劉軍勇
(中國石油化工股份有限公司荊門分公司,湖北 荊門 448039)
某10萬t/a聚丙烯裝置采用Spheripol液相本體法單環(huán)管工藝,有近50臺過濾器,主要包括活化劑TEAL(三乙基鋁)過濾器、液相丙烯過濾器、氣相丙烯過濾器、油過濾器以及冰機的制冷劑過濾器等。長期使用后,這些過濾器逐漸出現(xiàn)各種各樣的問題,如頻繁堵塞、分離效果差等等。尤其是運行介質(zhì)含有TEAL時,TEAL遇空氣自燃起火,容易燒損過濾元件。通過不斷摸索,車間將部分過濾器的濾芯元件進行了材質(zhì)升級改造,在保證過濾效果的情況下,大大節(jié)省了成本,并提高了效率。
折疊式尼龍濾芯是以增強尼龍6和66膜為介質(zhì),以聚丙烯塑料為內(nèi)外骨架,采用先進的封裝工藝制成的精密液體過濾元件。其具有優(yōu)良的過濾精度和通量,并可根據(jù)需要用熱熔方法粘結(jié)成所需要的多節(jié)長度的濾芯。這種濾芯的優(yōu)點是安裝和更換方便,缺點是濾芯較長時(如3節(jié)或4節(jié)粘結(jié)而成),安裝時容易失穩(wěn)變形,因此濾芯長度最好不要超過4節(jié)。
PP氈又叫丙綸針刺氈,主要材料是聚丙烯纖維。制造丙綸針刺過濾氈,采用非織造針刺工藝,一般選用3D或6D丙綸短纖維,并用高強絲織造增強基布,經(jīng)針刺加固和燒毛、壓光、熱定型等后處理工藝加工而成。
該種過濾元件不僅具有尺寸穩(wěn)定性好、強度高、伸長量小等特點,而且因其表面平整光滑、有孔隙、透氣性高,還具有真空阻力小、節(jié)約能源、易吹洗等獨特優(yōu)點。
其不足之處在于當運行介質(zhì)含有活化劑TEAL時,由于TEAL的特性遇空氣可自燃,設備打開后,殘余活化劑自燃易導致PP氈濾袋燃燒損壞,基本上每次打開設備就要更換全部濾袋。
金屬編織絲網(wǎng)是采用絲徑φ0.02~φ3.20 mm金屬絲為原料,通過纏繞、復合或?qū)⒍鄬咏饘俳z編織網(wǎng)合理搭配,經(jīng)過壓制、軋制和高溫處理加工而成的一種多孔功能材料,具有成本低、柔韌性好;但強度低、剛性差、網(wǎng)孔易變形不穩(wěn)定的特點【1】。
燒結(jié)金屬絲網(wǎng)采用多層金屬編織絲網(wǎng)為原料,通過特殊的疊層設計、復合壓制和真空燒結(jié)等工藝制備而成。它既能夠保持普通金屬編織絲網(wǎng)孔隙結(jié)構(gòu)簡單、網(wǎng)孔尺寸均勻的特性,又克服了其強度低、整體性差、網(wǎng)孔形狀不穩(wěn)定等不足,并且可以靈活地對材料的孔隙尺寸、滲透性能和機械強度進行合理匹配與設計,因而綜合特性優(yōu)異。
其主要特性為:強度高,做成濾芯不需加內(nèi)支撐;沒有材料脫離現(xiàn)象;孔形狀固定,孔隙尺寸均勻,無盲孔;流通能力大,滲透性好,阻力損失??;孔道光滑簡單,易于反洗再生,使用壽命長;整體性好,可在較高壓差下穩(wěn)定工作;選材范圍寬,耐高溫、抗腐蝕;易于加工、成形,焊接性良好;元件性能穩(wěn)定,適于實現(xiàn)連續(xù)化與自動化過程。
燒結(jié)金屬絲網(wǎng)的微觀結(jié)構(gòu)見圖 1(a)和圖 1(b)。
圖1燒結(jié)金屬絲網(wǎng)的微觀結(jié)構(gòu)
燒結(jié)金屬纖維氈(或金屬燒結(jié)纖維氈)是近年來新研究發(fā)展的一種優(yōu)質(zhì)高效功能過濾材料,是將直徑為微米級的金屬纖維(絲徑小于φ0.02 mm的金屬絲)經(jīng)無紡鋪制、疊配及高溫燒結(jié)而成。不同孔徑層形成的孔徑梯度,可控制得到極高的過濾精度和較單層氈更大的納污容量。燒結(jié)金屬纖維氈產(chǎn)品孔徑分布均勻,具有滲透性好、強度高、耐腐蝕、耐高溫、可折疊、可再生、壽命長等特點,是適合于在高溫、高壓及腐蝕環(huán)境中使用的新一代高效金屬過濾材料【1】。
