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        系統(tǒng)沖擊對(duì)參與汽輪機(jī)DEH調(diào)節(jié)的功率變送器影響及應(yīng)對(duì)措施

        2018-12-27 11:36:00
        無(wú)線互聯(lián)科技 2018年20期
        關(guān)鍵詞:錄波變送器諧波

        江 蓉

        (福建華電可門發(fā)電有限公司,福建 福州 350500)

        隨著電力系統(tǒng)自動(dòng)化程度的提高,發(fā)電廠分布式控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS)、汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)(Digital Electric Hydraulic Control System,DEH)、AVC(Automatic Voltage Control)、自動(dòng)發(fā)電控制(Automatic Gain Control,AGC)、協(xié)調(diào)控制等自動(dòng)化設(shè)備得到廣泛應(yīng)用。發(fā)電機(jī)功率(含有功、無(wú)功功率)作為其中的一個(gè)重要參數(shù),其可靠、穩(wěn)定不但直接影響到自動(dòng)化設(shè)備的運(yùn)行,而且對(duì)發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行具有十分重要的影響。2013年6月1日,樂(lè)清電廠一回出線因雷擊接地故障導(dǎo)致2臺(tái)機(jī)組誤切機(jī),浙江省的調(diào)查結(jié)論為電網(wǎng)故障時(shí)機(jī)組功率變送器輸出值發(fā)生畸變是導(dǎo)致機(jī)組誤切的根本原因[1-2]??砷T公司在2014年以來(lái)也發(fā)生過(guò)多起因系統(tǒng)沖擊導(dǎo)致機(jī)組協(xié)調(diào)控制功能混亂事件。本文謹(jǐn)結(jié)合相關(guān)事件調(diào)查處理過(guò)程分析功率變送器輸出畸變的原因,并提出相關(guān)預(yù)防控制措施。

        1 事件簡(jiǎn)介

        可門公司共4臺(tái)上海電氣600 MW汽輪發(fā)電機(jī),采用3/2主接線,經(jīng)500 kV同桿雙回線路接入福州北500 kV站,如圖1所示。

        圖1 福建省500kV網(wǎng)架主接線圖

        各機(jī)組在系統(tǒng)沖擊過(guò)程中的功率變化情況如表1所示。

        表1 各機(jī)組在系統(tǒng)沖擊過(guò)程中的功率變化情況

        2014-2-27 03:39:03 500 kV水笠線B相故障重合不成功跳閘,可門公司受到系統(tǒng)沖擊導(dǎo)致:#1機(jī)組(410 MW)-112 MW觸發(fā)機(jī)組RB、#2機(jī)組+113 MW、#3機(jī)組-32 MW、#4機(jī)組-38 MW。

        2014-3-15 19:47:12 500 kV笠福線跳閘B相故障重合不成功跳閘,可門公司受到系統(tǒng)沖擊導(dǎo)致:#1機(jī)組+69 MW、#2機(jī)組-13.8 MW、#3機(jī)組+7 MW、#4機(jī)組±37 MW。

        2014-3-19 18:53:57 500 kV川寧線跳閘B相瞬時(shí)接地故障重合成功,可門公司受到系統(tǒng)沖擊導(dǎo)致:#1機(jī)組-3.6 MW、#2機(jī)組+20 MW、#3機(jī)組-113 MW、#4機(jī)組+0.5 MW。

        2 事件分析與處理

        系統(tǒng)沖擊發(fā)生后調(diào)取的故障錄波數(shù)據(jù)分析四機(jī)各參數(shù)在系統(tǒng)波動(dòng)期間變化趨勢(shì)、幅度一致,發(fā)電機(jī)有功均從故障時(shí)刻開始下降,歷時(shí)20 ms左右降至最低值,而后進(jìn)行上升。但DCS調(diào)取的歷史曲線與故障錄波不一致,特別是2014-2-27水笠線故障時(shí)送熱控參與#1機(jī)DEH調(diào)節(jié)的3個(gè)有功功率變送器輸出數(shù)據(jù)出現(xiàn)2個(gè)下降(210,350)、1個(gè)上升(657),分析及處理如下。

