晏傳益 姚愿
摘 要:天然氣處理站烴水露點(diǎn)控制工藝通常采用注乙二醇防凍、J-T閥節(jié)流制冷,但隨著氣田開發(fā)后期地層壓力的遞減,其外輸天然氣烴水露點(diǎn)有可能出現(xiàn)不穩(wěn)定、不合格現(xiàn)象。本文針對(duì)克75天然氣處理站烴水露點(diǎn)不能滿足外輸氣質(zhì)要求的問題,提出對(duì)壓縮機(jī)出口天然氣水冷換熱、壓縮機(jī)進(jìn)口天然氣丙烷外冷和壓縮機(jī)出口天然氣丙烷外冷三種改造方案,并采用HYSYS軟件進(jìn)行模擬,結(jié)果顯示三種改造方案均可滿足天然氣烴水露點(diǎn)控制要求。同時(shí),通過對(duì)三種改造方案進(jìn)行比選,可知壓縮機(jī)出口天然氣水冷換熱工程費(fèi)用、耗電量和維護(hù)費(fèi)用最低,所以推薦采用增加水冷換熱器對(duì)壓縮機(jī)后天然氣進(jìn)行冷卻。
關(guān)鍵詞:水露點(diǎn) 烴露點(diǎn) 改造方案 丙烷外冷
中圖分類號(hào):TE644 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2018)05(c)-0103-04
截至2017年底,中國(guó)累計(jì)探明常規(guī)天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量13.01萬(wàn)億m?,剩余可采儲(chǔ)量5.2萬(wàn)億m?。烴水露點(diǎn)為管輸天然氣的重要指標(biāo),高低對(duì)管道輸送有較大影響,因此如何控制露點(diǎn)在氣田處理工藝中成為最主要的內(nèi)容[1]。目前,國(guó)內(nèi)大量天然氣處理站場(chǎng)已處于氣田開發(fā)中后期,地面集輸工藝已不能滿足烴露點(diǎn)、水露點(diǎn)控制要求,需對(duì)其進(jìn)行適應(yīng)性改造[2]。本文以克75低溫處理站為目標(biāo)站場(chǎng),進(jìn)行工藝改造分析。
克75低溫集氣處理站位于克拉瑪依東南約18km處,該站建于1993年,經(jīng)多年開發(fā),地面工藝已不能滿足氣藏開發(fā)后期地層壓力衰減的需要。新疆油田公司采氣一廠于2009年對(duì)該站進(jìn)行了適應(yīng)性改造,總體流程改為進(jìn)站增壓、注乙二醇防凍、J-T閥節(jié)流制冷,低溫分離脫水脫烴工藝。改造后裝置處理規(guī)模40×104Nm3/d,目前實(shí)際處理量約16×104Nm3/d。
克75天然氣處理站2010年9月改造完成并投運(yùn),2011年夏季檢測(cè)外輸氣水露點(diǎn)時(shí),出現(xiàn)不合格現(xiàn)象?!遁敋夤艿拦こ淘O(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50251-2003)中的規(guī)定,水露點(diǎn)應(yīng)比輸送條件下最低環(huán)境溫度低5℃;烴露點(diǎn)應(yīng)低于最低環(huán)境溫度。據(jù)此,外輸氣水露點(diǎn)應(yīng)<-5℃,烴露點(diǎn)應(yīng)<0℃。從檢測(cè)數(shù)據(jù)分析,克75天然氣處理站外輸氣氣質(zhì)不能滿足此要求。
1 烴水露點(diǎn)控制現(xiàn)狀
