馬加壯
(中國石油化工股份有限公司濟南分公司,山東 濟南 250000)
中石化濟南分公司1.60 Mt/a柴油加氫精制裝置新氫壓縮機為2臺固定水冷對稱平衡型二列二級無油潤滑往復(fù)式壓縮機(工藝位號為K-101A/B),由無錫壓縮機廠設(shè)計制造。K-101B安裝有HydroCOM氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng),K-101A設(shè)置有吸入氣閥卸荷器,可進行0%、50%、100%負荷調(diào)節(jié),于2011年9月安裝完成并投入使用。
新氫自系統(tǒng)氫氣管網(wǎng)來,進入新氫壓縮機入口分液罐D(zhuǎn)-108,經(jīng)壓縮機一級壓縮后通過級間冷卻器進入二級氣缸壓縮,被壓縮后的氫氣一部分去往循環(huán)氫壓縮機K-102出口,另一部分通過“二返一”水冷器E-104返回至D-108入口。工藝流程如圖1所示,機組性能參數(shù)如表1所示。
圖1 柴油加氫精制裝置新氫壓縮機工藝流程
新氫機組自2014年裝置RTS改造后開工運行至今,主要發(fā)生過3次故障。對機組故障部件進行拆檢分析,找出原因并采取相應(yīng)措施,以防止類似故障的發(fā)生。
表1 柴油加氫裝置新氫壓縮機主要參數(shù)
1.1.1故障經(jīng)過
2015年10月17日16:37,K-101B一、二級負荷器差值突然異常升高,二級負荷較一級負荷大10%~13%,初步分析原因為二級氣閥故障。10月19日9:30,車間將K-101B(簡稱B機,下同)倒至K-101A(簡稱A機,下同)運行,B機置換合格后,開始更換二級兩個進氣閥;16:00,檢修完成后,將A機倒回B機試運,發(fā)現(xiàn)一、二級負荷器差值與檢修前無變化,二級負荷仍較一級負荷大10%~13%,且二級排氣溫度逐漸升高至117 ℃,進一步分析判斷為二級排氣閥故障;17:30,又倒至A機運行,并聯(lián)系維修人員繼續(xù)處理B機。10月20日,維修人員拆檢二級排氣閥,一并打開缸蓋檢查活塞環(huán)運行情況,發(fā)現(xiàn)二級西側(cè)排氣閥彈簧脫落導(dǎo)致閥片與閥座脫開,排氣閥失效,造成排氣溫度升高,同時在HydroCOM自動狀態(tài)下,使得二級負荷較一級負荷值異常增大;更換二級排氣閥后,16:00,車間將A機倒至B機,運行恢復(fù)正常。
1.1.2故障原因探究
K-101B二級負荷突然異常升高后,通過以下兩個方面判斷原因為二級西側(cè)氣閥故障倒氣,隨后的檢修結(jié)果也證明了這一判斷的正確性:
1) 日常生產(chǎn)中,K-101B一、二級負荷采用自動控制方式,HydroCOM系統(tǒng)根據(jù)級間壓力的實際值與給定值自動調(diào)節(jié)二級負荷。當(dāng)二級進氣閥或排氣閥倒氣時,其負荷就會因為倒氣的損失導(dǎo)致在任意時刻都遠高于一級負荷。
2) HydroCOM每一個進氣閥門的閥室外蓋處都安裝了一個溫度傳感器,用來測得進氣閥閥室外蓋的實際溫度,從而獲知進氣溫度。故障發(fā)生期間,2.2進氣閥閥室外蓋溫度較2.1進氣閥高約10 ℃,從而判斷2.2進氣閥(西側(cè))發(fā)生故障倒氣。更換進氣閥后試運無效果,進而判斷為西側(cè)排氣閥故障。隨后,拆檢確認二級西側(cè)排氣閥失效。
1.1.3檢修情況
2015年4月3日,一、二級總計6個排氣閥全部換新,運行6個半月,情況良好。2015年10月的這次檢修拆檢并更換了二級進、排氣閥,發(fā)現(xiàn)進氣閥整體比較干凈,排氣閥油泥較多,且西側(cè)排氣閥彈簧全部脫落,原因分析如下:2015年9月18~23日,二級氣缸存在異響,并有增大趨勢,24日聯(lián)系鉗工倒機后拆檢。因現(xiàn)場監(jiān)測氣閥及機體的各參數(shù)都正常,室內(nèi)DCS各機組相關(guān)參數(shù)也無異常,經(jīng)車間與維修人員綜合分析判斷,認為異響原因可能為排氣閥壓蓋螺栓松動,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)二級西側(cè)的排氣閥壓蓋螺栓全部有松動跡象,其中有一條螺栓用手即能擰動。緊固螺栓后開機,運行正常。在壓蓋螺栓松動期間,排氣閥閥室內(nèi)出現(xiàn)反復(fù)的劇烈振蕩,必然會引起氣閥組件疲勞松動。24日緊固螺栓后繼續(xù)運行,隨著機組本體的振動,一段時間(9月24日~10月17日)后,已經(jīng)松動的氣閥彈簧突然脫落(見圖2),導(dǎo)致氣閥失效。
