,利舊。
本項目投資1300 萬元,建設(shè)工期7 個月,改造后電站的平均發(fā)電功率達(dá)到8200kW,運行穩(wěn)定,達(dá)到了較理想的效果。