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        重型雙緩沖液壓鑿巖機(jī)沖擊無(wú)力問(wèn)題試驗(yàn)*

        2018-11-01 02:43:44耿曉光周志鴻劉玉超
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        耿曉光, 馬 飛, 馬 威, 周志鴻, 劉玉超

        (北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 北京, 100083)

        引 言

        液壓鑿巖機(jī)以高效、清潔、安全等諸多優(yōu)勢(shì),被廣泛用于礦山開(kāi)采、隧道及巖石開(kāi)挖工程中,已成為提高施工速度、改善施工條件的關(guān)鍵設(shè)備[1]。隨著礦山開(kāi)采的規(guī)模化和隧道掘進(jìn)的大型化,重型、大功率成為鑿巖機(jī)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)[2]。為保證設(shè)備可靠性,重型液壓鑿巖機(jī)往往配備雙緩沖系統(tǒng)[3],而雙緩沖系統(tǒng)和沖擊系統(tǒng)之間存在耦合關(guān)系,難以建立精確的沖擊系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,導(dǎo)致理論上認(rèn)為設(shè)計(jì)合理的重型鑿巖機(jī)在實(shí)際使用中經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題[4]。

        國(guó)內(nèi)外專家和學(xué)者對(duì)重型雙緩沖液壓鑿巖機(jī)的沖擊性能已有廣泛的研究。Oh等[5]通過(guò)搭建鑿巖機(jī)沖擊系統(tǒng)、雙緩沖系統(tǒng)和巖石的AMESim模型,模擬仿真了在鉆鑿不同巖石時(shí)鑿巖機(jī)的沖擊性能和鑿速曲線;隨后通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試了沖擊活塞的前、后腔壓力曲線,并對(duì)前期仿真模型進(jìn)行了驗(yàn)證,進(jìn)而完成鑿巖機(jī)沖擊系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)[6]。Seo等[7]借助SimulationX軟件搭建了鑿巖機(jī)沖擊系統(tǒng)和雙緩沖系統(tǒng)的整體模型,仿真結(jié)果同應(yīng)力波試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,驗(yàn)證了仿真模型的正確性,進(jìn)而對(duì)沖擊系統(tǒng)和雙緩沖系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。Song等[8]運(yùn)用田口法成功篩選出鑿巖機(jī)沖擊性能的關(guān)鍵影響參數(shù),在此基礎(chǔ)上對(duì)沖擊系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。Daniel[9]結(jié)合實(shí)驗(yàn)和Hopsan軟件仿真,分析比較了包括雙緩沖系統(tǒng)在內(nèi)的三種主流鑿巖機(jī)緩沖系統(tǒng),證明了雙緩沖系統(tǒng)性能最優(yōu)。李葉林等[10]對(duì)不同環(huán)形間隙下緩沖活塞的運(yùn)動(dòng)規(guī)律進(jìn)行了數(shù)值仿真,并探討了環(huán)形間隙對(duì)一、二級(jí)緩沖腔壓力的影響。李候清[11]在對(duì)巖石可鉆性進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)上,對(duì)重型液壓鑿巖機(jī)的工作參數(shù)及其配套液壓系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)研究。

        上述文獻(xiàn)表明,目前對(duì)重型雙緩沖鑿巖機(jī)沖擊性能的研究主要集中在沖擊系統(tǒng)的仿真分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)上,其沖擊性能試驗(yàn)也多采取單一參數(shù)測(cè)試法。但該方法存在明顯不足,經(jīng)常出現(xiàn)下列情況,即在現(xiàn)場(chǎng)使用中鑿巖機(jī)單一參數(shù)滿足要求,而整機(jī)卻出現(xiàn)效率低下等問(wèn)題。為此,急需結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)使用條件,對(duì)整機(jī)性能開(kāi)展研究。

        針對(duì)新研制的某重型雙緩沖鑿巖機(jī)樣機(jī)存在的沖擊無(wú)力、機(jī)體發(fā)熱等問(wèn)題,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,運(yùn)用現(xiàn)代測(cè)試技術(shù),筆者提出綜合性能試驗(yàn)方法,在此基礎(chǔ)上對(duì)樣機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)與分析,進(jìn)而提出改進(jìn)措施,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。

