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        淺談鉆井過程中復(fù)雜問題對(duì)策研究

        2019-01-12 21:16:49魏利明
        魅力中國(guó) 2019年49期
        關(guān)鍵詞:凡爾起鉆井口

        魏利明

        (中石化中原石油工程有限公司鉆井二公司,河南 濮陽(yáng) 457000)

        本次施工中工程積極配合地質(zhì)、定向、綜合錄井、電測(cè)等單位,進(jìn)行了地質(zhì)常規(guī)錄井和完井電測(cè)等工作,按要求取全取準(zhǔn)了各項(xiàng)資料,達(dá)到了本井鉆探目的,出色地完成了本井的施工任務(wù)。

        一開主要鉆遇第四系地層,由于上部易垮塌,可能含淺層氣,我們采取了以下措施:鉆具結(jié)構(gòu)Φ444.5mmPDC鉆頭+730*631配合接頭+630*630配合接頭+Ф203mm鉆鋌×1根+Ф203mm無(wú)磁×1根+Ф203mm鉆鋌×4根+410*631配合接頭+Ф178mm鉆鋌×6根+Φ127mm鉆桿。旋轉(zhuǎn)開眼,并采用輕壓吊打的方式(鉆壓0-20kN),確保井眼打直。選用排量58-60L/s,根據(jù)井深和鉆時(shí)情況不斷調(diào)整。為防止砂卡,接單根做到早開晚停泵,加強(qiáng)剎把操作,嚴(yán)禁溜鉆頓鉆,擴(kuò)劃眼工作,及時(shí)修復(fù)井壁。及時(shí)調(diào)整鉆井液性能以滿足井下攜砂要求,并保證泥漿泵鉆進(jìn)上水良好。在鉆進(jìn)過程中及時(shí)觀察返砂情況,安排專人在圓井內(nèi)攪動(dòng)泥漿,保證潛水泵能及時(shí)抽出返砂,防止淤積。為保證下套管順利,一開完鉆后進(jìn)行起下鉆拉暢井壁,充分循環(huán)鉆井液清洗井底。該井段鉆遇地層為棕黃色表土層、細(xì)砂層、砂礫層。下入天津產(chǎn)鋼級(jí)J55×Φ339.7mm×9.65mm共28根(不含聯(lián)頂節(jié)),表層套管下深304.49m,下入套管串總長(zhǎng)294.01m,(含浮鞋0.37m),聯(lián)頂節(jié)長(zhǎng)度為11.26m,聯(lián)入10.48m,轉(zhuǎn)盤面以上0.78m。固井?dāng)?shù)據(jù):最高密度1.94 g/cm3,最低密度1.78 g/cm3,平均密度1.87 g/cm3,水泥漿返至地面。套管試壓合格。

        一、井身質(zhì)量保證措施

        (一)優(yōu)選鉆具組合和鉆井參數(shù),鉆頭選型不僅要考慮地層可鉆性,還要考慮預(yù)防井斜的問題。根據(jù)實(shí)鉆情況,并對(duì)下部所鉆地層預(yù)測(cè),進(jìn)行鉆頭選型,保證井下安全,提高機(jī)械鉆速。

        (二)二開井段采用MWD隨鉆測(cè)量,嚴(yán)格控制井斜。

        (三)地層交界面、軟硬交錯(cuò)地層至少吊打鉆進(jìn),要認(rèn)真卡準(zhǔn)地層位置。

        (四)加強(qiáng)井眼軌跡跟蹤監(jiān)督,按施工設(shè)計(jì)進(jìn)行測(cè)斜,及時(shí)分析井斜及位移變化情況,以便采取措施。井斜變化嚴(yán)重時(shí)加密測(cè)量。

        二、鉆遇復(fù)雜情況及對(duì)策

        (一)套管環(huán)空間漏失

        發(fā)生經(jīng)過:二開中完(井深2160m)下套管完循環(huán),單雙凡爾循環(huán)4h后開三凡爾循環(huán),15min漏失4.5m3(漏速18m3/h)。

        分析原因:套管環(huán)空間隙小滲透性漏失

        處理簡(jiǎn)述:小排量雙凡爾循環(huán),開泵15min漏失2.5m3(漏速10m3/h),降低排量單凡爾循環(huán)30min漏失2m3(漏速4m3/h),期間配備堵漏漿 20 m3,加入隨鉆堵漏劑4.5t,補(bǔ)充泥漿量20 m3(PZ-7 300Kg,F(xiàn)T-1 300 Kg,低粘250 Kg)堵漏漿入井后開雙凡爾無(wú)漏失,14:30開三凡爾循環(huán)1h返出正常,后開四凡爾循環(huán)正常無(wú)漏失。堵漏期間漏失泥漿9m3。

