韋 珪
(中鐵十八局集團軌道交通工程有限公司,天津 300222)
本論文以廣州市軌道交通某標段盾構(gòu)區(qū)間工程為背景,為確保盾構(gòu)順利穿越富水砂層地帶及地表為淺基礎(chǔ)和無基礎(chǔ)的 175 棟群體房屋,在富水砂層地質(zhì)試驗段,進行盾構(gòu)施工管控及施工參數(shù)擬定。借鑒成都地鐵盾構(gòu)穿越富水砂卵石地層的掘進管控方式,擬定非同條件地層的施工管理方式、施工參數(shù)。目前富水砂層盾構(gòu)施工成為研究的熱點問題,本次研究可為盾構(gòu)穿越復(fù)雜地質(zhì)條件施工提供可靠的技術(shù)依據(jù)。
廣州市軌道交通某標盾構(gòu)區(qū)間工程(DK 20+264.92~DK 20+540)下穿既有建筑物(居民區(qū)),其中盾構(gòu)施工段右線 257~372 環(huán),共 174 m;左線 225~257環(huán)、307~344 環(huán),共 107 m。開挖面地層多為砂層和黏土層,地質(zhì)較差,隧道洞頂距地面 10~20 m。線路正上方有不同年代居民房屋 40 棟,總面積 12 066 m2,施工影響范圍(隧道 2 倍埋深,約為 25.0~38.0 m)內(nèi)有房屋 175 棟,總面積 50 938 m2。受規(guī)劃道路拆遷的影響,既有建筑物均有加蓋現(xiàn)象,地表建筑物極其密集。其中多數(shù)建筑物為淺基礎(chǔ)或無基礎(chǔ),少部分為人工挖孔樁基礎(chǔ),直接坐落在砂層地質(zhì)上,存在較大施工風(fēng)險。
根據(jù)補勘資料,本工程所處的地質(zhì)條件較為復(fù)雜,隧道穿越的地層主要包括粉細砂、中粗砂、礫砂、黏土層,地下水豐富。選擇試驗段為 YDK 20+790.17~YDK 20+661.23 區(qū)間(40~125 環(huán)),試驗重點段為YDK 20+745.16~YDK 20+685.16 區(qū)間(70~110 環(huán)),地質(zhì)條件與目標區(qū)域類似。其中砂層約占 87.2%,黏土層約占12.8%,地表為盾構(gòu)施工場地與荒地,無建筑物。經(jīng)過試驗段掘進施工,對渣土改良、掘進參數(shù)、洞內(nèi)注漿、地表沉降等進行分析,工程概況如圖 1~圖 3 所示。
圖2 既有建筑物實物圖及加蓋實物圖
圖3 試驗段與既有建筑物區(qū)域縱斷面地質(zhì)圖
為解決砂層中出現(xiàn)的噴涌問題,先對施工參數(shù)進行理論分析,在實際掘進過程中,根據(jù)出渣量、地面沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)對施工參數(shù)做動態(tài)調(diào)整。盾構(gòu)機總推力與掘進速度曲線如圖 4 所示,盾構(gòu)機刀盤轉(zhuǎn)速、扭矩、上部土壓、出渣量曲線如圖 5 所示。
根據(jù)以上掘進參數(shù)采集,試驗段的主要施工參數(shù)范圍如表 1 所示。
通過試驗段參數(shù)進行統(tǒng)計,該段范圍內(nèi)埋深 11 m,地層主要是黏土層和砂層,施工過程中總推力 1 200~1 500 T、刀盤轉(zhuǎn)速 1.4~1.5 rpm、扭矩 1.3~1.8 MN · m、土壓 1.2~1.5 bar、出渣量 60~63 m3、注漿量平均 4.5~5.5 m3,施工過程未出現(xiàn)噴涌、出渣正常、注漿量偏少,主要原因為盾尾漏漿,導(dǎo)致同步注漿量不足引起地表沉降。
試驗段 70~110 環(huán)內(nèi)砂層約占隧道的 80%,據(jù)此情況,利用泡沫劑進行渣土改良。泡沫劑比例為泡沫劑 3%、水 97%,泡沫溶液混合液 10%、壓縮空氣 90%。改良后的渣土流塑性較好,螺旋機出渣口無塊狀渣土流出,渣溫正常且無噴涌現(xiàn)象,渣土改良效果較好。
同步注漿是控制沉降的主要措施之一,務(wù)必做到“掘進注漿同步,不注漿不掘進”,確保每環(huán)的注漿足量。同時對脫出盾尾的管片及時進行二次注漿填充穩(wěn)固,確保周圍土體填充密實,有效控制了后期沉降。同步注漿配比如表 2 所示。
