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        氯化氫合成過氯原因分析及控制措施總結(jié)

        2018-12-27 06:29:16孫龍彬蒲曉龍
        中國(guó)氯堿 2018年12期
        關(guān)鍵詞:氯化氫氯氣氮?dú)?/a>

        孫龍彬,蒲曉龍

        (陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林719319)

        陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陜西北元”)一期50 萬t/a 聚氯乙烯,40 萬t/a 燒堿裝置于2010 年7 月開車投運(yùn),其中一期氯氫處理工段氯化氫合成裝置采用江蘇南通星球石墨生產(chǎn)的副產(chǎn)蒸汽二合一氯化氫石墨合成爐,處理能力均為120 t HCl/d 副產(chǎn)水蒸氣2 t/h(0.25 MPaG)。正常情況下,合成爐全部運(yùn)行,中控分析室每2 h 在總管取樣分析氯化氫純度和游離氯含量各1 次,氯化氫合成崗位人員單爐氯化氫純度和游離氯含量。

        1 工藝流程及原理簡(jiǎn)介[1]

        由氯氣處理工序送來的尾氣經(jīng)氯氣緩沖罐、孔板流量計(jì)、流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)入合成爐底部燈頭;氫處理工序送來的氫氣經(jīng)后冷卻器、水霧捕集器,孔板流量計(jì)、流量調(diào)節(jié)閥、阻火器、進(jìn)入合成爐底部燈頭。這兩種氣體在石墨合成爐內(nèi)的石英燈頭中充分燃燒生成HCl 氣體,產(chǎn)生的熱量一部分用于生產(chǎn)蒸汽,另一部分被循環(huán)冷卻水帶出。生成的HCl 氣體一部分通過氯化氫緩沖罐、石墨冷卻器、酸霧捕集器送往氯乙烯合成工序,另一部分通過一級(jí)降膜、二級(jí)降膜、尾氣吸收塔制成高純鹽酸送往電解和成品罐區(qū),工藝流程見圖1。

        1.1 控制指標(biāo)

        控制指標(biāo)見表1。

        1.2 氯氫配比

        為保證生產(chǎn)穩(wěn)定,該裝置設(shè)計(jì)要求氯氫體積比為1∶1.05~1∶1.10,由于在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過程中氯、氫壓力和送氣壓力不穩(wěn)定,為了防止產(chǎn)生過氯或過氫采用手動(dòng)調(diào)節(jié)。

        2 過氯的危害

        如果氯化氫含游離氯,在氯乙烯轉(zhuǎn)化混合器內(nèi),游離氯會(huì)與乙炔反應(yīng)生成氯乙炔,此反應(yīng)為放熱反應(yīng),大量過氯時(shí),急劇放熱,引起混合器溫度迅速上升而發(fā)生爆炸。氯乙炔不穩(wěn)定,分解生成碳黑和氯化氫。所以,要控制氯化氫氣體游離氯含量為0(淀粉碘化鉀溶液分析不變色)。

        圖1 工藝流程簡(jiǎn)圖

        表1 控制指標(biāo)

        3 判斷過氯的方法

        3.1 火焰觀察法

        火焰觀察是肉眼通過合成爐試鏡觀察火焰燃燒情況,正常燃燒時(shí),火焰顏色為青白色;若過氯,火焰顏色會(huì)發(fā)黃甚至發(fā)紅。當(dāng)氫氣純度低、含氧高時(shí),火焰會(huì)發(fā)紅發(fā)暗,當(dāng)氯氣純度低時(shí),火焰會(huì)發(fā)白且有煙霧,這種情況會(huì)影響操作工對(duì)氯氫配比的正確判斷。由于氫氣含水帶有堿霧,堿霧與氯化氫反應(yīng)生成氯化鈉,時(shí)間長(zhǎng)了附著在試鏡上,使操作工無法看清火焰顏色。所以,這種控制方法逐漸被淘汰,大部分廠家在進(jìn)合成爐氯氫管道上安裝孔板流量計(jì),根據(jù)進(jìn)爐氯氫流量及差值控制配比。

        3.2 人工取樣分析

        在單臺(tái)爐出口和氯化氫總管取樣分析。利用氯化氫易溶于水的性質(zhì),用取樣管量取100 mL 氯化氫,用加有過淀粉碘化鉀溶液吸收后,讀取氣體量管溶液體積數(shù)即為氯化氫純度。若過氯,吸收氯化氫后的水溶液會(huì)變藍(lán)色,碘遇淀粉變藍(lán)。這種方法速度較慢,不能在線連續(xù)監(jiān)測(cè)。

        3.3 在線檢測(cè)

