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        盾構(gòu)擴(kuò)徑后的配套系統(tǒng)和施工工藝的優(yōu)化

        2018-12-06 07:44:08柯奕健
        建筑施工 2018年8期
        關(guān)鍵詞:傳力干粉管片

        趙 培 柯奕健

        上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 上海 200072

        隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的逐漸深入,建設(shè)項(xiàng)目向大型化的發(fā)展,以及業(yè)主對建設(shè)工程需求的綜合性和集成性越來越高,大量的新技術(shù)、新工藝、新材料在建設(shè)工程中得到廣泛應(yīng)用,以上海市軌道交通9號線11標(biāo)段區(qū)間盾構(gòu)工程為例,盾構(gòu)的直徑由原先的6 340 mm擴(kuò)大至6 760 mm,雖然只增加了42 cm,但其所帶來的后配套的改變是巨大的。在本次盾構(gòu)擴(kuò)徑的影響下,相關(guān)科技工藝、新型材料、設(shè)備創(chuàng)新、鋼負(fù)環(huán)、干粉砂漿、整圓器的更新、隧道拉緊裝置的進(jìn)化等都是全新的挑戰(zhàn)。

        1 工程概況

        上海軌道交通9號線11標(biāo)申江路—金海路—顧唐路區(qū)間位于浦東新區(qū)。掘進(jìn)時(shí)土層主要在第④層淤泥質(zhì)黏土、第⑤1-1層黏土和第⑤1-2層粉質(zhì)黏土中,部分涉及第③層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土及第⑤2層粉砂夾粉質(zhì)黏土。該工程在土質(zhì)、穿越物、長度等方面均屬于上海地區(qū)較為典型的軟土、常規(guī)盾構(gòu)施工,且長度較長。

        2 研究內(nèi)容

        本文對擴(kuò)徑后的配套所產(chǎn)生的影響,新型設(shè)備和材料在初次使用過程中所存在的問題、矛盾以及不足進(jìn)行的研究總結(jié)如下:擴(kuò)徑后原反力系統(tǒng)的改進(jìn)研究;水平垂直運(yùn)輸工具改進(jìn)技術(shù)、工藝研究;突變覆土土壓力研究;干粉砂漿技術(shù)、工藝研究??偨Y(jié)新一輪盾構(gòu)擴(kuò)徑后新工序、新設(shè)備、新材料的使用經(jīng)驗(yàn),希望為上海地區(qū)在盾構(gòu)擴(kuò)徑轉(zhuǎn)變的工程提供借鑒[1-3]。

        2.1 原反力架的改進(jìn)和研究

        2.1.1 因盾構(gòu)擴(kuò)徑引起的反力架修改

        因盾構(gòu)擴(kuò)徑導(dǎo)致負(fù)環(huán)直徑由6 200 mm增加至6 600 mm,原螺栓連接式反力架如按原設(shè)計(jì)安裝,將導(dǎo)致受力不合理。根據(jù)受力分析,橫梁主要起到受力穩(wěn)定的作用,其本身不受較大盾構(gòu)推力,故利用原上橫梁180°翻轉(zhuǎn)后,擱置于立柱原螺栓對接口上,并加以焊接,如原橫梁無法滿足現(xiàn)場要求長度,可利用適合的箱梁替代。下橫梁則在與立柱有效焊接后,下墊鋼墩,或根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行高程墊實(shí)。

        2.1.2 因異形車站層高引起的現(xiàn)有反力架修改

        因本工程底板—中板高度較常規(guī)車站高3 m,導(dǎo)致原反力架高度不符合原受力體系。為增加高度,本項(xiàng)目將反力架接長了一段,并為滿足接縫處與車站站臺層的可靠后靠(接縫處不應(yīng)懸空)計(jì)算了長度,接長段利用原報(bào)廢反力架,其加筋板強(qiáng)度滿足受力要求,接縫處坡口焊接,內(nèi)部沿受力方向進(jìn)行雙向鋼板設(shè)置,四周外覆鋼板,靠墻面鋼板應(yīng)滿足支撐焊接要求,適當(dāng)加長。

        綜上所述,在新一輪上海地區(qū)盾構(gòu)推進(jìn)工程中,原反力架水平橫梁已無法按現(xiàn)尺寸進(jìn)行螺栓連接,且為應(yīng)對各類異形的車站,反力架需在保持滿足受力的條件下,便于靈活調(diào)整其尺寸。

        2.1.3 對于反力架的改造建議

        1)可在原反力架的基礎(chǔ)上,對橫梁進(jìn)行斷開接長,因橫梁起到穩(wěn)定框架的作用,故接長受力要求不高,建議同時(shí)進(jìn)行多排螺栓孔的布設(shè)以調(diào)整反力架寬度。

