□ 石立斌 蘆海濤
低成本開發(fā)模式有效破解了生產(chǎn)發(fā)展中面臨的難題,實(shí)現(xiàn)了四個(gè)主力區(qū)塊全部盈利的目標(biāo)。
西北油田采油三廠員工現(xiàn)場(chǎng)巡檢油井。石立斌 攝
西北油田采油三廠緊緊圍繞創(chuàng)新進(jìn)行效益開發(fā),全面采用低成本開發(fā)新模式,深入推進(jìn)簡單流線調(diào)整、注水、注氣等低成本工藝,在降本增效的同時(shí),通過以老井產(chǎn)量的穩(wěn)中求進(jìn),實(shí)現(xiàn)了全廠產(chǎn)量的硬穩(wěn)定。低成本開發(fā)模式有效破解了生產(chǎn)發(fā)展中面臨的難題,實(shí)現(xiàn)了四個(gè)主力區(qū)塊全部盈利的目標(biāo)。該廠1~8月利潤總額等指標(biāo)均超額完成,呈現(xiàn)出各項(xiàng)指標(biāo)均在水平線之上運(yùn)行的良好態(tài)勢(shì)。
針對(duì)單井挖潛措施頻次高、動(dòng)用儲(chǔ)量有限、效益提升有限的瓶頸,該廠創(chuàng)新思維“跳出單井看單元”,全面實(shí)施由單井生產(chǎn)走向單元開發(fā)戰(zhàn)略。通過低成本水驅(qū)、氣驅(qū)的平面挖潛方式,激活井間流線,增加儲(chǔ)量動(dòng)用。
今年1月,該廠技術(shù)人員對(duì)托甫臺(tái)區(qū)塊次級(jí)斷裂低產(chǎn)井進(jìn)行重點(diǎn)治理,地質(zhì)人員通過地震資料立體刻畫描述,結(jié)合動(dòng)態(tài)生產(chǎn)特征,發(fā)現(xiàn)前期無效井TP115CH2井油藏屬于縫孔聯(lián)合體型,與鄰井TP102X井位于同一條次級(jí)斷裂上,具有靜態(tài)連通基礎(chǔ)。據(jù)此,技術(shù)人員立即制定出該單元高壓注水構(gòu)建井網(wǎng)方案,將TP115CH2井由停產(chǎn)井轉(zhuǎn)為單元注水井,當(dāng)井間壓差達(dá)到14.6兆帕?xí)r,與鄰井TP102X井建立連通,TP102X井液面由地下1000米上升至600米,日增油12噸,井組周期增油1960噸。嘗到甜頭后,該廠新建TP195X-TP126X-TP164CXH、TH10402-TH10404等井網(wǎng)9個(gè),重構(gòu)井網(wǎng)16個(gè),日增油90噸,新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量11.3萬噸。
如何在開發(fā)過程中讓單元實(shí)現(xiàn)均衡開發(fā)?技術(shù)人員創(chuàng)新求變,通過量化水侵量確保水體均衡抬升、放大壓差恢復(fù)動(dòng)用弱勢(shì)油體及調(diào)油嘴和調(diào)沖程沖次等簡單有效的手段實(shí)現(xiàn)失衡流線的動(dòng)態(tài)調(diào)整,先后實(shí)施簡單流線調(diào)整7個(gè)井組,日增油55噸,新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量7.1萬噸。
隨著新井采油量的不斷上升,水侵速度呈現(xiàn)出“南強(qiáng)北弱”的趨勢(shì),單元底水抬升速度再次出現(xiàn)不均衡。為有效提升單元整體動(dòng)用,技術(shù)人員對(duì)該單元制定“北提南控”調(diào)整對(duì)策,將北部TH10303井加大油嘴提液,對(duì)南部油井縮小油嘴控液,水侵速度明顯受控,減少遞減2055噸。
該廠始終以精細(xì)注水作為油藏高效長效開發(fā)的重要手段,按照“哪里缺能量就注水到哪”和“主斷裂溫和注水、次級(jí)斷裂高壓注水”的思路,持續(xù)增強(qiáng)注水開發(fā)效果。
