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        淡談?shì)p污油系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行

        2018-10-24 15:31:44樂文清
        科學(xué)與財(cái)富 2018年26期

        摘 要:長嶺分公司各裝置輕污油、不合格輕質(zhì)油自由排放進(jìn)五垅罐區(qū),突顯運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn),通過罐區(qū)輕污油系統(tǒng)改造、優(yōu)化操作和完善操作規(guī)程,降低了輕污油系統(tǒng)運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn),確保輕污油系統(tǒng)長周期安全平穩(wěn)運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:輕污油系統(tǒng); 緩沖罐; 鋼制浮盤; 操作

        1輕污油系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀

        長嶺分公司煉油裝置分為北區(qū)裝置和南區(qū)裝置,南、北裝置輕污油均排放至五垅罐區(qū)。每年輕污油緩沖罐收油、付油操作440罐次,平均0.83天操作1次,頻次高,容易出現(xiàn)操作差錯(cuò)。2012年12月511#罐在收油作業(yè)時(shí),操作人員巡檢過程發(fā)現(xiàn)有大量氣體溢出現(xiàn)象,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)H2S含量嚴(yán)重超標(biāo),采取防護(hù)措施后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)浮盤上部積液并沉盤。浮盤沉盤造成大量的H2S溢出,罐區(qū)H2S濃度達(dá)到29mg/l,給崗位操作人員人身安全造成極大的危害,且沉盤也極大地影響了正常生產(chǎn),嚴(yán)重污染了環(huán)境。

        2提高罐區(qū)輕污油系統(tǒng)安全環(huán)保平穩(wěn)運(yùn)行的整體思路和技術(shù)方案

        2.1整體思路

        分析不利于輕污油平穩(wěn)運(yùn)行的因素:

        (1)五垅罐區(qū)輕污油系統(tǒng)生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)條件為500萬噸/年原油加工量,2012年分公司原油加工能力提升至800萬噸/年,裝置排放輕污油量明顯增大,進(jìn)入罐區(qū)輕污油氣、液分離能力不夠,緩沖罐容積偏小,易夾帶氣相進(jìn)入儲(chǔ)罐,易夾液相進(jìn)入低壓火炬系統(tǒng);

        (2)輕污油儲(chǔ)罐內(nèi)浮盤及密封件整體密封效果差,引起罐區(qū)空氣惡臭,破壞環(huán)保,傷害人員健康;

        (3)裝置自由排放輕污油,不利于罐區(qū)輕污油平穩(wěn)操作。改變罐區(qū)輕污油被動(dòng)收油為主動(dòng)控制收油有利于安全平穩(wěn)運(yùn)行;

        (4)罐區(qū)簡(jiǎn)單的生產(chǎn)操作方案不能滿足輕污油系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

        2.2技術(shù)方案

        從工藝、設(shè)備、安全環(huán)保、優(yōu)化操作等方面入手,通過優(yōu)化操作和技術(shù)攻關(guān)克服不利因素,提高罐區(qū)輕污油系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

        (1)解決緩沖罐罐容小的問題;

        (2)解決儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)不能滿足生產(chǎn)工狀的問題;

        (3)優(yōu)化生產(chǎn)操作,裝置排放變?yōu)槭芸嘏欧牛?/p>

        (4)組織攻關(guān),實(shí)施氣相夾帶液體進(jìn)入低壓火炬氣系統(tǒng)的臨測(cè)與自動(dòng)控制。

        3具體措施

        通過技術(shù)改造和優(yōu)化操作,結(jié)合裝置與罐區(qū)輕污油運(yùn)行實(shí)際情況采取多項(xiàng)措施,降低輕污油系統(tǒng)運(yùn)行的操作與設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn),確保該系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

        3.1擴(kuò)大緩沖罐容量,達(dá)到輕污油氣液相充分分離。

        2015年3月,五垅罐區(qū)增設(shè)1臺(tái)200 m3輕污油緩沖罐技術(shù)改造項(xiàng)目動(dòng)工,該罐為立式密封金屬罐,罐直徑5m,罐總高17m,凈高13m。6月投用成功。改造后,增加緩沖罐容量,增加了輕污油在緩沖罐內(nèi)氣、液相分離時(shí)間,減少硫化氫等氣相帶入輕污油罐;同時(shí),減少壓油操作次數(shù);新增518#罐與515#罐能同時(shí)使用或一備一用,滿足特殊情況下的清罐和檢修要求。

        3.2輕污油儲(chǔ)罐淺盤式鋁制內(nèi)浮盤改造為船艙式鋼制浮盤。

        3.2.1船艙式鋼制浮盤安裝

        根據(jù)《中石化輕質(zhì)油儲(chǔ)罐安全運(yùn)行指導(dǎo)意見(試行)》要求,并結(jié)合實(shí)際情況,選用船艙式鋼制內(nèi)浮盤,并選用相應(yīng)合適的密封,511#罐發(fā)生沉盤事故后,選擇船艙式內(nèi)浮頂。船艙式內(nèi)浮頂其結(jié)構(gòu)主要由拱蓋、蓋板、立板、底板、隔板等組成。是目前應(yīng)用較廣泛的內(nèi)浮頂結(jié)構(gòu)。

        3.2.2浮盤密封選擇與安裝

        填料式密封有時(shí)容易卡住浮盤,但密封效果較好。舌形密封不存在浮盤卡住問題,但密封部分下存在一定的蒸發(fā)空間,蒸發(fā)損耗比較大。而充液密封一定程度上避免了卡盤現(xiàn)象,且降低了油氣的蒸發(fā)損耗。

