蔡棟
山東魯碧建材有限公司 山東萊蕪 271100
在水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電系統(tǒng)中使用空冷技術(shù)與水冷技術(shù)的主要區(qū)別在于,使用空冷島代替了循環(huán)冷卻塔系統(tǒng),因?yàn)橛酂岚l(fā)電系統(tǒng)循環(huán)冷卻水量一般在1000t/h~2000t/h,循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水量在2%-3%之間,循環(huán)水泵和冷卻塔風(fēng)機(jī)運(yùn)行電耗是發(fā)電系統(tǒng)主要自用電耗,因此在一些缺水地區(qū),空冷技術(shù)成為水冷方式的替代選擇。但是采用空氣直接冷卻汽機(jī)乏汽的冷卻效率要低于水冷方式,因此采用空冷技術(shù)時(shí),在其他配置不變的情況下,發(fā)電量會(huì)一定程度的降低,同時(shí)空冷島系統(tǒng)投資相對(duì)于循環(huán)冷卻系統(tǒng)要高出很多。因此,我廠采用水冷技術(shù),兩臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用[1]。
2010年12月,我公司建設(shè)投產(chǎn)了一條4800t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,并同步建設(shè)了與水泥生產(chǎn)線相配套的9MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)為窯頭余熱鍋爐從窯頭篦冷機(jī)中部?jī)杉?jí)取風(fēng),Ⅰ段風(fēng)量59000m3(標(biāo))/h,溫度420℃,Ⅱ段風(fēng)量161000m3(標(biāo))/h,溫度338℃;窯尾余熱鍋爐從窯尾預(yù)熱器C1風(fēng)管取風(fēng),風(fēng)量360000m3(標(biāo))/h,溫度310℃。窯頭余熱鍋爐分為四段,其中一段為公共主蒸汽段,蒸汽來(lái)自窯頭主蒸汽段及窯尾余熱鍋爐主蒸汽,合并后生產(chǎn)0.689MPa-367℃-40.5t/h的過(guò)熱蒸汽,二段為窯頭余熱鍋爐單獨(dú)蒸汽段,生產(chǎn)0.79MPa-420℃-25.7t/h的過(guò)熱蒸汽,三段為低壓蒸汽段,生產(chǎn)0.1MPa-180℃-1.5t/h的低壓飽和蒸汽。四段為窯尾余熱鍋爐生產(chǎn)0.66MPa-290℃-14.8t/h的過(guò)熱蒸汽。窯頭、窯尾余熱鍋爐產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽共同進(jìn)入余熱鍋爐一段,作為汽輪機(jī)的主蒸汽。窯頭余熱鍋爐產(chǎn)生的二次蒸汽作為汽輪機(jī)的補(bǔ)汽,共同推動(dòng)汽輪機(jī)做功。做功后的乏汽通過(guò)冷凝器冷凝成水,凝結(jié)水經(jīng)凝結(jié)水泵進(jìn)入軸封加熱器,再經(jīng)給水泵為窯頭余熱鍋爐省煤器提供給水,形成完整的熱力循環(huán)[2]。
有的企業(yè)受余熱發(fā)電設(shè)計(jì)、設(shè)備制造單位的誤導(dǎo),沒(méi)注意熟料的熱耗,片面追求單位熟料的發(fā)電量。我們知道余熱發(fā)電是將水泥熟料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的、并且水泥熟料生產(chǎn)過(guò)程本身已不能再利用的余熱回收從而轉(zhuǎn)化為電能的技術(shù),余熱發(fā)電的設(shè)置應(yīng)該遵循以下原則:不影響水泥熟料生產(chǎn),不增加水泥熟料生產(chǎn)的熱耗和電耗;不改變水泥熟料生產(chǎn)用原、燃料烘干的熱源;不改變水泥熟料的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。對(duì)水泥熟料生產(chǎn)來(lái)說(shuō)節(jié)能就是節(jié)約煤耗和電耗。而余熱發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)置則是廢熱的利用,是一種被動(dòng)的節(jié)能行為。因此,企業(yè)首先要考慮的是:能源消耗是否合理,即能耗是否降到合理水平。最后才是考慮把產(chǎn)生的余熱盡量利用。
