楊建新
摘 要:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)工業(yè)建設(shè)的步伐也有所加快,而在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,退火爐是比較常見(jiàn)的設(shè)備,對(duì)于工業(yè)的發(fā)展具有一定的影響。但是在實(shí)際使用的過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)發(fā)生退火爐內(nèi)寬帶鋼跑偏的情況,這就極不利于生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展,同時(shí)對(duì)于最終的收益也會(huì)產(chǎn)生不利的影響。而這就要求有關(guān)人員能夠結(jié)合實(shí)際的情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,可以考慮通過(guò)增加單輥糾偏裝置來(lái)進(jìn)行技術(shù)的改造,以加以完善,制定出合理的解決方案。因此,這就有必要進(jìn)行深入的分析。
關(guān)鍵詞:退火爐;糾偏裝置;技術(shù)改造
退火爐增設(shè)單輥糾偏裝置技術(shù)的改造方案是值得人們進(jìn)行深入探究的,因?yàn)檫@關(guān)系著退火爐的使用功能,同時(shí)對(duì)于生產(chǎn)效率以及生產(chǎn)質(zhì)量等方面都有很大的影響。只有加強(qiáng)對(duì)于退火爐增設(shè)單輥糾偏裝置技術(shù)改造方案的研究,才能發(fā)現(xiàn)其中存在的問(wèn)題,找出解決的辦法,盡量避免一些不必要問(wèn)題的發(fā)生,這具有重要的意義。所以,這就要求有關(guān)人員能夠提高對(duì)于增設(shè)單輥糾偏裝置的認(rèn)識(shí)以及重視程度,同時(shí)也要嚴(yán)格要求自己,結(jié)合實(shí)際情況考量多種因素的影響,針對(duì)一些問(wèn)題積極的加以改造,以保證技術(shù)改造方案的合理性、科學(xué)性以及可靠性,從而取得良好的應(yīng)用效果。
1 概況
1.1背景
某冷軋廠連退機(jī)組于2007年投產(chǎn).產(chǎn)品覆蓋了從CQ級(jí)到EDDQ級(jí)高檔汽車(chē)內(nèi)外板、家電板,成品卷厚度0.3~2.5mm,成品卷寬度900~2000mm。其工藝段退火爐分為預(yù)熱、加熱fI、Ⅱ段)、均熱、緩冷、閃冷、過(guò)時(shí)效、二冷、終冷共8段。帶鋼總長(zhǎng)2300m。為防止帶鋼在爐內(nèi)跑偏,保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)帶鋼動(dòng)態(tài)對(duì)中控制。除預(yù)熱段外,爐內(nèi)每段都設(shè)有一套雙輥糾偏裝置。
1.2 爐內(nèi)跑偏原因分析
實(shí)際上,從投入生產(chǎn)以來(lái),帶鋼跑偏的現(xiàn)象出現(xiàn)的就較為頻繁,這極大的影響了機(jī)組的運(yùn)行效率,難以取得良好的運(yùn)行效果,特別加熱段的跑偏的問(wèn)題更為凸顯。而就目前而言,我國(guó)能夠生產(chǎn)較寬帶鋼的退火機(jī)組還是相對(duì)較少的,因此,這就不得不對(duì)于從事生產(chǎn)以及開(kāi)發(fā)的工作人員提出了更高的要求。然而,隨著訂單數(shù)量的不斷增加,這類問(wèn)題也越來(lái)越嚴(yán)重,對(duì)于生產(chǎn)的質(zhì)量也難以得到很好的保證,這就不利于生產(chǎn)線的穩(wěn)定安全運(yùn)行,頻繁的跑偏降速容易引起爐內(nèi)溫度的劇烈波動(dòng),致使帶鋼發(fā)生瓢曲現(xiàn)象,甚至還容易發(fā)生更大的問(wèn)題,因此,針對(duì)跑偏的原因就有必要進(jìn)行詳細(xì)的分析,具體而言啊,有以下幾點(diǎn)。