        2)同理,在原反力架的基礎(chǔ)上對立柱進(jìn)行加長,加長位置設(shè)置在立柱上方,因起到固定、后靠中板的作用,且受力主要通過中部2根斜撐傳于底板,故對此處受力要求不高,建議進(jìn)行高強(qiáng)螺栓式連接,建議加長段數(shù)為1段,以滿足受力安全。

        2.2 新型機(jī)械連接式反力支撐的改進(jìn)和研究

        通過自主創(chuàng)新,進(jìn)行了新型機(jī)械連接式傳力支撐的發(fā)明(圖1、圖2),用以替換盾構(gòu)出洞反力系統(tǒng)中原本老舊笨重落后的傳力支撐。該支撐系統(tǒng)一套共計(jì)4根主撐、若干接長段、半月環(huán)一件及相關(guān)附件若干,其設(shè)計(jì)理念為全機(jī)械連接,科學(xué)有效傳力,“放砂”卸力松撐,以及靈活轉(zhuǎn)換長度。

        圖1 新型機(jī)械連接式傳力支撐安裝成果和傳力支撐單件

        圖2 新型機(jī)械連接式傳力支撐

        1)如圖2中8及9所示,此處使用螺紋法蘭及螺桿的連接方式,使機(jī)械式反力支撐在吊放至安裝位置時(shí)根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行伸長縮短的微調(diào)。

        2)如圖2中1所示,此處軸承連接采用的是鉸接的形式,可以滿足安裝時(shí)角度的微調(diào)。

        3)如圖2中4及5所示,此處為支撐調(diào)節(jié)裝置,可以通過螺栓連接的方式進(jìn)行支撐的加長及縮短處理。

        4)如圖2中7所示,此處為一卸載支座,機(jī)械式反力支撐主要使用放鐵砂的方式進(jìn)行卸載,需要加載時(shí),只需將鐵砂回灌。

        綜上所述,機(jī)械式反力支撐相對原先反力支撐在安裝及拆卸方面更加輕松快速,其伸縮自如的特性也使其更具通用性及可重復(fù)利用性。

        2.3 鋼負(fù)環(huán)的改進(jìn)和研究

        鋼負(fù)環(huán)與配套設(shè)備的開發(fā)可滿足一定斷面尺寸的地鐵盾構(gòu)施工,實(shí)現(xiàn)負(fù)環(huán)管片的標(biāo)準(zhǔn)化及耐用性,同時(shí)可減少負(fù)環(huán)管片由于材料性能與長期使用導(dǎo)致的對盾構(gòu)推進(jìn)軸線的影響。

        較之常規(guī)混凝土負(fù)環(huán)管片,鋼負(fù)環(huán)及配套設(shè)備的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:具有較強(qiáng)的通用性,可適用于各類地層施工;具有較強(qiáng)的剛度,安全性能好;穩(wěn)定的傳力性能減小盾構(gòu)推進(jìn)施工對土體的擾動,并且減小進(jìn)出洞施工的風(fēng)險(xiǎn);鋼負(fù)環(huán)及配套設(shè)備可回收利用,經(jīng)濟(jì)性好;可操作性較強(qiáng),易于控制工程質(zhì)量。

        在本工程實(shí)際施工過程中,鋼負(fù)環(huán)也順利地進(jìn)行了安裝使用,并較以往混凝土管片的優(yōu)勢體現(xiàn)明顯,于全面推廣時(shí),在借鑒參考了其他公司鋼負(fù)環(huán)后提出以下幾點(diǎn)改進(jìn):

        1)在鋼負(fù)環(huán)180°以下的內(nèi)表面增加焊條來進(jìn)行防滑處理。因現(xiàn)場施工、雨水、泥漿加之鋼負(fù)環(huán)光滑的涂裝容易產(chǎn)生打滑、人員滑倒等情況。

        2)鋼負(fù)環(huán)拱底塊上應(yīng)加設(shè)排水孔。因施工現(xiàn)場端頭井需要進(jìn)行管片、泥漿的運(yùn)輸,無法在洞口進(jìn)行遮掩,如遇大雨天氣,拼裝完后的鋼負(fù)環(huán)易產(chǎn)生大量積水。

