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        煤柴油中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)催化裂化柴油的實(shí)踐

        2018-11-13 08:59:04趙晨曦李保良
        石油煉制與化工 2018年11期
        關(guān)鍵詞:加氫裂化劣質(zhì)床層

        趙晨曦,楊 杰,李保良

        (中海油惠州石化有限公司,廣東惠州 516086)

        催化裂化柴油(簡(jiǎn)稱催化柴油)的性質(zhì)較差,表現(xiàn)為密度大,硫和氮等雜質(zhì)含量高,烯烴、芳烴含量高,十六烷值很低,膠質(zhì)含量高[1],儲(chǔ)存安定性差,一般作為柴油成品油的調(diào)合組分[2]。但隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,催化柴油需經(jīng)過二次加工方可滿足產(chǎn)品柴油質(zhì)量要求[3]。中海油惠州石化有限公司(簡(jiǎn)稱惠州石化)一期現(xiàn)有一套3.6 Mta煤柴油中壓加氫裂化裝置(簡(jiǎn)稱中壓加氫裂化裝置),設(shè)計(jì)加工環(huán)烷基的直餾煤柴油餾分和少量催化柴油,生產(chǎn)重石腦油、3號(hào)噴氣燃料和清潔柴油。2017年10月二期裝置開工后,全廠催化柴油產(chǎn)量大幅提升,同時(shí)受煤柴油加氫裂化裝置直餾柴油不足、運(yùn)行負(fù)荷低、能耗高等因素影響,首次嘗試大比例摻煉劣質(zhì)催化柴油,以達(dá)到提高催化柴油品質(zhì)及優(yōu)化全廠物料平衡的目的。以下主要介紹惠州石化中壓加氫裂化裝置大比例摻煉劣質(zhì)催化柴油的運(yùn)行情況及效果。

        1 裝置概況

        2 中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)重油催化柴油技術(shù)分析

        惠州石化直餾柴油硫、氮含量均遠(yuǎn)低于裝置設(shè)計(jì)值,而二期催化柴油硫、氮含量高,原料混合后硫、氮含量大幅提升,同時(shí)氮含量增加幅度低于硫含量,此種原料不利于目前中壓加氫裂化裝置催化劑體系下的溫度匹配[6]。

        加氫裂化裝置進(jìn)料結(jié)構(gòu)組成的改變對(duì)操作條件會(huì)有顯著影響[7]。由于催化柴油的芳烴含量很高,提高催化柴油的摻煉比例后,混合原料的芳烴含量發(fā)生較大變化,對(duì)反應(yīng)過程產(chǎn)生較大的影響。首先,精制反應(yīng)器各床層溫升大幅度增加,為了優(yōu)化溫度分布,各床層冷氫量增加,需要更高的循環(huán)氫量;第二,在現(xiàn)有的反應(yīng)條件下,為了提高反應(yīng)深度,需要提高精制和裂化床層反應(yīng)溫度;第三,由于原料氫含量降低,為了達(dá)到合格的產(chǎn)品質(zhì)量,氫耗和運(yùn)行成本增加;第四,產(chǎn)物分布和產(chǎn)品質(zhì)量的變化,對(duì)換熱網(wǎng)絡(luò)、分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)均產(chǎn)生較大的影響;第五,該裝置采用的催化劑已經(jīng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)8年半,催化劑活性損失較大??傊?,原料油性質(zhì)的大幅度變化對(duì)裝置的產(chǎn)品分布、產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)鍵機(jī)組設(shè)備、全廠氫平衡、熱平衡、裝置能耗、操作難度等產(chǎn)生系統(tǒng)的影響。以下重點(diǎn)探討對(duì)產(chǎn)品分布和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

        3 中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)催化柴油運(yùn)行情況

        在摻煉催化柴油之前,中壓加氫裂化裝置加工的原料為直餾煤油和直餾柴油,2017年9月24日裝置停止加工直餾煤油,10月2日開始摻煉劣質(zhì)催化柴油。摻煉期間分步提高摻煉量,按催化柴油摻煉量分別為25,50,75 th分3個(gè)階段(分別記作階段1、階段2和階段3)考察裝置運(yùn)行情況,當(dāng)摻煉量提高至75 th時(shí)催化柴油約占總進(jìn)料量的21%。

