劉國慶,王艾生,劉文昌,董憲姝,張秀文
(1.陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000;2.太原理工大學(xué),山西 太原 030024)
陽泉一礦選煤廠是隸屬于陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的礦井型選煤廠,設(shè)計能力為7.50 Mt/a,實(shí)際生產(chǎn)能力在8.00~8.50 Mt/a之間。選煤工藝為>13 mm粒級塊原煤由淺槽重介分選機(jī)分選、<13 mm粒級末原煤由跳汰機(jī)分選或不洗選的聯(lián)合工藝。目前,主要入選15#原煤,主要產(chǎn)品有粒精煤、末精煤、中煤等,其中,粒精煤的粒度在13~9 mm之間,灰分≤16%,硫分≤2.00%,水分≤9%,作為高爐噴吹煤和化工用煤使用;末精煤的粒度在9~0 mm之間,灰分≤16%,硫分≤2.00%,水分≤9%,也可作為化工用煤和高爐噴吹煤使用。
隨著環(huán)保壓力的日益增大,市場對煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格[1-2]。該選煤廠精煤產(chǎn)品硫分過高的問題尤為嚴(yán)重,目前,塊煤產(chǎn)品的硫分普遍在1.60%以上,最高達(dá)到1.90%,篩末煤產(chǎn)品的硫分甚至達(dá)到2.40%。隨著礦井開采深度的增加,原料煤煤質(zhì)將會繼續(xù)惡化,硫分過高的問題也會更加嚴(yán)重。為此,基于當(dāng)前洗選系統(tǒng)分析,探索洗選系統(tǒng)優(yōu)化方案,以提高原料煤脫硫效果[3-5]。
陽泉一礦選煤廠的選煤工藝為淺槽重介分選機(jī)分選、跳汰機(jī)分選的聯(lián)合工藝,其中,>13 mm粒級塊原煤采用淺槽重介分選機(jī)分選,主要產(chǎn)出洗中塊和洗小塊兩種產(chǎn)品;<13 mm粒級末原煤有兩種處理方式,當(dāng)原料煤煤質(zhì)較好時,<13 mm粒級末原煤可直接進(jìn)入產(chǎn)品倉,作為篩末煤產(chǎn)品銷售;當(dāng)原煤煤質(zhì)較差時,<13 mm粒級末原煤經(jīng)9 mm分級后,13~9 mm粒級末原煤采用跳汰機(jī)分選,產(chǎn)出洗末煤產(chǎn)品,<9 mm粒級末原煤直接作為篩末煤產(chǎn)品銷售。陽泉一礦選煤廠洗選系統(tǒng)原則流程如圖1所示。
圖1 洗選系統(tǒng)原則流程
隨著原料煤煤質(zhì)的逐漸惡化和市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高,該選煤廠生產(chǎn)壓力越來越大,產(chǎn)品硫分過高的問題始終存在,末煤產(chǎn)品的硫分問題尤為突出。
從2017年1—7月主要產(chǎn)品的銷量變化趨勢和硫分變化趨勢(圖2)可以看出:末煤產(chǎn)品(包括洗末煤、篩末煤)的銷量遠(yuǎn)大于塊煤產(chǎn)品(包括洗小塊、洗中塊)的銷量,但末煤產(chǎn)品的銷量波動較大,塊煤產(chǎn)品的銷量相對穩(wěn)定,兩種產(chǎn)品都表現(xiàn)出銷量逐漸降低的趨勢。末煤產(chǎn)品的硫分遠(yuǎn)高于塊煤產(chǎn)品的硫分,塊煤產(chǎn)品的硫分可以控制在1.90%以下,而末煤產(chǎn)品的硫分均大于2.30%,最高到達(dá)2.50%,且波動范圍較大,在2.24%~2.50%之間波動。此外,兩種塊煤產(chǎn)品的硫分比較接近,從3月份開始,塊煤產(chǎn)品的硫分基本處于穩(wěn)定狀態(tài);當(dāng)兩種產(chǎn)品硫分差別較大時,洗中塊的硫分一般高于洗小塊的硫分。
圖2 2017年1—7月陽煤一礦選煤廠的生產(chǎn)與銷售數(shù)據(jù)
綜合分析,在當(dāng)前生產(chǎn)過程中,末煤量占入選原煤量的比例較大。根據(jù)2017年的原煤大樣數(shù)據(jù)可知:<13 mm粒級末原煤在原煤中的占比接近60%,而末煤產(chǎn)品硫分普遍偏高,故末煤洗選工藝及其效果對產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。末煤產(chǎn)品的銷量與硫分存在一定的負(fù)相關(guān)關(guān)系,且硫分高低對產(chǎn)品銷量影響非常明顯。另外,塊煤產(chǎn)品銷量持續(xù)下滑,這在一定程度上說明該選煤廠產(chǎn)品競爭力出現(xiàn)弱化的趨勢。
2.1.1 設(shè)備脫硫能力計算
