饒家洪
摘 要:隨著人們生活水平的提高,對生活環(huán)境的要求也越來越高。燃煤電廠在生產(chǎn)過程中,會燃燒大量的煤炭,通過對電廠鍋爐運行的調(diào)式和優(yōu)化,不僅可以降低燃煤電廠的能源消耗,而且降低了對周圍環(huán)境的污染,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。本文將簡單介紹燃煤電廠鍋爐,并提出相應(yīng)的優(yōu)化措施,為相關(guān)工作者提供參考借鑒。
關(guān)鍵詞:燃煤電廠;鍋爐運行;調(diào)試與優(yōu)化
中圖分類號:TM621.2 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)30-0295-02
1 引 言
隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展,對能源的需求也越來越高。在燃煤電廠運行過程中,鍋爐的運行技術(shù)一定程度上影響著燃煤電廠的節(jié)能環(huán)保效果。現(xiàn)階段,我國的燃煤電廠鍋爐運行技術(shù)還存在嚴重的不足,需要對其進行運行調(diào)試和優(yōu)化,提高鍋爐的運行效率,降低能源的消耗,減少對周圍環(huán)境的污染。因此,研究分析燃煤電廠鍋爐運行調(diào)試與優(yōu)化措施具有重要的現(xiàn)實意義。
2 燃煤電廠鍋爐概述
作為燃煤電廠重要的能量轉(zhuǎn)換場所,鍋爐為燃煤電廠提供了大量的動力,同時也消耗了大量的能源。當燃料在鍋爐中燃燒過程中,會發(fā)生一定的化學反應(yīng),產(chǎn)生的化學能會轉(zhuǎn)換為熱能,隨著大量的高溫煙氣的產(chǎn)生,加熱鍋爐爐水,推動著處于高溫、高壓狀態(tài)的水蒸氣進入到汽輪機中,進而沖動汽輪機葉輪發(fā)生高速的旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)了水蒸氣的熱能轉(zhuǎn)換為葉輪的機械能。在葉輪的旋轉(zhuǎn)作用下,相應(yīng)的汽輪發(fā)電機組運行,產(chǎn)生了大量的電能資源。這就是燃煤電廠的發(fā)電原理。
在燃煤電廠鍋爐運行過程中,會受到多方面外界因素的影響,例如煤質(zhì)、風壓、風量配比、各種熱損失等,這些因素都會在一定程度上影響燃煤電廠鍋爐的運行效率,進而影響燃煤電廠的發(fā)電數(shù)量和發(fā)電質(zhì)量。例如:如果燃煤電廠鍋爐中的風壓在某些外界因素的影響下,出現(xiàn)遠超過合理范圍的情況,就會導致風機產(chǎn)生失速的問題,從而影響燃煤電廠鍋爐的正常運行,導致燃煤電廠無法正常的進行發(fā)電。因此,在對燃煤電廠鍋爐運行過程中,采取有效的措施進行鍋爐運行的調(diào)試和優(yōu)化,不僅可以確保鍋爐的正常運行,而且還能達到降低能源消耗,提升鍋爐運行效率的目的。
3 燃煤電廠鍋爐運行調(diào)試與優(yōu)化措施分析
貴州鴨溪發(fā)電有限公司位于貴州省遵義縣鴨溪鎮(zhèn),發(fā)電廠#1、#2鍋爐為雙拱型單爐膛平衡通風、露天布置、全鋼架結(jié)構(gòu)、固態(tài)連續(xù)排渣、一次中間再熱、亞臨界參數(shù)、“W”型火焰燃燒、自然循環(huán)單汽包鍋爐。鍋爐采用美國福斯特惠勒公司生產(chǎn)的FWD-11D型雙進雙出鋼球磨煤機正壓直吹式制粉系統(tǒng)。在鍋爐尾部豎井下設(shè)置有兩臺哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的三分倉容克式空氣預熱器。發(fā)電廠#3、#4鍋爐為雙拱型單爐膛、中間一次再熱、平衡通風,露天布置、全鋼構(gòu)架、連續(xù)固態(tài)排渣、“W”型火焰燃燒、亞臨界自然循環(huán)單汽包鍋爐。采用上海重型機器廠生產(chǎn)的BBD-4062型雙進雙出鋼球磨煤機正壓直吹式制粉系統(tǒng)。在鍋爐尾部豎井下設(shè)置兩臺東方鍋爐廠生產(chǎn)的三分倉容克式空氣預熱器。為了提升鍋爐的運行效率,降低燃煤消耗,提升發(fā)電廠的經(jīng)濟效益,采取了以下措施對鍋爐的運行進行調(diào)試和優(yōu)化。
3.1 運行參數(shù)與邏輯優(yōu)化
