李景旺,郝長青
(滄州聚隆化工有限公司,河北 滄州061000)
氯氣壓縮機是氯堿企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,其作用是把經(jīng)過干燥后的干氯氣加壓后送至氯氣液化或氯產(chǎn)品生產(chǎn)工序。氯氣經(jīng)壓縮后溫度上升很快,如不及時把熱量轉(zhuǎn)移走,必然會影響下一級壓縮;若溫度超過500 ℃,氯氣會與鋼產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),從而損壞設(shè)備。因此,在每一級壓縮過程之間必須設(shè)置中間冷卻器。在中間冷卻器中,一般氯氣走殼程,冷卻水走管程。若管程泄漏,氯氣與水混合后反應(yīng)生成鹽酸、次氯酸,會對碳鋼設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕,輕則損壞氯氣壓縮機等關(guān)鍵設(shè)備,重則可能造成液氯系統(tǒng)含水超標(biāo),嚴(yán)重影響后續(xù)裝置的安全生產(chǎn)。
滄州聚隆化工有限公司氯氣壓縮機型號為4VRZ 151-405-04G,進(jìn)口壓力-9~-11 kPa;出口壓力0.3~0.5 MPa;含水≤50×10-6;流量2 990 Nm3/h,2010年投入使用。濕氯氣用99.99%硫酸為干燥介質(zhì),進(jìn)行干燥,使氯氣含水≤50×10-6,然后通過氯氣壓縮機加壓、冷卻后,進(jìn)入液氯工序。
2018 年3 月某日凌晨5:10,該公司中控主操工發(fā)現(xiàn)氯氣含水指標(biāo)開始出現(xiàn)波動,并且逐漸升高。雖然氯含水指標(biāo)當(dāng)時并沒有超出范圍,但是其含量逐漸上漲,也是不正常現(xiàn)象。
首先檢查氯壓機換熱器檢漏孔,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏痕跡;檢測循環(huán)水總管pH 值,沒有發(fā)現(xiàn)變化;又到氯壓機廠房檢測四段冷卻器,循環(huán)水壓力正常;淀粉試紙測試循環(huán)水沒有變色;檢查泡罩塔加酸量正常;洗滌塔液位正常;檢查氯含水分析儀,運行正常。但此時中控室顯示氯含水還在漲,只是漲幅較慢。
使用降低水壓的檢測方式進(jìn)行檢驗時。中控室密切關(guān)注氯壓機四段冷卻器氯氣溫度變化的同時,把四段冷卻器循環(huán)冷卻水進(jìn)口控制閥門逐個關(guān)小,再用試紙一一測試。在測試到第一段冷卻器循環(huán)水時,試紙變藍(lán),其他冷卻器仍然無變化,當(dāng)即判斷是第一段冷卻器發(fā)生泄漏。
(1)設(shè)備老化換熱管腐蝕后出現(xiàn)漏點。該中間冷卻器是三類壓力容器,2009 年6 月制造,已經(jīng)使用9 年。
(2)冷卻水壓力大于一段氯壓機氯氣壓力。冷卻水沿泄漏的換熱管進(jìn)入氯氣系統(tǒng),但漏點很小不易查找,造成氯氣含水緩慢升高。
(3)氯壓機在運行過程中,隨著負(fù)荷的減小,氯氣系統(tǒng)的壓力不足以維持系統(tǒng)的安全運行。這時殼程壓力逐漸減小,當(dāng)殼程壓力小于管程壓力時,冷卻水就會通過換熱管微小漏點進(jìn)入氯氣。
(1)在一段冷卻水進(jìn)口安裝DN100、1.6 MPa 的自動調(diào)節(jié)閥1 臺,使冷卻水壓力小于氯氣壓縮機氯氣壓力0.02~0.03 MPa。如果冷卻器泄漏,殼程的氯氣壓力大于管程冷卻水壓力,冷卻水不能進(jìn)入氯氣壓縮機,使氯氣壓縮機得到保護。
(2)加強巡檢,每2 h 檢測一次冷卻水氯離子含量。冷卻器泄漏,氯氣進(jìn)入冷卻水,冷卻水內(nèi)氯離子升高,用淀粉試紙檢測,試紙成藍(lán)色。如果發(fā)現(xiàn)異常,立即采取措施。
(3)盡量采用雙管板結(jié)構(gòu),可防止殼程與管程流體介質(zhì)混合。氯氣中間冷卻器應(yīng)采用雙管板結(jié)構(gòu),只要換熱管質(zhì)量好,即使管板與換熱管的連接部位泄漏,氯氣也不會與水混合而對設(shè)備產(chǎn)生強腐蝕。換熱管應(yīng)采用優(yōu)質(zhì)鋼管,建議采用高壓鍋爐用無縫鋼管。
圖1 工藝設(shè)計排水示意圖
(4)在工藝設(shè)計上,對氯氣中間冷卻器采取常壓排水,換熱后的冷卻水先排到地下水池,再用泵打回冷卻塔冷卻,盡可能減小排水阻力,避免換熱列管突然泄漏時冷卻水進(jìn)入氯氣系統(tǒng),工藝設(shè)計排水示意圖見圖1。
(5)在條件許可、技術(shù)成熟的情況下,可安裝游離氯在線檢測裝置,一旦檢測到冷卻水中含游離氯,立刻報警,再通過分析檢測,如確定含有游離氯,立即緊急停車。
(6)定期風(fēng)掃管道和設(shè)備,及時清理鐵銹和硫酸晶體,保持管道暢通。
(7)按照設(shè)備臺賬記錄情況,對于服役年久的設(shè)備、管道在停車后進(jìn)行打壓試漏,對于不符合在線使用的設(shè)備進(jìn)行更換。拆下的冷卻器管程打壓試漏,對泄漏換熱管兩端進(jìn)行焊接封堵,壓力試驗合格后,將冷卻器清洗,再次進(jìn)行壓力試驗,合格后,充氮氣密封保護,備用。
氯氣壓縮機是氯堿企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,主要作用是對氯氣進(jìn)行加壓后,輸送至下一道工序。該設(shè)備有四段冷卻器,在本次事故中氯氣壓縮機一段冷卻器泄露后,冷卻水由管程進(jìn)入殼程隨氯氣一同進(jìn)入氯氣壓縮機,造成氯氣含水升高,三個多小時內(nèi)由6×10-6升高到26×10-6。如果冷卻水泄漏量繼續(xù)加大,將造成氯壓機報警事故急停甚至對氯壓機直接造成損害,影響安全穩(wěn)定生產(chǎn);如果含水超標(biāo)的氯氣進(jìn)入液氯工序,水結(jié)冰將引起設(shè)備堵塞甚至爆炸事故,后果不堪設(shè)想。
氯氣含水升高的原因較為復(fù)雜,發(fā)生故障時,操作工和技術(shù)人員要冷靜對待,逐一摸索排查,才能盡快找到故障點,并采取最佳應(yīng)對措施,及時避免重大事故的發(fā)生。