吳敏 吳艷輝
摘 要:本文中的設(shè)備為某核電廠廠前區(qū)和電廠配套設(shè)施消防系統(tǒng)消防噴淋穩(wěn)壓泵,為立式多級離心泵結(jié)構(gòu),執(zhí)行消防噴淋系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定作用,為持續(xù)在線設(shè)備。文中消防噴淋穩(wěn)壓泵在執(zhí)行日常維護(hù)時測量出運(yùn)行電流超過額定電流標(biāo)準(zhǔn)值的缺陷。本文通過記述對設(shè)備的解體和對零部件的檢查發(fā)現(xiàn)泵體缺陷,就此次故障的處理分析過程和處理方法做出論述。
關(guān)鍵詞:立式多級離心泵;電流超標(biāo);檢修
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.19.070
1 概述
廠前區(qū)和電廠配套設(shè)施消防系統(tǒng)承擔(dān)廠區(qū)多個辦公樓、生產(chǎn)廠房和廠區(qū)消防栓用水,所以廠前區(qū)和電廠配套設(shè)施消防系統(tǒng)的穩(wěn)定性關(guān)系到全廠的消防安全。消防噴淋穩(wěn)壓泵設(shè)有A、B兩列,單列100%容量,一用一備。
該泵屬于GDL 型多級管道離心泵,共十級葉輪,型號為25GDL-4-11*10,流量4m?/h,揚(yáng)程110m,電機(jī)功率4kW,電機(jī)電流8.2A,額定轉(zhuǎn)速2900r/min,采用立式節(jié)段式不銹鋼殼體結(jié)構(gòu),軸封采用機(jī)械密封。聯(lián)軸器采用夾殼聯(lián)軸器。結(jié)構(gòu)如圖1所示。
此泵為水平進(jìn)出口設(shè)計,進(jìn)出口管道在同一高度。此立式泵的首級葉輪位于下端,流體經(jīng)過十級增壓后進(jìn)入第十級導(dǎo)流體,經(jīng)導(dǎo)流體導(dǎo)流后流體流入外筒體,由底部出口法蘭流出。轉(zhuǎn)子兩端采用銅質(zhì)滑動軸承,提供徑向定位,由流體介質(zhì)來提供潤滑和冷卻。各級葉輪的周向定位和力矩傳遞依靠葉輪鍵,軸向定位采用的是定位套。
消防噴淋穩(wěn)壓泵A在運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障,控制盤柜故障燈亮,設(shè)備停運(yùn)。測量發(fā)現(xiàn)電動機(jī)帶載電流9.2A,超過電機(jī)的額定電流規(guī)定的8.2A。
2 處理過程
消防噴淋穩(wěn)壓泵A在運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障停運(yùn),解體檢查。采集修復(fù)后的消防噴淋穩(wěn)壓泵A的性能數(shù)據(jù),與設(shè)備出廠數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。
2.1 解體檢查
2.1.1 解體發(fā)現(xiàn)的問題
解體后發(fā)現(xiàn)水力部件整體銹蝕嚴(yán)重,有大量銹渣留存在泵體中,部件存在缺損、變形的現(xiàn)象。具體如下:(1)鎖母腐蝕嚴(yán)重,已不具備鎖緊功能;(2)第10級葉輪和導(dǎo)流體碰磨;(3)各級葉輪定位套腐蝕嚴(yán)重,個別定位套已不具備葉輪軸向定位作用;(4)各級葉輪鍵銹蝕嚴(yán)重,個別失去定位和傳遞扭矩作用;(5)泵轉(zhuǎn)子總竄不滿足廠家技術(shù)要求(廠家標(biāo)準(zhǔn)為4.7mm,實(shí)際值為2.8mm)。
2.1.2 處理措施
維修人員采取了以下處理措施:
(1)重新測繪加工葉輪鎖緊螺母進(jìn)行裝配;(2)葉輪存在銹蝕和磨損,進(jìn)行清理后回裝;(3) 更換新葉輪鍵;(4) 對泵體內(nèi)其他銹蝕的零部件進(jìn)行清理打磨;(5)采用逐級裝配、逐級測量加工定位軸套的方式,采用了尺寸接近的成型不銹鋼管進(jìn)行截取,外徑比原軸套略大。原軸套外徑25.14mm,配裝的第三、四、六、七、九級軸套外徑28.76mm。
