溫明強(qiáng),劉少杰
(1.浙江巨化股份有限公司電化廠,浙江衢州 324004;2.金川集團(tuán)股份有限公司,甘肅 金昌 737100)
在一些ODS替代品的生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)生成大量的不飽和烯烴雜質(zhì),這些烯烴往往都有毒性,并且化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定,有一定的腐蝕性,而它們的沸點(diǎn)與產(chǎn)品非常接近,傳統(tǒng)的分餾工藝難以去除[1]。某公司在生產(chǎn)一氟二氯乙烷(F-141b)過(guò)程中,采用了光氯化反應(yīng)除去水溶性雜質(zhì)。光化學(xué)反應(yīng)器是一種特別的反應(yīng)器,關(guān)鍵設(shè)備主要有兩項(xiàng)—光源和光化學(xué)反應(yīng)器。由光源發(fā)出的符合反應(yīng)底物吸收的光在其中被底物有效吸收,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并獲得盡可能高的效率。
氯化反應(yīng)可以分為光氯化和熱氯化及催化氯化等,光氯化屬于光化學(xué),與熱化學(xué)相比,光氯化的優(yōu)點(diǎn)有:
1)光可以看作是一種很特殊的環(huán)境友好的試劑;
2)在化學(xué)合成過(guò)程中,相對(duì)于熱化學(xué)方法,光化學(xué)方法更有迭擇性、專(zhuān)一性;
3)光化學(xué)反應(yīng)更安全,因?yàn)樵谏a(chǎn)過(guò)程中,光化學(xué)一般都在室溫或低于室溫下進(jìn)行;
4)有機(jī)化合物進(jìn)行光化學(xué)反應(yīng)時(shí),不需要任何保護(hù)基團(tuán);
5)在很多常規(guī)合成中,穿插光化學(xué)反應(yīng),通常可以使合成過(guò)程簡(jiǎn)化。
光氯化反應(yīng),是由氯氣分子吸收光能后躍遷為激發(fā)態(tài)而發(fā)生的,不同分子一般吸收不同能量的光子,光子的能量是由光頻率v或波長(zhǎng)λ決定的,光波的波長(zhǎng)有下列關(guān)系式:
一氟二氯乙烷(F-141b)的生產(chǎn)流程是用無(wú)水氫氟酸(HF)與偏氯乙烯(VDC)在復(fù)合催化劑的作用下進(jìn)行加成反應(yīng),生產(chǎn)F-141b粗品。再經(jīng)過(guò)水洗、除酸、除VDC、除堿、干燥等精制、精餾過(guò)程,生產(chǎn)出成品。精制過(guò)程中,F(xiàn)141b粗產(chǎn)品進(jìn)入光氯化前槽,依靠液位差,通過(guò)流量計(jì)控制其流量進(jìn)入光氯化反應(yīng)器,在紫外線光照條件下和氯氣反應(yīng)。光氯化反應(yīng)結(jié)束后反應(yīng)物料進(jìn)光氯化后槽。
圖1 光氯化流程圖
因?yàn)閂DC沸點(diǎn)與F-141b沸點(diǎn)很接近,不能用精餾的方法分離,本工藝采用光氯化反應(yīng)即在紫外光照射下氯氣與F-141b粗品中的殘余VDC反應(yīng),生成高沸物—四氯乙烷等鹵代烴。生成的鹵代烴沸點(diǎn)與F-141b沸點(diǎn)差別較大,可在精餾工序中分離除去。光氯化反應(yīng)后用堿液洗滌除去過(guò)量的氯氣和氯化氫等,通過(guò)分層器用重力沉降分離;最后用水洗滌,重力沉降分離,較徹底地除去水溶性雜質(zhì)。達(dá)到去除VDC的效果。
光氯化主反應(yīng):
該光氯化反應(yīng)是連續(xù)式反應(yīng),未采用傳統(tǒng)的反應(yīng)釜及管道形式,而采用了蛇形玻璃管作為反應(yīng)容器,目前存在消耗較高的問(wèn)題,以及由于玻璃管破損造成的物料損失問(wèn)題。
該光氯化反應(yīng)采用420 nm的紫外線燈,使用中存在粗品中的殘留VDC去除不盡的問(wèn)題,影響了產(chǎn)品的質(zhì)量。
