馬震
(長(zhǎng)慶油田分公司第十二采油廠試采作業(yè)區(qū),甘肅慶陽(yáng) 745400)
現(xiàn)階段,我國(guó)就低滲透油田加大了開發(fā)的力度,為確保其穩(wěn)定且高效生產(chǎn),均采用注水方式進(jìn)行開發(fā)。注水注水系統(tǒng)的水為系統(tǒng)產(chǎn)出液分離的污水,其中有大量的雜質(zhì),如無(wú)機(jī)鹽、氧、溶解氣、機(jī)雜、硫化氫等,都聚集在配水封隔系統(tǒng)、注水井底部、井筒壁、閘門、管道彎頭等處產(chǎn)生化學(xué)、物理反應(yīng)而形成諸多性質(zhì)復(fù)雜的結(jié)垢。
低滲透油田注水系統(tǒng)中結(jié)垢現(xiàn)象發(fā)生率十分高,為油田正常生產(chǎn)活動(dòng)的開展產(chǎn)生了巨大影響,其影響主要表現(xiàn)在以下方面:一是結(jié)垢導(dǎo)致注水系統(tǒng)管線的流通截面積縮小,導(dǎo)致注水壓力增加,從而給安全生產(chǎn)帶來了較大風(fēng)險(xiǎn);二是結(jié)垢導(dǎo)致注水系統(tǒng)的注水井滿足不了配注的需求,導(dǎo)致底層壓力降低,從而給油田的高效穩(wěn)產(chǎn)造成了影響。注水系統(tǒng)由于受到結(jié)垢無(wú)聊、化學(xué)條件多邊形、場(chǎng)所特色性等影響,加上頻繁發(fā)生的結(jié)垢現(xiàn)象從而導(dǎo)致加大了注水系統(tǒng)預(yù)防結(jié)垢的難度。注水系統(tǒng)在低滲透油田開發(fā)中的重要地位,人們逐漸加大了對(duì)注水系統(tǒng)結(jié)垢技術(shù)的研究、應(yīng)用的重視,試采作業(yè)區(qū)也面臨注水管線結(jié)垢,管阻增大。
(1)通常垢樣中的碳酸鹽、鐵的腐蝕物與鹽酸產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)均會(huì)有可溶鹽的產(chǎn)生,其中可溶解部分占到了垢樣的74%,在其溶解的過程中會(huì)產(chǎn)生大量的CO與其它氣體,管線清洗液在泵和反應(yīng)生成氣體的作用下促進(jìn)了管線中有機(jī)質(zhì)、砂、淤泥的崩解,并隨清洗液快速排出管線,而達(dá)到除垢的目的。
(2)化學(xué)酸洗注水管線的步驟:油泥剝離→酸洗→預(yù)膜→清洗剩余酸
(3)酸洗前注意點(diǎn):
1)緩蝕保護(hù):為避免管壁在酸洗過程中受到腐蝕而導(dǎo)致減薄出發(fā)生穿孔的情況,應(yīng)將有效的緩蝕劑加入到酸洗液中,可有效防止管線腐蝕;
2)抑制硫化氫:由于結(jié)垢成分中含有7%的硫化物,其在酸洗過程中會(huì)有大約0.58t的硫化氫產(chǎn)生,將硫化氫抑制劑紅礬鈉(NaCrO)加入到酸液中,反應(yīng)式為:
在酸性環(huán)境下該反應(yīng)能夠持續(xù)進(jìn)行,要消除、減少酸洗液出口中硫化氫的濃度,理想環(huán)境下需要4.33t 的NaCrO。
3)殘液中和、管線內(nèi)壁鈍化。在清洗管線之后,應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行殘液中和與管線內(nèi)壁的鈍化處理,以保護(hù)管線。反應(yīng)方程式為:
中和反應(yīng)式:NaOH+HCl=NaC1+HO,
管線內(nèi)壁鈍化反應(yīng)式:
當(dāng)被清洗過的管線、經(jīng)過鈍化處理的管線內(nèi)壁,會(huì)有Fe(PO).3FeO鈍化層覆蓋在其表面,經(jīng)過鈍化處理后的管線抗腐蝕能力相比未經(jīng)過鈍化處理的高上10倍以上。
在施工前,針對(duì)施工方案、施工安全評(píng)價(jià)等展開多次討論后,編制施工協(xié)調(diào)方案,劃定了施工作業(yè)警戒區(qū)、施工區(qū)域車輛運(yùn)行路線等,組織施工區(qū)域內(nèi)的員工進(jìn)行硫化氫知識(shí)培訓(xùn)。
在酸洗過程中也存在不安全因素,對(duì)此做好應(yīng)急預(yù)案。
4.2.1 清洗用液量的確定
從碳酸鈣、氧化鐵、硫化鐵與鹽酸的化學(xué)反應(yīng)式可以知道,將反應(yīng)式中的100g碳酸鈣、氧化鐵、硫化鐵采用72.9g、126g、124g的純鹽酸替換。垢樣中各組分在溶解時(shí)對(duì)鹽酸的消耗比例分別為39.6%、13.86%、8.68%,參照一下公式計(jì)算清楚碳酸鹽水垢的鹽酸用量。
