李瑞豪,黃林,盧國金
(中廣核核電運營有限公司,廣東深圳518124)
國內(nèi)某核電站汽機監(jiān)測系統(tǒng)轉(zhuǎn)速通道GME002MC在日常運行期間指示變?yōu)?rpm,導(dǎo)致汽機頂軸油泵和盤車馬達(dá)自動啟動。現(xiàn)場檢查GME002MC就地前置器電壓輸出無跳變(正常應(yīng)規(guī)律跳變,且頻率與汽機轉(zhuǎn)速相同),測量探頭的連續(xù)性電阻為15.89Ω(大修期間測量連續(xù)性電阻為6.88Ω),懷疑探頭側(cè)故障,用備用探頭GME005MC接入前置器后,信號恢復(fù)正常。
上述問題解決之后沒多久,在一次臨停檢修后的啟機過程中,汽機沖轉(zhuǎn)到3000rpm平臺時,GME002MC通道再次出現(xiàn)故障,導(dǎo)致指示下降到0rpm。根據(jù)通道設(shè)計邏輯,當(dāng)GME002MC通道監(jiān)測的汽機轉(zhuǎn)速小于250rpm時,系統(tǒng)會自動啟動汽機盤車與頂軸油泵?,F(xiàn)場通過臨時斷開GME002MC通道電源,并通知運行將盤車與頂軸油泵置于就地停運狀態(tài),以保證機組能夠正常升功率。
該核電站GME轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)共有四個在線通道(GME001~004MC)和一個備用通道(GME005MC),用來監(jiān)測汽輪機轉(zhuǎn)速。
GME轉(zhuǎn)速通道主要由轉(zhuǎn)速探頭、延伸電纜、前置器和處理板件組成。
轉(zhuǎn)速探頭為電渦流型探頭,接收前置器供電后,產(chǎn)生渦流磁場,不斷感應(yīng)轉(zhuǎn)速齒輪齒峰與齒谷的位置變化,并將其位置變化轉(zhuǎn)換為輸出電壓的變化。一分鐘內(nèi)電壓高低變化次數(shù)結(jié)合測速齒輪的齒數(shù)即可以轉(zhuǎn)化為汽機轉(zhuǎn)速信號。
延伸電纜的作用是將前置器與電渦流轉(zhuǎn)速探頭連接起來,不可隨意更換、割斷,并且需要與探頭和前置器配套使用。延伸電纜與探頭連接處應(yīng)對地絕緣。
前置器的作用是內(nèi)部電路提供射頻電流給探頭,接收探頭反饋的測量電壓,并進行閾值判斷后,輸出頻率信號,經(jīng)CT板處理,轉(zhuǎn)換為汽輪機的轉(zhuǎn)速信號。
處理板件(CT板件)接收前置器送來的頻率信號,將其轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)信號進行輸出。輸出信號用于顯示、參與邏輯控制等。
對比歷史檢查處理情況,近幾年GME轉(zhuǎn)速探頭和前置器的故障率呈上升趨勢,其故障形式主要表現(xiàn)為:探頭和延伸電纜的連續(xù)性變大。該故障可以在大修期間更換探頭來消除;前置器無法輸出跳變電壓,該故障可以在大修期間更換前置器或者調(diào)整電位器來消除。
針對近幾次故障,大修期間對測量通道進行齒峰間隙、齒峰電壓、齒谷電壓、絕緣連續(xù)性、晃動電壓、跳變電壓參數(shù)檢測以及盤車狀態(tài)轉(zhuǎn)速信號錄波。根據(jù)檢查情況,可以確定GME轉(zhuǎn)速通道的故障原因為就地探頭和前置器工作不穩(wěn)定,隨著設(shè)備運行時間的增加(探頭和前置器均已在現(xiàn)場運行5~6年),現(xiàn)場高溫和振動環(huán)境等使得探頭老化情況加劇,探頭的電阻出現(xiàn)較大變化后,探頭與前置器不匹配導(dǎo)致測量漂移,前置器電壓輸出不跳變。
GME轉(zhuǎn)速測量通道故障定位到就地探頭和前置器,但是目前所用的轉(zhuǎn)速探頭和前置器已停產(chǎn),電站庫存也已不足以支持進行老化更換,且無類似輸出跳變電壓的替代產(chǎn)品。通過論證,考慮用目前軸振和偏心測量通道上的前置器進行替代,雖然該前置器本身無跳變功能(輸出正弦波),但通過調(diào)整機柜板件的偏置電壓,可以實現(xiàn)將正弦波轉(zhuǎn)化為方波信號,從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)速信號的正常監(jiān)測。