首先,與來(lái)料的版型有著極為緊密的關(guān)聯(lián),尤其單邊浪的這種版型,很容易造成跑偏現(xiàn)象的發(fā)生。其次,與爐輥的外型以及粗糙度也有很大的管理。還有,工作人員對(duì)于張麗的控制也是主要的原因。最后,加熱段中的輻射管的具體工作狀態(tài)也是造成爐內(nèi)鋼帶跑偏的重要因素,所以有關(guān)人員應(yīng)該做到加熱均勻,會(huì)避免出現(xiàn)這類問(wèn)題。另外,經(jīng)有關(guān)資料顯示,增設(shè)單輥糾偏裝置有助于進(jìn)一步的提高退火爐的糾偏能力,從而保證生產(chǎn)線的穩(wěn)定運(yùn)行,因此,做好加熱段的技術(shù)改造就成為了人們主要思考的方向。
2 技術(shù)改造方案
退火爐原設(shè)計(jì)選用的糾偏裝置為EMG公司板帶對(duì)中系統(tǒng),為雙輥糾偏方式。主要由電感式測(cè)量傳感器、數(shù)字控制器、電動(dòng)缸幾部分構(gòu)成。該系統(tǒng)是一個(gè)連續(xù)的閉環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng).由爐內(nèi)電感式傳感器連續(xù)地測(cè)量行進(jìn)板帶的位置變化.將板帶的位置偏差信號(hào)輸入到數(shù)字控制器.電控系統(tǒng)的輸出與電動(dòng)缸相連。電動(dòng)缸帶動(dòng)糾偏輥架進(jìn)行左右移動(dòng)或擺動(dòng),使板帶側(cè)向移動(dòng).以調(diào)整跑偏板帶回到預(yù)定的中心線上。實(shí)現(xiàn)板帶自動(dòng)對(duì)中功能,其系統(tǒng)工作穩(wěn)定、故障率低。
原退火爐第一個(gè)糾偏安裝在17#、18#輥處,鑒于連退爐的跑偏情況、爐體原設(shè)計(jì)、爐內(nèi)道次等因素,本項(xiàng)目計(jì)劃在94輥處增設(shè)一套單輥糾偏裝置.以達(dá)到抑制跑偏的目的。
主要改造方案如下:(1)將9*爐輥更換為糾偏輥型爐輥.粗糙度提升至3.5:(2)將9*輥中心標(biāo)高提升600mm,改造為比例積分型糾偏輥:(3)拆除9*輥下方對(duì)應(yīng)糾偏傳感器部分的兩根輻射管,以方便安裝電感式傳感器:(4)在電感式傳感器下方增設(shè)輻射板,隔離下方輻射管的熱量:(5)糾偏框架采用積分型結(jié)構(gòu).考慮到此退火爐最高板寬達(dá)到2000mm,積分作用可能會(huì)造成寬板產(chǎn)生邊浪,故決定積分作用采用活動(dòng)斜鍥塊以3。形式安裝,如果后續(xù)使用過(guò)程中對(duì)板帶有影響,則可以拆除,實(shí)現(xiàn)純粹比例型糾偏作用。
3 技術(shù)改造的實(shí)施
技術(shù)改造的實(shí)施是關(guān)鍵的部分,這部分是有關(guān)技術(shù)改造方案的執(zhí)行環(huán)節(jié),這就要求有關(guān)工作人員能夠按照有關(guān)的設(shè)計(jì)以及有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行改造。首先,要確保技術(shù)改造方案的合理性,并且有關(guān)的施工方案也要經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證,這樣才能進(jìn)行實(shí)施。