        氯化氫總管安裝在線監(jiān)測(cè)儀器。在氯化氫總管直接安裝氯化氫純度監(jiān)測(cè)儀和游離氯檢測(cè)儀,但監(jiān)測(cè)儀費(fèi)用高,返修率高,且靈敏度過高,部分企業(yè)不能正常投用。

        4 生產(chǎn)中可能造成過氯的原因分析

        4.1 原因分析一

        在日常調(diào)節(jié)合成爐流量時(shí)調(diào)節(jié)原則為,提流量時(shí)先提氫氣再提氯氣,降流量時(shí)先降氯氣再降氫氣,這樣能在最大限度保證不會(huì)出現(xiàn)過氯事故。但現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥門均為自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,當(dāng)調(diào)節(jié)閥門卡頓、或者調(diào)節(jié)操作過快時(shí),就會(huì)造成氫氣氯氣流量大幅波動(dòng),最終導(dǎo)致過氯。例如,當(dāng)合成爐提流量時(shí),先開大氫氣閥門,氫氣流量上漲,再開大氯氣閥門,若此時(shí)氯氣流量沒有變化,往往操作人員會(huì)繼續(xù)往大調(diào)節(jié)閥門開度,可能造成氯氣流量突然上漲,造成過氯。所以操作人員要根據(jù)以往操作經(jīng)驗(yàn),閥門開度和流量對(duì)比關(guān)系,當(dāng)閥門開度和流量變化不正常時(shí),及時(shí)停止操作,聯(lián)系儀表檢查,避免發(fā)生事故。

        4.2 原因分析二

        氯氣、氫氣孔板流量計(jì)在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行時(shí)零點(diǎn)漂移,造成氫氣氯氣流量顯示不準(zhǔn),此時(shí)根據(jù)流量判斷已經(jīng)失去準(zhǔn)確性,尤其是合成爐保持低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),流量偏差更大,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。實(shí)踐證明當(dāng)合成爐流量低于1 000 Nm3/h 時(shí),氫氣氯氣流量顯示偏差較大,不具有參考性,保持送氣狀態(tài)過氯風(fēng)險(xiǎn)較大,應(yīng)加強(qiáng)關(guān)注,及時(shí)分析氯化氫純度,必要時(shí)應(yīng)切出送氣系統(tǒng)。

        4.3 原因分析三

        合成爐在運(yùn)行期間,氫氣總管壓力、氯氣總管壓力、合成爐出口氯化氫總管壓力是一個(gè)平衡的系統(tǒng),這3 個(gè)壓力任何一個(gè)發(fā)生變化都會(huì)影響進(jìn)合成爐氫氣氯氣流量,當(dāng)送氣總管壓力降低,氫氣總管壓力降低,氯氣總管壓力增高,壓力出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)(壓力波動(dòng)原因可能為氯化氫管線泄漏和工藝人員進(jìn)行了相關(guān)操作,開關(guān)閥門調(diào)節(jié)幅度過大等),根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),進(jìn)合成爐氫氣流量相對(duì)于進(jìn)合成爐氯氣流量減少,易造成合成爐過氯。

        4.4 原因分析四

        給合成爐充氮?dú)夤芫€在氫氣管線上,由于氮?dú)鈮毫Γù笥?.3 MPa)大于氫氣壓力(60~100 kPa),氮?dú)庵鞴芫€為截止閥、自動(dòng)切斷閥、截止閥,旁通管線只有一個(gè)截止閥。實(shí)際運(yùn)行過程中,可能發(fā)生氮?dú)獯霘錃夤芫€,影響氫氣純度,最終導(dǎo)致過氯事故發(fā)生。實(shí)際生產(chǎn)中將所有給氫氣管線充氮置換的氮?dú)夤芫€增加為不同類型的雙閥,正常給合成爐充氮?dú)庵脫Q時(shí)規(guī)定只允許使用氮?dú)庵鞴芫€,禁止使用旁通閥門,且主管線充氮完成后將氮?dú)馇袛嚅y前后手閥全部關(guān)閉,從而保證氮?dú)獠粫?huì)泄漏進(jìn)氫氣系統(tǒng)。

        4.5 原因分析五

        研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)分析氯化氫純度時(shí)分析氯化氫中含有微量冷凝酸,淀粉碘化鉀溶液就會(huì)發(fā)生變色。導(dǎo)致誤判斷為含有游離氯,所以分析氯化氫純度時(shí),一定要排凈管線冷凝酸,避免誤判斷事件發(fā)生。