1月5日,塔河十區(qū)TH10301CH-TH10304井組出現(xiàn)注水水竄,單元注水失效,技術(shù)人員將前期注水受效井TH10304改為注氣,注水井TH10301CH轉(zhuǎn)生產(chǎn)井后,井組日增油20噸。但通過井組動(dòng)態(tài)、靜態(tài)資料,以及成本分析發(fā)現(xiàn),注氣增油沒有實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效益的最大化,該廠開發(fā)研究所降本增效小組及時(shí)設(shè)計(jì)出新方案,決定先采用小規(guī)模注氣打開油線連通通道,然后再通過注水手段替代連續(xù)注氣,延長井組受效期的方案。通過兩種方案效果對(duì)比,注水增油量16125噸,比較大規(guī)模注氣周期增油量3533噸明顯提升,且注水較注氣噸油成本下降770余元,增效顯著。目前,該廠日注水量已提高到2960立方米,注水井日產(chǎn)量提高至1017噸,同時(shí),托甫臺(tái)區(qū)塊地層能量逐漸恢復(fù)至49.6兆帕,為穩(wěn)產(chǎn)提供了有力支撐。
在油藏開發(fā)中,技術(shù)人員通過對(duì)比,發(fā)現(xiàn)措施作業(yè)不僅費(fèi)用高、風(fēng)險(xiǎn)大,而且可能會(huì)犧牲有效井段,在綜合考慮經(jīng)濟(jì)效益、井筒完整性和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等因素后,決定盡可能通過注氣挖潛來減少措施工作量。
TH10274井是塔河十區(qū)T708斷裂邊部的一口低能量機(jī)抽井,之前先后進(jìn)行了七輪次注水替油,前六輪注水效果較好,注水周期增油明顯,當(dāng)進(jìn)行第七輪注水生產(chǎn)時(shí)效果變差。今年2月,技術(shù)人員對(duì)該井采取注氣替代酸化措施治理,注氣50萬立方米,注氣費(fèi)用49.5萬元,日均產(chǎn)油12噸,預(yù)計(jì)本輪注氣周期可增油3070噸,噸油成本為161元。今年該廠已實(shí)施注氣替代措施作業(yè)11井次,新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量8.3萬噸,注氣井日增油由446噸上升到580噸,有效減緩了區(qū)塊自然遞減。
塔河十區(qū)南TH10432井為供液不足注水替油生產(chǎn)井,多輪次注水替油后效果變差。在分析討論中,技術(shù)人員計(jì)劃在該井臨近斷裂部署一口新井來提高井區(qū)整體儲(chǔ)量動(dòng)用,但因新井鉆井費(fèi)用高,經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)為邊際效益而遲遲未實(shí)施。
隨著高精三維地震描述技術(shù)的突破應(yīng)用,技術(shù)人員對(duì)該井靜態(tài)三定資料重新刻畫,同時(shí)結(jié)合動(dòng)態(tài)生產(chǎn)特征,發(fā)現(xiàn)該井井周發(fā)育多套規(guī)模較大的儲(chǔ)集體,可采取酸化措施放大生產(chǎn)壓差動(dòng)用井周第二套縫洞體儲(chǔ)量。通過對(duì)該井實(shí)施酸化措施后,油井從供液不足低產(chǎn)井變?yōu)槌掷m(xù)自噴生產(chǎn)的高產(chǎn)井,日產(chǎn)油38噸,周期增油2.2萬噸,新增SEC儲(chǔ)量5萬噸,酸化有效溝通了第二縫洞系統(tǒng)儲(chǔ)集體,實(shí)現(xiàn)了依靠老井措施達(dá)到儲(chǔ)量控制動(dòng)用的目的。今年以來,該廠共實(shí)施措施替代部署新井提高儲(chǔ)量動(dòng)用3井次,新增經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量4萬噸,有效提高了儲(chǔ)量動(dòng)用率。