        3.1 原料性質(zhì)變化

        催化柴油與原進(jìn)料相比,硫、氮含量高,密度大,芳烴、環(huán)烷烴含量高,屬于較劣質(zhì)的催化柴油。摻煉過程中控制催化柴油終餾點(diǎn)小于365 ℃。催化柴油、摻煉前原料油及各摻煉階段混合原料油的性質(zhì)見表1。

        表1 催化柴油及混合原料油的性質(zhì)

        由表1可以看出,摻入劣質(zhì)催化柴油后,混合原料油的硫、氮含量明顯增加,初餾點(diǎn)升高,餾程變窄,密度大幅度增大(由于芳烴、環(huán)烷烴含量增多),同時(shí)溴值明顯增大(說明不飽和烴增多),十六烷值降低幅度較大。

        3.2 操作條件

        裝置摻煉劣質(zhì)催化柴油前后的主要操作條件見表2。由表2可以看出:隨著劣質(zhì)催化柴油摻煉量的不斷增大,精制反應(yīng)器床層總溫升逐步增大,由摻煉前的24.8 ℃提高到60.9 ℃,裂化反應(yīng)器床層總溫升也由27.5 ℃提高到35.8 ℃;精制反應(yīng)器床層平均溫度由350.8 ℃增加到361.4 ℃,裂化反應(yīng)器床層平均溫度由360.0 ℃提高到361.4 ℃;在轉(zhuǎn)化率和反應(yīng)系統(tǒng)壓力不變的情況下,總氫耗(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))從156.8 m3t提高到261.7 m3t,提高了104.9 m3t,同時(shí)各床層冷氫閥開度明顯增大。

        表2 主要操作條件

        3.3 產(chǎn)品分布及性質(zhì)

        大比例摻煉劣質(zhì)催化柴油對(duì)裝置產(chǎn)品分布及產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定影響。摻煉后裝置的產(chǎn)物分布及產(chǎn)品性質(zhì)見表3~表5。

        表3 產(chǎn)品分布 w,%

        表4 噴氣燃料產(chǎn)品性質(zhì)

        由表3可以看出:裝置摻煉劣質(zhì)催化柴油后產(chǎn)物分布變化較大,副產(chǎn)的氣相產(chǎn)品(包括干氣、低壓分離氣、H2S+NH3和液化氣)收率較摻煉前增加1.95百分點(diǎn),原因是摻煉劣質(zhì)催化柴油后裂化反應(yīng)器溫度提高,裂解反應(yīng)深度增加;總石腦油收率略有增加,其中輕石腦油收率從5.48%降低至4.49%,重石腦油收率從23.74%增加至26.59%。由于噴氣燃料餾程的終餾點(diǎn)從246 ℃降低至228 ℃,因此噴氣燃料收率減少11.99百分點(diǎn),其重組分被迫進(jìn)入柴油產(chǎn)品中,柴油收率增加8.29百分點(diǎn)。

        表5 柴油產(chǎn)品性質(zhì)

        大比例摻劣質(zhì)催化柴油對(duì)柴油和噴氣燃料產(chǎn)品質(zhì)量影響較大,輕、重石腦油質(zhì)量變化不大。由表4可以看出:最大量摻煉劣質(zhì)催化柴油(階段3)后,噴氣燃料產(chǎn)品的煙點(diǎn)減小4.6 mm,密度(20 ℃)增大12.8 kgm3,而芳烴體積分?jǐn)?shù)增加8百分點(diǎn),這主要是由于催化劑已經(jīng)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)8年半,加氫飽和活性大幅度降低;同時(shí)受限于裝置氫分壓和操作溫度無(wú)法進(jìn)一步提高,單環(huán)芳烴無(wú)法全部加氫飽和。由表5可以看出,最大量摻煉劣質(zhì)催化柴油后,與原料相比,柴油產(chǎn)品的十六烷值提高16.4個(gè)單位,但與摻煉前相比十六烷值降低5.5個(gè)單位,這主要是由于摻煉劣質(zhì)催化柴油后原料中芳烴的含量大幅增加,但受限于目前的操作條件,芳烴無(wú)法實(shí)現(xiàn)大比例轉(zhuǎn)化。

