石天磊 劉軻 周志文
摘要:活動導(dǎo)葉在抽水蓄能電站機組中扮演著重要的角色,本質(zhì)上它是一個用于水流控制的導(dǎo)水零件,具備水流量調(diào)控及停機阻斷水流的功能。導(dǎo)葉轉(zhuǎn)動靈活性及水輪機停機時漏水量大小的控制都與導(dǎo)葉間隙密切相關(guān),包括立面和端面間隙。文中將主要介紹這2個間隙的調(diào)整工藝,并對其影響因素進行分析。
關(guān)鍵詞:導(dǎo)葉;端面間隙;立面間隙;影響因素;調(diào)整分配
中圖分類號:TU7 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6487 (2018) 01-0008-02
0 引言
結(jié)合作者近幾年在抽水蓄能電站的工作經(jīng)驗來看,頂蓋抗磨板平面和導(dǎo)葉上端面在調(diào)試和機組的正式運行中經(jīng)常容易發(fā)生刮擦,這給電站機組的正常運行造成了重大的障礙,為了保證機組的運行效率和質(zhì)量,分析導(dǎo)葉間隙的影響因素和如何對其間隙的調(diào)整分配是十分有必要的。
1 抽水蓄能電站機組導(dǎo)葉間隙概念
機組導(dǎo)葉間隙的大小不僅是導(dǎo)葉正常運轉(zhuǎn)的重要保證,它也能夠?qū)λ啓C停機時的漏水量進行檢測。導(dǎo)葉間隙包括兩種間隙,分別是端面間隙和立面間隙。所謂的端面間隙就是指導(dǎo)葉瓣體的端面與頂蓋以及底環(huán)過流面之間的間隙。端面間隙越小,導(dǎo)葉轉(zhuǎn)動越靈活[1]。而所謂的立面間隙則是指相鄰的兩個導(dǎo)葉之間的間隙。若立面間隙控制得當(dāng),就能夠使進入水輪機的水量分布均勻。
2 機組導(dǎo)葉間隙影響因素分析及調(diào)整分配
2.1 端面間隙的影響因素
(1)裝配尺寸。導(dǎo)水機構(gòu)裝配示意圖如圖1所示,對其尺寸鏈的分析中可以看出,底環(huán)定位面與座環(huán)配合的頂蓋間距離長度,頂蓋、底環(huán)定位面分別到上、下抗磨板的高度,導(dǎo)葉瓣體高度都是端面間隙的影響因素。
(2)加工準(zhǔn)確度。重要設(shè)備的加工準(zhǔn)確度對于導(dǎo)水機構(gòu)來說十分重要,如果準(zhǔn)確度較低,導(dǎo)葉端面的間隙就會層次不齊,例如活動導(dǎo)葉的端面間隙會受到頂蓋和底環(huán)加工值的直接影響,另外,頂蓋、底環(huán)和座環(huán)的配合面會因受到打磨精度的影響而出現(xiàn)一定程度的波浪度等瑕疵。
(3)其它因素。除了上面分析的裝配尺寸和加工準(zhǔn)確度會影響到端面間隙以外,還有一些其它不確定的因素,如底環(huán)導(dǎo)葉的軸孔和頂蓋不同心,會使軸套和軸頸之間有過大的間隙,在安裝后導(dǎo)葉的軸線會有一定的傾斜;導(dǎo)葉端面間隙會隨著頂蓋、導(dǎo)葉等在加工時的測量誤差而有所影響;此外運行環(huán)境的溫度和濕度等也會對端面間隙也會存在影響[2]。
2.2端面間隙的調(diào)配
通過對江西洪屏抽水蓄能有限公司的實地測量結(jié)果顯示,當(dāng)我們在使用高水頭混流式水輪機一段時間后,導(dǎo)葉的端面間隙會隨著使用時間而略有增加。間隙一旦增大,不但會出現(xiàn)容積損失的現(xiàn)象,而且更糟糕的是會很大程度上降低機組的運行效率。比如導(dǎo)水機構(gòu)會頻繁出現(xiàn)嚴重的漏水現(xiàn)象,嚴重的還會在關(guān)閉導(dǎo)葉后,機組的轉(zhuǎn)速一直無法下降,從而導(dǎo)致機組無法停機。所以,對導(dǎo)葉端面間隙進行調(diào)配應(yīng)該引起我們足夠的重視。
例如導(dǎo)葉總端面間隙在江西洪屏抽水蓄能有限公司要求為(0.80±0.12)mm,并要求平均分配上下端面間隙,即為(0.40±0.06)mm,如圖2。應(yīng)使用整體定位和實測配墊法相結(jié)合的方式去對導(dǎo)葉端面間隙進行調(diào)配,在實際操作中,我們先連接端蓋、導(dǎo)葉、導(dǎo)葉臂和止推塊,把這4個部分組成一個整體,然后在調(diào)配導(dǎo)葉端面間隙時,用導(dǎo)葉和端蓋之間加裝的墊片來操作。