        (1)功率變送器動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間。國(guó)標(biāo)要求功率變送器響應(yīng)時(shí)間應(yīng)小于400 ms。可門公司采用的涵普FPW201功率變送器實(shí)測(cè)為200~300 ms,存在一定的離散性。其中#1機(jī)組GPW2(DEH1)為2011年產(chǎn)品,GPW3(DEH2)、GPW8(DEH3)為2007年產(chǎn)品,涵普廠家反饋不同批次變送器的響應(yīng)時(shí)間不盡相同。更換為同一批次的新功率變送器后,實(shí)測(cè)其響應(yīng)時(shí)間為250 ms左右。

        (2)系統(tǒng)故障期間存在的諧波分量。系統(tǒng)故障的暫態(tài)過(guò)程不可避免存在諧波分量,二次諧波將導(dǎo)致變送器輸出增大,五次諧波將導(dǎo)致變送器輸出減少。在受諧波分量影響時(shí),因響應(yīng)時(shí)間的不同,變送器內(nèi)含有電感,對(duì)諧波衰減不一,導(dǎo)致3個(gè)變送器輸出趨勢(shì)不一致(DEH1輸出上升、DEH2與DEH3輸出下降)。傳統(tǒng)變送器未有濾波功能,選擇具有自動(dòng)濾波功能的變送器,這樣在發(fā)生電氣故障或電氣操作時(shí)可以自動(dòng)濾除諧波分量,避免輸出畸變。但若增加自動(dòng)濾波功能,傳統(tǒng)變送器的響應(yīng)時(shí)間將超國(guó)標(biāo)規(guī)定。

        (3)檢查各變送器模擬量輸出電纜屏蔽線是否可靠接地,尤其是送至DEH機(jī)柜的功率變送器電纜應(yīng)獨(dú)立,減少干擾。

        (4)將DCS顯示用的有功功率變送器(GPW1與GPW2,GPW3,GPW8同型號(hào))二次輸出串入故障錄波裝置,對(duì)變送器輸出動(dòng)態(tài)監(jiān)視,分析變送器在系統(tǒng)故障下的傳變特性。

        (5)將4臺(tái)發(fā)電機(jī)有功功率變送器電源及二次電壓回路分開,GPW1與GPW2取自TV1,GPW3與GPW8取自TV2,減少PT斷線導(dǎo)致機(jī)組協(xié)調(diào)控制功能混亂的可能性。

        采取以上應(yīng)對(duì)措施后,運(yùn)行一年以來(lái)可門公司各機(jī)組受系統(tǒng)故障沖擊時(shí)最大功率突變量均控制在80 MW以內(nèi),取得一定的抑制效果。

        3 傳統(tǒng)功率變送器與微機(jī)型智能變送器的比對(duì)試驗(yàn)

        目前國(guó)內(nèi)對(duì)功率變送器的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有動(dòng)態(tài)測(cè)量性能要求和精度指標(biāo),傳統(tǒng)功率變送器采用的積分采樣測(cè)量原理已不滿足汽輪機(jī)DEH系統(tǒng)在外部電力系統(tǒng)暫態(tài)變化過(guò)程中對(duì)發(fā)電機(jī)功率的測(cè)量要求。

        將微機(jī)型智能變送裝置BPT9301與傳統(tǒng)變送器FPW201電壓回路并聯(lián)、電流回路串聯(lián)后接入故障錄波裝置;利用三相試驗(yàn)裝置輸入電流、電壓,模擬PT開關(guān)偷跳情況下,對(duì)傳統(tǒng)變送器FPW201與微機(jī)型智能變送裝置BPT9301的4~20 mA輸出信號(hào)進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)如圖2所示。

        圖2 傳統(tǒng)功率變送器與微機(jī)型智能變送器的比對(duì)

        通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)可以確認(rèn):微機(jī)型功率測(cè)控裝置的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度控制在80 ms以內(nèi)(遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)積分式功率變送器的200 ms時(shí)延),實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)故障的快速響應(yīng),滿足汽輪機(jī)DEH系統(tǒng)對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速控制的要求。

        4 針對(duì)傳統(tǒng)功率變送器先天不足的改進(jìn)及應(yīng)對(duì)措施

        4.1 發(fā)生變壓器合應(yīng)涌流或系統(tǒng)故障時(shí)CT暫態(tài)特性差導(dǎo)致CT飽和

        由于功率變送器接入的是測(cè)量級(jí)CT,測(cè)量精度較高(0.2或0.5級(jí)),但抗飽和性能較差;在區(qū)外故障時(shí),測(cè)量級(jí)CT由于暫態(tài)特性差會(huì)飽和;此外,在有變壓器空充產(chǎn)生和應(yīng)涌流時(shí),和應(yīng)涌流中的衰減直流分量也會(huì)導(dǎo)致測(cè)量級(jí)CT飽和;即使采用帶CT自動(dòng)濾波功能的新型功率變送器,由于CT飽和的影響,也無(wú)法解決在系統(tǒng)沖擊時(shí)的正確轉(zhuǎn)變功率輸出問(wèn)題。