同步注漿是盾構(gòu)施工的重要工序,注漿飽滿、均勻是控制地表沉降的有力保證。在實際施工過程中考慮土體的滲漏,要求同步注漿量不少于 6 m3/環(huán),而根據(jù)實測值,同步注漿一般為 4.5~5 m3/環(huán)。同步注漿量偏少,主要原因是因為盾尾刷出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象,無法達到足量的注漿量,及時跟進了二次注漿,二次注漿量 2~3 m3/環(huán)。盾構(gòu)施工同步、二次注漿量統(tǒng)計如圖 6 所示。
圖4 盾構(gòu)機總推力、掘進速度曲線圖
圖5 盾構(gòu)機刀盤轉(zhuǎn)速、扭矩、上部土壓、出土量曲線圖
表1 主要施工參數(shù)范圍表
表2 同步注漿材料及配合比
根據(jù)試驗段盾構(gòu)掘進的沉降數(shù)據(jù),將統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制成地表橫向沉降槽曲線圖和斷面沉降時程圖(圖 7~圖 9)。
D2 監(jiān)測斷面右線對應(yīng) 15~20 環(huán), 7 月 5 日刀盤掘進至 D2 斷面,7 月 9 日盾尾通過該斷面,最大沉降出現(xiàn)在D2-8 點位,監(jiān)測點對應(yīng)右線隧道軸線,累計沉降量為-26.05 mm。從圖 7 可看出,沉降較為明顯且主要發(fā)生在盾尾脫出管片后。
掘進 D2 斷面時,盾構(gòu)主要施工參數(shù):土壓力穩(wěn)定在 1.0~1.5 bar,推力控制在 700~900 T,推進速度 5~20 mm/min,同步注漿量約為 4.7~5.7 m3/環(huán),出渣量 64 m3/環(huán)。沉降原因主要是同步注漿量偏少導(dǎo)致沉降較大。
D3 監(jiān)測斷面右線對應(yīng) 38~42環(huán), 8 月 5 日刀盤掘進至 D3 斷面,8 月 7 日停機進入分體始發(fā)第二階段,8 月22日恢復(fù)掘進。最大沉降出現(xiàn)在 D3-4、D3-5 點位,監(jiān)測點對應(yīng)右線隧道軸線,累計沉降量-14.79 mm。停機后有小量沉降,2 天后趨于穩(wěn)定。
掘進 D3 斷面時,盾構(gòu)主要施工參數(shù):土壓力穩(wěn)定在 1.3~1.5 bar,推力控制在 1 000~1 400 T,推進速度 20~40 mm/min,同步注漿量約為 4.5~5.5 m3/環(huán),二次注漿量 2~3 m3,出渣量控制在 62 m3/環(huán)。沉降原因主要是同步注漿量偏少導(dǎo)致沉降較大,掘進土壓導(dǎo)致的沉降影響較小。
D4 監(jiān)測斷面右線對應(yīng) 54~56 環(huán),8 月 23 日刀盤掘進至 D4 斷面,8 月 25 日管片脫出盾尾。最大沉降出現(xiàn)在 D4-4 點位,監(jiān)測點對應(yīng)右線隧道軸線,累計沉降量 -27.26 mm。8 月 27 日單次沉降 -24 mm 嚴重超標,盾尾脫出管片1.5 天后沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)超標,砂層區(qū)域地表沉降迅速。
掘進 D4 斷面時,盾構(gòu)主要施工參數(shù):土壓力穩(wěn)定在1.1~1.4 bar,推力控制在 1 300~1 500 T,推進速度 20~40 mm/min,同步注漿量約為 4.5~5 m3/環(huán),二次注漿量 2~2.5 m3,出渣量控制在 63 m3/環(huán)。單次沉降主要原因為同步注漿量不足,二次注漿未及時跟進,導(dǎo)致單次沉降遠超規(guī)范值。
圖6 盾構(gòu)施工同步、二次注漿統(tǒng)計圖
圖7 D2 斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)曲線圖
圖8 D3 斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)曲線圖
圖9 D4 斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)曲線圖
