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        煤泥水系統(tǒng)分散式布局條件下的提效設(shè)計

        2018-11-16 02:10:02殷憲文曲吟源朱守其王家林
        選煤技術(shù) 2018年4期
        關(guān)鍵詞:濃縮機底流入料

        趙 偉,殷憲文,曲吟源,朱守其,王家林

        (棗莊礦業(yè)集團(tuán) 高莊煤業(yè)有限公司,山東 棗莊 277000)

        目前,國內(nèi)有不少選煤廠已經(jīng)實現(xiàn)煤泥水初步自動閉環(huán)控制改造,實現(xiàn)了簡單水平衡,解決了煤泥水系統(tǒng)的自動補水、排水問題。但因選煤生產(chǎn)過程中,煤泥水系統(tǒng)受生產(chǎn)時間、煤泥量多少、設(shè)備效率、人工變量、作業(yè)組合等多變量因素影響,往往難以正確地進(jìn)行系統(tǒng)的動態(tài)描述,煤泥水系統(tǒng)的整體定性控制效果不盡人意。近年來,選煤企業(yè)綜合自動化水平不斷提高,如何將先進(jìn)的現(xiàn)代自動控制技術(shù)應(yīng)用于選煤廠煤泥水關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理,實現(xiàn)煤泥水智能化控制,將是煤泥水系統(tǒng)未來發(fā)展的重點[1-3]。

        高莊煤業(yè)有限公司(以下簡稱高煤公司)選煤廠是一座典型煉焦煤選煤廠,洗選系統(tǒng)包括2.4 Mt/a預(yù)脫泥無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選系統(tǒng)和0.9 Mt/a全級無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選系統(tǒng)。該選煤廠歷經(jīng)多次技改,受廠區(qū)地域所限,濃縮系統(tǒng)復(fù)雜,采用斜管濃縮機及NG-20、NG-24、NG-30型耙式濃縮機,分布跨度400 m左右,壓濾系統(tǒng)采用3臺KM250-1600、1臺KM450-1600高效隔膜壓濾機,運行中底流管路(閥門)重復(fù)利用,降低了系統(tǒng)的可靠性。

        文章針對高煤公司選煤廠煤泥水系統(tǒng)復(fù)雜、布局分散、人工變量多、補排水無序等問題,提出分散式布局條件下的提效設(shè)計,結(jié)合分散式布局,創(chuàng)新設(shè)計“一段串聯(lián)二段并聯(lián)”煤泥水濃縮工藝,即0.9 Mt/a重介系統(tǒng)一段采用NG-20濃縮機,二段采用2臺斜管濃縮機;2.4 Mt/a重介系統(tǒng)一段采用NG-30濃縮機,二段采用3臺NG-24濃縮機的工藝,引入模糊控制、液位控制等理念,初步構(gòu)建濃縮壓濾邏輯控制系統(tǒng),實現(xiàn)系統(tǒng)參數(shù)的自動采集和控制[4-7]。

        1 工藝調(diào)整

        1.1 水量及濃縮設(shè)備處理量核算

        為保證煤泥水量的準(zhǔn)確性,使用超聲波流量計檢測系統(tǒng)循環(huán)煤泥水量,2.4 Mt/a預(yù)脫泥重介系統(tǒng)水量約為1 245 m3/h。0.9 Mt/a不脫泥重介系統(tǒng)水量約為318 m3/h,依據(jù)煤炭設(shè)計手冊,耙式濃縮機處理中等沉降特性浮選尾煤泥水負(fù)荷率取1,核算處理能力,結(jié)果見表1。

        由表1可知,NG-30濃縮機處理能力不能滿足預(yù)脫泥重介系統(tǒng)煤泥水處理要求,故一段作為煤泥水預(yù)沉淀池使用,設(shè)計NG-24并聯(lián)使用進(jìn)行深度處理;NG-20濃縮機處理能力滿足脫泥重介系統(tǒng)煤泥水處理要求,但近乎飽和,故設(shè)計斜管濃縮池并聯(lián)使用進(jìn)行深度處理。

        表1 耙式濃縮機循環(huán)水量核算結(jié)果

        1.2 濃縮工藝調(diào)整

        濃縮機數(shù)量多、能力不大、布局分散,3臺NG-24耙式濃縮機距離主廠房太遠(yuǎn),只適合作為二段濃縮設(shè)備使用,故兩套系統(tǒng)分別設(shè)計NG-30、NG-20作為一段濃縮設(shè)備?;谝陨戏治?,提出“一串二并”濃縮工藝(圖1),即0.9 Mt/a重介系統(tǒng)一段采用NG-20濃縮機,二段采用2臺斜管濃縮機;2.4 Mt/a重介系統(tǒng)一段采用NG-30濃縮機,二段采用3臺NG-24濃縮機[8]。