        堵漏漿配方:配堵漏漿 20 m3,加入隨鉆堵漏劑4.5t。

        (二)微裂縫漏失

        發(fā)生經(jīng)過:鉆進(jìn)至井深3579m時(shí)發(fā)現(xiàn)漏失,漏失泥漿7m3(漏速5.33m3/h)

        分析原因:微裂縫性漏失

        處理簡(jiǎn)述:采取邊鉆進(jìn)邊堵漏,地面加入隨鉆2t,超細(xì)碳酸鈣1t,鉆進(jìn)至井深3582m恢復(fù)正常,共計(jì)漏失17m3鉆井液。

        堵漏漿配方:隨鉆2t,超細(xì)碳酸鈣1t

        (三)滲透性漏失

        發(fā)生經(jīng)過:短起至套管鞋后下鉆至2900m,單凡爾開泵,逐漸加大排量,開三凡爾循環(huán)正常,下鉆至井底,單凡爾開泵循環(huán)發(fā)現(xiàn)井漏,30min漏失11m3(漏速22m3/h),觀察井口能見到液面,但開泵不返漿

        處理簡(jiǎn)述:短起至3100m,泵入井內(nèi)22.5m3堵漏漿,井口不返漿,停泵后井口能見液面在套管頭處。起鉆共漏失15m3,起完后換牙輪鉆頭加常規(guī)鉆具組合下鉆,下鉆期間未見返漿,下鉆至井深3566m,環(huán)空灌漿共漏失泥漿量13m3,泵入堵漏漿35m3,替漿30m3,初始井口返漿,后逐漸減少,最后井口失返,此次共漏失泥漿量65m3。起鉆環(huán)空灌漿,井口能見液面,起鉆至套管鞋靜止堵漏14.5小時(shí)。單凡爾試循環(huán)漏失12方,漏速24 m3/h,繼續(xù)靜止6.5小時(shí),起鉆下入光鉆桿至1000m,下鉆過程中井口不返漿, 單凡爾循環(huán)(灌入30 m3泥漿灌滿,初始循環(huán)過程中漏失13m3,循環(huán)1小時(shí)后不發(fā)生漏失),分段循環(huán)下鉆至套管鞋(每次下10柱鉆桿,單凡爾循環(huán)一周),下鉆返漿,單凡爾循環(huán)調(diào)整泥漿性能(密度調(diào)整到1.17 g/cm3),之后分別以2、3個(gè)凡爾循環(huán),均未發(fā)現(xiàn)漏失,恢復(fù)正常。期間共計(jì)漏失189 m3。

        堵漏漿配方:隨鉆12t,復(fù)合8t,超細(xì)碳酸鈣4t,核桃殼1t,燒堿100Kg,土粉1t。

        三、固井質(zhì)量保障措施

        固井質(zhì)量作為工程質(zhì)量的重要部分,我們做了以下幾個(gè)方面的可靠保障。

        第一,完鉆以后我們進(jìn)行了細(xì)致的通井工作,反復(fù)通井?dāng)U眼,充分調(diào)節(jié)泥漿性能,達(dá)到完井液標(biāo)準(zhǔn),使得電測(cè)和下套管作業(yè)十分順利。

        第二,對(duì)送井套管進(jìn)行嚴(yán)格檢查、通徑,認(rèn)真丈量;對(duì)固井工具和附件,嚴(yán)格檢查,確保其質(zhì)量;下套管密封脂涂抹均勻、逐根按要求扭矩緊扣,下放時(shí)控制速度,并及時(shí)灌滿泥漿。

        四、施工技術(shù)方案

        (一)上部井眼大,返砂量大,因此必須保證足夠的排量清砂,使用好固控設(shè)備,保證足夠泥漿處理量,避免泥漿有害固相過多,造成井下復(fù)雜情況。要堅(jiān)持短起下,及時(shí)修復(fù)井壁。

        (二)在井漏的地方,泥漿密度應(yīng)盡可能地破試驗(yàn)走上限,有效地抑制泥巖膨脹和地層滲水,使井壁穩(wěn)定,減少井下出現(xiàn)嚴(yán)重掉塊現(xiàn)象,影響鉆頭使用,同時(shí)消除井下事故隱患。

        (三)加強(qiáng)對(duì)入井鉆具的檢查工作,該區(qū)營(yíng)城組地層研磨性強(qiáng),軟硬交錯(cuò),鉆進(jìn)中伴有蹩跳鉆現(xiàn)象,對(duì)鉆具造成的損傷較大,發(fā)現(xiàn)泵壓下降和懸重不對(duì),必須起鉆檢查鉆具。要定期進(jìn)行鉆具探傷,以防鉆具事故。

        (四)使用好泥漿凈化設(shè)備,泥漿性能完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

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