姚慧敏
(新疆和靜天山水泥有限責任公司,新疆 和靜 841300)
水泥工業(yè)的大力生產(chǎn)需要將資源的使用、環(huán)境污染考慮在內,避免因為水泥的大力生產(chǎn)而使我國賴以生存的環(huán)境受到破壞以及資源的不斷浪費。全球資源緊缺現(xiàn)象已經(jīng)不是短時間的問題,各個國家都在研究如何節(jié)省資源以及擴大資源。我國資源也在全球資源緊缺之列,需要將資源實現(xiàn)有效利用,從而滿足我國經(jīng)濟的發(fā)展。以下內容是對能源綜合利用于生產(chǎn)中進行的研究,具體內容如下:
乙炔消解電石后會將廢渣進行排出,此廢渣是電石渣,在水泥生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量的電石渣。在產(chǎn)生電石渣時會帶有大量的漿體,漿體所含的水分占漿體的95%,并且呈現(xiàn)堿性特點。在實際生產(chǎn)中,采用電石渣代替石灰石原料。電石渣的物理特性包含:顆粒較均勻、細度較細、比重較小、漿體流動性差。利用濃縮池進行濃縮,能夠使含量降低,只存在60%,再將全電石渣配料放置在窯漿中,其水分降至58%左右。如果將30-60%的電石渣配料置入窯漿中,水分會在45-52%之間。
回轉窯產(chǎn)與質量是由入窯料漿的水分決定的,所以,將電石渣漿擁有的水分進行降低是保護質量的關鍵性舉措。所以,在采取降低水分的舉措中采取如下方法:
(1)將電石渣置入濃縮池中,需要加入一定比例的粉煤灰,主要是利用粉煤灰的特性,通過粉煤灰與電石渣進行混合,從而使電石渣的沉降速度得到提高[1]。
(2)加大濃縮池的工作管理,使操作環(huán)節(jié)達到質量標準,從而實現(xiàn)電石渣漿在入庫時的水分合格率得到提升。
(3)電石渣漿入庫后,需要采取二次沉淀抽水的環(huán)節(jié),目的是為了達到配料的需求。
(4)將干電石渣融入擁有70%水分的電石渣漿,利用淘泥機的攪拌功能,使兩者混合后的水分降到60%以下,再進行入庫。
(5)石灰石尾礦漿、砂巖漿、硫酸渣漿擁有的水分需要進行嚴格控制,需要達到流動時擁有的最低含量。
以上措施實施以后,通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,電石渣漿的水分、入窯料漿水分發(fā)生了明顯的變化。數(shù)據(jù)中表示,電石渣漿的水分與措施實施之前相比下降了5%,入窯料漿擁有的水分與措施實施前相比較下降了8%。從此可以看出,以上措施的有效性。成功解決了入窯料漿水分高的問題,將熟料的生產(chǎn)產(chǎn)量得到了提高。
粉煤灰是在燃煤供熱的過程中,由高溫燃燒再利用收塵器的收集而形成的粉塵。粉煤塵的利用是代替砂巖、黏土、鋁礬土等原料,在水泥生產(chǎn)中可以利用粉煤灰替換部分粘土質材料,又可以作為混合材料。另外,粉煤灰的作用具有沉降率快,吸附水能力較低的特點。粉煤灰在氫氧化鈣的液相環(huán)境中擁有水化機理的特點,如果把粉煤灰加入濃縮池中與電石渣混合,能夠使電石渣的沉降率得到提升,達到想要達到的目標。爐渣在磨制水泥環(huán)節(jié)中,能夠成為混合材料供制作水泥使用。