        1 問(wèn)題描述

        表1為樣機(jī)主要性能指標(biāo)。樣機(jī)完成后,按照導(dǎo)軌式液壓鑿巖機(jī)標(biāo)準(zhǔn)(JB/T 7169-2004)進(jìn)行了出廠試驗(yàn),包括沖擊啟動(dòng)平穩(wěn)性和耐壓試驗(yàn)、沖擊流量和沖擊頻率測(cè)試等。經(jīng)檢驗(yàn),除頻率略低于設(shè)計(jì)指標(biāo)外,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其他異常。隨后裝機(jī)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)鉆孔試驗(yàn),試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),樣機(jī)存在沖擊無(wú)力且機(jī)體發(fā)熱的問(wèn)題。已知采石場(chǎng)巖石的普氏硬度系數(shù)約為f11,鉆鑿孔徑為89 mm,而第一根鉆桿的鑿速僅為0.8 m/min,接桿后鑿速更慢,為0.6 m/min。不但樣機(jī)大功率的優(yōu)勢(shì)未能發(fā)揮,其機(jī)體發(fā)熱的問(wèn)題也嚴(yán)重影響了正常的鑿巖作業(yè)。

        表1 樣機(jī)主要性能指標(biāo)

        2 試驗(yàn)分析

        2.1 應(yīng)力波試驗(yàn)

        針對(duì)樣機(jī)的沖擊無(wú)力問(wèn)題,首先對(duì)其沖擊能進(jìn)行測(cè)試。目前,國(guó)際上應(yīng)用最多的是應(yīng)力波法[12-13]。

        2.1.1 試驗(yàn)系統(tǒng)

        圖1為測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)場(chǎng)景圖,測(cè)試系統(tǒng)主要由電機(jī)油泵組、臥式試驗(yàn)臺(tái)架、立式標(biāo)定臺(tái)架、超動(dòng)態(tài)應(yīng)變儀及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等組成。

        圖1 測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)場(chǎng)景圖Fig.1 Test system and scene graphs of prototype′s impact property with stress wave method

        2.1.2 試驗(yàn)原理

        首先采用自由落錘法,對(duì)測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)定。

        由波動(dòng)力學(xué)理論可知

        (1)

        其中:σ為應(yīng)力波振幅;φ為應(yīng)力系數(shù);E為測(cè)桿彈性模量;v為質(zhì)點(diǎn)速度;c為應(yīng)力波在測(cè)桿中的傳播速度。

        故應(yīng)力峰值為

        (2)

        其中:g為重力加速度;h為落錘下落高度。

        建立應(yīng)力幅值和采樣點(diǎn)量化值的關(guān)系式

        Bs=σmax/nmax

        (3)

        其中:Bs為應(yīng)力標(biāo)定系數(shù);n為應(yīng)力波各采樣點(diǎn)量化值。

        已知鑿巖機(jī)沖擊能計(jì)算公式為

        (4)

        其中:Ep為鑿巖機(jī)沖擊能;A為測(cè)桿橫截面積;τ為應(yīng)力波持續(xù)時(shí)間。

        將式(3)代入式(4),可獲得標(biāo)定后的沖擊能表達(dá)式

        (5)

        由式(5)可知,在測(cè)試系統(tǒng)標(biāo)定后,只需測(cè)試測(cè)桿某一點(diǎn)的應(yīng)力歷程,即可求得鑿巖機(jī)沖擊能。

        2.1.3 試驗(yàn)結(jié)果

        試驗(yàn)獲取了連續(xù)25次沖擊的測(cè)桿某點(diǎn)應(yīng)力歷程,圖2為其中的4條采樣曲線(電壓信號(hào)),試驗(yàn)結(jié)果表明:a. 樣機(jī)的沖擊壓力正常,能夠維持在20 MPa左右,因此排除了沖擊泄漏過(guò)大等因素的影響;b. 樣機(jī)沖擊頻率為44.4 Hz,比設(shè)計(jì)值略低;c. 樣機(jī)沖擊能為239.1 J,沖擊功率為10.6 kW,比設(shè)計(jì)值低的較多。

        圖2 沖擊能測(cè)試結(jié)果Fig.2 Test results of prototype′s impact energy

        綜上可知,樣機(jī)的沖擊能和沖擊功率與設(shè)計(jì)值相差較大,但沖擊壓力正常,故其沖擊無(wú)力且機(jī)體發(fā)熱的原因仍不得而知。為進(jìn)一步探究問(wèn)題的原因,還需結(jié)合其他試驗(yàn)手段進(jìn)行分析。

