馬其浩
摘 要:隨著勘探開發(fā)任務(wù)的延伸,大位移井的開發(fā)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。但其施工中大摩阻、高扭矩一直是制約鉆井的一大難題,2018年初,由渤海鉆井總公司施工的一口二開大位移井樁136-斜15井順利完工,施工中通過一系列針對(duì)性措施,取得了良好的降摩減阻效果,為保障大位移井井下安全和提高鉆井速度積累了些許可行經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:大位移井 樁西油田 摩阻 扭矩
近年來,水平井、大位移井等井型在現(xiàn)鉆井任務(wù)中所占的比例逐年提高。由于其井身軌跡特殊,鉆具活動(dòng)摩阻與旋轉(zhuǎn)扭矩也具有較大的特殊性。施工中的高扭矩、大摩阻、托壓、鉆桿粘附等問題仍給鉆井帶來了極大的困難,同時(shí)無形中增加了井下故障發(fā)生的可能。
1 大位移井影響摩阻扭矩的因素
1.1 井身軌跡
摩阻和扭矩具隨造斜率與狗腿度的增加而增加。鉆具摩阻阻力及扭矩集中在大造斜率井段,且起下鉆會(huì)大大增加鍵槽出現(xiàn)的可能,不利于降低施工風(fēng)險(xiǎn)。
1.2 鉆具結(jié)構(gòu)
鉆具結(jié)構(gòu)對(duì)大位移井的摩阻同樣具有不可忽略的影響。為提高加壓效率,可以在鉆具中添加水力振蕩器,但其費(fèi)用較高,并存在一定的井下風(fēng)險(xiǎn)。
1.3 井眼清潔程度
大位移井的環(huán)空清潔程度在降低鉆具摩阻中起到極大的作用。大位移井由于其井斜一般較大,受“Boycott”效應(yīng)影響[1],鉆屑形成巖屑床,增大了鉆具與井壁的接觸面積,也極大增加了接觸面的摩擦系數(shù)。
1.4 鉆井液的潤滑性能
鉆井液的潤滑性能直接影響著鉆具活動(dòng)的摩阻,鉆井液及其形成的濾餅,直接影響接觸面與環(huán)空的潤滑效率,通過改善濾餅質(zhì)量,并添加與井下相匹配的潤滑劑,降低鉆井液與濾餅的摩擦系數(shù)能在一定程度上能有效的起到降摩減阻的效果。
1.5 鉆井液的固相含量
劣質(zhì)固相含量高會(huì)增大濾餅厚度及摩擦系數(shù),造成鉆具摩阻扭矩增大,嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致黏附卡鉆;形成的濾餅厚且松散,起鉆時(shí)易造成遇阻卡。
1.6 鉆井液的濾失護(hù)壁性
由于大位移井鉆進(jìn)過程中鉆具緊貼下井壁,能否形成高質(zhì)量的濾餅,是影響鉆具活動(dòng)摩阻及扭矩的另一個(gè)重要因素。
2 樁136-斜15井施工情況
2.1基本情況
樁136-斜15井,是2018年由渤海鉆井總公司40656SL鉆井隊(duì)負(fù)責(zé)施工的一口表層定向大位移井,該井位于樁西灘海油區(qū),完鉆井深3068m,井底垂深2062m(館陶組),最大井斜62.63°,閉合位移2109m。該井一開150m開始造斜,400m井斜增至33°,二開800m至960m,二次增斜至54°,穩(wěn)斜鉆進(jìn)至2800m,再次增斜至61°,穩(wěn)斜至完鉆,“直-增-穩(wěn)-增-穩(wěn)-增-穩(wěn)”七段制井身軌跡。設(shè)計(jì)軌道參數(shù)如表1所示。
2.2 施工難點(diǎn)、重點(diǎn):
①造斜點(diǎn)淺,一開造斜,明化鎮(zhèn)組造斜率高達(dá)4.5°/30m。
②全井87%的井段處于的30°~60°井斜范圍,形成的巖屑床增大了鉆具的摩阻與扭矩;
③水平位移大,斜井段長,七段制連續(xù)增斜的井身軌跡造成摩阻大、扭矩大;
④該區(qū)塊以往多為三開井設(shè)計(jì),樁136-斜15井為二開設(shè)計(jì),增大了施工風(fēng)險(xiǎn)。
2.3 施工情況
