劉英斌
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
循環(huán)水場(chǎng)是石油化工企業(yè)公用工程系統(tǒng)的重要組成部分,其運(yùn)行狀況的好壞,直接影響裝置的“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。長(zhǎng)期運(yùn)行中若循環(huán)水水質(zhì)發(fā)生異常,易造成水冷器泄漏,致使換熱效率降低,能耗增加,同時(shí)也將影響生產(chǎn)裝置的正常生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)停運(yùn)以及生產(chǎn)裝置的非正常停工。因此制定有效的排查措施,進(jìn)行系統(tǒng)性排查,以盡快發(fā)現(xiàn)泄漏源并及時(shí)切除系統(tǒng),是保證循環(huán)水質(zhì)合格和生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行的一個(gè)重要手段。
中海油惠州石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱惠州石化)動(dòng)力部第一循環(huán)水場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱一循)設(shè)置5臺(tái)循環(huán)水泵、5座涼水塔,設(shè)計(jì)水量為20 kt/h,分別向第二聯(lián)合裝置(包括蠟油加氫裂化裝置106單元、煤柴油加氫裂化裝置107單元、汽柴油加氫精制裝置108單元和天然氣制氫裝置109單元)、第三聯(lián)合裝置(包括重整裝置110單元、芳烴聯(lián)合裝置111單元)供水,目前實(shí)際的循環(huán)水量為18 kt/h。同時(shí)為保證水質(zhì)使用安全,設(shè)計(jì)了循環(huán)水緩蝕劑、阻垢劑、氧化性殺菌劑等藥劑添加系統(tǒng),當(dāng)前添加劑主要有2種緩蝕劑以及殺菌劑次氯酸鈉,同時(shí)設(shè)置新鮮水補(bǔ)給和再生水回用。
一循水質(zhì)自2018年5月7日開(kāi)始出現(xiàn)pH緩慢降低,硫酸根、化學(xué)耗氧量(COD)、油質(zhì)量濃度不同程度增大以及腐蝕性增強(qiáng)等現(xiàn)象,藥劑添加量也有所增加。14日開(kāi)始pH下降速度加快(16日低至4.78),在增大加劑量(緩蝕劑、次氯酸鈉、氫氧化鈉)的條件下水質(zhì)情況仍然沒(méi)有明顯緩解,尤其是pH下降較快。16日晚上對(duì)一循進(jìn)行大量水體置換(換水約7 kt),置換后水質(zhì)pH仍然維持不住,下降趨勢(shì)沒(méi)有得到緩解。
一循水質(zhì)出現(xiàn)pH降低、硫酸根質(zhì)量濃度增大、腐蝕性增強(qiáng)等現(xiàn)象,尤其是pH的異常降低,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)有直接的危害,從而造成換熱設(shè)備換熱效率降低、能耗增加。同時(shí)隨著冷換設(shè)備使用時(shí)間的增長(zhǎng),腐蝕程度將不斷增加,水冷器的壁厚將不斷變薄,最終導(dǎo)致破裂或者穿孔,對(duì)裝置正常生產(chǎn)帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也會(huì)對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)殺菌產(chǎn)生不利影響。
煉油裝置循環(huán)水換熱器發(fā)生的泄漏,主要發(fā)生在冷換設(shè)備管板、管束、墊片等部位,引起其泄漏的主要因素如下。
在循環(huán)水換熱系統(tǒng)中,循環(huán)水在換熱器的管束內(nèi)或包圍在管束外。由于管束表面不均勻,容易在管束表面形成微電池效應(yīng),從而發(fā)生腐蝕作用。在該腐蝕電池的陰極主要發(fā)生氧的還原,陽(yáng)極反應(yīng)則為碳鋼材質(zhì)中鐵的溶解。在發(fā)生腐蝕反應(yīng)時(shí),鐵生成氫氧化鐵并從溶液中沉淀析出,而同時(shí)生成的亞鐵類物質(zhì)在有氧的水中處于不穩(wěn)定狀態(tài),它將再次生成氫氧化鐵,脫水后就生成了鐵銹。