        2.2 綜合性能試驗(yàn)

        與出廠試驗(yàn)和應(yīng)力波試驗(yàn)不同,綜合性能試驗(yàn)通過(guò)同步測(cè)試沖擊系統(tǒng)和雙緩沖系統(tǒng)的各腔室壓力,可分析獲取內(nèi)部元件的實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)規(guī)律,且試驗(yàn)在現(xiàn)場(chǎng)即可完成,便于解決鑿巖作業(yè)中存在的問(wèn)題。

        2.2.1 試驗(yàn)系統(tǒng)

        圖3為樣機(jī)綜合性能試驗(yàn)場(chǎng)景圖,壓力傳感器直接安裝于鑿巖機(jī)機(jī)體,通過(guò)LMS采集儀,可實(shí)現(xiàn)沖擊活塞前腔和后腔、換向閥左腔和右腔、雙緩沖系統(tǒng)一級(jí)和二級(jí)緩沖腔壓力信號(hào)的同步采集。

        圖3 綜合性能試驗(yàn)場(chǎng)景圖Fig.3 Scene graph of the comprehensive performance test

        2.2.2 沖擊系統(tǒng)試驗(yàn)結(jié)果

        1) 沖擊活塞前、后腔壓力對(duì)比分析

        圖4為前、后腔壓力的測(cè)試曲線,可以看出,沖程換向完成后,前、后腔壓力均出現(xiàn)異常,表現(xiàn)為前腔出現(xiàn)超高壓,后腔出現(xiàn)壓力尖點(diǎn)。

        圖4 沖擊活塞前、后腔壓力對(duì)比曲線Fig.4 Contrast curves of impact piston′s front-chamber and rear-chamber pressure

        分析可知,后腔的壓力尖點(diǎn)是沖擊活塞撞擊回彈引起的,且打擊點(diǎn)滯后于換向完成點(diǎn)。期間,沖擊活塞撞擊前腔高壓油墊,導(dǎo)致前腔出現(xiàn)超高壓,同時(shí)沖擊活塞制動(dòng)減速,動(dòng)能轉(zhuǎn)化為了熱能。

        2) 沖擊活塞前、后腔及對(duì)應(yīng)閥腔壓力分析

        針對(duì)樣機(jī)打擊點(diǎn)滯后于換向完成點(diǎn)的問(wèn)題,首先對(duì)其換向狀態(tài)進(jìn)行核實(shí)。圖5為沖擊活塞后腔和換向閥左腔的壓力測(cè)試曲線,圖6為沖擊活塞前腔和換向閥右腔的壓力測(cè)試曲線。

        圖5 沖擊活塞后腔和換向閥左腔的壓力測(cè)試曲線Fig.5 Pressure curves of impact piston′s front-chamber and shuttle valve′s left-chamber

        圖6 沖擊活塞前腔和換向閥右腔的壓力測(cè)試曲線Fig.6 Pressure curves of impact piston′s rear-chamber and shuttle valve′s right-chamber

        由圖5和圖6可知,沖程和回程換向時(shí)間分別為1.96和2.04 ms,均在合理范圍內(nèi)?;赜捅硥航咏? MPa,說(shuō)明閥回油路通暢,故換向閥工作一切正常。

        綜上可知,樣機(jī)的打擊點(diǎn)滯后于換向完成點(diǎn),而換向閥工作正常,所以問(wèn)題的根源是沖程換向提前量過(guò)大,即在沖程換向信號(hào)孔打開(kāi)瞬間,沖擊活塞和釬尾之間的距離過(guò)大,見(jiàn)圖7。但由于雙緩沖系統(tǒng)具有浮動(dòng)特性,釬尾位置會(huì)受到緩沖活塞平衡位置的影響,所以改進(jìn)措施提出前,要對(duì)雙緩沖系統(tǒng)工作狀態(tài)進(jìn)行核實(shí),尤其對(duì)緩沖活塞平衡位置進(jìn)行確認(rèn)。

        圖7 沖擊緩沖系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)模型Fig.7 Structural model of prototype′s impact and damper system

        2.2.3 雙緩沖系統(tǒng)試驗(yàn)結(jié)果

        由于緩沖活塞即不可見(jiàn),也不易測(cè),故將通過(guò)測(cè)試一、二級(jí)緩沖腔壓力的方法間接獲取其位置,一、二級(jí)緩沖腔的壓力測(cè)試曲線見(jiàn)圖8。

