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        某地下金屬礦山生產(chǎn)能力與采礦鑿巖作業(yè)的關(guān)系研究

        2018-11-30 01:53:40張國強(qiáng)徐志宏吳立活
        金屬礦山 2018年11期
        關(guān)鍵詞:爆破作業(yè)鑿巖生產(chǎn)能力

        張國強(qiáng) 徐志宏 吳立活

        (1.五礦礦業(yè)控股有限公司,安徽合肥234000;2.《金屬礦山》雜志社,安徽馬鞍山 243004)

        金屬地下礦山生產(chǎn)能力(以下簡稱礦山生產(chǎn)能力)是礦山企業(yè)的一項(xiàng)重要生產(chǎn)指標(biāo)[1],是反映礦山生產(chǎn)規(guī)模大小的重要標(biāo)志,是礦山首先要解決的重要問題。金屬地下礦山采礦鑿巖作業(yè)(以下簡稱鑿巖作業(yè))是礦山生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),鑿巖作業(yè)進(jìn)度、精度、開孔偏差、終孔位置偏斜誤差等參數(shù)是影響后續(xù)爆破作業(yè)后礦石塊度是否均勻和礦塊二次爆破作業(yè)頻次的關(guān)鍵因素,對提高礦山生產(chǎn)能力至關(guān)重要。礦山管理人員利用現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)并多次進(jìn)行相關(guān)現(xiàn)場試驗(yàn),研究影響生產(chǎn)能力的關(guān)鍵因素,探索提升礦山生產(chǎn)能力的有效途徑。

        1 傳統(tǒng)鑿巖設(shè)備介紹

        某地下金屬礦山鑿巖作業(yè)最初采用YGZ90鉆機(jī),該鉆機(jī)鉆頭直徑60 mm,可施工鉆孔直徑64 mm[2]。該鉆機(jī)施工10 m以下鉆孔,效率較高。施工10~15 m鉆孔時,裝、卸釬桿均為人工,鑿巖作業(yè)效率開始下降。當(dāng)鑿巖作業(yè)的深度>15 m時,YGZ90鉆機(jī)出現(xiàn)鑿巖作業(yè)進(jìn)度慢、鑿巖作業(yè)精度差、出現(xiàn)鉆桿彎曲現(xiàn)象、鉆頭消耗增加、設(shè)備故障多;爆破作業(yè)后礦石塊度不均勻、礦塊二次爆破作業(yè)頻度多等弊端,嚴(yán)重影響礦山生產(chǎn)能力的提高。

        2 礦山生產(chǎn)能力的初步提升

        2.1 生產(chǎn)能力初步提升前存在的問題

        該礦山原設(shè)計礦石年生產(chǎn)能力為100萬t,采用分段高度為10 m,進(jìn)路間距為10 m,由于YGZ90鉆機(jī)施工10~15 m以上深鉆孔時,出現(xiàn)了鑿巖作業(yè)進(jìn)度慢、開孔位置誤差大、鉆桿彎曲導(dǎo)致終孔位置偏斜增大、鉆頭消耗增加、設(shè)備故障多等問題;爆破后也出現(xiàn)礦石塊度不均勻、礦塊二次爆破作業(yè)頻度多等問題;二次爆破對巷道的破壞而修復(fù)的成本,二次爆破材料的成本都增加了采礦作業(yè)成本,礦石年生產(chǎn)能力只能達(dá)到80萬t左右,無法達(dá)到礦山年設(shè)計生產(chǎn)能力100萬t的規(guī)模。

        2.2 生產(chǎn)能力初步提升采取的對策

        為了進(jìn)一步發(fā)揮礦山規(guī)模效益,初步提升礦山生產(chǎn)能力,針對YGZ90鉆機(jī)施工10~15 m以上鉆孔時出現(xiàn)的問題,決定引進(jìn)動力更強(qiáng)大的QZG 80A潛孔鉆機(jī)。由于鑿巖動力增加,初步解決了鑿巖進(jìn)度慢、鉆頭消耗增多的問題;鉆孔直徑增加后,鉆桿直徑也加粗,這樣可以使開孔、終孔偏斜變小,使二次爆破后礦石塊度不均勻、礦塊二次爆破作業(yè)頻度多等問題也得到初步控制,礦山年生產(chǎn)能力可以達(dá)到200萬t左右。

        3 礦山生產(chǎn)能力大幅提升

        3.1 生產(chǎn)能力大幅提升前存在的問題

        但QZG 80A潛孔鉆機(jī)施工深度>25 m的鉆孔時,出現(xiàn)了鑿巖作業(yè)進(jìn)度明顯變慢,鉆桿長度>25 m后鉆桿彎曲度增加,終孔位置偏斜變大,鉆機(jī)的故障率變大,鑿巖效率變低等問題;>25 m以上礦塊爆破作業(yè)后仍出現(xiàn)礦石塊度大小不一、二次爆破作業(yè)頻度增加的問題,使礦山年生產(chǎn)能力局限在200萬t/a左右而無法大幅度提高。

