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        降低硫磺裝置尾氣中SO2排放的問題研究

        2019-02-06 09:26:02曹建清
        關(guān)鍵詞:焚燒爐硫含量硫磺

        曹建清

        山東海科化工集團(tuán)有限公司 山東 東營(yíng) 257000

        1 緒論

        1.1 研究背景 硫磺裝置是石油化工廠最基本的環(huán)保裝置,主要用來回收酸性水汽提和溶劑再生裝置所產(chǎn)酸性氣,隨著原油硫含量的提高,酸性氣處理量日益達(dá)到裝置的負(fù)荷量,硫磺尾氣的排放也成為越來越重要的問題,《石油煉制工業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31570-2015)》中要求一般地區(qū)達(dá)到400 mg/m3以下,重點(diǎn)地區(qū)要求達(dá)到100 mg/m3,且硫磺尾氣SO2排放量也作為環(huán)保部污染物總量核查核算的重要指標(biāo)之一。

        在以上的大前提下,精細(xì)化和自動(dòng)化硫磺回收裝置操作,提高總硫收率和確保硫磺尾氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)已經(jīng)成為了一項(xiàng)刻不容緩的工作內(nèi)容。

        1.2 硫磺裝置簡(jiǎn)介 現(xiàn)有硫磺回收裝置始建于2010年,采用二級(jí)轉(zhuǎn)化的克勞斯法硫磺回收工藝+斯科特尾氣加氫還原吸收+尾氣焚燒處理工藝,設(shè)計(jì)硫磺產(chǎn)能為1.5萬噸/年,硫磺尾氣排放指標(biāo)中二氧化硫符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996的排放不大于960 mg/Nm3要求。隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,公司于2015年新上尾氣深度處理工藝,通過冷卻吸收及再生工藝保證尾氣排放小于50 mg/Nm3。該工藝的主要技術(shù)特點(diǎn)如下:

        1.2.1 硫磺回收采用二級(jí)轉(zhuǎn)化克勞斯制硫工藝,過程氣采用熱旁路外摻合法加熱方式。

        1.2.2 硫磺一二三級(jí)冷凝器采用三合一冷卻方式,減少設(shè)備占地。

        1.2.3 硫磺尾氣處理采用還原-吸收工藝。外補(bǔ)氫氣作為加氫反應(yīng)氫源,保護(hù)加氫反應(yīng)所需的氫氣濃度。

        1.2.4 尾氣焚燒爐出口煙氣經(jīng)混兌二次并與Claus尾氣加熱后,在350℃左右的條件下進(jìn)入CAS。

        1.2.5 尾氣采用焚燒爐焚燒后進(jìn)入CAS,排空煙氣中SO2量小于50PPm,滿足國(guó)家《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

        1.2.6 儀表控制采用DCS控制系統(tǒng),在線控制進(jìn)酸性氣燃燒爐的空氣量,盡量保證酸性氣中的烴類完全燃燒,1/3的H2S轉(zhuǎn)化成SO2,提高總硫轉(zhuǎn)換率。

        2 硫磺裝置SO2排放情況

        經(jīng)過一年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),硫磺裝置的排放情況統(tǒng)計(jì)如下:

        2018硫磺尾氣排放數(shù)據(jù)

        統(tǒng)計(jì)中可以發(fā)現(xiàn) 全年并未發(fā)生尾氣排放的超標(biāo)現(xiàn)象,但5月份因富液管線帶焦粉嚴(yán)重,塔底富液泵停運(yùn),導(dǎo)致指標(biāo)排放異常。

        3 影響裝置SO2排放的因素

        硫磺回收裝置直接影響大氣排放,一旦裝置排放SO2排放超標(biāo),直接對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響,經(jīng)過探索發(fā)現(xiàn)有以下主要因素影響SO2排放指標(biāo)。

        3.1 酸性氣中H2S的含量 原料酸性氣中的H2S經(jīng)制硫爐燃燒,二級(jí)克勞斯反應(yīng)、加氫還原、溶劑吸收、凈化尾氣焚燒、CAS后堿洗排放大氣中,濃度的高低直接影響系統(tǒng)的處理,是大氣中SO2的主要來源,若原料中含有硫醇硫醚,在硫回收裝置難以困難,組分的波動(dòng),更容易引起排放指標(biāo)的波動(dòng)。

        3.2 系統(tǒng)配風(fēng)控制 硫磺回收系統(tǒng)無H2S/SO2比值分析儀,通過觀察酸性氣量來預(yù)估配風(fēng)量,這樣會(huì)造成配風(fēng)的盲目性,調(diào)整的滯后性。增加操作人員的勞動(dòng)量,不利于系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

        3.3 急冷水的管控 急冷塔對(duì)硫磺過程氣的冷卻和洗滌作用明顯,目前對(duì)急冷水PH的控制主要依靠現(xiàn)場(chǎng)PH試紙檢查,精確度不高且不能時(shí)時(shí)跟蹤。

        3.4 配氫量控制 系統(tǒng)配氫量的多少直接影響加氫反應(yīng)的好壞,而氫氣進(jìn)入系統(tǒng)需要壓力控制平穩(wěn),加氫反應(yīng)器出口氫含量的多少影響焚燒爐溫度,進(jìn)而影響H2S的燃燒效果。

        3.5 溶劑吸收效果 MDEA是目前主流吸收劑,吸收效果收到吸收壓力、溫度、貧度、濃度的影響,特別是吸收溫度,有研究表明,吸收溫度大于38℃,CO2的吸收常數(shù)增加,導(dǎo)致尾氣硫含量增加。