盤車情況下對GME轉(zhuǎn)速通道的輸出信號進行了錄波,使用原前置器,輸出為方波,高低電平為-3.7V和-12V,交流電壓擋測得4.19Vac,直流電壓擋測得約-7Vdc。
使用新前置器后,錄得波形為正弦波,如圖1所示。波峰~波谷約為:-11~-22V。用萬用表測軸振前置器輸出:交流電壓擋測得4.19Vac。直流電壓擋測得約-16Vdc。
圖1 盤車狀態(tài)下用軸振通道前置器錄波情況
該前置器輸出信號接入CR箱端子排送入后級板件,在機柜處查看該通道指示為零。顯然,簡單地更換前置器不能有效地對轉(zhuǎn)速信號進行測量,于是考慮通過調(diào)整機柜轉(zhuǎn)速通道板件來匹配新前置器。
查閱接線圖,前置器信號先經(jīng)過Z6C126板件,進行電壓信號的調(diào)整轉(zhuǎn)換后,送Z6S系列板件進行波形-電壓轉(zhuǎn)換。Z6C126板件的作用是將輸入的電壓信號與內(nèi)部的偏置電壓進行比較,轉(zhuǎn)換為+13V信號與-13V信號的輸出電壓信號;因此通過調(diào)整板件的偏置電壓,可以達(dá)到使不同的波形輸入信號轉(zhuǎn)換為高低電平輸出的方波信號的目的。那么,只要對Z6C板件進行偏置電壓調(diào)整,使其能夠?qū)⑿虑爸闷鬏敵龅恼也ㄞD(zhuǎn)換為高低電平輸出的方波信號,問題就能得以解決。
基于此,項目組對板件進行了試驗與測試。
首先,確認(rèn)Z6C126板件RV1偏置電壓電位器輸出為-2.83V。使用勁儀模擬前置器,當(dāng)輸入從-7V逐漸降到-8V時,Z6C126板件輸出從14.1V逐漸降到-13V。也就是說,目前Z6C板件的偏置電壓在-7V~-8V之間,這與原前置器的輸出(-3.7V和-12V)是對應(yīng)的,能夠有效地將前置器的高低電平輸出轉(zhuǎn)化為+13V信號與-13V信號的輸出電壓信號。
然而對于新的前置器輸出(-11V~-22V),這個偏置電壓顯然不能起到轉(zhuǎn)化作用,因為-7V~-8V之間任何一個值都不在新前置器的輸出范圍內(nèi)。
于是,對Z6C126板件的RV1進行調(diào)整,根據(jù)前置器的輸出-11V~-22V,考慮偏置電壓應(yīng)確定在-16.5V左右,通過不斷地試驗,發(fā)現(xiàn)當(dāng)Z6C126的RV1輸出降到-6.7V,使用勁儀模擬前置器,當(dāng)輸入從-15.7V逐漸降到-16.5V時,Z6C126板件輸出從14.1V逐漸降到-13V,這樣就能將該板件的偏置電壓調(diào)整至-16.5V左右,而按照分析,這個偏置電壓能夠?qū)⑿虑爸闷鬏敵龅恼也ㄞD(zhuǎn)化為+13V與-13V的輸出電壓信號。
將上述調(diào)整好的Z6C126板件更換到GME003MC所在通道,使用FG300模擬轉(zhuǎn)速脈沖信號(頻率0-120Hz,峰值11V,偏置-16V),讀取ID表指示與輸入信號吻合。
根據(jù)驗證結(jié)果,在2號機大修中對2GME001~005MC進行了換型替代,在1號機大修對1GME001~005MC進行了替代。將Z6C126板件的RV1輸出調(diào)至-6.7V,確保偏置電壓在-16.5V左右。兩臺機組改造后分別運行了近一個循環(huán),目前GME轉(zhuǎn)速測量通道穩(wěn)定無異常。另一方面,替代后的前置器已經(jīng)使用在軸振、磨損、偏心通道中,該類型前置器結(jié)構(gòu)簡單,可靠性強,無閾值判斷電路,直接輸出探頭測量的電壓信號,其中閾值判斷功能在下游的Z6C126板件中實現(xiàn),降低了前置器的故障可能性。
作為汽輪機監(jiān)測的重要通道,該核電站GME轉(zhuǎn)速故障率高的問題一直是機組穩(wěn)定運行的隱患。此次探頭和前置器的整體替代,徹底解決了通道測量故障率高的問題,同時又解決了因廠家備件停產(chǎn)而造成的庫存不足的問題。替代改造后兩臺機組GME轉(zhuǎn)速測量通道均穩(wěn)定無異常,為機組的安全穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。