        2.4 行車、電瓶車技術(shù)的改進(jìn)和研究

        2.4.1 行車與電瓶車的組合施工過程

        根據(jù)現(xiàn)場施工情況,金海路站被軌交12號線分割為東西兩側(cè),50 t行車位于東端頭井處東西向布置,16 t及32 t行車位于西端頭井分別以東西向及南北向布置。考慮到50 t行車的起重質(zhì)量更大,出土效率更高,所以50 t行車用于出土,而32 t及16 t行車用于吊裝管片、潤滑油等。45 t電瓶車開出洞口后首先來到東端頭井處進(jìn)行出土,之后來到西端頭井吊裝管片,這樣的流水線施工更提高了施工的效率。

        2.4.2 新體系的工效分析

        新體系采用18 m3土箱,較原體系的8 m3土箱,出土次數(shù)由2次減少至1次,施工時(shí)間從2 h/環(huán)縮短至1 h/環(huán)。

        2.4.3 50 t行車的總結(jié)及優(yōu)化建議

        50 t行車在32 t及16 t行車的配合下,使現(xiàn)場施工更加條理化、流水線化。但在50 t行車的使用中仍然存在一些需要改進(jìn)的方面:

        1)50 t行車鋼絲繩卷筒過長,導(dǎo)致在使用過程中容易發(fā)生鋼絲繩滑槽現(xiàn)象(圖3),建議改造鋼絲繩卷筒,來減少滑槽現(xiàn)象的產(chǎn)生。

        圖3 鋼絲繩滑槽現(xiàn)象

        2)50 t行車電纜線卷筒開口過窄,電纜線在回收時(shí)稍有偏位即容易發(fā)生電纜線割斷的情況,建議采用喇叭口形式的電纜卷筒來改善這一現(xiàn)象。

        2.5 干粉砂漿的應(yīng)用

        針對原預(yù)拌同步注漿布點(diǎn)生產(chǎn)有限、產(chǎn)能及運(yùn)輸半徑有限、運(yùn)輸過程產(chǎn)品質(zhì)量受控有限、受運(yùn)距或交通不暢的限制無法隨叫隨到,易導(dǎo)致漿液質(zhì)量不穩(wěn)定的問題,可通過采用干粉型同步注漿材料來解決。并且改用干粉砂漿后在隧道工程項(xiàng)目施工應(yīng)用中的漿液質(zhì)量可控,使用方便,隨需隨開,隨用隨放,綠色環(huán)保。

        本工程項(xiàng)目將干粉型同步注漿全面應(yīng)用于盾構(gòu)法隧道施工項(xiàng)目。由于干粉型同步注漿生產(chǎn)企業(yè)缺少盾構(gòu)法隧道施工的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),致使在使用初期發(fā)生堵管、環(huán)境沉降和管片上浮等現(xiàn)象。

        為及時(shí)了解、分析和尋找問題原因,項(xiàng)目部結(jié)合供應(yīng)單位技術(shù)、生產(chǎn)和設(shè)備等負(fù)責(zé)人認(rèn)真聽取施工人員堵管情況描述,與施工技術(shù)人員一起對問題進(jìn)行原因分析,很快找到了問題的根源。對如何確保同步注漿和易性以滿足工地現(xiàn)場儲漿、灌漿設(shè)備對坍落度等技術(shù)要求有了充分了解,通過及時(shí)調(diào)整配合比及添加劑等技術(shù)措施,并對儲漿罐進(jìn)行改造及布置調(diào)整,使其攪拌效果更好,保證漿液質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)要求。尤其在泵送的和易性和低的泌水率情況下,保證漿液在泵送壓力作用下不出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,以及保證漿液在注入管片壁后有良好的充填效果等;其次,在漿液未初凝前,具有較高的剪切力以抵抗周圍土體的變形收縮;最后,漿液在固結(jié)后又要保證較低的收縮率以及適當(dāng)?shù)暮笃趶?qiáng)度,通過抵抗土體的剪切力更好地控制隧道,尤其是大型隧道的上浮與沉降,在提高隧道的防水性能上做好深入細(xì)致的研發(fā)工作。

        最終,上海軌交9號線11標(biāo)段項(xiàng)目不僅未出現(xiàn)堵管等情況,而且所有監(jiān)測數(shù)據(jù)正常,也未出現(xiàn)各類異常現(xiàn)象。

        3 結(jié)語

        通過本項(xiàng)目研究,在本次盾構(gòu)推進(jìn)結(jié)束后已為新一輪地鐵施工建設(shè)所產(chǎn)生的相應(yīng)新工藝、新材料、新設(shè)備提供首次實(shí)例經(jīng)驗(yàn),為盾構(gòu)施工單位在施工工藝、材料、設(shè)備的選型及優(yōu)化上提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)在上海軌交17號線8標(biāo)、13號線107標(biāo)的施工建設(shè)上提供了幫助及參照經(jīng)驗(yàn),并取得了良好的效果。

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