        圖1 “一段串聯(lián)二段并聯(lián)”工藝設(shè)計

        1.3 煤泥量與壓濾設(shè)備處理量核算

        2.4 Mt/a預(yù)脫泥重介系統(tǒng)處理能力約為550 t/h,根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù),尾煤泥含量約為12%,尾煤泥量約為66 t/h;0.9 Mt/a不脫泥重介系統(tǒng)處理能力約為220 t/h,根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù),尾煤泥含量約為12%,尾煤泥量約為26.4 t/h,具體核算結(jié)果見表2。

        表2 耙式濃縮機沉淀量核算

        由表2可知,NG-30和NG-20濃縮機實際處理能力滿足煤泥水系統(tǒng)一段串聯(lián)的要求。

        1.4 煤泥壓濾脫水能力計算

        KM250-1600隔膜壓濾機處理能力為3.5 t/h,KM450-1600隔膜壓濾機處理能力為7 t/h,按照每小時處理2.5個循環(huán)計算,4臺隔膜壓濾機共計可處理煤泥43.7 t/h。系統(tǒng)仍有48.6 t/h煤泥需利用其他脫水設(shè)備(沉降過濾離心機)處理。

        1.5 壓濾脫水工藝調(diào)整

        磁選尾礦經(jīng)旋流器濃縮分級后的溢流進(jìn)入濃縮機,濃縮機的底流既可進(jìn)入快開壓濾機,也可進(jìn)入尾煤沉降過濾式離心機回收[9-10]。

        2 信息化控制平臺

        依托現(xiàn)場工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò)、智能設(shè)備硬件,完成各控制單元與主控制系統(tǒng)之間的嵌入式融合。以服務(wù)于洗選加工為基礎(chǔ),煤泥水系統(tǒng)“調(diào)水控制智能化、現(xiàn)場設(shè)備控制無人化”為目標(biāo),構(gòu)建信息化控制平臺。通過對細(xì)化后的工藝環(huán)節(jié)中關(guān)鍵性生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集,并找出關(guān)鍵性指標(biāo)與控制參數(shù)之間的函數(shù)關(guān)系,設(shè)定工作閥值,使現(xiàn)代的工業(yè)自動化生產(chǎn)線控制系統(tǒng)具備一定的判斷能力和識別能力,并能針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題自主、及時采取相應(yīng)的解決措施。設(shè)計引入更為擬人化的程序設(shè)計,采用變頻器、智能執(zhí)行機構(gòu),設(shè)計更為柔和的控制模式,降低人為要素對生產(chǎn)系統(tǒng)的控制干預(yù),提高系統(tǒng)運行效率[11-12]。

        在控制和實時狀態(tài)界面上,采用3D圖形進(jìn)行設(shè)備外觀的組建,確保與現(xiàn)場設(shè)備的布置視角基本相符,實現(xiàn)了分散的集控系統(tǒng)的編程、聯(lián)網(wǎng),達(dá)到了調(diào)度室集中監(jiān)測、控制,更便于操作人員一目了然地完成監(jiān)控、快速操作和故障判斷,能有效提高控制率和正確率。

        其主要設(shè)計功能分為3個界面:

        (1)狀態(tài)監(jiān)視界面。在狀態(tài)監(jiān)視界面下,點擊任意某一設(shè)備,該設(shè)備的實時狀態(tài)、相關(guān)參數(shù)和運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)就可以顯示出來,能為操作人員提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析資料;點擊界面上的箭頭,就可以完成遠(yuǎn)程啟停、閥門控制。

        (2)儀表數(shù)據(jù)界面。在儀表數(shù)據(jù)界面下,可以在線監(jiān)控流量、液位、濁度等數(shù)據(jù),實現(xiàn)實時顯示,更便于操作人員根據(jù)儀表數(shù)據(jù)完成生產(chǎn)過程的控制。

        (3)保護(hù)類數(shù)據(jù)界面。在保護(hù)類狀態(tài)數(shù)據(jù)界面下,能及時顯示設(shè)備的狀態(tài)和保護(hù)傳感器的狀態(tài),實現(xiàn)跳閘、防偏等保護(hù)傳感器的狀態(tài)實時反饋,并能根據(jù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)保護(hù)遠(yuǎn)程投切功能。

