邱舸
摘要:在電力工業(yè)快速發(fā)展的背景下,汽輪發(fā)電機(jī)組逐漸朝著大參數(shù)、大容量、高性能的方向發(fā)展,以便優(yōu)化機(jī)組結(jié)構(gòu),降低機(jī)組單位容量的運(yùn)行成本。汽輪發(fā)電機(jī)組內(nèi)部有著復(fù)雜的結(jié)構(gòu),對DEH控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)的精確性、可靠性要求越來越高,而傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)不能滿足大容量機(jī)組的調(diào)節(jié)需求,無法最大限度發(fā)揮出系統(tǒng)的功能,經(jīng)常出現(xiàn)故障問題,所以需要進(jìn)一步改進(jìn)系統(tǒng),實現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)期的運(yùn)行效果。本文就對DEH控制系統(tǒng)故障問題進(jìn)行分析,并提出幾點(diǎn)處理措施。
關(guān)鍵詞:DEH控制系統(tǒng);故障問題;電廠
中圖分類號:TP23 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6487 (2018) 01-0013-02
0 引言
DEH控制系統(tǒng)作為汽輪機(jī)組中的重要設(shè)施,對機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性有著直接影響,一旦系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障,必須要及時對其進(jìn)行處理,防止影響機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。相關(guān)技術(shù)人員對DHE系統(tǒng)問題進(jìn)行處理時,應(yīng)該事先判斷設(shè)備故障點(diǎn),對設(shè)備中存在故障的具體部件予以了解,意識到故障的復(fù)雜性,以免因處理不當(dāng)而造成嚴(yán)重后果,確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
1 DEH控制系統(tǒng)概述
以某發(fā)電廠為例,其選用4臺300 MW單機(jī)容量的單元制機(jī)組,汽輪機(jī)為凝汽式汽輪機(jī),改造DCS過程中,汽輪機(jī)由原本的液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)變?yōu)镈EH系統(tǒng)。通常DEH控制系統(tǒng)是由保安系統(tǒng)、電液伺服系統(tǒng)、EH供油系統(tǒng)等部分構(gòu)成,其中電液伺服系統(tǒng)旨在接收DEH控制信息,將接收的電信號轉(zhuǎn)為液壓信號,以此控制中壓主汽門、中壓調(diào)速氣門油動機(jī)、高壓主汽門、高壓調(diào)速汽門。由獨(dú)立的油動機(jī)來驅(qū)動調(diào)速氣門和高中壓主汽門,且油動機(jī)與汽門閥桿相連,將2只線性位移傳感器LVDT和1個電液伺服閥安裝在各調(diào)速氣門的油動機(jī)上。通過模數(shù)轉(zhuǎn)換,向DEH系統(tǒng)反饋調(diào)速汽門的開度,并與給定值進(jìn)行比較,從而準(zhǔn)確控制汽輪機(jī)的功率或轉(zhuǎn)速。作為汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),高壓調(diào)速汽門的可靠性至關(guān)重要,一旦其在機(jī)組運(yùn)行環(huán)節(jié)發(fā)生擺動,則無法控制負(fù)荷,使機(jī)組的負(fù)荷出現(xiàn)波動,引起機(jī)組跳閘停運(yùn)事故。此外,要想保護(hù)好汽輪機(jī),避免汽輪機(jī)出現(xiàn)超速事故,AST/OPC集成塊需在機(jī)組危急的情況下及時卸掉油動機(jī)的油壓,快速關(guān)閉調(diào)速汽門、主汽門??傊瑢τ贏ST/OPC集成塊油壓低、高壓調(diào)速汽門擺動等故障,通過分析原因與總結(jié)經(jīng)驗,以期及時處理類似的故障,防止進(jìn)一步擴(kuò)大故障。