圖2 二級西側(cè)排氣閥(彈簧脫落在壓蓋內(nèi))
1.1.4調(diào)整及防范措施
1) 針對裝置中振動較大的大型設(shè)備形成定期檢查緊固連接件的機制:a)日常巡檢加強對大型機泵,如反應(yīng)進料泵P-102油路系統(tǒng)相關(guān)法蘭、卡子的關(guān)注,發(fā)現(xiàn)螺栓松動的情況要及時緊固處理;b)每月對K-101A/B的一、二級排氣閥壓蓋螺栓進行檢查,及時緊固松動的螺栓。
2) 加強大機組的維護保養(yǎng),加大巡檢力度,及時發(fā)現(xiàn)問題并處理。
1.2.1故障經(jīng)過
2016年4月28日08:00,K-101B電機聯(lián)軸器端軸瓦溫度TI16106B為58.9 ℃,至09:17,溫度升至62.4 ℃(升高3.5 ℃),隨后班組人員發(fā)現(xiàn)TI16106B溫度急劇升高,09:20已升至78 ℃。現(xiàn)場查看就地溫度計,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場指示與DCS顯示溫度一致。09:30,將K-101B倒至K-101A運行,倒機前TI16106B溫度最高升至101.2 ℃(09:30,溫度變化趨勢如圖3所示)。維修人員拆檢K-101B 電機聯(lián)軸器端軸瓦,發(fā)現(xiàn)軸瓦損壞。對軸瓦進行檢修(刮瓦、研瓦)后回裝,同時對電機兩端軸伸入電機本體部位澆注潤滑油。5月9日09:00,將K-101A倒至K-101B,運行恢復(fù)正常。
1.2.2故障原因探究
1) 排除壓縮機本體故障導(dǎo)致電機軸瓦故障
在電機聯(lián)軸器端軸瓦溫度TI16106B驟升時,電機自由端軸瓦溫度TI16107B(2016年4月28日08:00為53.7 ℃、09:30為53.9 ℃)、壓縮機軸瓦溫度(TI16103B/16104B/16105B)以及壓縮機本體振動(VI16101B/16102B)均未出現(xiàn)大的波動或者異常,如圖4~圖6所示。
圖3 K-101B電機聯(lián)軸器端軸瓦溫度TI16106B趨勢
圖4 K-101B電機自由端軸瓦溫度TI16107B趨勢
圖5 K-101B壓縮機軸瓦溫度
圖6 K-101B壓縮機本體振動(VI16101B/16102B)趨勢
上述趨勢可排除因壓縮機本體振動大致使電機受到軸向推力,造成電機軸振動大、軸瓦發(fā)熱的原因。
2) 排除甩油環(huán)故障、油位低原因
該電機軸瓦潤滑油靠甩油環(huán)將油箱內(nèi)的油帶至軸頸上,當(dāng)油箱內(nèi)油位低時,甩油環(huán)帶油量減少,會造成軸瓦溫升;另一方面如果甩油環(huán)不轉(zhuǎn)則會直接導(dǎo)致軸與軸瓦之間沒有油膜而燒毀軸瓦。拆檢軸瓦后發(fā)現(xiàn),甩油環(huán)運行良好,油箱油位也適中,因此可排除這一故障原因。
通過以上分析,并結(jié)合現(xiàn)場用點溫計測得的電機軸溫(>100 ℃),確定故障原因為電機軸溫升高后傳熱至軸瓦處引起故障,具體分析如下:電機軸伸入電機本體的部位有一阻擋灰塵的環(huán)形毛氈部件,隨運行周期增長(開工后4年半),該部件老化發(fā)硬,造成電機軸摩擦力增大,溫升增大,傳至軸瓦處,使軸瓦潤滑油溫度逐漸升高,粘度降低,承載能力也隨之降低,至某一時刻,軸瓦與軸之間不能形成具有足夠壓力的油膜,使軸瓦與軸處在半液體摩擦狀態(tài),短時間內(nèi)軸承溫度急劇升高,最終導(dǎo)致軸瓦燒損。
1.2.3調(diào)整及防范措施