表1 兩次酸洗后注水情況對(duì)比
式中 V—需配置的酸洗液量(m);
0.622 —溶解1t混合垢需要的鹽酸量(t);
V—結(jié)垢體積(m);
γ—混合垢的密度(1.62t/m);
a—酸洗后排放廢液中殘存酸濃度(%)(一般帶壓清洗時(shí)設(shè)定為 5%);
ε—酸洗液中工業(yè)鹽酸的濃度(%);
γ—11%鹽酸的密度(1.057t/m)。
4.2.2 清洗液的注入壓力
注意為避免管線發(fā)生憋悶的現(xiàn)象,應(yīng)確保在開管狀態(tài)下進(jìn)行清洗作業(yè),管線中流體的摩阻、反應(yīng)產(chǎn)生氣體的膨脹壓力是管線中的主要壓力來源,經(jīng)過計(jì)算設(shè)定其壓力值<4MPa。
4.2.3 清洗時(shí)間
確保每條管線施工作業(yè)時(shí)間應(yīng)低于10h。在清洗管線時(shí),清洗液浸泡的時(shí)間越長(zhǎng)則會(huì)導(dǎo)致其腐蝕程度加大,參照鍋爐清洗時(shí)間,將清洗時(shí)間定為10h。
(1)清洗設(shè)備:400型水泥車一部;10m罐車2量;3m酸池子一具。
(2)施工設(shè)備:排污接頭1個(gè);2個(gè)50m排污膠管。
(3)安全設(shè)備:硫化氫氣體探測(cè)儀三部(寧20-25閥組下游各井組各1部);空氣呼吸器(3-4具);100升小蘇打水(5%的碳酸氫鈉溶液)。
化學(xué)酸洗流程:罐車(酸液和藥劑)柱塞泵→配水問→井口→排污池。
在清洗關(guān)系時(shí),應(yīng)分別在管線進(jìn)出口每半小時(shí)取一次樣,對(duì)其酸液的含酸量、Fe、Fe的濃度進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)所清洗管線出口的酸濃度>5%、管線壓力不在升高時(shí),連續(xù)兩次測(cè)定保持穩(wěn)定且三價(jià)鐵離子濃度超過峰值,開始下降時(shí)便為酸洗的終點(diǎn)。
清洗后對(duì)寧20-25閥組的注入口和下游排酸口管線各割除1~1.5m進(jìn)行開管檢驗(yàn),管線內(nèi)壁光潔,無(wú)垢物,各項(xiàng)清洗指標(biāo)基本達(dá)到要求。
寧20-25閥組2009年3月和5月兩次酸洗后6口水井月注水情況對(duì)比如表1。
由以上數(shù)據(jù)可以看出,寧20-25閥組注水管線酸化后在平均注水天數(shù)一致的情況下,可比酸化前月多注20方,104配在2009年3月用低濃度效果不太理想,2009年5月略增大鹽酸濃度后酸洗效果較好。再?gòu)膯尉嵯丛鲎⑺啃Ч麑?duì)比,除垢前后對(duì)比發(fā)現(xiàn)管損減小,日增水量增多,解決了注水井長(zhǎng)期欠注問題。
借助化學(xué)酸洗管線為油田生產(chǎn)費(fèi)用節(jié)省了一筆開支,節(jié)約了油田發(fā)展成本,主要體現(xiàn)在以下是兩個(gè)方面:(1)就試采作業(yè)區(qū)寧138區(qū)塊有80%以上的的注水管線使用年限超過8年,如果選擇更換管線其成本巨大。借助化學(xué)酸洗清洗管線,能至少延長(zhǎng)其3-5年的使用年限,延長(zhǎng)其使用時(shí)間,為油田節(jié)約更換管線的成本;(2)在針對(duì)水井制定酸化措施時(shí),首先應(yīng)考慮是否是因?yàn)楣芫€堵塞導(dǎo)致的無(wú)法注入水,這樣能有效降低酸化的井次,通常酸化一口井的成本至少在20萬(wàn),而選擇化學(xué)酸洗,其成本只需要2-4萬(wàn),這樣減少一口酸化井則能為油田節(jié)約16-18萬(wàn)的成本。
2009年試采作業(yè)區(qū)針對(duì)管線結(jié)垢欠注問題,自行設(shè)計(jì)酸化方案,安全實(shí)施管線酸洗15條次,主干線平均壓損降低2MPa,節(jié)能降耗效果明顯。通過對(duì)試采作業(yè)區(qū)管線進(jìn)行清洗,發(fā)現(xiàn)就注水管線(干線)進(jìn)行酸洗除垢是十分必要且可行的。
通過酸洗除垢能對(duì)管線結(jié)垢導(dǎo)致的管阻增大、垢下腐蝕等問題得到有效解決,使得管線輸送水量、末端壓力得到有效提升,管線的摩阻降低了,從而使注水泵使用壽命延長(zhǎng)。
管線酸洗技術(shù)適用于支線多、有變徑的注、采、輸各類管線的清洗除垢,其具有施工參數(shù)設(shè)計(jì)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)便易操作等優(yōu)點(diǎn)。