都小平
(河南永銀化工實業(yè)有限公司,河南 舞陽462400)
河南永銀化工實業(yè)有限公司成立于2007 年,是一家生產(chǎn)燒堿、液氯、鹽酸、PVC 樹脂及水泥的綜合性企業(yè)。由銀鴿投資和永煤公司共同對原雙力公司進行增資擴股設(shè)立,分新老兩個廠區(qū)。老廠區(qū)位于舞陽縣城張家港路中段,新廠區(qū)位于珠海路南段,建設(shè)10 萬t/a 燒堿,12 萬t/a 聚氯乙烯(PVC)及1 200 t/d電石渣制水泥熟料工程,于2009 年4月開工建設(shè),2011 年6 月投運。
目前燒堿裝置4 臺日本旭化成電解槽滿負荷運行,PVC 裝置處于停產(chǎn)狀態(tài)。為提高企業(yè)的生存能力,通過設(shè)備改造、避峰用電、改變設(shè)備運行方式等方法來降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競爭力。
該公司對所有30 kW 以上運行的設(shè)備進行排查,如果出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象,進行更換設(shè)備或利用電廠、水泥現(xiàn)有變頻器對其改造,排查結(jié)果及處理問題方式如下。
1.1.1 -35 ℃鹽水制冷機組存在問題
(1)-35 ℃制冷機組原設(shè)計是供應(yīng)PVC 裝置和一次鹽水膜法脫硝共同使用,由于PVC 裝置停產(chǎn),其單獨供脫硝使用,存在俗稱的“大馬拉小車”現(xiàn)象。
(2)一次鹽水膜法脫硝所需冷凍水的溫度0 ℃即可滿足要求,而-35 ℃制冷機組由于自身原因和避谷運行的需要,一般冷凍鹽水溫度控制在-15~-26 ℃,使得制冷效率低,造成脫硝供冷成本高。
(3)運行設(shè)備多,-35 ℃鹽水系統(tǒng)需運行制冷機組、鹽水輸送泵、鹽水儲槽等設(shè)備。
1.1.2 解決方案
(1)選設(shè)備。一次鹽水400 kg 膜法脫硝裝置由廣州新普利公司提供工藝包和成套裝置。脫硝供冷可以直接采用0 ℃鹽水,制冷量31 萬kcal/h,制冷機組電機功率約125 kW。
(2)項目投資。0 ℃冷水機組(成套)購置費27.5 萬元;乙二醇和氟利昂購置費2 萬元;管道閥門購置費3 萬元;電纜1 萬元;其他(循環(huán)水鹽水系統(tǒng)管道改造、機組基礎(chǔ)、油漆保溫等)0.5 萬元,共計費用為34 萬元。
(3)原供冷裝置運行情況、數(shù)據(jù)說明。通常情況在0:00-8:00 連續(xù)運行8 h;22:00-24:00 運行1.0~2.0 h,夏季氣溫高-35 ℃冷凍機組在12:00-18:00運行1.0~2.0 h;-35 ℃冷凍機年平均日運行9.6 h,平均每小時用電量680 kW·h,日用電量6 528 kW·h;-35 ℃冷凍機組冷水循環(huán)泵(電機功率132 kW)全天運行,日用電量896 kW·h(電量少的原因是變頻改造的結(jié)果),合計用電量為7 424 kW·h/d。
(4)新增0 ℃冷水機組日運行電量:125×0.85×24=2 550(kW·h)。
(5)數(shù)據(jù)計算參數(shù)。
年運行時間:330 d;平均電價:0.60 元/kW·h,高峰時段(8:00-12:00、18:00-22:00)0.900 57 元/kW·h;平段(12:00-18:00、22:00-24:00)0.586 03 元/kW·h;低谷時段(0:00-8:00)0.310 12 元/kW·h。
(6)0 ℃冷水機組代替-35 ℃冷凍機組改造后項目收益。
原冷凍機組日運行費用:680×0.310 12 元/kW·h×8 h+680×1.6h×0.586 03 元/kW·h+896×0.60 元/kW·h=2 862.25(元)。
原冷凍機組年運行費用:2 862.25×330=944 542.5(元)。
0 ℃冷水機組日運行費用:2 550×0.60=1 530(元);0 ℃冷水機組年運行費用:1530×330=504 900(元);年降低生產(chǎn)成本94.45-50.49=43.96(萬元);投資回收期0.77 年。
傳統(tǒng)的工頻運行設(shè)備,當(dāng)后續(xù)系統(tǒng)的流量減小時,是通過關(guān)小閥門來實現(xiàn)的,變頻設(shè)備是通過降低轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)的,當(dāng)關(guān)小閥門時工頻設(shè)備的耗用功率變化不大;變頻設(shè)備的耗用功率是與轉(zhuǎn)速的三次方成正比的,當(dāng)后續(xù)系統(tǒng)流量減少時,轉(zhuǎn)速會降低很多,耗用功率也會降低很多。故公司利用停產(chǎn)電廠現(xiàn)有變頻器對較大設(shè)備進行改造,來降低電力成本。下面以鹽礦采鹵泵(額定功率400 kW)來舉例說明。