        5 過氯爆炸的預(yù)防

        無論哪種情況,只要存在合成爐過氯可能時(shí),要立即調(diào)整過氯狀態(tài),并給氯乙烯轉(zhuǎn)化發(fā)緊急停車信號(hào),停送氯化氫氣體改出酸,氯乙烯崗位迅速關(guān)閉乙炔自動(dòng)切斷閥,減少游離氯與乙炔的接觸量。陜西北元通過不斷探索與改進(jìn),除了對(duì)各設(shè)備設(shè)施進(jìn)行升級(jí)換代以外,還不斷提高人員的綜合素質(zhì),通過不斷總結(jié),形成了一系列的防過氯措施。

        (1)總結(jié)單臺(tái)爐配比變化0.01 時(shí),對(duì)應(yīng)的氫氣、氯氣流量變化多少。崗位人員再生產(chǎn)過程中總結(jié)每一臺(tái)合成爐配比變化0.01 時(shí)氫氣氯氣流量變化情況,以A3#爐為例當(dāng)配比降低0.01 時(shí)氫氣流量減少6 m3/h,氯氣流量增加4 m3/h;當(dāng)配比增加0.01 時(shí)氫氣流量增加10 m3/h,氯氣流量減少5 m3/h。

        (2)總結(jié)氯氣、氫氣壓力變化1 kPa 時(shí),對(duì)應(yīng)的氫氣、氯氣流量變化多少。崗位人員總結(jié)在生產(chǎn)過程中氫氣氯氣壓力變化1 kPa 時(shí),對(duì)應(yīng)氫氣氯氣流量變化情況。通過總結(jié)發(fā)現(xiàn)當(dāng)氯氣總管壓力降低1 kPa時(shí),氫氣流量基本無變化,氯氣流量降低6 m3/h;當(dāng)氯氣總管壓力升高1 kPa 時(shí),氫氣流量減少3 m3/h,氯氣流量增加5 m3/h。當(dāng)氫氣壓力增加1 kPa 時(shí),氫氣流量增加14 m3/h,氯氣流量無變化;當(dāng)氫氣壓力降低1 kPa 時(shí),氫氣流量減少25 m3/h,氯氣流量無明顯變化。

        (3)總結(jié)單臺(tái)合成爐氯化氫純度到96%時(shí)的最小配比是多少(即過氯臨界配比)。總結(jié)單臺(tái)合成爐純度到96%時(shí)配比,在日常操作中即認(rèn)為此配比為過氯臨界配比,如果遇到配比波動(dòng)或者其他系統(tǒng)變化,如果發(fā)現(xiàn)合成爐配比波動(dòng)至最小臨界配比,即可認(rèn)為合成爐過氯,而做出緊急處置,熄爐或改出酸。

        (4)降流量過程必須全程跟蹤及做出必要調(diào)整:降量時(shí)必須先將配比調(diào)整(降氯氣)至比正常值大最少0.1;配比放大后,開始降量前,必須對(duì)純度進(jìn)行核對(duì),確保配比調(diào)大過程中,流量計(jì)顯示、閥門開度動(dòng)作是同步的;單臺(tái)爐流量降至1 000 m3時(shí)(參考值),如果仍要降,則必須切至出酸;降量過程中,必須每3 min 對(duì)純度核對(duì)一次(大幅度降量,或緊急降量時(shí)間隔可以適當(dāng)延長(zhǎng),具體由當(dāng)班班長(zhǎng)把控);DCS 配比僅供降量過程中的參考,實(shí)際必須以現(xiàn)場(chǎng)分析的氯化氫純度為主。

        (5)若根據(jù)經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),某臺(tái)爐的閥門開關(guān)幅度與往常不一致時(shí),則必須立即停止,并聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)人員分析純度進(jìn)行核對(duì)。

        (6)必須按要求及時(shí)排除管道內(nèi)的冷凝酸,防止氯化氫送氣壓力或合成爐出口壓力波動(dòng)。

        (7)若發(fā)生第一次過氯,第二次送氣時(shí),為減小置換時(shí)間,提高效率,必須將合成爐出口至酸霧捕集器內(nèi)的酸全部排除干凈。

        (8)根據(jù)孔板流量計(jì)原理,氯氣、氫氣流量計(jì)低于1 000 m3/h 時(shí)(經(jīng)驗(yàn)總結(jié)值),顯示偏差大,此處調(diào)整配比時(shí)尤其要注意,緊密聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)人員做純度分析。

        6 小結(jié)

        氯氣和乙炔氣反應(yīng)會(huì)生成氯乙炔并大量放熱,所以氯化氫過氯會(huì)影響氯乙烯轉(zhuǎn)化工序的安全運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)造成設(shè)備爆炸事故。氯化氫合成工序在整個(gè)氯堿線的生產(chǎn)系統(tǒng)中處于核心位置,對(duì)崗位操作人員的整體素質(zhì)要求較高,只有不斷地學(xué)習(xí)和提高,并精心操作,才能保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

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