這種調(diào)配工藝省略了尺寸鏈,易操作,且可以在最大程度上保證精度,效率高,具有良好的經(jīng)濟效益。結(jié)合調(diào)配本電站某機組2號導(dǎo)葉端面間隙說明,首先下端面和下抗磨板之間受導(dǎo)葉自重的作用而達到充分磨合,這使下端面的間隙變成了0,此時上端面的間隙經(jīng)測量是3. 68 mm,以此算出需加裝的墊片厚度3.68-0.4x 2=2.88mm。因為在實際操作中墊片間還存在彈性收縮的情況,所以在理論數(shù)值2.88mm的基礎(chǔ)上還可預(yù)加0.12mm的配墊[3]。連接止推塊和導(dǎo)葉臂后,加墊約3.00mm的墊塊在端蓋和活動導(dǎo)葉之間,然后活動導(dǎo)葉通過調(diào)節(jié)螺栓來調(diào)節(jié)上下端面的間隙,最終使其達到設(shè)計要求。
2.3立面間隙的影響因素
立面間隙的影響因素主要有以下幾個方面:要想靈活轉(zhuǎn)動導(dǎo)葉,就必須要合理配置導(dǎo)葉軸頸與軸套之間的間隙,確保不因間隙過大而發(fā)生導(dǎo)葉傾斜現(xiàn)象;頂蓋以及底環(huán)加工和裝配之間所形成的軸孔心度大小也會在一定程度上使導(dǎo)葉發(fā)生傾斜,影響立面間隙;導(dǎo)葉軸線若是與其進水邊的金屬密封不能保持平行,也會使立面間隙增大[4]。
2.4立面間隙的調(diào)配
一般來講,當(dāng)關(guān)閉導(dǎo)水機構(gòu)時,必須要嚴格密封兩個相鄰的導(dǎo)葉,此時,立面間隙的數(shù)值通常為零且局部的間隙大小低于初始值。過大的間隙會在機組停機時加重漏水量,在一定程度上也會使間隙空化。
目前,我國有些抽水蓄能電站在對導(dǎo)葉立面間隙進行調(diào)整時都會運用捆綁法。捆綁法的具體操作原理是關(guān)閉所有的機組導(dǎo)葉,在此基礎(chǔ)之上,再分別對導(dǎo)葉的立面間隙進行分配,這種方法步驟簡單,易于操作,具有很強的實用性。具體操作如下:(1)首先確保導(dǎo)葉處于基本全關(guān)的狀態(tài),此時,使用鋼絲繩和導(dǎo)鏈等物體將導(dǎo)葉捆綁住,但不要徹底綁住,從而利用導(dǎo)鏈對鋼絲繩進行漸漸收緊,最后束緊所有的機組導(dǎo)葉。完成這一步之后,對其立面間隙C進行嚴格檢查,主要檢查的部位包括高點、中點和低點,如圖3所示; (2)使用固定孔距的雙連板裝置來連接控制環(huán)和導(dǎo)葉臂。其中,將偏心銷用于控制環(huán)一端,將圓柱銷用于導(dǎo)葉臂一端,且調(diào)整偏心銷角度至全關(guān)狀態(tài); (3)調(diào)整接力器活塞至全關(guān)位置,之后再將其后調(diào)大約3%并鎖死; (4)將連接板作為連接控制環(huán)和接力器的中介,并將銷釘?shù)奈恢眠M行固定。此外,要確保接力器沒有產(chǎn)生任何的位置移動; (5)將鋼絲繩解開,并將接力器向啟動方向轉(zhuǎn)動,之后再全部關(guān)閉,反復(fù)對該動作進行重復(fù)以檢測導(dǎo)葉轉(zhuǎn)動的靈活度以及能否達到開度均勻,從而符合最初的設(shè)計要求。同時也要確保導(dǎo)葉全關(guān)后,立面間隙的大小符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);(6)若某一個機組導(dǎo)葉的立面間隙過大,可以通過對偏心銷進行適當(dāng)?shù)奈⒄{(diào)來縮小間隙大小[5]。除此之外,還要對導(dǎo)葉臂以及連接板的各個部位實行嚴格的檢查,看其是否符合實際要求。完成這些步驟之后,再使用塞尺對導(dǎo)葉的立面間隙進行最后的檢查。若大部分的間隙數(shù)值為零,只有局部數(shù)值為0.05mm且每個相鄰導(dǎo)葉之間的立面間隙長度都低于導(dǎo)葉的高度,則符合設(shè)計要求。
3 結(jié)束語
當(dāng)前,我國興建了許多抽水蓄能電站且一直處于高速發(fā)展階段,機組導(dǎo)葉作為蓄能電站的一個重要組成部分,其間隙大小對整個電站的穩(wěn)定運行起著重要的保障作用,因此必須要嚴格對導(dǎo)葉的端面間隙和立面間隙進行準(zhǔn)確的調(diào)整分配,查明在運行過程中影Ⅱ向間隙大小的因素,這樣才能在最大程度上降低檢修工作量,減少成本支出,從而更好地發(fā)揮抽水蓄能電站的發(fā)電作用,進而為國民經(jīng)濟的發(fā)展提供電力保障和支撐。
參考文獻
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