永銀化工鹽礦采鹵泵(10 kV,型號YKK-450-2電機參數(shù):Pe=450 kW,Ie=28.6A,COS¢=0.86),存在設(shè)計容量偏大。運行時依靠閥門調(diào)節(jié)系統(tǒng)的流量及壓力(閥門開度一般為30%~35%),兼顧電機負荷率(一般控制在額定電流Ie 的80%~85%)。電機啟動、運行方式為真空斷路器控制,水電阻降壓啟動,全壓運行。在實際運行中輕載運行的時間所占的比例是非常高,滿負載狀態(tài)運行時間少的現(xiàn)實狀況;流量、壓力靠閥門控制,勞動強度大,精確度低,系統(tǒng)的穩(wěn)定性差。閥前、閥后壓差大,流量、揚程等不能按生產(chǎn)需要控制在最佳結(jié)合點處。閥門開度小,造成揚程高,浪費電能。
通過將停產(chǎn)熱電廠閑置的630 kW 高壓變頻器加入至現(xiàn)有采鹵泵動力拖動系統(tǒng)內(nèi),閥門開度始終處于最大開度,對采鹵泵進行變頻開環(huán)控制,操作人員依據(jù)生產(chǎn)工藝要求,進行頻率調(diào)節(jié),達到采鹵泵流量、壓力等調(diào)節(jié),實現(xiàn)節(jié)能目的。
項目實施前后效果對比:
改造前:高壓電機工頻運行,運行功率約為340 kW,一天平均消耗電能8 160 kW·h(2013 年9 月統(tǒng)計數(shù)據(jù));改造后高壓電機在44 Hz 運行,運行功率約為237 kW;一天平均消耗電能5 688 kW·h(2014 年2 月統(tǒng)計數(shù)據(jù));每天節(jié)約電能2 472 kW·h;每年節(jié)約電能:889 920 kW·h,按一度電0.60 元計算,年節(jié)約電費約53 萬元。
循環(huán)水泵(額定功率710 kW)變頻改造后,通過采取降低循環(huán)水系統(tǒng)壓力,及時關(guān)閉停用設(shè)備冷卻水、調(diào)整換熱設(shè)備進出口溫差等方法對循環(huán)水系統(tǒng)運行優(yōu)化,使循環(huán)水泵運行頻率有了大幅度降低,實施后經(jīng)過統(tǒng)計,每天較原來降低電耗7 680 kW·h以上,每年為公司節(jié)約電費152 萬元。5 ℃水水泵變頻改造后,一年可節(jié)約電費約12 萬元;堿液循環(huán)泵(額定功率45 kW)年也可節(jié)約電費約2 萬元。
河南省發(fā)展和改革委員會于2018 年4 月23日發(fā)布《河南省發(fā)改委關(guān)于2018 年電價調(diào)整有關(guān)事項的通知》附件2 中《河南省電網(wǎng)峰谷分時電價表》中變壓器容量315 kVA 及以上用電、電壓等級為110 kV 的企業(yè)用電價格分為3 個時段:高峰時段(8:00-12:00、18:00-22:00)0.900 57 元/kW·h;平段(12:00-18:00、22:00-24:00)0.586 03 元/kW·h;低谷時段(0:00-8:00)0.310 12 元/kW·h。峰谷時段之間的電價差異很大,高峰與低谷的差價0.590 45 元,平段與低谷的差價為0.275 91 元,如果能將所有間歇運行的設(shè)備集中到低谷時段運行,在用電總量不變的情況下,將為公司節(jié)約不少電費。
對該公司所有間歇運行設(shè)備進行統(tǒng)計造冊并對間歇運行設(shè)備的實際運行電流、功率進行測量、統(tǒng)計,以求全面掌握間歇運行設(shè)備的實際運行負荷,為今后的有效管控提供依據(jù)。避峰用電設(shè)備、裝置執(zhí)行統(tǒng)計表見表1。
表1 永銀化工避峰用電設(shè)備、裝置執(zhí)行統(tǒng)計表
永銀化工公司的《避峰用電管理制度》要根據(jù)企業(yè)實際發(fā)展情況及時修訂完善,確保制度的可行性。明確各單位的職責(zé),明確此項制度的執(zhí)行全由生產(chǎn)調(diào)度來實施完成,調(diào)度人員必須熟悉全公司的生產(chǎn)情況,掌握了解間歇設(shè)備運行情況,如零點班接班后,純水裝置要開機,要開深井泵補水。零點班下班之前要將鹽酸罐V-708 液位打至最低,給八點、四點班生產(chǎn)留出儲存空間,打酸時要開高純鹽酸泵P-706 及酸霧吸收泵P-909。在7:30 之前,要將堿罐V-901、V-902 內(nèi)堿液循環(huán)均勻,保證堿液濃度均勻。在0:00-8:00,調(diào)度合理安排綜合廢水、生活污水、樹脂塔再生廢水等間歇設(shè)備啟運時間,將其設(shè)備開啟時間依次錯開,避免設(shè)備集中啟運。
