李晟京
摘? ?要:本文主要闡述了利用浙大JX-300X控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)宣鋼焦化廠環(huán)保作業(yè)區(qū)3#鍋爐的點(diǎn)火燃燒的自動控制及監(jiān)控,同時對落后的控制方式進(jìn)行升級改造,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的節(jié)能及環(huán)保。對原舊系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)梳理,對點(diǎn)火燃燒聯(lián)鎖控制進(jìn)行更深入的探討,使生產(chǎn)更加穩(wěn)定、高效、安全及環(huán)保。
關(guān)鍵詞:自控? 變頻? 鍋爐? 升級
中圖分類號:TP273? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)09(c)-0004-02
宣鋼焦化廠3號20T鍋爐,屬于焦化廠環(huán)保車間鍋爐組,其燃燒方式為煤、氣混合燃燒,存在點(diǎn)火燃燒方式落后、鍋爐含氧量、負(fù)壓調(diào)節(jié)效率低,調(diào)節(jié)性能差等問題。原引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)由電磁站抽屜柜直接送電,啟動電機(jī)以最大電流起,運(yùn)行當(dāng)中無法控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,只能手動控制風(fēng)機(jī)翻板等機(jī)械機(jī)構(gòu),同時電機(jī)一直以額定電流運(yùn)行,浪費(fèi)電力資源。
1? 主要技術(shù)內(nèi)容
1.1 改變原鼓風(fēng)、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式及控制方式
針對鼓、引風(fēng)電機(jī)參數(shù)及運(yùn)行情況,選擇合適的變頻器,在電磁站加裝兩個遠(yuǎn)程控制柜,改變原風(fēng)機(jī)抽屜柜直起控制方式,并將變頻遠(yuǎn)程手、自動等信號引入崗位監(jiān)控室,并組合成兩個手動控制箱,從而實(shí)現(xiàn)鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)程手、自動控制。
變頻的應(yīng)用在很大程度上節(jié)約了電能,遠(yuǎn)程的調(diào)控實(shí)現(xiàn)了崗位的安全生產(chǎn)、監(jiān)控,避免了進(jìn)入危險區(qū)手動調(diào)節(jié)翻板的操作,節(jié)省了人力也提高了人身安全。
1.2 將各個控制點(diǎn)引入DCS中,并利用浙大中控JX-300X進(jìn)行組態(tài)
整個點(diǎn)火、燃燒裝置升級引入新控制系統(tǒng)(見圖1),將控制柜的啟動等信號進(jìn)行整理、匯集,同時將就地及遠(yuǎn)程鼓、引風(fēng)機(jī)的控制柜、變頻柜信號,同樣引進(jìn)到DCS系統(tǒng)中。
使用浙大系統(tǒng)進(jìn)行硬件通道配置、組態(tài),在監(jiān)控畫面中加入1#至4#燃燒器遠(yuǎn)程控制按鈕,并加入引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速窗口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對引風(fēng)、鼓風(fēng)的調(diào)速監(jiān)控。
主管煤氣切斷閥增加聯(lián)鎖及解聯(lián)鎖按鈕,在正常生產(chǎn)當(dāng)中,如果某個聯(lián)鎖點(diǎn)出現(xiàn)故障,可以通過解聯(lián)鎖,在排除不是工藝上的問題時保證工藝上的正常點(diǎn)火生產(chǎn),保證鍋爐能盡快點(diǎn)火及正常生產(chǎn)的同時對設(shè)備問題點(diǎn)進(jìn)行檢修。在設(shè)備點(diǎn)恢復(fù)后可以在不影響生產(chǎn)的前提下投入聯(lián)鎖控制(見圖2)。
1.3 新控制站的組建
由于新升級的控制柜需要監(jiān)控的點(diǎn)數(shù)較多,舊3#DCS控制站余量不足,組內(nèi)決定將3#及1#控制站結(jié)合,組建新的控制站。對原DCS室控制柜進(jìn)行線路設(shè)計,將鍋爐外圍的煤氣控制閥、煤氣切斷閥、電動風(fēng)閥、點(diǎn)火控制器以及煤氣主管壓力、流量,蒸汽主管的壓力、流量等信號走線并按設(shè)計進(jìn)行安裝。
2? 實(shí)施效果分析對比
改造后,鍋爐生產(chǎn)正常穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)了3#鍋爐遠(yuǎn)程監(jiān)控,同時實(shí)現(xiàn)對引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)變頻遠(yuǎn)程調(diào)控。改造實(shí)施后至今,未發(fā)生任何電氣元件損壞事故,同時節(jié)電效果良好。
改造后引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)變頻器控制,節(jié)約電能計算如下:
引風(fēng)機(jī)75 kw一臺、鼓風(fēng)機(jī)55 kw一臺,共計130 kw,一年按照365天計算,檢修一年按照15天計算,總共運(yùn)行時間為350天。改為變頻器運(yùn)行后,電機(jī)負(fù)荷為65%,運(yùn)行頻率由50hz降至32.5hz,計算如下:
由功率公式:P1/P2=(N1/N2)3 得,
P32.5/P50=32.53/503
P32.5=0.2746 P50=0.2746*130=35.7kw/h,
電機(jī)節(jié)能為:130-35.7=94.3 kw/h;
節(jié)能為原耗電量的72.5%:94.3/130*100%=72.5%。
每度電按照0.48元計算,全年節(jié)約用電:130*350*24*72.5%*0.48=38.0016萬元。
改造后,每年節(jié)約電能費(fèi)用為:38.0016萬元。本次改造創(chuàng)效總費(fèi)用為38.003萬元。
3? 結(jié)語
改造后實(shí)現(xiàn)了對鍋爐點(diǎn)火的自動控制,同時實(shí)現(xiàn)了對點(diǎn)火系列控制閥的監(jiān)控;新增煤氣總管切斷閥的聯(lián)鎖,提高了鍋爐的安全品質(zhì);提高了對鍋爐控制效率,避免手動操作失誤頻繁,大大增加了鍋爐正常生產(chǎn)的安全系數(shù);改造后系統(tǒng)運(yùn)行正常,各項(xiàng)參數(shù)監(jiān)控穩(wěn)定,保證了鍋爐的正常生產(chǎn)的同時也完成了對項(xiàng)目的技能及環(huán)保要求。
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