克75集氣處理站氣處理工藝流程簡(jiǎn)述:?jiǎn)尉畞淼母邏簹鈮毫?.1~3.2MPa、溫度20℃,節(jié)流至1.0~3.0MPa,單井來的低壓氣壓力0.6~2.8MPa、溫度10℃,節(jié)流至0.6~1.0MPa,分別進(jìn)入高低壓集氣管匯,進(jìn)入高低壓生產(chǎn)分離器進(jìn)行油氣分離,單井計(jì)量采用輪井分離計(jì)量工藝。分出的氣經(jīng)過流量計(jì)計(jì)量后,進(jìn)入壓縮機(jī)增壓至6MPa,與克82潛力區(qū)來的高壓氣匯合,在壓力6MPa、溫度30℃條件下注入乙二醇,進(jìn)入氣-氣換熱器換熱到2.0℃后,經(jīng)過J-T閥節(jié)流降壓到2.5MPa,溫度-17℃,然后進(jìn)入低溫分離器進(jìn)行分離,分出的天然氣經(jīng)過氣-氣換熱器與原料氣復(fù)熱后,在壓力2.15MPa,溫度15℃條件下計(jì)量、調(diào)壓外輸。
2 外輸天然氣烴水露點(diǎn)不合格原因
2.1 環(huán)境溫度高影響節(jié)點(diǎn)參數(shù)控制
天然氣經(jīng)壓縮機(jī)增壓后,溫度升高,而空冷器冷卻天然氣的能力有限,導(dǎo)致氣-氣換熱器殼程的天然氣進(jìn)口溫度隨環(huán)境溫度而改變(夏季≥40℃,冬季20℃~30℃),夏季時(shí)天然氣經(jīng)空冷后溫度為33℃~38℃,節(jié)流前溫度達(dá)13℃~16℃(工藝要求-5℃~10℃),難以達(dá)到低溫分離的要求。
2.2 低溫分離器入口液體發(fā)泡
正常生產(chǎn)中,外輸孔板流量計(jì)處能排出泡沫狀液體;檢修期間,氣-氣換熱器管程排出大量輕烴與乙二醇混合后發(fā)泡的液體,壓縮機(jī)出口管線、氣-氣換熱器殼層有發(fā)泡油質(zhì)(天然氣在壓縮過程中,凝析油發(fā)泡,分離器無(wú)法完全分離,從而進(jìn)入后端)。根據(jù)以上情況,凝析油和乙二醇發(fā)泡是影響低溫分離器分離效果的原因之一。
3 天然氣處理工藝改造方案優(yōu)選
通過分析,高低壓集氣、J-T閥節(jié)流制冷、注乙二醇防凍的低溫的分離工藝雖適合克75集氣站的高低壓進(jìn)料情況,但由于壓縮機(jī)后沒有設(shè)置冷卻裝置,導(dǎo)致其外輸天然氣烴水露點(diǎn)不合格。因此,針對(duì)夏季壓縮機(jī)排溫高,造成節(jié)流溫度達(dá)不到要求的問題,提出增加水冷換熱器對(duì)壓縮機(jī)后天然氣冷卻、丙烷外冷前置工藝、丙烷外冷后置三種工藝方案進(jìn)行對(duì)比論證。
3.1 方案一:水冷冷卻
在壓縮機(jī)空冷器出口管線增加水冷換熱器,當(dāng)夏季氣溫高,空冷器天然氣出口溫度超過26℃時(shí),啟用冷卻水循環(huán)系統(tǒng)冷卻天然氣。夏季流程簡(jiǎn)述如下:高、低壓氣井來氣分別進(jìn)入高低壓集氣管匯,進(jìn)入高低壓生產(chǎn)分離器進(jìn)行油氣分離,分出的氣經(jīng)過流量計(jì)計(jì)量后,進(jìn)入壓縮機(jī)增壓至6MPa,經(jīng)空冷器預(yù)冷后,進(jìn)新建水冷換熱器換熱至20℃~26℃后,進(jìn)壓縮機(jī)出口分離器進(jìn)行氣液分離,分離后的天然氣進(jìn)注入乙二醇,進(jìn)入氣-氣換熱器換熱到5℃~8℃后,經(jīng)過J-T閥節(jié)流降壓到2.25MPa,溫度-12℃~-15℃,然后進(jìn)入低溫分離器進(jìn)行分離,分出的天然氣經(jīng)過氣-氣換熱器與原料氣復(fù)熱后,在壓力2.15MPa,溫度6℃條件下計(jì)量、調(diào)壓外輸,HYSYS模擬工藝流程圖如圖1所示,方案一主要工程量如表1所示。
3.2 方案二:壓縮機(jī)出口天然氣丙烷外冷
在壓縮機(jī)空冷器出口管線增加丙烷換熱器,當(dāng)夏季氣溫高,空冷器天然氣出口溫度超過26℃時(shí),啟用丙烷外冷系統(tǒng)冷卻天然氣。夏季流程簡(jiǎn)述如下:
高、低壓氣井來氣分別進(jìn)入高低壓集氣管匯,進(jìn)入高低壓生產(chǎn)分離器進(jìn)行油氣分離,分出的氣經(jīng)過流量計(jì)計(jì)量后,進(jìn)入壓縮機(jī)增壓至6MPa,經(jīng)空冷器預(yù)冷后,進(jìn)新建丙烷換熱器與丙烷外冷系統(tǒng)來低溫丙烷氣體換熱至20℃~26℃后,進(jìn)壓縮機(jī)出口分離器進(jìn)行氣液分離,分離后的天然氣進(jìn)注入乙二醇,進(jìn)入氣-氣換熱器換熱到5℃~8℃后,經(jīng)過J-T閥節(jié)流降壓到2.25MPa,溫度 -12℃~-15℃,然后進(jìn)入低溫分離器進(jìn)行分離,分出的天然氣經(jīng)過氣-氣換熱器與原料氣復(fù)熱后,在壓力2.15Mpa,溫度6℃條件下計(jì)量、調(diào)壓外輸,HYSYS模擬工藝流程圖如圖2所示,方案二主要工程量如表2所示。
3.3 方案三:J-T閥后丙烷外冷
在J-T閥后天然氣管線增加丙烷換熱器,當(dāng)夏季氣溫高,J-T閥節(jié)流后溫度高于-10℃時(shí),啟用丙烷外冷系統(tǒng)冷卻天然氣。夏季流程簡(jiǎn)述如下:
天然氣經(jīng)壓縮機(jī)增壓至6MPa,經(jīng)空冷器預(yù)冷后,40℃~50℃進(jìn)壓縮機(jī)出口分離器進(jìn)行氣液分離,分離后的天然氣進(jìn)注入乙二醇,進(jìn)入氣-氣換熱器換熱到15℃~20℃后,經(jīng)過J-T閥節(jié)流降壓到2.25MPa,溫度-7℃~0℃,進(jìn)新建丙烷換熱器與丙烷外冷系統(tǒng)來低溫丙烷氣體換熱至-15℃后,進(jìn)入低溫分離器進(jìn)行分離,分出的天然氣經(jīng)過氣-氣換熱器與原料氣復(fù)熱后,在壓力2.15MPa,溫度9℃條件下計(jì)量、調(diào)壓外輸,HYSYS模擬工藝流程圖如圖3所示,方案三主要工程量如表3所示。
3.4 方案對(duì)比
從技術(shù)上分析,三個(gè)方案均可行。以下從工程投資、操作維護(hù)、運(yùn)行成本進(jìn)行對(duì)比分析,方案比選如表4所示。
根據(jù)表4三種改造方案對(duì)比結(jié)果,可見三種方案都可以滿足烴水露點(diǎn)控制要求,總體來說方案一的工程費(fèi)用、耗電量和維護(hù)費(fèi)用最低,所以推薦采用方案一對(duì)集氣站進(jìn)行工藝改造。
4 結(jié)論
通過對(duì)克75集氣站烴水露點(diǎn)控制流程的分析,主要結(jié)論如下。
(1)天然氣經(jīng)壓縮機(jī)增壓后,溫度升高,而空冷器冷卻天然氣的能力有限,導(dǎo)致氣-氣換熱器殼程的天然氣進(jìn)口溫度隨環(huán)境溫度而改變,夏季時(shí)天然氣經(jīng)空冷后溫度為33℃~38℃,不能滿足低溫分離的要求;氣-氣換熱器管程排出大量輕烴與乙二醇混合后發(fā)泡的液體,凝析油和乙二醇發(fā)泡是影響低溫分離器分離效果的原因之一。
(2)針對(duì)處理后的天然氣不能滿足烴水露點(diǎn)要求,本文提出提出增加水冷換熱器對(duì)壓縮機(jī)后天然氣冷卻、丙烷外冷前置工藝、丙烷外冷后置三種方案,并通過HYSYS模擬,論證了三種方案的可行性。同時(shí),通過對(duì)三種改造方案進(jìn)行對(duì)比,可知采用方案一工程費(fèi)用、耗電量和維護(hù)費(fèi)用最低,所以推薦采用增加水冷換熱器對(duì)壓縮機(jī)后天然氣進(jìn)行冷卻。
參考文獻(xiàn)
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