目前,該選煤廠的主選設(shè)備為淺槽重介分選機(jī)和跳汰機(jī),兩者在洗選過程中可以對原料煤起到脫硫作用,但由于設(shè)備的結(jié)構(gòu)組成和工作原理存在差異,兩者的脫硫效果必然有所不同。為了考察兩種主選設(shè)備的脫硫效果,采用脫硫效率φ和脫硫貢獻(xiàn)率φ兩個指標(biāo)對其進(jìn)行評價[1-2]。其中,脫硫效率是指原料煤經(jīng)洗選設(shè)備處理后,脫除的硫分占入料硫分的比例;脫硫貢獻(xiàn)率是指在脫硫過程中,某種設(shè)備脫除的硫分占總脫除硫分的比例。
(1)
(2)
式中:S1為入料硫分;S2為出料硫分;g1為入料質(zhì)量;g2為出料質(zhì)量;S為原料煤硫分;g為原料煤質(zhì)量;S0為產(chǎn)品硫分;g0為產(chǎn)品質(zhì)量。
為了有效計算脫硫效率和脫硫貢獻(xiàn)率,采用現(xiàn)場多組測定數(shù)據(jù)繪制變化趨勢曲線的方法對其進(jìn)行研究。在現(xiàn)場生產(chǎn)過程中,采取所要考察設(shè)備的入料和產(chǎn)品,每生產(chǎn)班采樣三次,將三次所采樣品化驗(yàn)后,以其平均值作為該生產(chǎn)班的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。淺槽重介分選機(jī)和跳汰機(jī)分別取12個有效數(shù)據(jù),其中淺槽重介分選機(jī)樣品為以25 mm進(jìn)行分級之前的產(chǎn)品,洗末煤為跳汰機(jī)洗中煤和洗末煤之和。將這些數(shù)據(jù)繪制成變化趨勢曲線,如圖3所示。
圖3 主選設(shè)備對洗選產(chǎn)品硫分的影響規(guī)律
由圖3可知:在原料煤煤質(zhì)比較穩(wěn)定的情況下,淺槽重介分選機(jī)和跳汰機(jī)的脫硫效果均比較穩(wěn)定,說明兩種設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)良好。
對圖3數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與匯總,得到生產(chǎn)數(shù)據(jù)的平均值,結(jié)果見表1和表2。在此基礎(chǔ)上利用式(1)、(2)計算出兩種設(shè)備的脫硫效率和脫硫貢獻(xiàn)率,結(jié)果見表3。
表1 主選設(shè)備生產(chǎn)數(shù)據(jù)
由表3可知:淺槽重介分選機(jī)和跳汰機(jī)均具備脫硫能力,但末煤產(chǎn)品硫分仍然偏高,這可能與跳汰機(jī)的脫硫能力偏低有關(guān)[6-9]。
表2 主要產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)
表3 主選設(shè)備脫硫能力
2.1.2 跳汰機(jī)脫硫效果分析
為此,以三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器作為主選設(shè)備對原料煤進(jìn)行洗選,并將其脫硫效果與跳汰機(jī)的脫硫效果進(jìn)行對比。試樣粒度<13 mm,共進(jìn)行8組試驗(yàn),在試驗(yàn)基礎(chǔ)上分別計算兩者的脫硫效率,結(jié)果見表4。
表4 兩種主選設(shè)備的脫硫效率
依據(jù)表4數(shù)據(jù)繪制的兩種主選設(shè)備脫硫效率變化曲線如圖4所示。由圖4可知:在原料煤煤質(zhì)相同的情況下,三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的脫硫效率始終高于跳汰機(jī)的脫硫效率,這主要得益于重介分選在密度控制方面的先天優(yōu)勢,可以實(shí)現(xiàn)分選密度的精確控制[10]。因此,在入料粒度相同的條件下,三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器可以更好地將硫鐵礦等組分脫除,從而獲得更好的脫硫效果。
圖4 兩種設(shè)備的脫硫效率變化曲線
由于當(dāng)前重介系統(tǒng)生產(chǎn)較為穩(wěn)定,而末煤產(chǎn)品硫分偏高的問題最為突出,因此對<13 mm粒級末原煤硫分進(jìn)行分析。<13 mm粒級末原煤的主要煤質(zhì)指標(biāo)見表5,末原煤浮沉產(chǎn)物的硫形態(tài)檢測結(jié)果表6。
表5 <13 mm粒級末原煤的主要煤質(zhì)指標(biāo)