2 DEH控制系統(tǒng)故障問題分析
2.1 AST/OPC集成塊油壓低
第一,OPC集成塊進(jìn)油節(jié)流孔的堵塞。檢修3號機(jī)組后,通過試驗發(fā)現(xiàn)EH油泵運(yùn)行中,就地AST/OPC集成塊處的油壓過低,主汽門不能正常開啟,檢查AST和OPC的電磁閥閥芯,發(fā)現(xiàn)均無泄漏,對活動電磁閥與主汽門開關(guān)進(jìn)行檢查,也未發(fā)現(xiàn)異常情況。拔掉調(diào)門的所有插頭后進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)依舊存在這一故障,對OPC集成塊左邊的高壓進(jìn)油管予以拆除,同時取出節(jié)流孔,可以觀察到其堵塞;若不安裝節(jié)流孔,然后啟動油泵,觀察到油壓正常,可以順利開啟主汽門。通過故障分析發(fā)現(xiàn):如果EH的油質(zhì)不佳,會在一定程度上造成進(jìn)油節(jié)流孔的堵塞,不能順利補(bǔ)上油,致使AST/OPC集成塊的油壓過低;同時檢修之后未及時更換高壓抗燃油,一旦設(shè)備長時間運(yùn)行,則會出現(xiàn)變質(zhì)的現(xiàn)象。
第二,OPC電磁閥閥芯的內(nèi)漏。完成4號機(jī)組停運(yùn)檢修工作后,需要實施機(jī)組的冷態(tài)試驗,即對EH油泵予以啟動,發(fā)現(xiàn)AST集成塊進(jìn)口的油壓為O。拔掉中、高主汽門開關(guān)的電磁閥插頭,使主汽門失電,在此基礎(chǔ)上開啟主汽門,油壓處于正常狀態(tài)(15MPa);插頭插上之后,帶電關(guān)閉主汽門,油壓下降為O,主汽門無法正常開啟。經(jīng)檢查可知:無壓回油管、高壓進(jìn)油管均有溫度,通過分析OPC電磁閥的泄漏情況,EH油箱流經(jīng)無壓回油管路,最終流向EH油箱;對2個OPC電磁閥閥芯進(jìn)行更換,可以確保油壓處于正常狀態(tài),以便主汽門的順利開啟。通過故障分析發(fā)現(xiàn):OPC的電磁閥存在內(nèi)部泄漏的情形,不能構(gòu)建AST油壓。
2.2 高壓調(diào)速汽門擺動
2.2.1 未合理設(shè)置調(diào)門vc卡參數(shù)
對于4號2~3高壓調(diào)門而言,若EH油的進(jìn)油管出現(xiàn)間斷擺動情況,則會引起調(diào)門的波動,出現(xiàn)這種情況的原因可能是調(diào)門MOOG閥故障,但更換MOOG閥后也未能解決該故障。通過故障分析發(fā)現(xiàn):調(diào)速系統(tǒng)機(jī)械存在故障,若機(jī)組出現(xiàn)調(diào)頻動作,往往會引起負(fù)荷擺動,因此要全面檢查調(diào)速系統(tǒng),優(yōu)化調(diào)門vc卡內(nèi)部的相關(guān)參數(shù),解體檢查調(diào)整高調(diào)門的油缸,啟動機(jī)組發(fā)現(xiàn)不存在故障。
2.2.2 LVDT性能降低
4號機(jī)組的負(fù)荷有所波動,檢查發(fā)現(xiàn)傳感器LVDT2故障,對其接線進(jìn)行就地拆開,CRT指示為25%,且傳感器LVDT2的絕緣性能不斷降低。在現(xiàn)場檢查過程中,傳感器LVDT2的2線圈處的溫度高于其他調(diào)門,更換設(shè)備后,及時聯(lián)系相關(guān)部門,在調(diào)門周圍適當(dāng)加設(shè)鐵皮,這時溫度會有所降低(100℃),更換完后調(diào)門的開度指示恢復(fù)正常。通過故障分析發(fā)現(xiàn):如果傳感器LVDT長期處于高溫的運(yùn)行狀態(tài),其使用性能和使用壽命會降低,導(dǎo)致指示調(diào)變,繼而出現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷波動的現(xiàn)象。
2.2.3 調(diào)門特性不好