該井在整個(gè)鉆進(jìn)過程中,鉆井液摩阻系數(shù)0.035,鉆具上提最大摩阻200KN,下放摩阻最大160KN,旋轉(zhuǎn)扭矩最大23KN?m,鉆具長時(shí)間靜止后不卡,滑動(dòng)鉆進(jìn)過程不托壓,起下鉆過程正常,完井電測(cè)及固井質(zhì)量測(cè)井均常規(guī)纜測(cè)到底,未采用水平井工藝測(cè)井,整個(gè)鉆井過程安全、平穩(wěn)、高效,圓滿完成了鉆探任務(wù)。
3 現(xiàn)場(chǎng)降摩減阻措施
通過采取多項(xiàng)針對(duì)性措施,樁136-斜15井的施工中鉆具摩阻及扭矩得到較好的控制。根據(jù)鉆井過程控制,及采取的技術(shù)措施,總結(jié)出以下幾點(diǎn)降低大位移井鉆具摩阻、扭矩,預(yù)防粘卡的幾個(gè)方面:
3.1 優(yōu)化井身軌跡
在滿足甲方要求與施工質(zhì)量的前提下,控制前期增斜全角變化率低于4°/30m,后期控制不大于1.5°/30m,同時(shí),通過選擇穩(wěn)斜鉆具結(jié)構(gòu),優(yōu)選合理的鉆壓、頂驅(qū)轉(zhuǎn)速,維持穩(wěn)斜段井眼軌跡平穩(wěn)圓滑,使鉆具摩阻均勻分布在整個(gè)斜井段。
3.2 優(yōu)化鉆具結(jié)構(gòu)
鉆具組合設(shè)計(jì)中,加入偏心擴(kuò)眼器(距離鉆頭200m)、欠尺寸螺旋扶正器(距離鉆頭800m),并根據(jù)施工情況向上移動(dòng),破壞了形成的巖屑床,促進(jìn)了鉆屑的上返;螺旋扶正器主要對(duì)增斜井段進(jìn)行修整,使井眼圓滑、暢通。
3.3 提高環(huán)空清潔程度
巖屑床的清除采用了“工具物理清除+鉆井液紊流攜帶”方法配合來解決:在鉆具中加入偏心擴(kuò)眼器、螺旋扶正器等工具,破壞已形成的巖屑床;提高鉆井泵的排量,在井眼中形成局部紊流,提高巖屑的返出率。
3.4 提高鉆井液潤滑性能
通過液體類與固體類(石墨粉)復(fù)配提高潤滑效率。使用無熒光白油13噸,石墨粉4噸,摩阻系數(shù)降低至0.035,上提最大摩阻200KN,下放摩阻最大160KN,旋轉(zhuǎn)扭矩最大23KN?m,鉆具長時(shí)間靜止后不粘不卡,滑動(dòng)鉆進(jìn)過程不托壓,潤滑性能良好,保證了井下施工安全。
3.5 嚴(yán)格控制鉆井液中的固相含量
在樁136-斜15井的前期施工中,嚴(yán)格控制鉆井液固相含量。前期施工,采用氯化鈣強(qiáng)抑制鉆井液體系,后期通過大分子包被絮凝處理劑控制,并通過固控設(shè)備加以清除,使鉆井液的固相含量始終低于9%。
3.6 “護(hù)壁+封堵+潤滑”提高鉆井液濾失護(hù)壁性
根據(jù)樁136-斜15井的特點(diǎn),制定了“護(hù)壁+封堵+潤滑”的施工措施。低濾失量形成的致密濾餅,能有效減少鉆具與井壁的接觸面積,達(dá)到降低摩阻的效果。同時(shí)使用超細(xì)碳酸鈣、承壓堵漏材料,降低濾餅的滲透性,提高井壁的穩(wěn)定性。通過復(fù)配“固體+液體”潤滑劑,提高鉆井液及濾餅的潤滑性能。
結(jié)論
4.1 影響大位移井鉆具摩阻與扭矩的因素主要有:井身軌跡、鉆具結(jié)構(gòu)、環(huán)空清潔程度、鉆井液的潤滑性、鉆井液中的固相及鉆井液的濾失護(hù)壁性等。
4.2 在樁136-斜15井的施工中,通過采取優(yōu)化井深軌跡、根據(jù)軌跡選擇合理鉆具結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)環(huán)空的清潔、提高鉆井液潤滑能力、改善濾餅質(zhì)量等針對(duì)性措施,有效的降低了鉆具摩阻與扭矩。
參考文獻(xiàn):
[1] 徐同臺(tái),洪培云,潘世奎.水平井鉆井液與完井液[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999.12