對(duì)于窯頭、窯尾余熱鍋爐到汽輪發(fā)電機(jī)房的距離遠(yuǎn),蒸汽在輸送過(guò)程中損失較大,發(fā)電量偏低的熟料生產(chǎn)企業(yè),通過(guò)選用優(yōu)質(zhì)的保溫材料,增加保溫層的厚度等,可以最大限度地減少蒸汽輸送過(guò)程中的熱量損失,提高發(fā)電量。利用大修時(shí)間將蒸汽輸送管道的保溫材料進(jìn)行了更換,用保溫性能更好的硅酸鋁纖維(導(dǎo)熱系數(shù)0.032W/m·K)氈替代原用的巖棉(導(dǎo)熱系數(shù) 0.045W/m·K)進(jìn)行保溫,并將保溫層的厚度由 30mm 增加到 50mm。
我廠原設(shè)計(jì)三臺(tái)冷卻水泵,兩臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。當(dāng)冷卻水泵出口閥門(mén)全開(kāi)時(shí),對(duì)應(yīng)的電機(jī)電流是226A。在保證冷卻效果跟水量基本一致的前提下,在大修期間做出技術(shù)改造,原來(lái)正常運(yùn)行的兩臺(tái)水泵(P1,P2)被一臺(tái)水泵P3代替,P3電流為370A。經(jīng)粗略計(jì)算,此改造項(xiàng)目每年可節(jié)省13萬(wàn)余元。
我廠原設(shè)計(jì)運(yùn)用射水泵來(lái)維持真空,但是為了維持一定的真空度,射水泵電流偏大,消耗的水量也較多,射水抽氣器也有故障。我們通過(guò)對(duì)比匹配,發(fā)現(xiàn)真空泵有自己的優(yōu)勢(shì),耗電量減少近一半,水資源也節(jié)約了,運(yùn)行更加穩(wěn)定順利。于是我們利用大修機(jī)會(huì),將真空泵加入真空系統(tǒng)中,真空泵投入運(yùn)行,射水泵留作備用。這樣不僅提高了經(jīng)濟(jì)性,安全順行也上了雙保險(xiǎn)[3]。
(1)加強(qiáng)與窯中控的協(xié)調(diào),通過(guò)穩(wěn)定篦冷機(jī)料層、調(diào)整篦速、觀察熟料結(jié)粒,最大限度的釋放余熱。(2)關(guān)注煤粉溫度,盡量減少冷風(fēng)閥的開(kāi)啟,將中溫段當(dāng)冷風(fēng)閥使用。(3)縮短開(kāi)機(jī)時(shí)間。大窯投料前完成帶鍋爐、管道暖管、真空建立、沖轉(zhuǎn)等一系列準(zhǔn)備工作,大窯投料后盡快并網(wǎng)發(fā)電。(4)開(kāi)停機(jī)杜絕空轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)行,做到及時(shí)開(kāi)停。(5)在階梯電價(jià)的波谷或平均時(shí)間開(kāi)啟濾油機(jī)、排污等。
由于余熱鍋爐運(yùn)行環(huán)境特殊,溫度、壓力以及腐蝕性介質(zhì)使其相應(yīng)部件具備或產(chǎn)生多種腐蝕的條件。除低溫腐蝕外,還有汽水腐蝕、溶解氧腐蝕、氫腐蝕、游離CO2腐蝕、沉積物垢下腐蝕、灰垢腐蝕、應(yīng)力腐蝕等。只有充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)生這些腐蝕的原因,才能采取有效的預(yù)防措施、進(jìn)行綜合治理,使鍋爐免遭腐蝕破壞。提高效率、節(jié)約成本是制造型企業(yè)非常關(guān)注的問(wèn)題,而除了制定科學(xué)的人文管理模式,企業(yè)更多地是要依賴品質(zhì)優(yōu)、使用壽命長(zhǎng)的機(jī)械設(shè)備,以及領(lǐng)先的科學(xué)技術(shù)運(yùn)用作支撐。