4號機(jī)的負(fù)荷擺動為4MW,而其高調(diào)門反饋1和2有所波動,與指令的變化趨勢基本相同,這可能是因調(diào)門自身特性而造成的擺動。若門閥作業(yè)過程中處于特定的工作點(diǎn),受蒸汽力的影響,主閥跳至門桿的上死點(diǎn),繼而增大流量;DEH根據(jù)功率反饋發(fā)出相應(yīng)的指令,在此基礎(chǔ)上關(guān)小閥門,使主閥會跳至閥桿的下死點(diǎn),繼而減小流量,然后DEH控制系統(tǒng)又會發(fā)出開大閥門的指令。反復(fù)上述操作,在油動機(jī)不斷擺動的情況下,負(fù)荷也會不斷擺動,對閥門進(jìn)行停機(jī)解體檢修后予以啟動,發(fā)現(xiàn)故障消除。通過故障分析發(fā)現(xiàn):在調(diào)門長時間運(yùn)行時,檢修人員若不能嚴(yán)格把好檢修質(zhì)量關(guān),往往會引發(fā)負(fù)荷波動的現(xiàn)象。
2.2.4 虛接接線端子
3號1高調(diào)門閥位若發(fā)生波動,則會引起負(fù)荷的波動,設(shè)備部人員在檢查中尚未做好相關(guān)的完全措施,對就地接線箱內(nèi)的端子線予以擅自松動,造成閥位和負(fù)荷的波動,繼而使系統(tǒng)出現(xiàn)振動,電氣失磁保護(hù)動作,主汽門關(guān)閉。在現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn):就地接線端子無法正確壓入接線,壓接位置出現(xiàn)偏錯;通過故障分析可知:調(diào)門就地接線環(huán)節(jié),線芯被壓入端子下部且緊固好螺絲后,若出現(xiàn)線芯松動等情況,則會存在調(diào)門波動情況;檢查過程中沒有做好科學(xué)有效的安全措施,致使檢查接線存在松動的情況,繼而引發(fā)機(jī)組跳閘。
3 DEH控制系統(tǒng)故障的處理措施
首先,AST/OPC集成塊油壓低的故障處理。設(shè)備停機(jī)時應(yīng)做到如下幾點(diǎn):對AST/OPC電磁閥閥芯、密封圈進(jìn)行仔細(xì)檢查,查看其是否完好或有無泄漏;對AST/OPC各節(jié)流孔進(jìn)行清理,避免其堵塞。同時定期開展AST電磁閥活動試驗,對電磁閥閥芯泄漏與否進(jìn)行檢驗;積極檢測EH的油質(zhì),定期更換,嚴(yán)禁采用質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的EH油。
其次,高壓調(diào)速汽門的故障處理。只有高度重視閥門故障的各細(xì)節(jié),方可減少故障發(fā)生的次數(shù),具體要做到:(1)積極監(jiān)督檢修質(zhì)量;(2)將圍板加設(shè)在調(diào)門處,降低線性位移傳感器LVDT的環(huán)境溫度;(3)及時更換相關(guān)的控制設(shè)備,尤其是使用壽命已經(jīng)到期的設(shè)備;(4)對傳感器LVDT進(jìn)行安裝時,應(yīng)該垂直固定好傳動桿,做到桿、孔同心;(5)積極檢驗EH油質(zhì),如有必要予以更換;(6)對傳感器LVDT固定螺絲進(jìn)行定期緊固、檢查,做好相關(guān)記錄;(7)定期檢查調(diào)速汽門vc卡,以便及時發(fā)現(xiàn)和妥善處理問題;(8)檢修過程中嚴(yán)格控制LVDT接線的質(zhì)量,認(rèn)真檢查壓在端子上的位置及接線松緊,避免接線松動。
4 結(jié)束語
綜上所述,DEH控制系統(tǒng)作為汽輪機(jī)組的重要構(gòu)成部分,其保護(hù)和調(diào)節(jié)作用對大容量、高參數(shù)機(jī)組具有重要意義,其可靠性也越來越關(guān)鍵,然而該系統(tǒng)在具體作業(yè)中極易出現(xiàn)一些故障,如AST/OPC集成塊油壓低、高壓調(diào)速汽門擺動等,使系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。鑒于此,在日常檢修維護(hù)工作中,需要重點(diǎn)檢修LVDT接線、EH油質(zhì)等作業(yè),從而降低DEH控制系統(tǒng)故障的發(fā)生幾率,實現(xiàn)系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。
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