1) 2013年10月,K-101B電機自由端軸瓦也發(fā)生過同樣故障。此次故障的發(fā)生再一次提醒我們要注意電機兩端軸溫的監(jiān)測,定期澆注適量潤滑油,降低電機軸的摩擦。
2) 建議增設(shè)軸瓦強制潤滑設(shè)備,降低軸瓦故障率。
1.3.1故障經(jīng)過
2016年10月22日,K-101B HydroCOM系統(tǒng)出現(xiàn)故障,DCS顯示CIU(中間接口單元)報警,液壓油泵聯(lián)鎖停運,HydroCOM系統(tǒng)切除。經(jīng)儀表人員檢查,處理了TDC(上死點傳感器,見圖7~圖8)現(xiàn)場接線盒及機柜間“Enable”(DCS激活HydroCOM系統(tǒng),見圖9)的線纜接頭后恢復(fù)正常,具體過程如下:
1) 2016年10月22日05:41:59,因TDC傳感器現(xiàn)場接線盒(位置在K-101B一級缸北側(cè))內(nèi)電線接頭松開,CIU接收不到傳感器傳遞的活塞位置信號,屬HydroCOM系統(tǒng)自身故障,隨即HydroCOM系統(tǒng)自動聯(lián)鎖切除,液壓油泵停運,自動切換到機組的100%負荷運行,進氣閥恢復(fù)到與普通氣閥一樣的功能,即成為依靠壓差工作的自動閥。05:43,機組負荷升至100%。
圖7 TDC傳感器接線盒
圖8 安裝在飛輪上的TDC傳感器(圓柱形)
圖9 機柜間HydroCOM系統(tǒng)指示盤
2) 09:16,為配合儀表人員判斷故障原因,現(xiàn)場啟運液壓油泵,而此時各進氣閥的執(zhí)行機構(gòu)電磁閥均處在初始狀態(tài)(使機組0%負荷的狀態(tài))下,即執(zhí)行機構(gòu)液壓缸內(nèi)充滿動力,進氣閥閥片在執(zhí)行機構(gòu)作用下被卸荷器強制保持開啟狀態(tài),機組負荷由100%降到0%。外操現(xiàn)場立即停運油泵,負荷回到100%,造成新氫流量波動。
3) 15:46,將K-101B倒至K-101A運行,儀表人員在機柜間發(fā)現(xiàn)TDC傳感器指示燈不閃爍,判斷TDC傳感器故障,現(xiàn)場打開接線盒檢查,緊固松開的線路接頭。
4) 16:20,儀表處理完畢后,啟動液壓油泵,K-101B空負荷啟運,準備倒機。16:25,K-101A降至50%負荷,內(nèi)操DCS給定K-101B一、二級各50%負荷(HYD01、PIC16003B手動給50%),但發(fā)現(xiàn)負荷器不起作用,K-101B基本不做功,A機負荷又倒回100%。儀表人員繼續(xù)檢查發(fā)現(xiàn),機柜間“Enable”信號指示未亮燈,即DCS信號不能通訊至CIU,未能激活HydroCOM系統(tǒng),緊固其線纜接頭后恢復(fù)正常。16:47,K-101B負荷調(diào)至100%,運行恢復(fù)正常。
1.3.2教訓(xùn)及防范措施
1) TDC傳感器現(xiàn)場接線盒僅用兩條螺栓固定在機組氣缸附近的柱子上,而此處平臺振動較大,長期運行使接線盒內(nèi)接頭松動。建議對接線盒進行加固,避免出現(xiàn)類似問題。
2) 儀表車間會在每次大檢修時對機柜間內(nèi)的關(guān)鍵儀表線纜接頭進行緊固,目前裝置已運行到第7年,建議儀表車間對關(guān)鍵儀表線纜接頭進行檢查,防患于未然。
3) 加強HydroCOM系統(tǒng)理論及操作知識培訓(xùn)。
加氫裝置新氫壓縮機為加氫反應(yīng)系統(tǒng)提供新氫,是維持生產(chǎn)正常運行的核心設(shè)備。新氫壓縮機為往復(fù)式活塞壓縮機,其運動部件多,易損部件多,且B機設(shè)有復(fù)雜的HydroCOM氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng);同時壓縮機的功率較大,排氣壓力高,且輸送的氣體易燃易爆,一旦發(fā)生事故,將造成嚴重后果。
本文通過分析柴油加氫新氫壓縮機發(fā)生故障的原因并提出改進措施,為同類裝置往復(fù)式壓縮機組的運行和故障處理提供有益借鑒。