        2.1 控制硬件組成

        設(shè)計配置三層工業(yè)交換機,將選煤廠工業(yè)控制、辦公、視頻監(jiān)控、能耗計量等功能的局域網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合提速,設(shè)置權(quán)限訪問,實施功能隔離,規(guī)避“廣播風(fēng)暴”的危害,進(jìn)一步提高選煤廠網(wǎng)絡(luò)通訊安全性?;ヂ?lián)網(wǎng)光纖經(jīng)過了防火墻隔離之后接入主路由器,通過設(shè)置路由器,綁定廠內(nèi)需要聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的MAC和IP地址,做到內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)的隔離。

        在各配電室之間構(gòu)建8芯的多模光纖環(huán)網(wǎng),光纖的尾端與配電室內(nèi)交換機相連,配電室內(nèi)的交換機選用管理型工業(yè)交換機,將其網(wǎng)口根據(jù)需要劃分為4個VLAN,每個VLAN之間不允許通訊,做到了四個子網(wǎng)的隔離,同時又簡化了配電室的網(wǎng)絡(luò)線路。配電室交換機通過光纖與調(diào)度機房內(nèi)的核心交換機相連,同時核心交換機又與調(diào)度機房內(nèi)的工業(yè)、辦公、視頻、計量子交換機相連,處于同一VLAN內(nèi)的設(shè)備可以保持通訊,而處于不同VLAN中的設(shè)備可以通過VLANIF接口互相訪問。

        2.2 通訊控制網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

        所有PLC控制單元均支持TCP/IP網(wǎng)絡(luò)通訊功能,其中PLC主站 CPU位于調(diào)度室機房內(nèi),與工業(yè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和組態(tài)客戶端一同接入機房內(nèi)的工業(yè)交換機,再鏈接到核心交換機的工業(yè)VLAN。廠內(nèi)其他PLC分站(如部分選煤設(shè)備自帶的小型PLC)的CPU均位于配電室或設(shè)備附近的控制箱內(nèi),將廠房和配電室內(nèi)PLC的以太網(wǎng)接口與配電室的交換機的工業(yè)VLAN相連,再由遍布全廠的光纖網(wǎng)絡(luò)連接至調(diào)度機房的三層核心交換機的工業(yè)VLAN上,通訊網(wǎng)絡(luò)如圖2所示。

        圖2 通訊網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

        此外,廠房內(nèi)用于采集電機保護(hù)器數(shù)據(jù)的串口服務(wù)器,用于設(shè)備控制的智能終端和工業(yè)操作臺同屬PLC網(wǎng)絡(luò),與PLC等設(shè)備一同接入。主集中控制系統(tǒng)和單機隨機自動控制單元通過構(gòu)建的工業(yè)控制通訊網(wǎng)絡(luò),完成各子控制系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)整個工藝系統(tǒng)的控制協(xié)同功能以及滿足生產(chǎn)和控制的柔性要求[13-15],控制網(wǎng)絡(luò)如圖3所示。

        3 濃縮壓濾邏輯化控制

        3.1 邏輯化控制思路

        系統(tǒng)分為上、下兩級系統(tǒng)來實現(xiàn)全程自動化控制,上級系統(tǒng)為生產(chǎn)調(diào)度遠(yuǎn)程監(jiān)控部分,下級系統(tǒng)為信息傳輸、壓濾機聯(lián)機自循環(huán)系統(tǒng)??刂圃O(shè)備包含了濃縮機、底流泵、電動閥門、壓濾機、刮板輸送機等。設(shè)計通過檢測濃縮機底流積聚情況,采取給料桶料位信號控制底流泵自動開停,同時需要完成對PLC配電柜、部分設(shè)施(管路、混料筒)及運輸系統(tǒng)進(jìn)行改造,以底流控制狀態(tài)的有效選擇、壓濾設(shè)備的連續(xù)性運作及其控制方式、關(guān)聯(lián)運輸設(shè)備的參控度、入料和副產(chǎn)品(濾液)狀態(tài)的準(zhǔn)確控制,構(gòu)成了系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的核心[16],邏輯化控制方式如圖4所示。