        從船艙式內(nèi)浮頂結(jié)構(gòu)可以看出,拱蓋與油面之間有一定的氣體空間,輕污油中的大部分油氣會(huì)集中到該空間內(nèi),罐壁周圍只有極少部分氣體會(huì)聚集在罐壁與浮盤之間的軟密封處,一座3000m3油罐的環(huán)艙式內(nèi)浮頂立板高僅為600mm 左右,浮盤密封一般高出油面300 mm 左右,即使聚集在軟密封處的油氣因壓力高而沖出,但帶出油液的可能性也比較小。配套使用充液密封,不僅有效地避免了卡盤現(xiàn)象發(fā)生,而且減少了含有H2S油氣的蒸發(fā)溢出罐外,污染罐區(qū)空氣,影響操作人員身體健康。

        3.3 優(yōu)化生產(chǎn)操作,裝置排放受控,制訂輕污油作業(yè)指導(dǎo)書。

        為了嚴(yán)格落實(shí)長嶺分公司調(diào)度處《關(guān)于加強(qiáng)輕污油排放管理的通告》,原油車間制定五垅罐區(qū)輕污油收油作業(yè)指導(dǎo)書,主要內(nèi)容如下。

        ⑴罐區(qū)增大輕污油氣液分離容積,達(dá)到分離充分。

        ⑵裝置排放輕污油必須經(jīng)罐區(qū)輕污油緩沖罐氣液分離,再進(jìn)入輕污油罐;

        ⑶裝置排放輕污油嚴(yán)禁攜帶大量輕烴及瓦斯組份進(jìn)入輕污油系統(tǒng);

        ⑷裝置排放輕污油或不合格油交輕污油必須調(diào)度同意,并聯(lián)系罐區(qū),重點(diǎn)控制好輕污油排放的起始與結(jié)束點(diǎn);

        ⑸罐區(qū)接受輕污油要有調(diào)度指令,裝置聯(lián)系,做到聯(lián)系好開啟閥門收油,裝置排放結(jié)束關(guān)閉閥門。

        4取得的效果

        2015年通過實(shí)施一系列技術(shù)措施,大幅提高了分公司輕污油系統(tǒng)運(yùn)行安全性和平穩(wěn)性。

        4.1輕污油操作安全、平穩(wěn)性對(duì)比。

        同樣以罐區(qū)輕污油年周轉(zhuǎn)33000噸進(jìn)行對(duì)比,實(shí)際庫容8100 m3,改造后實(shí)際緩沖容積301 m3,經(jīng)計(jì)算可知:每年輕污油緩沖罐收油、付油操作166罐次,平均2.2天操作1次,大幅度減少了操作次數(shù),降低了出現(xiàn)操作差錯(cuò)概率,提高了操作平穩(wěn)率。有效增大了裝置輕污油進(jìn)罐區(qū)氣液分離容積和延長分離時(shí)間,輕污油得到了充分氣液分離:改造前,由于緩沖罐容積小,裝置排放量大,氣相分離不充分甚至來不及分離,引起緩沖罐頂部氣相壓力迅速升高,最高達(dá)到8 .5Kpa。根據(jù)低壓火炬氣系統(tǒng)的特點(diǎn),當(dāng)壓力大于3.6 Kpa時(shí),氣相進(jìn)入低壓火炬氣系統(tǒng)回收,當(dāng)壓力繼續(xù)增大,大于5 Kpa時(shí),氣相夾帶液相進(jìn)入低壓火炬氣系統(tǒng),形成液阻堵塞低壓火炬氣線,影響裝置的正常排放甚至憋停裝置,改造后,由于緩沖罐容積增加1.5倍,滿足裝置排放量,氣相分離充分,緩沖罐頂部氣相壓力最高降為了4.2 Kpa,緩沖罐始終保持氣液分離正常運(yùn)行。

        4.2 儲(chǔ)罐浮盤結(jié)構(gòu)改造效果

        儲(chǔ)罐浮盤結(jié)構(gòu)改造后,五垅509~512#罐均安裝了船艙式內(nèi)浮盤,浮盤使用運(yùn)行情況良好,未發(fā)現(xiàn)沉盤現(xiàn)象,罐區(qū)未發(fā)現(xiàn)H2S異常報(bào)警等現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境得到很大的改善,一定程度上確保了人身安全和安全生產(chǎn)。

        緩沖罐擴(kuò)容改造后罐區(qū)H2S危害得到徹底治理。

        4.3 輕污油系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)揮的作用

        通過執(zhí)行《輕污油系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書》,裝置排放輕污油得到了較好的控制:裝置排放起始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,以及排放量均得到記錄(以前是沒有各裝置輕污油量記錄的),強(qiáng)化了裝置與五垅罐區(qū)的聯(lián)系與對(duì)量,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常情況并迅速處理完好。

        5 結(jié)束語

        通過分析,查找出分公司輕污油系統(tǒng)運(yùn)行存在風(fēng)險(xiǎn)與操作不可靠性,實(shí)施技術(shù)措施改造,將輕污油系統(tǒng)運(yùn)行各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)降低至最低程度,大大增強(qiáng)了輕污油系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)性。遺留下來的攻關(guān)項(xiàng)目《實(shí)施氣相夾帶液體進(jìn)入低壓火炬氣系統(tǒng)的臨測(cè)與自動(dòng)控制》已申報(bào),實(shí)施后效果明顯。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 史倬輪 內(nèi)浮頂罐技術(shù)及發(fā)展,石化技術(shù),1996,3(1),16~20

        [2] 汪東紅 煉油基礎(chǔ)知識(shí),石油煉制,2009.6第1版

        作者簡(jiǎn)介:

        樂文清,男,儲(chǔ)運(yùn)工程師,生于1968年9月2日,本科,中國石化長嶺分公司儲(chǔ)運(yùn)部,湖南省岳陽市云溪區(qū)長嶺分公司,從事煉油裝置中間原料油罐區(qū)管理。

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