        針對(duì)測(cè)量級(jí)CT易飽和,而保護(hù)級(jí)CT不易飽和的特性,最有效的辦法是同時(shí)接入發(fā)電機(jī)機(jī)端保護(hù)級(jí)CT和測(cè)量級(jí)CT,采用能根據(jù)測(cè)量到的故障特征量自動(dòng)切換參與功率計(jì)算的電流測(cè)量值的測(cè)控裝置進(jìn)行變送器升級(jí)改造;正常運(yùn)行情況下采用測(cè)量級(jí)CT,以保證測(cè)量精度;系統(tǒng)故障情況下采用保護(hù)級(jí)CT,確保在暫態(tài)情況下也能實(shí)時(shí)、真實(shí)地提供準(zhǔn)確的功率信號(hào),避免輸出功率快速大幅波動(dòng)[3]。

        4.2 PT斷線無(wú)法閉鎖導(dǎo)致功率變送器輸出跌落

        新型測(cè)控裝置通過(guò)接入雙電源、雙PT、雙CT,可以有效判斷PT斷線、CT斷線,滿足汽輪機(jī)DEH系統(tǒng)對(duì)發(fā)電機(jī)功率測(cè)量的可靠性要求。

        4.3 功率變送器動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能較差

        新型測(cè)控裝置采用全周傅里葉算法計(jì)算有功功率和無(wú)功功率,算法具有良好的暫態(tài)特性,確保系統(tǒng)短路故障時(shí)功率的準(zhǔn)確測(cè)量。當(dāng)保護(hù)級(jí)CT的電流大于1.1倍額定電流時(shí),功率計(jì)算采用保護(hù)級(jí)CT電流;否則采用測(cè)量級(jí)CT電流,兼顧正常運(yùn)行和故障情況下的準(zhǔn)確測(cè)量。

        5 新型發(fā)電機(jī)智能變送器裝置的應(yīng)用

        2016年下半年可門公司利用機(jī)組調(diào)停檢修時(shí)段,在不改變外部回路接線的情況下,對(duì)#1/2機(jī)組原機(jī)組變送器屏進(jìn)行改造。在原機(jī)組變送器屏安裝3套BPT9301發(fā)電機(jī)智能變送裝置(構(gòu)成參與機(jī)組DEH調(diào)節(jié)的三取二邏輯)與2套SLP632A多功能快速變送裝置(作為主變、高廠變、勵(lì)磁變的信號(hào)采集)。截至目前已投運(yùn)半年有余,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,未發(fā)生異常報(bào)警。2017年4月21日福建電網(wǎng)發(fā)生近區(qū)B相接地故障系統(tǒng)沖擊,新舊型號(hào)功率變送器在系統(tǒng)沖擊的表現(xiàn)如圖3—5所示。

        圖3 #1機(jī)組故障錄波圖

        圖4 #1機(jī)組DCS錄波圖

        圖5 新型智能變送器CT切換錄波圖(圖中通道13曲線是功率4~20 mA直流信號(hào))

        從錄波資料可以看出,系統(tǒng)沖擊時(shí)直流分量及各次諧波含量都較大,尤其是直流分量約38%,二次諧波約30%,對(duì)傳統(tǒng)變送器將造成較大的輸出偏差;而新型智能變送器通過(guò)CT切換以及算法優(yōu)化后,實(shí)際輸出僅增加0.5%;以上實(shí)例證明,新型智能變送器的數(shù)據(jù)采集精度完全滿足機(jī)組DEH調(diào)節(jié)要求。

        6 結(jié)語(yǔ)

        新型測(cè)控裝置增加自動(dòng)濾波功能,采用測(cè)量級(jí)與保護(hù)級(jí)CT電流自動(dòng)切換,兼顧正常運(yùn)行和故障情況下的準(zhǔn)確測(cè)量;同時(shí)新型測(cè)控裝置的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能,大大提高了汽輪機(jī)DEH系統(tǒng)在外部電力系統(tǒng)暫態(tài)變化過(guò)程中對(duì)發(fā)電機(jī)功率測(cè)量的準(zhǔn)確性。

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