        圖3 控制網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

        圖4 邏輯化控制方式

        3.2 系統(tǒng)功能

        煤泥水經(jīng)濃縮機藥劑沉降處理后,其底流可進(jìn)入4臺KM250-1600壓濾機或3臺KM450-1600壓濾機系統(tǒng)壓榨脫水,產(chǎn)出煤泥,濾液循環(huán)使用。在入料管上安裝遠(yuǎn)程控制閥門,利用PLC設(shè)定入料優(yōu)先級,通過脫水設(shè)備的入料穩(wěn)流桶的液位監(jiān)測進(jìn)行函數(shù)計算,自動排列閥門開啟的順序完成入料控制,壓濾脫水系統(tǒng)監(jiān)控如圖5所示。

        3.3 高濃度底流秩序運行

        通過安裝的濁度計實時監(jiān)測各濃縮機底流濃度,通過計算比較,排列底流入料順序,在各入料穩(wěn)流桶液位到達(dá)入料閥值時,通過聯(lián)動控制,其濃度較高的底流對應(yīng)的入料管道閥門自動打開,入料泵自動報警運行,完成向穩(wěn)流桶的入料過程[17],壓濾脫水底流運行監(jiān)測如圖6所示。

        3.4 運輸設(shè)備秩序運行

        因多臺壓濾機處理的煤泥共用運輸機(帶式輸送機和刮板輸送機),運送至煤泥場地,當(dāng)多臺壓濾機同時卸料時會引起設(shè)備負(fù)荷過載跳閘,為避免這一情況的發(fā)生,通過各壓濾機控制CPU之間的通訊聯(lián)系,進(jìn)行聯(lián)動控制編程,確保當(dāng)壓濾機卸料數(shù)量大于設(shè)定閥值時,實施暫停等待前一個壓濾機完成卸料,通過“謙讓”運行設(shè)計,規(guī)避設(shè)備運行風(fēng)險[18],卸料運輸機聯(lián)機監(jiān)控如圖7所示。

        圖5 壓濾脫水系統(tǒng)監(jiān)控

        圖6 壓濾脫水底流運行監(jiān)測

        圖7 卸料運輸機聯(lián)機監(jiān)控

        3.5 操作權(quán)限秩序分配

        為提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,建立了設(shè)備檢試車、就地、集控三級操作權(quán)限。試車狀態(tài)下運行模式由操作人員在現(xiàn)場操作單臺設(shè)備,自身保護(hù)通過控制二次回路起作用,設(shè)備之間沒有互鎖功能。就地狀態(tài)運行模式由操作人員在現(xiàn)場操作單臺設(shè)備,自身保護(hù)通過PLC計算結(jié)果起作用,設(shè)備之間具有互鎖功能。集控狀態(tài)運行模式由操作人員在調(diào)度室統(tǒng)一控制單臺設(shè)備,自身保護(hù)通過PLC計算結(jié)果起作用,設(shè)備之間具有互鎖功能。

        4 應(yīng)用效果

        4.1 濃縮設(shè)備效果分析

        對比應(yīng)用尾煤泥濃縮壓濾聯(lián)機自動化系統(tǒng)前后濃縮機運行指標(biāo)見表3、表4。

        由表3和表4可知,應(yīng)用尾煤泥濃縮壓濾聯(lián)機自動化系統(tǒng)后,煤泥在各濃縮池內(nèi)有效地沉淀,降低了洗水和噴水濃度,洗水濃度控制在15 g/L左右,濃縮效率提高近25個百分點,底流固體回收率提高近30個百分點。

        4.2 壓濾設(shè)備效果分析

        對比應(yīng)用煤泥濃縮壓濾邏輯化后壓濾機運行指標(biāo)見表5。

        表3 應(yīng)用前濃縮機運行指標(biāo)Table 3 Performance data of thickeners before system upgrading %

        表4 應(yīng)用后濃縮機運行指標(biāo)Table 4 Performance data of thickeners after system upgrading %

        表5 壓濾機運行指標(biāo)

        由表5可知,在入料濃度和產(chǎn)品質(zhì)量基本不變的情況下,按單位時間處理能力計算,系統(tǒng)運行效率提高了41%。

        5 結(jié)語

        分散式煤泥水布局條件下的提效設(shè)計特別適用于濃縮、壓濾系統(tǒng)設(shè)備數(shù)量多、布局分散的低效無序運行情況,經(jīng)實踐證明,“一段串聯(lián)二段并聯(lián)”濃縮設(shè)計,在同等條件下濃縮效率可提高25個百分點;尾煤泥濃縮壓濾聯(lián)機自動化設(shè)計,可提高固體回收率30個百分點,實現(xiàn)減員3人,提高人員功效50%,部分崗位實現(xiàn)無人值守,在同類選煤廠具有推廣借鑒的意義。

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