        4 降低硫磺回收裝置SO2排放濃度的措施

        4.1 工程技術(shù)措施 ①配風(fēng)調(diào)節(jié)閥前增加凈化風(fēng)小儲(chǔ)罐,平穩(wěn)風(fēng)壓,使調(diào)節(jié)閥更靈敏,避免調(diào)節(jié)量小時(shí)調(diào)節(jié)閥不動(dòng)作,調(diào)節(jié)過大時(shí),調(diào)節(jié)閥動(dòng)作突增的尷尬。②在尾氣分液罐出口管線增加H2S/SO2比值分析儀,硫磺回收的基本反應(yīng)原理:2 H2S+SO2===3/XSX+2 H2 O,因此理論上當(dāng)酸性氣燃燒后H2S:SO2=2:1時(shí),裝置的轉(zhuǎn)化率最高,增加在線比值儀后就能時(shí)時(shí)監(jiān)控因原料流量及組分的變化,配風(fēng)量就能時(shí)時(shí)變化,同時(shí)需加強(qiáng)對(duì)在線儀器的維護(hù)保養(yǎng),確保運(yùn)行正常。③急冷水線配置PH分析儀,吸收塔出口增加氫氣分析儀。通過PH值的變化可以快速觀察到加氫反應(yīng)的好壞,氫氣分析儀可以快速判斷配氫的多少,投用氫氣線減壓閥,保證氫氣閥后壓力穩(wěn)定。

        ④CAS流程改進(jìn)

        通過對(duì)1-9月份硫磺尾氣排放數(shù)據(jù)觀察,CAS再生部分的作用不明顯,在9也分硫磺停工期間,將水洗塔改為堿洗循環(huán),尾氣排放值升高數(shù)據(jù)如下:

        2018.09停工前硫磺尾氣排放數(shù)據(jù)

        通過觀察,發(fā)現(xiàn)尾氣并未升高,屬可控范圍,檢修增加脫硫塔注堿線,將水洗塔和脫硫塔改為雙堿洗控制,停工再生塔。目前尾氣排放指標(biāo)穩(wěn)定在30 mg/m3左右。

        ⑤加強(qiáng)對(duì)催化劑裝填的管理。硫磺回收催化劑包括Claus催化劑和加氫催化劑,在Claus一級(jí)反應(yīng)器入口上部裝填1/3左右的漏氧保護(hù)催化劑,使催化劑的使用壽命在5年以上,裝填時(shí)保證每一層的平整性,防止渦流現(xiàn)象。加氫催化劑裝填LYTS-951D低溫催化劑,入口溫度可降低在220℃,在裝置運(yùn)行后期,隨著催化劑活性降低,可適當(dāng)提高加氫反應(yīng)器入口溫度,提高催化劑活性。

        4.2 工藝管理措施 ①裝置酸性氣流量波動(dòng)大,酸性氣帶烴,帶液均會(huì)影響配風(fēng)的變化,除了硫磺單元的溶劑再生和酸性水汽提之外,今年焦化裝置單獨(dú)再生,酸性氣單獨(dú)一路進(jìn)入硫磺酸性氣緩沖罐,焦化酸性氣的波動(dòng)直接影響硫磺的平穩(wěn)操作,因此應(yīng)建立對(duì)上游裝置的管理,建立部門溝通機(jī)制,減少上游波動(dòng)對(duì)裝置的影響。②對(duì)溶劑再生的管理。硫磺吸收塔操作壓力低,對(duì)H2S的吸收難度大,這就對(duì)溶劑的品質(zhì)提出更高要求。部門建立考核機(jī)制,要求貧液硫含量≤2g/L,濃度≥25%,貧液進(jìn)吸收塔溫度控制<38℃,再生重沸器溫度120~130℃,防止貧液解析,同時(shí)檢修期間貧液全部更新。保證吸收效果。

        ③加強(qiáng)對(duì)PH值的控制。急冷水PH值控制7左右,CAS水洗塔PH值控制在7-8之間,更能保證裝置的平穩(wěn)操作。

        ④尾氣焚燒爐溫度的控制。在未增加后堿洗之前,尾氣焚燒爐是保證煙氣合格排放的最后一道屏障,增加尾氣深度處理裝置之后,控制焚燒爐的溫度更重要,試驗(yàn)表明,H2S完全燃燒的溫度>650℃,修訂部門工藝指標(biāo)卡,控制焚燒爐溫度>650℃。

        ⑤加強(qiáng)對(duì)氣柜脫硫控制,減少燃料氣中硫含量。

        4.3 面臨的問題 雖然硫磺回收裝置采用的Claus+尾氣加氫還原工藝較為成熟,在國(guó)內(nèi)硫磺回收裝置上大量使用,為進(jìn)一步降低SO2排放指標(biāo),還需對(duì)探索新的可行措施:

        1.原油硫含量增加,勢(shì)必對(duì)硫磺回收裝置提出更高要求,除了采取上文的一些措施之外,還可改進(jìn)催化劑的成分,可以選用鈦基催化劑,增強(qiáng)有機(jī)硫的水解效果。

        2.液流脫氣設(shè)施改進(jìn),需要調(diào)研新技術(shù),將液流池H2S廢氣經(jīng)過吸收在進(jìn)入焚燒爐或加氫反應(yīng)器中,減少現(xiàn)場(chǎng)硫化氫濃度。

        5 結(jié)語

        通過以上對(duì)硫磺回收裝置的現(xiàn)狀及降低SO2排放措施的探討,可知最大程度的降低排放指標(biāo)不僅對(duì)環(huán)境的保護(hù)意義重大,還增加總硫轉(zhuǎn)化率,減少對(duì)管材設(shè)備的腐蝕,產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。因此對(duì)硫磺低指標(biāo)排放的研究將持續(xù)進(jìn)行,探索更好的技術(shù)造福人類。

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