在開啟大型設(shè)備前,要了解目前公司的運行總負荷。2018 年6 月前公司向電業(yè)局申報最大用電負荷不超過33 600 kW,6 月后不超出35 175 kW(5 月重新申報負荷,6 月1 日開始執(zhí)行),超過部分按雙倍收取費用。所以生產(chǎn)調(diào)度要了解負荷組成情況,設(shè)備開啟時電流一般是額定電流的4~7 倍,啟運瞬間負荷很大,所以一定要留出一定的負荷余量,避免大型設(shè)備啟運時,公司的負荷超出申報的最大負荷。如果實際負荷接近最高負荷時,可以停運循環(huán)水風(fēng)機,停運外排水泵、綜合廢水處理系統(tǒng)、淡鹽水返井泵(停運返井泵時必須嚴格按停泵操作法操作并記錄)及其他間歇運行設(shè)備,待負荷調(diào)整正常后,再開啟。
《避峰用電管理制度》規(guī)定各單位啟運設(shè)備或切換設(shè)備,非緊急情況下,必須通知調(diào)度,經(jīng)調(diào)度同意后方可啟運或切換,對違反規(guī)定單位進行考核處罰。
建立獎罰激勵機制,對控制負荷有效的班組進行獎勵,對控制負荷不力的班組進行處罰,獎罰分明。
企業(yè)平均電價:(0.90057×8+0.58603×8+0.31012×8)÷24=0.598 9(元/kW·h)。企業(yè)所有避峰用電的設(shè)備額定功率加起來為1 731 kW,但實際運行時沒有這么多,如:純水裝置設(shè)計總負荷為497 kW,實際運行功率為200~220 kW;深井泵電機功率75 kW,實際運行負荷為40 kW;廢鹽水泵P-165 額定功率15 kW,實際運行負荷15 kW;廢鹽水泵P-166 額定功率22 kW,實際運行負荷18 kW;堿液循環(huán)泵P-902 額定功率15 kW,實際運行負荷12 kW;堿液循環(huán)泵P-901 額定功率11 kW,實際運行負荷8 kW等,通過統(tǒng)計目前低谷時段避峰實際電量統(tǒng)計約為1 760 kW·h(由于香精廠試生產(chǎn),-35 ℃冷凍機組未計算在內(nèi))。
一般氯堿企業(yè)生產(chǎn)年有效天數(shù)是按333 天計算,則每年通過避峰用電可以為公司減少電費16.9 萬元。
(1)該公司5 ℃水系統(tǒng)有2 種運行方式,5 ℃離心機組(廠家約克,機組型號YKTGTBJ35DGFS,制冷劑R134a,額定制冷量500 萬kcal,電機功率1 224 kW);熱水型溴化鋰機組(廠家大連三洋,制冷量:200 萬kcal/h,機組電機功率加起來有8 kW)。
(2)5 ℃制冷機組原設(shè)計是供應(yīng)PVC 裝置和燒堿裝置氯氣、氫氣處理使用的,PVC 裝置停產(chǎn),其單獨供氯氫處理使用,和-35 ℃冷凍機一樣也存在俗稱的“大馬拉小車”現(xiàn)象。
(3)溴化鋰機組運行的可行性:溴化鋰機組是一種利用熱能為動力,省電、無噪音的一種設(shè)備。永銀化工燒堿、PVC 裝置以前使用的蒸汽是由熱電廠通過管道送過來的,由于種種原因2013 年2 月熱電廠關(guān)停。為保證公司連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、為減輕環(huán)保壓力、為提高氫氣利用率,公司上了一臺8 t/h 臥式燃氫鍋爐,投運后,不僅滿足了生產(chǎn)系統(tǒng)的需要,還有較大富余,這為溴化鋰機組重新得以運行提供了保證。
(4)5 ℃離心機組變溴化鋰機組后,設(shè)備開啟時的電流一般是額定電流的4~7倍,啟運瞬間負荷很大,設(shè)備運行方式改變后,消除了5 ℃離心機組啟動瞬間負荷過大的因素,保證了公司用電負荷不超出所申報最大負荷,避免了電業(yè)局對超出所申報負荷的雙倍罰款;啟運溴化鋰機組停運5 ℃冰機為公司降低了電量。
(5)實際運行統(tǒng)計數(shù)據(jù):5 ℃冰機在夏季一般啟運3 h,冬天一般啟運1.5 h,按月平均2.25 h 計算年度耗電量1 224×0.85×2.25×333=779 519(kW·h);溴化鋰機組啟運時需起運一臺熱水泵(額定功率45 kW),年度耗電量45×0.85×24×333=305 694(kW·h),故每年為公司節(jié)約電量473 825 kW·h,按0.60 元/kW·h計算,每年為公司節(jié)約電費約28 萬元。
通過以上數(shù)據(jù)每年可以為公司節(jié)約306 萬元,充分體現(xiàn)了管理出效益。作為企業(yè)的管理人員,平時還需深入現(xiàn)場,要善于多發(fā)現(xiàn)、解決一些問題,并能夠虛心聽取職工反映的問題及建議。