        3.2 生產(chǎn)能力大幅提升采取的對策

        為了進(jìn)一步發(fā)揮礦山規(guī)模效益,大幅度提升礦山生產(chǎn)能力,采用分段高度為15 m,進(jìn)路間距為15 m大結(jié)構(gòu)參數(shù)礦塊。針對QZG 80A潛孔鉆機(jī)施工>25 m時出現(xiàn)的問題,引進(jìn)瑞典Atlas Cop(阿特拉斯公司)的先進(jìn)采礦鑿巖臺車SIMBAH1354,國外礦山年生產(chǎn)能力500萬t左右的金屬地下礦山多配備該鑿巖臺車[3];該采礦鑿巖臺車長×寬×高=8 495 mm×2 430 mm×3 110 mm,旋轉(zhuǎn)角范圍為 0°~360°,俯仰角范圍為-180°~+180°,鑿巖中心為1.82 m,釬桿庫可容27根釬桿(一般不裝滿),單釬桿長1.52 m[4-5]。該鑿巖臺車的參數(shù)指標(biāo)較前述設(shè)備均有較大改善,該臺車剛試驗(yàn)時,由于體積較大,加上剛開始操作人員操作不熟練,臺車移動困難,浪費(fèi)了作業(yè)時間,無形中降低了作業(yè)效率;但該臺車鑿巖速度是QZG80A潛孔鉆機(jī)的3~4倍,鑿巖作業(yè)效率高,裝、卸釬桿均為機(jī)械化,大大降低了工人勞動強(qiáng)度,這方面受到了現(xiàn)場操作人員的歡迎,為進(jìn)一步檢驗(yàn)使用效果,進(jìn)行了如下現(xiàn)場試驗(yàn)。

        3.3 現(xiàn)場試驗(yàn)

        從現(xiàn)場操作的實(shí)際情況來看(礦山生產(chǎn)能力與采礦鑿巖作業(yè)的關(guān)系見表1),該采礦鑿巖臺車在硬度較大的巖層中作業(yè)時,平均每米釬桿鉆進(jìn)所用時間100 s左右;在硬度較小的巖層中作業(yè)時,平均鉆進(jìn)每米釬桿所用時間40 s左右;換釬桿所用時間40 s左右,退釬桿所用時間50 s左右。而QZG 80潛孔鉆在硬度較大的巖層中作業(yè)時,平均每米釬桿鉆進(jìn)所用時間600 s,在硬度較小的巖層中作業(yè)時,平均每米釬桿鉆進(jìn)所用時間300 s,換、退釬桿時間是60 s,效率提高了6~7倍。隨著現(xiàn)場操作人員對采礦鑿巖臺車操作水平的逐步熟練,每班鉆孔作業(yè)量呈逐漸上升趨勢,對應(yīng)的生產(chǎn)能力(礦巖量)也穩(wěn)步提升;單班鉆孔最高產(chǎn)量實(shí)際可達(dá)到170 m,平均每班鉆孔作業(yè)量達(dá)到110 m左右,單臺采礦鑿巖臺車每月鉆孔產(chǎn)量可達(dá)110×3×30×0.8=7 920 m。每月對應(yīng)礦山生產(chǎn)能力(礦巖量)在63 360~97 920 t,生產(chǎn)能力(礦巖量)是QZG80潛孔鉆機(jī)的3~4倍。

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        3.4 影響爆破作業(yè)效果的現(xiàn)場試驗(yàn)

        根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)和需要,對影響爆破作業(yè)效果的邊孔角和鉆孔排距進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)。選取鉆孔邊孔角45°、50°、57°和排距1.5 m、1.7 m、1.9 m 進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn);試驗(yàn)結(jié)果顯示:邊孔角為50°、排距為1.7 m時,爆破作業(yè)后的大塊少,后排孔不易被堵,礦堆的流動性好,爆破作業(yè)后的效果最好。其它角度和其它排距的大塊率和礦堆的流動性都要差一些[8]。

        3.5 采礦鑿巖臺車成本消耗的現(xiàn)場試驗(yàn)

        采礦鑿巖臺車自第1月井下開始生產(chǎn)試驗(yàn),至第5月試驗(yàn)基本完成,產(chǎn)量穩(wěn)定提高,單車產(chǎn)量達(dá)到8 231.67 m。臺車試驗(yàn)期間成本消耗數(shù)據(jù)見表2,材料消耗主要包括工具、電纜、油品等,備品備件主要有鉆頭、鉆桿、釬尾等,采礦鑿巖臺車試驗(yàn)抽調(diào)6名職工進(jìn)行試驗(yàn),每月發(fā)生人工費(fèi)12 000元[4-5]。