        圖8 雙緩沖系統(tǒng)壓力測(cè)試曲線Fig.8 Test curves of the double damper system′s pressure

        由圖8可知:二級(jí)緩沖腔壓力存在突降點(diǎn),說(shuō)明沖擊活塞撞擊釬尾時(shí),緩沖活塞處在將二級(jí)緩沖腔封閉的位置上;釬尾回彈時(shí),二級(jí)緩沖腔壓力高達(dá)60 MPa,說(shuō)明緩沖活塞再次將二級(jí)緩沖腔封閉。

        由此可知,沖擊活塞打擊釬尾前,緩沖活塞處在正確的位置上,進(jìn)而排除了雙緩沖系統(tǒng)浮動(dòng)特性對(duì)釬尾位置的影響,為改進(jìn)措施的提出提供了支撐。

        3 改進(jìn)措施及效果驗(yàn)證

        3.1 改進(jìn)措施

        針對(duì)樣機(jī)打擊點(diǎn)滯后于換向完成點(diǎn)的問(wèn)題,提出以下兩種改進(jìn)措施:a.左移沖程換向信號(hào)孔延遲換向開(kāi)始時(shí)間;b.將釬尾端面右移來(lái)提前打擊時(shí)間。分析可知,后者更易實(shí)現(xiàn),只需縮短隔套長(zhǎng)度,不會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成其他影響。而左移信號(hào)孔是對(duì)鑿巖機(jī)機(jī)體的改動(dòng),考慮其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工精密,所以不宜改動(dòng)。

        為實(shí)現(xiàn)沖擊活塞速度的最大化,隔套的縮短長(zhǎng)度值應(yīng)為樣機(jī)的打擊滯后距離,即沖擊活塞的減速制動(dòng)距離,為此須設(shè)法獲得沖擊活塞的運(yùn)動(dòng)規(guī)律曲線。

        基于沖擊活塞前、后腔壓力的測(cè)試數(shù)據(jù),建立其運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)方程[14],見(jiàn)式(6)~(11),代入沖擊系統(tǒng)參數(shù)(見(jiàn)表2),根據(jù)后腔出現(xiàn)壓力尖點(diǎn)的特征來(lái)判斷打擊點(diǎn)時(shí)刻,即可獲得多個(gè)周期的沖擊活塞位移時(shí)間曲線和速度時(shí)間曲線,見(jiàn)圖9。

        (6)

        (7)

        (8)

        Ff=πdp1bfP1+πdp4bfP2+2π(dp1+dp4)ζ

        (9)

        (10)

        (11)

        其中:mp為沖擊活塞質(zhì)量,kg;xp為沖擊活塞位移,m;Kp為黏性阻力系數(shù);Ff為密封摩擦阻力,N;P1為沖擊活塞前腔壓力,Pa;P2為沖擊活塞后腔壓力,Pa;A1為沖擊活塞前腔有效面積,m2;A2為沖擊活塞后腔有效面積,m2;μ為動(dòng)力黏度,3.9×10-2kg/m·s;ε為偏心率,ε=0.5;dpi為沖擊活塞與導(dǎo)向套和缸體產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)部分的直徑,m;Lpi為沖擊活塞與導(dǎo)向套和缸體產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)部分的長(zhǎng)度(i=1,2,4),m;hi對(duì)應(yīng)Lpi處的間隙高度(i=1,2,4),m;b為斯特封寬度,m;f為斯特封與沖擊活塞之間的摩擦因數(shù),f=0.05;ζ為與O型圈壓縮量相關(guān)系數(shù),ζ=1。

        表2 沖擊系統(tǒng)參數(shù)

        續(xù)表2

        圖9 沖擊活塞運(yùn)動(dòng)規(guī)律曲線Fig.9 Curves of the impact piston′s moving law

        由圖9可知:a. 沖擊活塞在距釬尾5.3 mm處具有最大沖程速度10.5 m/s,而撞擊速度為9.17 m/s,期間發(fā)生了制動(dòng)減速;b. 樣機(jī)沖擊能為252.3 J,比應(yīng)力波試驗(yàn)結(jié)果略大,是因?yàn)榕鲎策^(guò)程存在能量損失;c. 樣機(jī)沖擊頻率為45 Hz,與應(yīng)力波試驗(yàn)結(jié)果一致。由此可知,綜合機(jī)理試驗(yàn)的分析結(jié)果與應(yīng)力波試驗(yàn)結(jié)果一致,沖擊活塞在沖程末段發(fā)生了制動(dòng)減速,且制動(dòng)距離為5.3 mm。根據(jù)前文分析,將隔套長(zhǎng)度縮短5.3 mm,即可實(shí)現(xiàn)沖擊活塞速度最大化。