從以上監(jiān)測數(shù)據(jù)曲線圖可看出,盾構(gòu)施工參數(shù)基本正常,土壓能夠滿足施工要求。引起沉降的主要原因為盾構(gòu)施工過程中,盾構(gòu)機掘進對土體有一定的擾動,即擾動土體在成型管片脫出盾尾后,成型管片與土體之間的空腔未能及時填充充足,土體失穩(wěn)沉降 1~1.5 天反應(yīng)至地表。分體始發(fā)過程中,盾尾油脂管路長導(dǎo)致漿液注入不及時,密封效果不好導(dǎo)致同步注漿竄入盾尾,盾尾漏漿影響同步注漿量不足,二次注漿未及時補充跟進導(dǎo)致土體沉降速率加大。隧道正上方反應(yīng)明顯,分析得出以下沉降規(guī)律。
(1)盾構(gòu)掘進到達前,盾構(gòu)推力的擾動和刀盤的轉(zhuǎn)動會對地表產(chǎn)生微量的沉降,沉降值穩(wěn)定在5 mm 之內(nèi)。盾構(gòu)機通過后,淺部土體、較深部土體沉降明顯,最終體現(xiàn)為整體沉降。從斷面監(jiān)測情況看,盾構(gòu)經(jīng)過該斷面時,土體趨于穩(wěn)定需耗時 4~6 天。
(2)盾構(gòu)右線通過斷面對線間產(chǎn)生擾動,形成 V 型沉降槽。盾構(gòu)區(qū)間左、右線中心間距約 14 m,左、右線凈間距約 8 m,右線盾構(gòu)掘進引起的左線隧道上方地表沉降10 mm 左右,對左線隧道土體有一定的影響。
(3)沉降槽曲線基本沿隧道中線呈正態(tài)分布,一般在軸線處的沉降值最大。隧道洞徑范圍是沉降的主要范圍,離隧道邊線 5 m 處的沉降基本占峰值的 65% 左右。單線施工對地表影響范圍為距中心20 m 左右(隧道頂埋深約 2 倍洞徑時),沉降約在 -5 mm 內(nèi)。
(1)土壓力控制。在以黏土層為主、砂層為輔的地質(zhì)中,埋深 10.8~11.5 m 時,盾構(gòu)掘進施工土壓控制在 1.3~1.5 bar 時,地表沉降相對較穩(wěn)定;在砂層為主、黏土層為輔的地質(zhì)中,埋深 10.8~11.5 m 時,土壓控制在 1.4~1.5 bar 時,地表沉降相對較穩(wěn)定。
(2)渣土改良控制。在黏土層為主、砂層為輔的地質(zhì)中掘進需采用泡沫添加劑, 砂層中適當(dāng)加大泡沫劑的用量能有效地改良黏土的和易性、降低渣土的溫度、減小刀盤扭矩、減少泥餅產(chǎn)生,渣土改良效果較理想。
(3)出渣控制。本試驗段以黏土層與砂層地質(zhì)為主,富水較大,出渣經(jīng)過三重控制,即行程控制、渣土斗控制和門式起重機稱重系統(tǒng)控制。出渣量嚴格控制在 63 m3以內(nèi)。
(4)注漿控制。注漿初凝時間控制在 5~6 h 以內(nèi),必須 4 根管同步均勻注入,通過同步注漿減少砂層快速坍塌,穩(wěn)定隧道內(nèi)管片的姿態(tài),在此地層中注漿壓力控制在 2.0~3.5 bar 較為合適。脫出盾尾 3~5 環(huán)位置及時配合二次注漿(雙液漿),主要注上半部。同步注漿與二次注漿同時進行,及時填充和穩(wěn)定管片上方的空隙,避免同步注漿凝固之前地層坍塌。脫出盾尾 10 環(huán)后每 3環(huán)注入一定量的二次注漿(單、雙液漿),填充同步注漿漿液固結(jié)收縮產(chǎn)生的空隙,確保管片外周填充密實。
(5)盾構(gòu)姿態(tài)控制。砂層施工過程中姿態(tài)成向上趨勢,富水砂層中為減少上浮影響,盾構(gòu)機推進施工姿態(tài)控制于 -20 mm,嚴格按照規(guī)范要求將掘進姿態(tài)控制在±50 mm 以內(nèi)。
(6)盾尾油脂注入量。油脂注入 28~40 kg/環(huán),需確保均勻、飽滿。加強盾構(gòu)機盾尾刷的檢修,施工時注入足量的盾尾油脂,防止因漿液沖入盾尾刷及第一艙內(nèi)固結(jié)導(dǎo)致的盾尾密封性差、漏漿等不良現(xiàn)象。
(7)地表監(jiān)測控制。加強地表監(jiān)測,在原有的監(jiān)測斷面,在隧道邊線 6 m 范圍外適當(dāng)增加監(jiān)測點,加大到 30 m 監(jiān)測范圍,通過實際數(shù)據(jù)來分析沉降影響范圍。
(8)穿越風(fēng)險源前基礎(chǔ)控制。在進入建筑群前對所有設(shè)備進行全面檢修,保證設(shè)備出勤率,做好施工組織計劃、物資和勞動力配備及資金、技術(shù)儲備,保證盾構(gòu)機連續(xù)平穩(wěn)掘進,順利通過既有建筑群。