因此,金屬的結(jié)垢腐蝕是由本身的電化學(xué)腐蝕所致,同時(shí)也存在自催化作用從而加快金屬的腐蝕作用。隨著時(shí)間推移,腐蝕性不斷加強(qiáng),致使管束或器壁的壁厚逐漸變薄而破裂或穿孔。通過(guò)向水體中注緩蝕劑,可以較好地控制該類腐蝕的發(fā)生。
因此對(duì)加工高硫原油的煉廠來(lái)說(shuō),做好相應(yīng)的防硫化氫腐蝕措施顯得尤為重要。
若換熱介質(zhì)流型分配不合理,發(fā)生偏流現(xiàn)象,換熱器內(nèi)介質(zhì)流速就會(huì)變大,從而增大對(duì)管束的沖蝕,這也是導(dǎo)致?lián)Q熱器發(fā)生泄漏的原因之一。如裝置的并聯(lián)換熱器出現(xiàn)冷熱流分配不均而發(fā)生偏流,則可能引起多臺(tái)換熱器同時(shí)發(fā)生泄漏,因此換熱器的設(shè)計(jì)對(duì)避免泄漏也非常重要。
換熱器檢修質(zhì)量差,進(jìn)行水壓試驗(yàn)時(shí)壓力不夠或保壓時(shí)間不足,特別是換熱器人工清洗后,很容易造成冷卻器泄漏?;葜菔苍啻伟l(fā)生換熱器檢修好投用后又漏的情況,對(duì)該類現(xiàn)象需多加關(guān)注,禁止檢修時(shí)進(jìn)行暴力作業(yè)。
換熱器制造質(zhì)量不過(guò)關(guān)而發(fā)生泄漏的現(xiàn)象在實(shí)際生產(chǎn)中也屢有發(fā)生,其中最主要的是換熱管與花板接頭處出現(xiàn)漲管不嚴(yán)或焊接不實(shí)現(xiàn)象從而引起換熱器的泄漏。另外若換熱管內(nèi)采用防腐涂料,也可能引發(fā)泄漏,這主要是因?yàn)橐坏┩苛习l(fā)生脫落,就很容易在換熱器內(nèi)形成大陰極、小陽(yáng)極類的腐蝕電池,可能造成換熱器內(nèi)發(fā)生腐蝕穿孔。
根據(jù)裝置循環(huán)水使用狀況并查閱相關(guān)文獻(xiàn),制訂了以下排查方法:
(1)依據(jù)不同聯(lián)合裝置循環(huán)水總管分析結(jié)果,確立重點(diǎn)排查范圍;
(2)依據(jù)水場(chǎng)污染循環(huán)水分析結(jié)果,確立重點(diǎn)排查方向;
(3)針對(duì)重點(diǎn)排查對(duì)象進(jìn)行操作調(diào)整,如切除系統(tǒng)或限量操作等,以判斷污染源;
(4)重點(diǎn)排查無(wú)果時(shí),進(jìn)行全面系統(tǒng)排查,主要包括水源本體或添加劑、相關(guān)換熱器、機(jī)泵等。
查漏措施主要從人工查漏和化驗(yàn)分析兩方面著手。對(duì)于存在較大泄漏的,通過(guò)目測(cè)水質(zhì)狀況,看油花、聞氣味等相應(yīng)方法便能準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn);對(duì)于出現(xiàn)介質(zhì)微漏的,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)就比較困難,需要以化驗(yàn)分析手段進(jìn)行查漏排查。常見(jiàn)的化驗(yàn)分析查漏方法有:
(1)pH檢測(cè)。若發(fā)生泄漏的介質(zhì)有明顯的酸堿性,可以通過(guò)檢測(cè)pH來(lái)確定換熱器是否發(fā)生泄漏,如堿液、胺液等堿性介質(zhì)換熱器。
(2)油質(zhì)量濃度分析。若發(fā)生泄漏的介質(zhì)含油,可以通過(guò)檢測(cè)水中油質(zhì)量濃度,并與肉眼觀察油花、聞氣味等工人方法相結(jié)合,盡快查出漏點(diǎn)。
(3)COD檢測(cè)。COD分析反映了水體中有機(jī)物的含量,而循環(huán)水換熱器易泄漏介質(zhì)大多為有機(jī)物,因此可以通過(guò)檢測(cè)冷換設(shè)備出入口的COD來(lái)定性判斷冷卻器是否發(fā)生泄漏。
(4)余氯檢測(cè)。若循環(huán)水中存在酸性物質(zhì),殺菌劑氯就會(huì)與該酸性物質(zhì)發(fā)生氧化反應(yīng),此時(shí)循環(huán)水中氯氣的消耗會(huì)增加,在投加量不變時(shí),水體余氯值會(huì)快速下降甚至檢測(cè)不出。因此可以通過(guò)檢測(cè)換熱器出入口余氯值來(lái)判斷換熱器是否發(fā)生泄漏。
