歐陽卡,羅建亮
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西柳州545005)
處于真空狀態(tài)下的氣體稀簿程度,通常用真空度表示。從真空表所讀得的數值,稱真空度。真空度數值是表示出系統(tǒng)壓強實際數值低于大氣壓強的數值,即真空度。
真空屬于低氣壓,剎車的真空產生于進氣歧管上,進氣歧管上有個管子通向發(fā)動機室內剎車助力泵,真空的低氣壓與大氣壓力差產生的力量,作為輔助助力幫助車輛更輕松地制動。如發(fā)動機真空度過低,壓力差減小,輔助助力就會變小,車輛腳制動力變大,腳踏板變硬,影響車輛剎車性能。
(1)背景:根據市場信息反饋,市場上大量出現(xiàn)M1型轎車腳制動踏板偏硬現(xiàn)象,據分析為LJ465Q-2ANE6發(fā)動機真空度過低引起。M1型轎車腳制動踏板偏硬,腳制動力需求增大,致使該型轎車出現(xiàn)安全風險。
(2)真空度技術要求。真空度正常在60 kPa左右,不能低于53 kPa。低于53 kPa的真空壓力會使輔助助力過小,剎車力需求變大,腳踏板變硬,影響車輛剎車性能。
開啟發(fā)動機直至冷卻液溫度升至83~93℃之間,把真空表裝在PCV閥通氣管的外端上(如圖1所示),再裝上發(fā)動機轉速表或故障診斷儀。發(fā)動機保持(850±50)r/min速度轉動,在這種轉速條件下,真空度不能低于0.053 MPa。
圖1 測量真空度
常見導致真空度過低的原因有:
(1)氣缸墊的泄漏;
(2)進氣歧管密封墊的泄漏;
(3)氣門密封面的泄漏;
(4)氣門彈簧彈力減弱;
(5)氣門間隙沒調整;
(6)氣門定時沒調整好;
(7)點火正時不正確。
基于試驗車的進氣和排氣系統(tǒng)對真空度影響的數據對比分析如表1所列。
表1 數據對比分析表
從以上數據分析可知:
(1)帶空濾器的真空度比不帶空濾器大2 kPa左右;
(2)不帶三元催化及消聲器的真空度比帶三元催化及消聲器的大2 kPa左右;
測試M1型車輛共16輛,其中1輛為試驗車,另外15輛為剎車力偏大,不能達到整車測試要求的下線新車。數據分析如下:
(1)在15輛不合格測試車中,有5輛的發(fā)動機氣門間隙不合規(guī)范;有1輛在測試過程中出現(xiàn)防凍液泄漏而中斷測量;另外9輛的發(fā)動機運行數據正常。
(2)在5輛氣門間隙不合規(guī)范的M1車中,有1輛氣門間隙過大產生氣門異響,并且真空度波動異常(45~53 kPa);4輛真空度偏低,真空度偏低是氣門間隙偏小造成,通過將氣門間隙調節(jié)至規(guī)范值范圍,真空度達到未磨合新機的水平。
(3)根據現(xiàn)場測量數據,空調的開關狀態(tài)、發(fā)動機運行的水溫狀態(tài),都對發(fā)動機的真空度產生很大的影響。從空調開到空調關,真空度的提升值在8~17 kPa左右;水溫從常溫到正常工作水溫(88~96℃),真空度的提升值在9~18 kPa左右。
(4)未磨合的新發(fā)動機的真空度,比磨合后的發(fā)動機的真空度要低10~13 kPa左右。
(5)在15輛測試剎車力偏大的M1車中,有4輛真空度偏低,所占的比例為26.67%;在4臺真空度偏小的發(fā)動機中,氣門間隙沒有達到技術規(guī)范的有4臺,所占比例為100%。有9輛的真空度正常,所占比例為60%。在9臺真空度正常的發(fā)動機中,整車測試剎車力為開空調、低水溫工作狀態(tài)。
以下為發(fā)動機廠抽檢5臺發(fā)動機真空度數據,真空度數值都不符合技術要求。
表2 發(fā)動機真空度抽檢數據表
針對部分M1型新車LJ465Q-2ANE6發(fā)動機真空度偏小的問題,通過現(xiàn)場檢測相關數據分析,導致發(fā)動機真空度偏小的根本原因為:
(1)測量條件規(guī)范不明??照{的開關狀態(tài)、發(fā)動機運行的水溫狀態(tài),對發(fā)動機的真空度產生很大的影響;未磨合的新發(fā)動機的真空度,比磨合后的發(fā)動機的真空度要低。
(2)氣門間隙(冷態(tài) (0.11± 0.02)mm;熱態(tài)(0.23±0.02)mm)調配太小。氣門間隙調節(jié)過小,會使進氣門提前開啟,排氣門提前關閉,進氣阻力減小,進氣壓力增大,真空腔內的真空度也就變小。
對磨合后的LJ465Q-2ANE6汽油機進行臺架試驗。綜合考慮性能、缸壓、排放噪音等因素,測定發(fā)動機冷熱態(tài)氣門間隙與真空度的關系,確定最佳真空度下氣門間隙值。試驗現(xiàn)場見圖2。
圖2 發(fā)動機試驗臺架
(1)第一步——使冷卻液溫度冷卻至環(huán)境溫度下(冷機狀態(tài)),將氣門間隙調至0.09 mm,記錄此時的氣門間隙及對應冷卻液溫度值、缸壓值,然后起動發(fā)動機,記錄剛起動時的轉速、真空度值、大氣壓值、診斷儀所測進氣壓力和溫度值;
(2)第二步——在冷卻液溫度達到40℃、50℃、60℃、70℃時記錄轉速、真空度值、大氣壓值、診斷儀所測進氣壓力和溫度值;待冷卻液溫度達到83~93℃,轉速達到正常怠速值850 r/min時,記錄此時的轉速、真空度值、大氣壓值、診斷儀所測進氣壓力及溫度值,然后停機,以最快速度測量此時的氣門間隙值;待冷卻液溫度溫冷卻至環(huán)境溫度值后,再測量此時的氣門間隙值,記錄相應的冷卻液溫度及間隙值。
(3)第三步——使冷卻液溫度冷卻至環(huán)境溫度(冷機狀態(tài)),將氣門間隙(mm)分別調至0.11,0.13,0.15,0.18,重復第二步試驗,并記錄下相應數據。
(1)真空度。發(fā)動機冷態(tài)氣門間隙(mm)為:0.09,0.11,0.13,0.15,0.18,最大真空度(k Pa)分別為:49,52,58,60,63。
(2)缸壓。發(fā)動機氣門間隙(mm)為0.09、0.11,缸壓在1.2~1.3 MPa之間;氣門間隙(mm)為0.13、0.15,缸壓在 1.3~1.4 MPa之間;氣門間隙(mm)為0.18,缸壓大于1.5 MPa(注:缸壓規(guī)范要求為標準1.324 MPa,最低 1.177 MPa)。
(3)發(fā)動機在不同氣門間隙的發(fā)動機外特性試驗,發(fā)動機調氣門間隙在(0.11~0.18 mm)之間,發(fā)動機功率為(44~46 kW),扭矩為(81~85 N·m),滿足性能要求。
(4)排放。測量發(fā)動機怠速點排放,不同發(fā)動機氣門間隙對排放的影響微小。
(1)調配氣門間隙值由(0.11± 0.02)mm(冷態(tài))改為0.13~0.18 mm(冷態(tài)),以使發(fā)動機的真空度達到設計要求。
(2)明確真空度技術要求。發(fā)動機在整車狀態(tài)下,磨合前、熱機、空調關閉狀態(tài)下真空度正常在60 kPa左右,低于53 kPa需要維修。
表3為修改氣門間隙后,抽檢12臺發(fā)動機的真空度數據,符合發(fā)動機真空度設計要求。
針對微型汽車發(fā)動機真空度不足的問題,在明確發(fā)動機真空度的技術條件下,通過一系列數據分析和臺架試驗,找出最佳的氣門間隙調配值,使真空度達到發(fā)動機的技術要求,同時可以滿足車輛的剎車性能,提高整車的安全性。
表3 試驗數據表
[1]周龍保.內燃機學(第二版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006.