利用磨制單漿與化學全分析配料的方式,將電石渣材料、粉煤面材料、硫酸渣材料、爐渣材料、石灰石尾礦材料、砂巖進行配料,此方式運用的是多原料與多組分配料的形式,而影響配料質量的因素是以石灰石材料為主的配料方式。根據(jù)這一因素,可以將生產(chǎn)配料進行設計,將生料三率值、穩(wěn)定熟料三率值進行合理調整,通過實踐得到了以下的規(guī)律:
(1)生料中的主要成分氧化鈣會在電石渣的摻入量的加大而不斷加大。
(2)電石渣的摻入量在不斷加大下,生料的燒失量會隨之不斷降低。
(3)電石渣摻入量的增加并未使生料硅率和鋁率值發(fā)生變化。
通過上述的規(guī)律為合理調理生料三率值與穩(wěn)定熟料三率值提供了理論性的基礎,將多原料與多組分配料的擁有的繁瑣程度進行了簡化,從而方便了生產(chǎn)。
孰料強度與孰料KH值之間的關系是,如果KH值降低,則孰料強度明顯下降,如果KH值增長,則孰料強度明顯增長,如果KH值低導致孰料強度低,那么無法達到生產(chǎn)的內控指標,如果KH值過高,那么孰料強度過高,雖然達到了強度要求,但在實際燒制時具有較大的困難,而且還會造成水泥熟料中擁有的游離氧化鈣增高,這種條件下使水泥的安全性無法保障,并加大了熱耗。經(jīng)過研究后,對于此現(xiàn)象采取的措施是:控制孰料三率值的范圍,利用統(tǒng)計技術進行準確把控熟料三率值。
另外,電石渣擁有流動性能差的特點,此特點引發(fā)料漿水分較高,而且煤耗也較高。所以,在配料時把電石渣的量進行了控制,把控在35-45%之間,再將石灰石尾礦加入在內,從而補充生料中擁有的氧化鈣的含量。由于粉煤灰和石灰石尾礦擁有的鋁含量較高,在熟料燒成時會由于液相量太多而產(chǎn)生結圈的現(xiàn)象。針對以上內容制定的解決措施是:根據(jù)廢渣原料的成分波動,設計多種配料方案,目的是要將熟料三率值能夠控制在設計要求的范圍內,使熟料的質量得以保證。
如果發(fā)生理論計算與生產(chǎn)實際不一致時,需要將生料控制指標進行有效的調整,另外,根據(jù)入窯煤灰與發(fā)熱值的統(tǒng)計分析,進行控制指標的調整。通過實踐后,得到的數(shù)據(jù)表示,只要孰料三率值能夠穩(wěn)定在設計要求內,其熟料的強度能夠達到需求。
通過電石渣的在回轉窯的分解過程研究得知,電石渣在回轉窯的分解溫度與石灰相比較,要比石灰需要的溫度低,而且使分解帶產(chǎn)生了前移與加長,從而使固相反應帶也發(fā)生了前移,在此種情況下,保護了硅酸鹽礦物的化合生成,避免短火急燒現(xiàn)象提升熟料質量。由于在配料電石渣漿時,使入窯漿的水分產(chǎn)生了偏高,在全電石渣配料時的水分更高,使煅燒過程中形成了帶料薄現(xiàn)象,火焰產(chǎn)生了后竄情況,造成回轉窯的產(chǎn)量降低。針對此現(xiàn)象采取改善的措施是:控制電石渣摻入量、控制水分在47%以下、改造窯內鏈條、加大窯內通風量、加大垂掛密度等措施。鏈條改造成全垂掛。通風量的加大使物料的運動狀態(tài)發(fā)生了改變,避免發(fā)生返漿。通過垂掛密度的加大,使鏈條傳熱面積增加,能夠對廢渣配料進行煅燒[2]。
綜上所述,通過對電石渣水分的降低、配料設計的改善、煅燒環(huán)節(jié)的有效處理,使能源實現(xiàn)了廢物再利用。技術人員需要不斷加大對資源循環(huán)利用的研究舉措,使水泥生產(chǎn)不再過大消耗能源,同時還能夠提升水泥產(chǎn)量和生產(chǎn)質量,使水泥企業(yè)健康的發(fā)展。