        3.2 效果驗(yàn)證

        圖10 樣機(jī)改進(jìn)后的前、后腔壓力測(cè)試曲線Fig.10 Test curves of the front-chamber and rear-chamber′s pressure of the improved prototype

        圖11 樣機(jī)改進(jìn)后的沖擊活塞運(yùn)動(dòng)速度曲線Fig.11 Impact piston′s moving law of the improved prototype

        將隔套縮短,再次進(jìn)行樣機(jī)的綜合性能試驗(yàn)和應(yīng)力波試驗(yàn)。其中,綜合性能試驗(yàn)的結(jié)果見(jiàn)圖10和圖11。由圖10和圖11可知,樣機(jī)打擊點(diǎn)滯后于換向完成點(diǎn)的問(wèn)題大大改善,打擊瞬間換向仍在進(jìn)行,此時(shí)前、后腔壓力趨于相等,沖擊活塞具有最大速度10.47 m/s,沖擊能為328.9 J。

        將樣機(jī)改進(jìn)前、后的沖擊性能列入表3,可以看出,沖擊頻率和沖擊功率得到大幅提升,沖擊無(wú)力問(wèn)題得以改善。另外,機(jī)體發(fā)熱問(wèn)題也得到緩解。

        表3樣機(jī)改進(jìn)前后的沖擊性能對(duì)比表

        Tab.3Contrastofprototype′simpactpropertybeforeandaftertheimprovement

        參數(shù)沖擊能/J沖擊頻率/Hz沖擊功率/kW綜合性能試驗(yàn)應(yīng)力波試驗(yàn)綜合性能試驗(yàn)應(yīng)力波試驗(yàn)綜合性能試驗(yàn)應(yīng)力波試驗(yàn)改進(jìn)前252.3239.14544.411.410.6改進(jìn)后328.930949.7749.216.415.2增長(zhǎng)值76.669.94.774.854.6增長(zhǎng)率/%30.429.210.610.843.943.4

        4 結(jié)束語(yǔ)

        針對(duì)新研制的某重型雙緩沖鑿巖機(jī)樣機(jī)存在的沖擊無(wú)力、機(jī)體發(fā)熱等問(wèn)題,對(duì)樣機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn)與分析。結(jié)果認(rèn)為,換向閥工作正常、緩沖活塞平衡位置合理,但沖擊活塞的打擊點(diǎn)滯后于換向完成點(diǎn),進(jìn)而導(dǎo)致沖擊活塞在沖程末段撞上前腔高壓油墊,在發(fā)生制動(dòng)減速的同時(shí),還帶來(lái)油液和機(jī)體溫度的升高。筆者提出了縮短隔套長(zhǎng)度的解決方案??s短長(zhǎng)度值為樣機(jī)改進(jìn)前沖擊活塞的制動(dòng)距離。改進(jìn)后的測(cè)試結(jié)果表明,沖擊無(wú)力問(wèn)題得到基本解決,沖擊能提高29.2%,沖擊功率提高43.4%,機(jī)體發(fā)熱問(wèn)題得到緩解。

        傳統(tǒng)的出廠試驗(yàn)和應(yīng)力波試驗(yàn)可對(duì)鑿巖機(jī)的基礎(chǔ)功能進(jìn)行驗(yàn)證,并能準(zhǔn)確獲取其沖擊能和沖擊頻率,但卻不足以發(fā)現(xiàn)和解決雙緩沖鑿巖機(jī)樣機(jī)存在的沖擊無(wú)力、機(jī)體發(fā)熱等問(wèn)題。而綜合性能試驗(yàn)通過(guò)揭示鑿巖機(jī)內(nèi)部壓力的變化規(guī)律,闡明沖擊活塞的實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)狀態(tài),可在現(xiàn)場(chǎng)直觀、精確地將問(wèn)題解決。

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