主要特點:高孔隙率和優(yōu)良的滲透率,壓力損失少,流量大;納污容量大,過濾精度高,使用中壓力曲線上升慢,更換周期長;
耐溫耐腐蝕性能優(yōu)良,在600 ℃可長期使用,耐硝酸、堿、有機溶劑、藥品的腐蝕; 強度高,不易變形;可折波,以增加過濾面積,并可焊接加工;能夠清洗再生,即使液體強烈沖刷、強烈震動,纖維也不脫落。燒結(jié)金屬纖維氈微觀結(jié)構(gòu)見圖 2(a)和圖 2(b)。
圖2燒結(jié)金屬纖維氈微觀結(jié)構(gòu)
與金屬編織絲網(wǎng)相比,燒結(jié)金屬纖維氈有較好的應用性能,具體如下:
1) 納污量比金屬編織絲網(wǎng)高3~4倍;
2) 透氣度比金屬編織絲網(wǎng)高2~3倍;
3) 過濾效率比金屬編織絲網(wǎng)高3~15倍;
4) 孔隙率比金屬編織絲網(wǎng)高4~20倍。
幾種過濾元件的比較見表1。
在丙烯裝置的閃蒸和脫氣中,環(huán)管R201漿料經(jīng)閃蒸罐D(zhuǎn)301閃蒸后,需要經(jīng)過循環(huán)氣過濾罐F301(見圖3)分離丙烯氣體和固態(tài)的聚丙烯粉末(500 μm以下)。F301上部設有過濾裝置。在操作使用過程中,大量的聚丙烯粉末附在過濾裝置上,會使過濾裝置的濾袋堵塞,逐漸減少或失去過濾作用。因此F301另設有一套定時反吹系統(tǒng),目的是將附在濾袋上的粉末吹離下來,以保證過濾效果。循環(huán)氣過濾罐F301的過濾裝置采用聚丙烯酸纖維氈(PP氈)濾袋(見圖4)。
表1 幾種過濾元件比較
注:一般按微米×目數(shù)=15 000進行估算。
圖3 F301結(jié)構(gòu)示意
圖4 PP氈
該罐過濾裝置的濾袋套在長圓柱形籠式骨架上,一起用可調(diào)節(jié)鋼帶固定在鋁制文丘里管的頸槽內(nèi),文丘里管卡在固定隔板上,文丘里管喇叭口濾袋頂部上方設有噴吹管起反吹作用。正常工作時,氣流由濾袋外部徑向流入濾袋內(nèi)腔,聚丙烯粉末被擋在濾袋外表面。反吹時,由脈沖控制儀控制電磁脈沖閥瞬時打開,壓縮氣體從噴吹管的小孔噴出,由內(nèi)而外將濾袋外表面粉末吹掉。反吹氣分排分時進行,不影響正常過濾的工作,屬于在線反吹。F301下部料斗設有料位探測器,反吹下來的聚丙烯粉末達到一定料位時排出。
1) 七萬t/a丙烯裝置擴能改造后,裝置年負荷最高可以達到12.6萬t,進入F301的帶粉末丙烯氣流量由原來的1.8 t/h提高到2.1~2.2 t/h(也就是后續(xù)丙烯氣壓縮機的處理負荷,而進入F301的絕大部分是粉料,沉降在F301罐底),F(xiàn)301過濾袋壓差經(jīng)常短時間內(nèi)快速上升達到報警值(正常為0),停工清掃F301的頻次由每年1次,增加到2~3次,而每停工一天減少產(chǎn)值300多萬元,減少利潤25萬元左右,損失很大。
2) 由于聚丙烯粉末中殘留的活化劑TEAL的自燃作用,PP氈濾袋容易燒損,F(xiàn)301每次開蓋均需更換數(shù)量不等的(甚至全套42支)濾袋。
基于上述分析比較,確定將F301的過濾元件由非金屬的PP氈改為金屬過濾材質(zhì)。通過比較表中的金屬絲網(wǎng)和燒結(jié)金屬纖維氈,并結(jié)合費用綜合考慮,決定選用燒結(jié)金屬纖維氈。
2005年,F(xiàn)301更換安裝42根燒結(jié)金屬纖維氈濾袋,更換后,濾袋兩側(cè)差壓一直穩(wěn)定在60 kPa 左右,通過氣流量穩(wěn)定在2.1 t/h左右,反吹系統(tǒng)沒有變化。
經(jīng)過以上處理, 目前這批燒結(jié)金屬纖維氈濾袋已連續(xù)使用13年之久, 效果很好, 因為壓差恒定, 在此期間F301從來沒有進行過開蓋檢查清掃。
雖然初期投資費用較高(14萬元),但避免了不必要的開停工,減少了開停工損失,運行時間長,設備長周期平均成本低。