轉(zhuǎn)子總竄量最終調(diào)整后的數(shù)據(jù)為4.6mm,調(diào)整轉(zhuǎn)子提升量,取動靜部件互不碰磨的位置,確定為2.3mm。
同時測量出各級葉輪口環(huán)、輪轂與靜葉的配合間隙。數(shù)據(jù)如下:
2.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析
2.2.1泵的性能數(shù)據(jù)
為驗(yàn)證檢修后的泵的性能參數(shù),特進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集。泵出廠數(shù)據(jù)如下:
泵的出廠性能曲線如下:
將修復(fù)的A泵回裝到系統(tǒng)中進(jìn)行性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集,并將記錄數(shù)據(jù)整理如下:
2.2.2 數(shù)據(jù)分析
以現(xiàn)有的數(shù)據(jù)進(jìn)行算,對消防噴淋穩(wěn)壓泵的實(shí)測數(shù)據(jù)和銘牌進(jìn)行對比:
由表中數(shù)據(jù)可以看出,消防噴淋穩(wěn)壓泵的性能已經(jīng)偏離原設(shè)計要求,揚(yáng)程下降、功率上升、效率大幅下降,此為引起電流超過額定電流的原因。
2.3 故障原因分析
結(jié)合解體檢查情況過電流問題原因分析如下:
(1)葉輪前后口環(huán)間隙超標(biāo)??诃h(huán)間隙密封主要作用是限制高壓液體向葉輪進(jìn)口前或葉輪中心的低壓區(qū)泄漏。密封效果主要取決于口環(huán)間隙和間隙長度。密封長度主要受限于泵的尺寸結(jié)構(gòu),所以對泵口環(huán)處泄漏量的影響主要集中在間隙大小上。離心泵葉輪口環(huán)間隙不僅產(chǎn)生容積損失,還改變離心泵的內(nèi)部流態(tài),從而對離心泵的外特性產(chǎn)生重要影響。
消防噴淋穩(wěn)壓泵為低比轉(zhuǎn)速多級離心泵,共10 級葉輪,特點(diǎn)為揚(yáng)程高流量低。目前除第1 級葉輪前口環(huán)外,其余前、后口環(huán)間隙均超過修換間隙,間隙值過大,多級疊加后出現(xiàn)乘積式效應(yīng),導(dǎo)致多級離心泵對于口環(huán)間隙過大引起特性改變較為明顯。
前后口環(huán)間隙同時超過修換間隙且多級口環(huán)間隙超過極限間隙,導(dǎo)致設(shè)計工況點(diǎn)的揚(yáng)程下降較多;由于噴淋穩(wěn)壓泵的特性曲線較為平穩(wěn),揚(yáng)程下降導(dǎo)致泵的特性曲線下移,同揚(yáng)程下,流量降低就會異常明顯;泵在同揚(yáng)程下的出力就會明顯不足。
前后口環(huán)間隙超標(biāo)對電流偏高為主要貢獻(xiàn)。
(2)級間定位套外徑尺寸偏大。級間定位套外徑尺寸偏大,造成葉輪吸入口流通截面積減少,限制流體的流入,對流量產(chǎn)生影響。同時增大流通阻力,增大功率,對電流偏高為次要貢獻(xiàn)。
鑒于泵體各處水利部件超標(biāo)過多,修復(fù)成本過高,建議更換整泵處理。
3 結(jié)論
文中所述消防噴淋穩(wěn)壓泵的故障現(xiàn)象為電流超額定電流,經(jīng)過解體檢查與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析認(rèn)為,是由于葉輪口環(huán)、輪轂間隙超標(biāo)造成的容積損失過大,且多級疊加后會出現(xiàn)乘積式效應(yīng),導(dǎo)致多級離心泵對于口環(huán)間隙過大引起特性改變較為明顯。
由于噴淋穩(wěn)壓泵的特性曲線較為平穩(wěn),揚(yáng)程下降導(dǎo)致泵的特性曲線下移,同揚(yáng)程下,流量降低就會異常明顯,泵在同揚(yáng)程下的出力就會明顯不足也在實(shí)測數(shù)據(jù)中得到驗(yàn)證。
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