而針對(duì)本文案例而言,這也是基本的要求。其次,還要做好前期的準(zhǔn)備工作,這個(gè)環(huán)節(jié)至關(guān)重要,這是推進(jìn)后續(xù)改造工作順利進(jìn)行的重要部分,只有將前期的準(zhǔn)備工作做到位,才能避免一些突發(fā)因素的產(chǎn)生。而針對(duì)前期的準(zhǔn)備工作而言,主要包含有爐口的保溫制作、施工吊具的制作以及有關(guān)線架的制作等,這就是基本的準(zhǔn)備工作內(nèi)容。還有,就是要注意實(shí)施過(guò)程中的細(xì)節(jié)問(wèn)題。要求有關(guān)人員在生產(chǎn)線停機(jī)抽帶后就能進(jìn)行舊爐輥的拆除工作,同時(shí)也要拆除附近的爐輥,這樣才能方便后續(xù)作業(yè)的展開(kāi)。然后就是要針對(duì)爐殼開(kāi)孑L部分進(jìn)行測(cè)量、劃線,繼續(xù)拆除輻射管以及舊爐墻等。最后,要做好后續(xù)的裝置安裝工作。工作人員要按照有關(guān)流程進(jìn)行安裝,先進(jìn)行糾偏框架底板以及底座的安裝,然后再安裝新?tīng)t殼,并且做好相應(yīng)的焊接工作,再割除輻射管區(qū)域爐殼。安裝新的爐殼和糾偏檢測(cè)框架的法蘭口,拆除割除爐殼附近區(qū)域的保溫棉。
新?tīng)t殼區(qū)域和糾偏檢測(cè)框架區(qū)域進(jìn)行內(nèi)襯保溫,保溫纖維毯采用層鋪式方法,與舊保溫棉處形成50-100mm的搭接。所有新?tīng)t殼焊接完畢后安裝新?tīng)t輥、軸承座、調(diào)整爐輥、安裝糾偏電動(dòng)缸并敷設(shè)電纜接線,糾偏系統(tǒng)單試;爐輥的安裝精度非常重要,輥?zhàn)又虚g水平要求≤0.05mm/m,爐輥和軸承座垂直≤0.15mm。
4 改造效果
此次糾偏改造歷經(jīng)十天順利完成改造任務(wù).經(jīng)過(guò)近半年的生產(chǎn)跟蹤.期間生產(chǎn)寬度大于1800mm帶鋼近萬(wàn)噸.新增糾偏設(shè)備運(yùn)行情況良好.對(duì)退火爐入口帶鋼跑偏有明顯改善作用.未發(fā)生寬帶鋼跑偏剮蹭爐墻造成生產(chǎn)線停機(jī)開(kāi)爐的重大生產(chǎn)事故.生產(chǎn)線速度穩(wěn)步提升.寬幅板生產(chǎn)速度由改造前150m/min提升至200m/min。
5 結(jié)束語(yǔ)
隨著時(shí)代的不斷向前發(fā)展,人們的生活方式以及工作方式發(fā)生了很大的變化,而這與科技水平的提高有很大的關(guān)系,正是因?yàn)榧夹g(shù)的不斷創(chuàng)新與改進(jìn),新產(chǎn)品、新方案才會(huì)誕生,不僅能夠豐富人們的生活,同時(shí)也能進(jìn)一步的提高工作質(zhì)量以及效率,對(duì)于各個(gè)行業(yè)的發(fā)展都就有一定的促進(jìn)作用。而在工業(yè)生產(chǎn)中,同樣也需要有關(guān)技術(shù)的支持。針對(duì)帶鋼在退火爐內(nèi)跑偏的問(wèn)題,就有必要加強(qiáng)技術(shù)改進(jìn)。這就要求有關(guān)人員能夠結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)以及原因進(jìn)行分析,可以通過(guò)增設(shè)單輥糾偏裝置加以技術(shù)改造,以保證退火爐設(shè)計(jì)的合理性,達(dá)到防跑偏的目的,從而更好的確保機(jī)組的穩(wěn)定安全運(yùn)行。
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