        3.4 裝置能耗

        裝置能耗分析見表6。由表6可以看出:摻煉劣質(zhì)催化柴油前后裝置的綜合能耗分別為777.121 MJt和952.315 MJt,其中電和3.5 MPa蒸汽的消耗大幅增加;電耗增加的主要原因是裝置摻煉劣質(zhì)催化柴油后反應(yīng)耗氫量大幅增加,增開了新氫壓縮機(jī),同時(shí)反應(yīng)器出口溫度提高,高壓空氣冷卻器的電耗也隨之增加;3.5 MPa蒸汽消耗增加主要是由于循環(huán)氫量增加、循環(huán)氫純度降低,使循環(huán)氫壓縮機(jī)負(fù)荷增加;摻煉后燃料氣消耗有小幅增加,主要是因?yàn)榉磻?yīng)生成油變重,分餾單元加熱爐燃料氣的消耗量稍有增加;由于分餾塔中段回流量增大,副產(chǎn)0.45 MPa蒸汽,降低了能耗;其余公用工程項(xiàng)目能耗均小幅增加,與裝置負(fù)荷降低有一定關(guān)系。

        表6 裝置能耗分析 MJt

        項(xiàng) 目摻煉前階段1階段2階段3燃料氣378.339358.125378.738393.3023.5 MPa蒸汽146.260162.402180.412200.6931.0 MPa蒸汽0.0010.00100.0010.45 MPa蒸汽-27.496-31.433-30.531-38.944電241.824295.381294.641351.618循環(huán)水36.20844.13943.52443.938除鹽水4.2154.9994.9045.014除氧水3.8334.3824.2565.429凝結(jié)水-6.062-7.571-7.478-8.736綜合能耗777.121830.425868.467952.315

        3.5 摻煉劣質(zhì)催化柴油對(duì)裝置操作的影響

        大比例摻煉劣質(zhì)催化柴油后,床層溫升大幅度增加,造成反應(yīng)器各床層冷氫量大幅增加,冷氫閥開度大幅增加,部分床層開度已達(dá)60%以上,增加了裝置操作難度。

        催化柴油中芳烴尤其是多環(huán)芳烴含量高,容易在催化劑表面被吸附,最終轉(zhuǎn)化為焦炭,導(dǎo)致催化劑失活,對(duì)催化劑長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)不利影響。另外催化柴油中水含量明顯增加,可能造成換熱器和加熱爐的溫度波動(dòng)、循環(huán)氫壓縮機(jī)壓力波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成催化劑活性中心的聚結(jié)失活。

        混合原料硫、氮含量增加幅度較大,致使反應(yīng)部分結(jié)鹽、腐蝕風(fēng)險(xiǎn)增加,鑒于裝置曾發(fā)生過高壓空氣冷卻器和換熱器的腐蝕泄漏,在日常工藝防腐和檢修換熱器時(shí)需對(duì)此重點(diǎn)關(guān)注。

        4 結(jié) 論

        (1)中壓加氫裂化裝置原料切除直餾煤油,改為摻煉21%劣質(zhì)催化柴油,各主要產(chǎn)品質(zhì)量合格,其中,噴氣燃料的煙點(diǎn)減小4.6 mm,密度(20 ℃)增大12.8 kgm3,芳烴體積分?jǐn)?shù)增加8百分點(diǎn);與原料相比,柴油產(chǎn)品的十六烷值提高16.4個(gè)單位,但與摻煉前相比十六烷值降低5.5個(gè)單位。

        (2)摻煉21%劣質(zhì)催化柴油后,中壓加氫裂化裝置的綜合能耗由777.121 MJt增加至952.315 MJt。主要由于摻煉后裝置氫耗大幅增加,導(dǎo)致電耗增加最為明顯,其次為3.5 MPa蒸汽消耗和燃料氣消耗。

        (3)中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)催化柴油后,反應(yīng)器床層溫升大幅提高,精制反應(yīng)器第二床層、第三床層的冷氫閥開度明顯增大,對(duì)裝置異常處理時(shí)快速降溫有一定影響。

        (4)裝置大比例摻煉劣質(zhì)催化柴油后,噴氣燃料產(chǎn)品的收率降低11.99百分點(diǎn),產(chǎn)品柴油收率增加8.29百分點(diǎn),表明對(duì)于多產(chǎn)噴氣燃料的加氫裝置不適用大比例摻煉催化柴油。

        (5)加氫裂化裝置加工劣質(zhì)催化柴油,可滿足煉油廠柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)要求,同時(shí)為大型化煉油廠優(yōu)化全廠物料平衡提供了新途徑。

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