與通常熱化學(xué)反應(yīng)不同,光化學(xué)反應(yīng)具有空間不均勻的特征。只有吸收光的那部分溶液才能起光化學(xué)反應(yīng),而入射光通過(guò)溶液時(shí),由于光被反應(yīng)物一路吸收,光強(qiáng)度迅速減弱,入射距離越遠(yuǎn),光化學(xué)反應(yīng)必然也越弱,直至不再起光化學(xué)反應(yīng)。因此,如何改進(jìn)光化學(xué)反應(yīng)器,使更多的反應(yīng)物能參加到光化學(xué)反應(yīng)中,是光化學(xué)反應(yīng)器改造的重點(diǎn)[2]。通常采用的辦法通常是加強(qiáng)攪拌,使更多的反應(yīng)溶液進(jìn)入反應(yīng)區(qū),參加光化學(xué)反應(yīng),如機(jī)械攪拌式或氣泡攪拌式反應(yīng)器。另外一個(gè)途徑是采用降膜式反應(yīng)器,使反應(yīng)液以薄層液膜的形式通過(guò)光照區(qū),充分參與光化學(xué)反應(yīng)[3]。
該反應(yīng)采用了蛇形玻璃管作為反應(yīng)容器,目前存在消耗較高的問(wèn)題,以及由于玻璃管破損造成的物料損失問(wèn)題。該反應(yīng)器玻璃管分4大組,每組又分為10小組,每小組又分為上下2件??偣灿?0件玻璃管,2016年對(duì)消耗做了統(tǒng)計(jì),總共消耗192件,其中12月大修停車(chē)未消耗。2015年1-11月消耗統(tǒng)計(jì)表如表1。
表1 2016年蛇形玻璃管消耗統(tǒng)計(jì)表
消耗統(tǒng)計(jì)表分析表明:1)從月份看,產(chǎn)量低的月份消耗較低;2)從組別看,前3組消耗99件,后7組消耗112件。前3組的消耗明顯較高。3)部分消耗較高的月份介質(zhì)酸度較高。
而經(jīng)過(guò)對(duì)玻璃管的破損部位分析,主要是管口與管道的焊接位破損較多,大約95件,其次是穿孔,約79件,還有37件為自然減薄。
因此,玻璃管消耗主要原因是:1)由于介質(zhì)流量沖擊造成的前3組管口焊接處破裂;2)為消除粗品中殘留的VDC造成介質(zhì)酸度高,引起玻璃管壁厚較薄處穿孔。
解決方法一是前3組玻璃管改為透光率較高的F46管,F(xiàn)46是四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,具有優(yōu)異的耐化學(xué)穩(wěn)定性與耐蠕變性能,有較好的強(qiáng)度和韌性,制成蛇形管后可有效抵抗沖擊。不足之處是透光率約80% ~90%,低于玻璃管的95%。二是對(duì)光源的優(yōu)化。原工藝使用的光源為紫外線日光燈,波長(zhǎng)420nm,在反應(yīng)完成后,往往還有微量VDC殘留。表2、表3為常見(jiàn)共價(jià)鍵的鍵能、化學(xué)分子的結(jié)合能。
表2 常見(jiàn)共價(jià)鍵的鍵能(kJ/mol,25℃,氣相)
表3 化學(xué)分子的結(jié)合能(kJ/mol)
結(jié)合表2、表3可以看出:對(duì)氯氟烴的光氯化反應(yīng)來(lái)說(shuō),最佳波長(zhǎng)范圍為300~450nm。波長(zhǎng)低于246nm,C-F鍵斷裂,副反應(yīng)會(huì)增多。結(jié)合普通玻璃作為反應(yīng)器的材質(zhì)對(duì)光的要求:254~300nm幾乎被完全吸收,透光率極低。但對(duì)于360~450nm波段的光,其透射能力仍達(dá)到較高水平,此范圍對(duì)普通玻璃儀器反應(yīng)器還是比較合適的。
目前該反應(yīng)選用365nm的光源,經(jīng)試用,VDC的殘留為0,較好地解決了粗品F-141b中殘留VDC的問(wèn)題。
通過(guò)將盤(pán)管的前3組材質(zhì)改為更耐沖擊、耐腐的F46材質(zhì),降低物料對(duì)盤(pán)管的沖擊帶來(lái)的損耗;通過(guò)提高水洗工藝補(bǔ)加水量,控制光氯化盤(pán)管進(jìn)料酸度在0.005以下,降低物料對(duì)反應(yīng)器帶來(lái)的腐蝕性。
經(jīng)過(guò)各項(xiàng)措施的實(shí)施,2017年光氯化盤(pán)管損耗總量143根,其中未實(shí)施前(1~5月份)損耗81根,實(shí)施后損耗62根,實(shí)施后同比下降61%。根據(jù)比例計(jì)算,以后每年較2016年可節(jié)約檢修費(fèi)用約10萬(wàn)元,每次檢修浪費(fèi)物料約200kg,則減少物料損耗約53萬(wàn)元??傆?jì)可節(jié)約費(fèi)用約63萬(wàn)元。