來自丙烯進料罐D(zhuǎn)302的丙烯經(jīng)過安全過濾器F201A/B,過濾掉液相丙烯中的聚丙烯粉末,將純凈的丙烯送往環(huán)管參與反應。F201A/B最高工作壓力4.2 MPa,最高工作溫度45 ℃。在工藝上采用高效催化劑后,丙烯中的聚丙烯細粉增多,F(xiàn)201A/B切換頻繁,更換濾芯頻次顯著增加,由原來3個月更換1次變?yōu)?個月更換2次,最多的時候1周就要更換1次,每次均需更換1組濾芯(16根)。此濾芯是一次性的,更換1組的費用需要萬余元,浪費很大,每年成本也增加很多。
最高工作壓力:4.2 MPa;
設計壓力:6.0 MPa;
最高工作溫度:45 ℃;
設計溫度:-45~90 ℃;
介質(zhì):液相丙烯+聚丙烯粉末;
流量:75 m3/h(標準),換算為丙烯37.5 t/h。
支撐骨架:PP(聚丙烯);
過濾網(wǎng):折疊尼龍膜6/66;
過濾精度:10 μm;
安裝方法:末端固定花板支撐,前端2半花板用拉桿固定。
缺點:
1) 不易安裝,濾芯采用臥式布置,安裝時容易拉彎濾芯,末端整體晃動;
2) 尼龍濾芯屬一次性使用,浪費大;
3) 生產(chǎn)中液相丙烯中聚丙烯粉末較多時,一年采購濾芯300多只,成本很高。
支撐骨架:內(nèi)骨架改為不銹鋼,增加可拆卸不銹鋼外鋼骨架;
過濾網(wǎng):拆疊金屬絲網(wǎng);
過濾精度:10 μm(不變);
安裝方法:在濾芯中段增加不銹鋼支撐花板,末端減少晃動;
優(yōu)點:
1) 可清洗,卸下濾芯后,拆除濾芯外支撐鋼骨架,用儀表風反吹金屬濾網(wǎng)即可;
2) 可重復利用,2臺過濾器安裝2組濾芯,最多另外備1組即可,節(jié)省費用和庫存。
改造前后安裝示意見圖 5。可拆卸清洗式金屬濾芯見圖6。
圖5 濾芯改進前后安裝示意
圖6 可拆卸清洗式金屬濾芯
改進前,F(xiàn)201平均每年安裝更換尼龍濾芯近20套次,300根左右,費用15萬左右。
改進后,金屬濾芯可以反復清洗重復使用,安裝1套(16支),備用1套,初次費用6~7萬左右,以后不需再投入。
制冷冰機的油氣分離過濾器F603主要作用是分離氟利昂氣體和冷凍機油(見圖 7),由1組3只立式濾芯組成。
來自壓縮機出口的油氣混合物進入油氣分離罐后,由濾芯軸向進入,經(jīng)過兩級過濾后,氣體由徑向流出,冷凍機油因兩級濾芯的聚結(jié)作用依靠重力降落至罐底,達到分離目的。干凈無油的氟利昂氣體經(jīng)冷卻后送往蒸發(fā)器,分離下來的冷凍機油由油泵送往螺桿壓縮機重復使用。
圖7 油氣分離過濾器示意
聚丙烯裝置的制冷冰機運行近9年后, 在2008年逐漸出現(xiàn)了氟利昂越變越黃的現(xiàn)象,還經(jīng)常出現(xiàn)油位低報聯(lián)鎖導致停機,蒸發(fā)器效果變差,更換同型號濾芯后不久即再次發(fā)生同類現(xiàn)象。分析原因是氟利昂帶油現(xiàn)象嚴重,油氣分離不徹底。
因此決定進行改造,具體如下:
1) 將濾芯精度由10 μm提高到1 μm,油霧微粒增加碰撞機會,結(jié)合成油滴,提高聚結(jié)作用從而使油氣分離更為徹底。
2) 將濾芯的材質(zhì)由毛氈改為金屬材質(zhì),以便重復清洗使用。
改造后,氟利昂的顏色由黃色變?yōu)橥该?,說明油氣分離效果顯著,同時制冷效果也明顯提高。同時金屬濾芯反吹清掃后可繼續(xù)使用,不必再更換新濾芯。
過濾器改造前后的情況分別見表2和表3。
表2 過濾器改造前情況
表3 過濾器改造后情況
1) 通過對濾芯的材質(zhì)進行升級,更換為金屬材質(zhì),可反吹清洗,反復使用,大大降低了成本;
2) 在有活化劑的條件下,金屬濾芯可以避免被燒蝕,延長了使用壽命;
3) 金屬濾芯雖然一次性投資費用高,但綜合考慮全周期平均年費用,成本大大降低,節(jié)省的效益是很可觀的。