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        由表2可以看出,第1月、第2月、第3月鉆孔成本費(fèi)偏高,第4月鉆孔成本費(fèi)28.08元/m,第5月鉆孔成本費(fèi)為27.02元/m,后2個月降到了定額水平。隨著職工操作熟練程度的提高,保養(yǎng)到位和維修技術(shù)的提高,鉆孔產(chǎn)量在逐步增大,相應(yīng)的操作人員、維修人員逐步減少,備件、材料消耗逐漸降低;鉆孔成本消耗逐漸降低。

        3.6 試驗(yàn)期間出現(xiàn)的問題及解決措施

        采礦鑿巖臺車下井后出現(xiàn)了一系列故障,其中最典型的是設(shè)備受潮后的電氣故障;該設(shè)備主要是電氣控制液壓元件執(zhí)行鉆孔的系列動作,由于井下濕度較大且電氣元件受潮后工作極不穩(wěn)定,造成電氣元件故障,如機(jī)械手不能回到等待位置、夾釬器無動作、無推進(jìn)無沖擊、鑿巖臺車無左右旋轉(zhuǎn)等。最嚴(yán)重的一次故障發(fā)生在第3月,由于頂板滴水到操作臺且無防護(hù)措施致使電纜內(nèi)部的1根插針折斷[4-5];針對這一情況設(shè)備工程師積極與廠家溝通,綜合各方面意見決定在設(shè)備的配電箱及操縱臺等處放置可重復(fù)使用的硅膠干燥機(jī),經(jīng)處理后此類故障基本消失。

        在試驗(yàn)第1月還發(fā)生了2次高壓蓄能器的損壞問題,2次都是由于維修人員對該部位的原理、維護(hù)保養(yǎng)和檢查方法不明確且廠家沒有指導(dǎo)到位而致[4-5];目前將該部位作為重點(diǎn),每周保養(yǎng)2次,維修人員每班檢查。由于該設(shè)備在該地下礦山首次使用,沒有成熟的經(jīng)驗(yàn)借鑒,備件消耗計劃不準(zhǔn)確,多數(shù)情況是遇到備件損壞了才按廠家建議臨時購置,影響了設(shè)備的正常使用;通過使用一段時間后,摸索出使用該設(shè)備的一些規(guī)律,能夠針對性地訂購備件,增加了備件消耗計劃的準(zhǔn)確性,減少了設(shè)備的故障停機(jī)率;針對進(jìn)口設(shè)備備件價格高、到貨周期長的問題,對一些易損、易耗備件進(jìn)行國產(chǎn)化生產(chǎn),選擇實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的周邊廠家作為長期合作伙伴。

        經(jīng)過5個月的現(xiàn)場試驗(yàn),操作人員已經(jīng)能夠熟練、正確地操作鑿巖臺車,作業(yè)效率也逐月上升,操作人員對設(shè)備的點(diǎn)檢及日常保養(yǎng)也比較到位;維修人員能夠根據(jù)設(shè)備故障現(xiàn)象及時準(zhǔn)確地確定故障原因,在日常的定期保養(yǎng)中對需保養(yǎng)部位做到了心中有數(shù)[4-5];對鑿巖臺車的管理水平也有了明顯提高,對設(shè)備的運(yùn)行狀況、備件消耗、維修情況等都建立了設(shè)備臺帳,對鑿巖臺車的維護(hù)保養(yǎng)工作做到有據(jù)可依。

        3.7 采礦鑿巖臺車改進(jìn)的方向

        (1)采礦鑿巖臺車的備品備件多為進(jìn)口,價格昂貴,采購周期長,需向備品備件的國產(chǎn)化方向逐步改進(jìn)。

        (2)如能在采礦鑿巖臺車操作系統(tǒng)增加一套能夠測量鉆孔孔深的裝置,在控制面板上相應(yīng)增加操作按鈕和顯示屏,做到現(xiàn)場瞬時顯示鉆孔的深度、角度和鉆孔速率等指標(biāo),則采礦鑿巖臺車的使用效果會更好。

        (3)目前采礦鑿巖臺車的鉆孔角度定位仍沿用坡度規(guī)人工定位的老方法,鉆孔角度定位的自動化和準(zhǔn)確性方面有待進(jìn)一步加以改進(jìn)。

        4 結(jié) 論

        (1)礦山鑿巖作業(yè)效率、鑿巖作業(yè)深度和鑿巖作業(yè)精度影響著爆破作業(yè)的質(zhì)量,進(jìn)一步影響礦山生產(chǎn)能力。

        (2)為進(jìn)一步提高礦山生產(chǎn)能力,需要使用鑿巖作業(yè)效率高、鑿巖作業(yè)精度高、鑿巖作業(yè)施工孔深更深的高性能鑿巖設(shè)備,才能提高采礦爆破作業(yè)質(zhì)量,進(jìn)一步提高礦山生產(chǎn)能力。采礦鑿巖臺車的引進(jìn)在很大程度上提高了礦山生產(chǎn)能力,從而創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效益,在日趨激烈的市場競爭中,鑿巖臺車的引進(jìn)將為礦山的高速發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

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