鑒于本次泄漏量較少,無(wú)法通過(guò)目測(cè)、聞氣味等人工器官感知,故更多使用化驗(yàn)分析方法進(jìn)行查漏。依據(jù)上述排查方法對(duì)相應(yīng)裝置進(jìn)行如下排查。
3.2.1 確定重點(diǎn)排查范圍
第二聯(lián)合裝置、第三聯(lián)合裝置界區(qū)分別采樣分析pH、硫酸根和油質(zhì)量濃度、COD,分析結(jié)果見(jiàn)表1。
綜上所述,依據(jù)化驗(yàn)分析結(jié)果,第二聯(lián)合裝置各單元界區(qū)進(jìn)出循環(huán)水各分析項(xiàng)目變化不大,第三聯(lián)合裝置111單元COD及硫酸根質(zhì)量濃度變化較大,存在泄漏風(fēng)險(xiǎn)。
表1 界區(qū)循環(huán)水分析
3.2.2 確定重點(diǎn)排查方向
根據(jù)一循水質(zhì)變化情況,pH、COD、油和硫酸根質(zhì)量濃度指標(biāo)變化明顯,尤其是pH降低較多。通過(guò)查找相關(guān)文獻(xiàn),總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)循環(huán)水場(chǎng)殺菌劑為強(qiáng)氧化劑次氯酸鈉的情況,將排查重點(diǎn)鎖定為硫化物或環(huán)丁砜的泄漏,依據(jù)如下:(1)硫化物大部分是弱電解質(zhì)類,硫化物的離解度較小,所以若有硫化物竄入循環(huán)水系統(tǒng)后,本身的分解對(duì)水體pH的影響相當(dāng)有限,不會(huì)導(dǎo)致水質(zhì)的pH大幅降低,但當(dāng)循環(huán)水含有強(qiáng)氧化性殺菌劑次氯酸鈉時(shí),硫化物在水體中就可能被氧化成硫酸(H2SO4),最終致使水體pH下降,硫酸根質(zhì)量濃度提高;(2)環(huán)丁砜為無(wú)色液體,分子式為C4H8SO2,可與水互溶,在第三聯(lián)合裝置芳烴抽提單元中用作萃取芳烴的溶劑。當(dāng)環(huán)丁砜溶于水體后COD、油質(zhì)量濃度均會(huì)不同程度增大,同時(shí)與殺菌劑次氯酸鈉發(fā)生反應(yīng),并最終氧化為H2SO4。經(jīng)理論計(jì)算,1 g溶劑環(huán)丁砜完全發(fā)生分解反應(yīng),可以生產(chǎn)0.8 g硫酸。最終會(huì)使循環(huán)水中pH降低、硫酸根質(zhì)量濃度提高。
綜上所述,將本次重點(diǎn)排查對(duì)象鎖定在第二聯(lián)合裝置含H2S氣相泄露部位,如107單元脫硫化氫塔頂冷卻器E201A/B、108單元石腦油分餾塔頂后冷器E202等;以及第三聯(lián)合裝置環(huán)丁砜泄露部位,主要為E802(抽提蒸餾塔塔頂環(huán)丁砜與循環(huán)水換熱)/E812(退溶劑環(huán)丁砜冷卻器)與環(huán)丁砜進(jìn)行換熱的水冷器。
(1)針對(duì)可能存在的硫化物泄露,對(duì)第二聯(lián)合裝置H2S氣相可能泄露部位冷換設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)排查。5月18日下午根據(jù)生產(chǎn)情況,將108單元石腦油分餾塔頂后冷器E202短時(shí)間切出系統(tǒng),以觀察水質(zhì)變化情況,根據(jù)化驗(yàn)分析結(jié)果(見(jiàn)表2)均未發(fā)現(xiàn)泄露源。
表2 第二聯(lián)合裝置重點(diǎn)排查換熱器循環(huán)水分析
(2)針對(duì)環(huán)丁砜泄露,對(duì)第三聯(lián)合裝置與環(huán)丁砜進(jìn)行換熱的水冷器E802/E812進(jìn)行重點(diǎn)排查,排查結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 E802/E812循環(huán)水分析
根據(jù)分析結(jié)果,為排除E812泄露因素,在不影響生產(chǎn)情況下于18日將E812切出系統(tǒng)。鑒于E802當(dāng)前無(wú)法從系統(tǒng)切出,故依據(jù)裝置實(shí)際情況也將循環(huán)水側(cè)出口閥關(guān)至2扣,同時(shí)停止殺菌劑次氯酸鈉的添加,調(diào)整后化驗(yàn)分析結(jié)果見(jiàn)圖1~3。
圖1 E802循環(huán)水回水分析
圖2 一循水質(zhì)pH變化
圖3 一循水質(zhì)硫酸根質(zhì)量濃度變化