由表5可知:隨著粒度的減小,硫分逐漸降低,灰分逐漸減小,而發(fā)熱量逐漸增大。這說明原煤中的煤巖組分硬度小于矸石硬度,且含硫組分的硬度更小。當(dāng)粒度>3 mm時,粒度的減小使硫分的降低更加明顯,而粒度<3 mm后這種變化不再明顯。生產(chǎn)實(shí)踐表明:6 mm可在實(shí)現(xiàn)降低硫分的同時保持較高的破碎效率,說明含硫組分與煤巖組分的最佳解離粒度在6 mm左右。
表6 末原煤浮沉產(chǎn)物的硫形態(tài)檢測結(jié)果
由表6可知:末原煤中的硫主要是硫鐵礦硫和有機(jī)硫[11],其中,高密度級中主要是硫鐵礦硫,低密度級中主要是有機(jī)硫。這說明產(chǎn)品中殘余的硫主要是有機(jī)硫,這部分硫采用當(dāng)前洗選手段難以脫除。綜合分析,洗小塊產(chǎn)品的硫分一般低于洗中塊產(chǎn)品的硫分,因此適當(dāng)降低入料粒度有助于脫除其中的硫。
為了降低產(chǎn)品硫分,提高商品煤質(zhì)量,對當(dāng)前洗選工藝提出優(yōu)化方案,涉及從原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)、主選系統(tǒng)到煤泥水處理系統(tǒng)的多個主要環(huán)節(jié)。
停用現(xiàn)有末原煤篩分系統(tǒng),對末原煤洗選工藝進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)末原煤全部洗選。為了提高煤巖組分與硫鐵礦的解離程度,適當(dāng)降低末原煤的入選粒度[5]。為此,考慮在末原煤準(zhǔn)備環(huán)節(jié)增加一段閉路破碎系統(tǒng),并將破碎粒度控制在6 mm。
為了在末原煤全部洗選后取得較好的脫硫效果,考慮采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器替換跳汰機(jī)對末原煤進(jìn)行洗選。由于有壓給料的入料壓力較大,容易造成原煤泥化[12],加之15#煤自身存在煤巖組分比矸石易碎的問題[6-7],應(yīng)該選用無壓給料方式。三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的分選下限很低(在0.1 mm左右),但依然不能實(shí)現(xiàn)全粒級入選,因此應(yīng)該對末原煤進(jìn)行預(yù)先分級,將細(xì)粒煤篩出后再分別洗選。但這種情況下需要增設(shè)脫泥環(huán)節(jié),必然使煤泥水處理量大幅增加,導(dǎo)致煤泥處理系統(tǒng)改造強(qiáng)度增大。在末原煤全部入選時無法對部分煤泥進(jìn)行有效分選,但卻能省掉脫泥環(huán)節(jié),僅需在三產(chǎn)品重介旋流器作業(yè)后統(tǒng)一對煤泥進(jìn)行處理,工藝流程相對簡單。
實(shí)現(xiàn)末煤全部入選后,目前僅有的斗子撈坑系統(tǒng)難以滿足煤泥處理需求。為此,考慮增加煤泥離心機(jī)和壓濾機(jī)對煤泥進(jìn)行統(tǒng)一處理,以緩解煤泥水處理系統(tǒng)壓力。
在末原煤全部入選后,由于跳汰系統(tǒng)被取消,主選系統(tǒng)全部為重介系統(tǒng),因此可以從主選系統(tǒng)全局考慮介質(zhì)回收系統(tǒng)的布置和介質(zhì)消耗的管控。從長遠(yuǎn)利益看,有利于降低重介系統(tǒng)介耗,有助于對洗水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化[13]。
在末原煤全部入選后,洗末煤產(chǎn)品的硫分可以控制在1.65%以下,每年的末精煤產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計在1.50~2.00 Mt之間,由此產(chǎn)生的利潤預(yù)計在1億元左右。
選煤廠生產(chǎn)工藝是一個復(fù)雜的有機(jī)整體,在原料煤煤質(zhì)逐漸惡化的情況下,對洗選系統(tǒng)進(jìn)行合理改造,對保持選煤工藝的適應(yīng)性和推動企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展具有重要意義。陽煤一礦選煤廠以實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)作為依據(jù),對常規(guī)洗選工藝下如何進(jìn)一步提高原料煤脫硫效果進(jìn)行了探索,并提出相應(yīng)的優(yōu)化方案,不但有利于選煤廠生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,而且可為煤炭高效、清潔利用技術(shù)的發(fā)展提供有益借鑒。