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        提高25 MW汽輪機(jī)組凝汽器真空度的方法研究

        2019-01-17 02:08:14史小科
        機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2018年12期
        關(guān)鍵詞:喉管抽氣真空度

        史小科

        (潞安礦業(yè)集團(tuán)公司五陽(yáng)熱電廠, 山西 長(zhǎng)治 046205)

        引言

        凝汽器作為汽輪機(jī)組的核心設(shè)備,其工作時(shí)的穩(wěn)定性和可靠性直接關(guān)系到了火力發(fā)電的效率[1]。目前,在多數(shù)汽輪機(jī)組中,凝汽器工作時(shí)通常處于低真空度工作狀態(tài),導(dǎo)致氣輪機(jī)組在工作時(shí)燃料利用效率低下,工作效率低,經(jīng)濟(jì)性差。

        1 射水抽氣器結(jié)構(gòu)對(duì)抽真空效果的影響

        射水抽氣器[2]是一種用于火力發(fā)電廠汽輪組抽吸凝汽器真空和其它需要抽真空的專用設(shè)備,根據(jù)抽氣器的喉部結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)度,可將其分為長(zhǎng)喉型抽氣器和短喉型抽氣器。短喉型抽氣器在工作時(shí),其通流截面上的流體的壓力分布如圖1所示。

        圖1 短喉型抽氣器內(nèi)通流截面上的壓力分布曲線

        圖中 :Pw表示水泵在出口位置的流體壓力,Pm表示水泵水流出后經(jīng)過(guò)短喉管時(shí)造成的高真空的壓力,Pn表示從凝汽器抽出的氣液混合物在擴(kuò)散管內(nèi)的壓力。分析可知,當(dāng)水流從水泵流出進(jìn)入到短喉管處時(shí),其最初仍然是呈柱狀的水流結(jié)構(gòu),當(dāng)進(jìn)入到短喉管后迅速的被凝結(jié),使水流和空氣開(kāi)始混合并形成水汽乳濁液,乳濁液將在短喉管的側(cè)壁形成倒流,其在倒流的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生倒流旋渦,然后迅速的被水流沖走,如此反復(fù),形成了較大的環(huán)流損失。而由于其喉部較短,導(dǎo)致氣液混合物在喉管內(nèi)尚未完全混合就被推入到擴(kuò)散管內(nèi),壓力迅速升高導(dǎo)致水的汽化潛熱迅速的降低,使在擴(kuò)散管內(nèi)所吸收的熱量大幅降低,從而導(dǎo)致?lián)Q熱效果的迅速降低。

        因此,要顯著提升射水抽氣器換熱效果的關(guān)鍵在于當(dāng)從水泵中射出的高速流體在進(jìn)入到擴(kuò)散管之前就能夠達(dá)到均勻混合的工況。因此,只有有效提升射水抽氣器喉部的長(zhǎng)度,使液流在喉管內(nèi)能夠完全充分的混合,其壓力能夠迅速的提升到滿足排出抽氣的要求,從而極大節(jié)約功耗。射水抽氣器的喉管長(zhǎng)度和凝汽器的流量比的關(guān)系如圖2所示。

        圖2 凝汽器喉管長(zhǎng)度與流量比的關(guān)系曲線

        由分析可知,當(dāng)喉管長(zhǎng)度為2500mm時(shí),凝汽器的流量比可達(dá)3.15,此時(shí)25 MW汽輪機(jī)工作時(shí)的消耗功率從短喉管狀態(tài)時(shí)的約2.37 kW/(kg·h),降低到目前狀態(tài)的1.14 kW/(kg·h),極大的提高了抽氣效率,有效的提升了工作時(shí)真空度,取得了較好的抽真空效果。

        2 水環(huán)泵抽氣管路對(duì)抽真空效果的影響

        水環(huán)泵工作時(shí)的水溫對(duì)系統(tǒng)吸氣量的影響可表示為[3]:

        式中:Da為工作水在出口側(cè)溫度為t時(shí)的吸氣量;Pm為水環(huán)泵啟動(dòng)時(shí)的工作壓力;Ps,t為工作水在出口側(cè)溫度為t時(shí)的飽和壓力;Ps,15為工作水在15℃時(shí)的飽和壓力;n為水環(huán)泵在實(shí)際工作時(shí)的轉(zhuǎn)速;n'為水環(huán)泵在工作時(shí)的額定轉(zhuǎn)速;Da,15為工作水在出口側(cè)溫度為15℃時(shí)的吸氣量。

        分析可知,當(dāng)汽輪機(jī)在工作時(shí),其工作的水溫越高,水環(huán)泵工作時(shí)的抽吸的能力越弱。因此只有將其工作水溫保持在一種恒溫狀態(tài),才能夠確保凝汽器可靠的抽真空的要求。因?yàn)樗h(huán)泵在工作時(shí)影響其水溫的主要原因是泵從凝汽器中抽出的氣液混合物中含有大量的汽化潛熱,其在進(jìn)入到水環(huán)泵中后將產(chǎn)生極大的熱量,造成泵體內(nèi)的水溫的迅速升高,從而導(dǎo)致了其抽真空能力弱。故需要對(duì)水環(huán)泵結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,使氣液混合物在進(jìn)入到水環(huán)泵之前就能得到充分的冷卻。經(jīng)分析,最終確認(rèn)采用在其抽氣管道的靠近凝汽器的一端設(shè)置一個(gè)混合式的冷卻設(shè)備,整合后其整體結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 混合式冷卻設(shè)備安裝結(jié)構(gòu)示意圖

        在進(jìn)行設(shè)備改造時(shí),應(yīng)特別注意要增加管路的直徑,確保系統(tǒng)增加冷卻裝置后,在抽氣的過(guò)程中其沿管路的沿程阻力損失不得超過(guò)管路系統(tǒng)改造前的沿程阻力損失。

        經(jīng)對(duì)該25 MW汽輪機(jī)組實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,在增加了冷卻裝置后其工作時(shí)的真空度能提升約150 Pa。

        3 抽氣設(shè)備性能對(duì)抽真空效果的影響

        抽氣設(shè)備主要是用于將凝汽器中的非凝結(jié)的氣體及時(shí)抽采出來(lái),確保工作時(shí)凝汽器能夠達(dá)到較好的真空度,提升換熱可靠性,因此抽氣設(shè)備工作的可靠性直接影響著凝汽器的抽真空效果,抽氣器與凝汽器工作特性的關(guān)系曲線如圖4所示。

        由圖4可知凝汽器在抽氣時(shí)出口位置的壓力和抽氣器的吸入的壓力之間的關(guān)系可表示為[4]:

        式中:PC為凝汽器的抽氣壓力;ΔPm為流體在抽氣管道和凝汽器之間流動(dòng)時(shí)的阻力損失。

        圖4 抽氣器與凝汽器工作特性關(guān)系曲線

        由于在實(shí)際工作時(shí)ΔPm的增加并不能完全抵消汽器的抽氣壓力增加的影響,因此依舊會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的抽氣壓力的增加,時(shí)抽氣器工作特性點(diǎn)從位置A處,轉(zhuǎn)移到位置B處,抽氣器的吸氣量也隨之增加到Da"。因此可知若要提升系統(tǒng)工作時(shí)的真空度,就需要確保抽氣器的連續(xù)的吸氣量,在系統(tǒng)中設(shè)置兩臺(tái)抽氣器能夠顯著提升其工作時(shí)抽氣的連續(xù)性和抽氣量,使工作時(shí)的真空度顯著提升。

        4 結(jié)論

        1)射水抽氣器喉管長(zhǎng)度對(duì)凝汽器真空度有直接影響,其喉管長(zhǎng)度越長(zhǎng)工作時(shí)消耗的功率越小,真空度越高;

        2)在水環(huán)泵抽氣管路入口處增加冷卻裝置能夠顯著提升凝汽器工作時(shí)的真空度,實(shí)際驗(yàn)證表明在增加了冷卻裝置后其工作時(shí)的真空度能提升約150 Pa,對(duì)真空度提升的效果顯著;

        3)在系統(tǒng)中設(shè)置兩臺(tái)抽氣器,能夠顯著提升其工作時(shí)抽氣的連續(xù)性和抽氣量,使真空度顯著提升。

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