從圖1~3可知:殺菌劑次氯酸鈉停加和E802/E812調(diào)整后,E802循環(huán)水回水COD增長(zhǎng)明顯,而硫酸根質(zhì)量濃度變化不大;同時(shí)一循水質(zhì)pH下降趨勢(shì)變緩,硫酸根質(zhì)量濃度也開(kāi)始趨于平穩(wěn),一循水質(zhì)情況得到很大緩解。此時(shí),在依據(jù)水質(zhì)pH情況投加部分液堿時(shí),可以將水場(chǎng)酸值維持在正常水平,在一定程度上緩解了循環(huán)水水質(zhì)惡化情況。水質(zhì)變好的原因推測(cè)為:循環(huán)水出口閥限量后,一方面E802循環(huán)水量減少,泄露至一循系統(tǒng)中的環(huán)丁砜總量減少,從而減少了被次氯酸鈉氧化的幾率,致使一循pH下降變緩;另一方面,由于E802循環(huán)水出口閥限量后,加劇了換熱器沖蝕,對(duì)換熱器本身來(lái)說(shuō)泄露量加大,致使出口水質(zhì)COD增加。
在確認(rèn)芳烴抽提單元E802存在環(huán)丁砜泄漏的前提下,對(duì)部門(mén)內(nèi)部所有可能存在環(huán)丁砜泄漏的換熱器、機(jī)泵等位置進(jìn)行全面排查,均未發(fā)現(xiàn)新的污染源。
依據(jù)上述排查分析,可以確定第三聯(lián)合裝置芳烴抽提裝置環(huán)丁砜泄露至循環(huán)水系統(tǒng),并與殺菌劑強(qiáng)氧化劑次氯酸鈉發(fā)生氧化反應(yīng),致使一循水質(zhì)污染。鑒于E802暫時(shí)不具備切出系統(tǒng)的條件,將E802出口卡至2扣進(jìn)行限量操作,此時(shí)一循可通過(guò)間斷加液堿的方式,維持一循水質(zhì)正常。后續(xù)對(duì)E802進(jìn)行切除檢修,從源頭上切斷污染源,維持循環(huán)水系統(tǒng)正常平穩(wěn)運(yùn)行。
對(duì)于煉廠循環(huán)水系統(tǒng)來(lái)說(shuō),由于操作條件波動(dòng)或檢修等原因,不同程度的酸性介質(zhì)泄漏是很難完全避免的。因此,為慎重起見(jiàn),建議首選氧化性較弱的殺菌劑或非氧化性殺菌劑,如活性溴和異噻唑啉酮衍生物等。
(1)各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)管理,建立長(zhǎng)期有效的管理體制,并加強(qiáng)總結(jié)和復(fù)盤(pán),建立循環(huán)水污染排查臺(tái)賬,包括針對(duì)不同類型的污染設(shè)立不同的排查措施和分析手段等。針對(duì)易漏部位建立長(zhǎng)期的監(jiān)控措施,如芳烴抽提裝置環(huán)丁砜換熱器。雖然單臺(tái)換熱設(shè)備的泄漏短時(shí)間內(nèi)較難在水質(zhì)上有明顯變化,但若長(zhǎng)時(shí)間未發(fā)現(xiàn)、未處理則可能引起整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的pH和堿度的降低,引起整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)管線和設(shè)備的加速腐蝕,影響裝置平穩(wěn)安全運(yùn)行。
(2)加強(qiáng)精細(xì)管理,建立水冷器檔案。根據(jù)循環(huán)水冷卻的介質(zhì)和可能的產(chǎn)物,設(shè)立不同的分析項(xiàng)目,如第二聯(lián)合裝置易腐蝕泄露換熱器設(shè)立定期pH檢測(cè)、第三聯(lián)合裝置環(huán)丁砜換熱水冷器設(shè)立定期COD檢測(cè)等。從而可以全面掌控水質(zhì)狀況,能夠快速準(zhǔn)確地分析水質(zhì)異常原因,進(jìn)而采取一些預(yù)防措施,減輕危害。如當(dāng)循環(huán)水場(chǎng)檢測(cè)到硫化物含量高時(shí),建議應(yīng)立即停加強(qiáng)氧化性殺菌劑,改用其他非氧化性殺菌劑,防止酸性物質(zhì)的產(chǎn)生。
(3)建立有效的組織協(xié)調(diào)機(jī)制。若各部門(mén)各自為戰(zhàn)、思想不統(tǒng)一、方向不明確,則排查效率不高。本次排查由生產(chǎn)指揮中心組織各相應(yīng)部門(mén)一起進(jìn)行充分討論,明確排查思路,制定明確排查策略,取得了較好的排查效果。