由于本工程采用的鍋爐,相對結(jié)果較為復雜,因此其在運行過程中,對各方面的參數(shù)要求較高,為了確保鍋爐的正常高效運行,對其進行調(diào)試與優(yōu)化具有重要的現(xiàn)實意義。
在對鍋爐進行調(diào)試過程中,需要綜合各方面的影響,并精準的掌握各項參數(shù)之間的關(guān)系。例如一、二風及蒸汽溫度、壓力等參數(shù)指標。通過對鍋爐各結(jié)構(gòu)運行狀況的現(xiàn)場調(diào)查,并科學的分析主要存在問題,對鍋爐運行過程中的各種參數(shù)進行優(yōu)化,確保其符合標準要求。本案例中燃煤電廠的鍋爐在運行調(diào)試過程中,通過對蒸汽溫度參數(shù)的動態(tài)監(jiān)控和調(diào)試,有效的控制了鍋爐的在工作過程中煤炭的消耗量,降低到了煤炭的不必要浪費,提升了資源的有效利用率。提升鍋爐運行安全性和穩(wěn)定性的同時,也提高了發(fā)電廠的經(jīng)濟效益。
此外,在運行調(diào)試過程中,還需要重視對鍋爐運行邏輯化的優(yōu)化,根據(jù)不同情況下風箱風壓、一次風機、送風機的運行狀態(tài),對鍋爐進行相對應(yīng)邏輯優(yōu)化工作,避免了鍋爐故障的產(chǎn)生,確保了發(fā)電廠的正常運行。
3.2 動態(tài)控制送風量與燃燒器配風
3.2.1 動態(tài)控制送風量
根據(jù)燃煤電廠的發(fā)電原理,當煤炭在燃燒過程中,會經(jīng)過一系列的化學反應(yīng)。這時,鍋爐內(nèi)部煤炭的燃燒率,很容易受到鍋爐內(nèi)部風量、煤粉的材料配比等因素的影響。因此在進行鍋爐運行調(diào)試過程中,應(yīng)重視送風量的變化情況,確保送風量處于高效狀態(tài)。
如果對鍋爐的送風量低于標準要求,這是煤炭在鍋爐中燃燒過程中,存在燃燒不充分的問題,不僅嚴重浪費煤炭資源,而且發(fā)電量也不符合發(fā)電廠的設(shè)計要求;如果對鍋爐的送風量高于標準要求,鍋爐中的相關(guān)指標會超過設(shè)計指標,進而影響能量轉(zhuǎn)換的效率,也會影響發(fā)電廠的電量供應(yīng)。因此,在燃煤發(fā)電廠,進行鍋爐運行調(diào)試和優(yōu)化的過程中,要結(jié)合不同煤粉的不同流動性能,科學合理的對煤爐內(nèi)部的風量進行一定的調(diào)整,從而提升煤炭的燃燒效率,最大的利用煤炭資源,在降低能源消耗的同時,保持供電的質(zhì)量和數(shù)量。
3.2.2 合理控制燃燒器配風
在進行燃煤電廠鍋爐運行調(diào)試過程中,還需要充分考慮爐膛的燃燒情況,根據(jù)發(fā)電廠的實際情況,對其進行合理的調(diào)試。例如風箱、爐膛具體差壓調(diào)試,確保爐膛內(nèi)的燃料在進行燃燒過程中處于最佳狀態(tài)。與此同時,還需要根據(jù)具體的實際情況,對爐膛火焰結(jié)構(gòu)進行一定的優(yōu)化,保障點火的位置處于最安全和最穩(wěn)定的狀態(tài)之下,避免出現(xiàn)燃料火焰“偏斜、飛邊”等問題。此外,還需要結(jié)合鍋爐的實際運行狀況,對鍋爐中的氧量進行微調(diào),避免出現(xiàn)氧量不足,影響燃料充分燃燒的問題出現(xiàn)。
3.3 科學調(diào)整給煤量及煤粉細度,合理控制燃燒狀況
本案例在進行鍋爐運行調(diào)試與優(yōu)化的過程中,還重點對燃料的供給量,球磨機出口煤粉細度進行合理的調(diào)整。通過實現(xiàn)爐膛燃料的穩(wěn)定燃燒,合理的實現(xiàn)了對鍋爐的主蒸汽壓力進行控制。在日常發(fā)電過程中,根據(jù)鍋爐的煤炭消耗情況以及機組的負荷動態(tài)變化情況,對煤炭的供給量進行了適當?shù)奈⒄{(diào),同時結(jié)合一次風機入口的擋板變化情況,對一次風量進行合理的優(yōu)化。此外,還需要隨時對機組負荷進行監(jiān)控,掌握和優(yōu)化外界的溫度、燃料的質(zhì)量等,確保爐膛中燃料處于最佳的燃燒狀態(tài)。避免出現(xiàn)由于燃燒不足的問題,飛灰含碳量超標,造成能源無形浪費的同時,也降低了爐膛的燃燒效率,進而影響燃煤發(fā)電廠的發(fā)電效率。
3.4 合理控制受熱面吹灰和減少煙道漏風率,提高鍋爐熱效率
在鍋爐運行調(diào)試與優(yōu)化的過程中,不斷對爐膛、過熱器、再熱器、省煤器、空預器、電除塵、脫硫脫硝系統(tǒng)各受熱面溫度和各段煙道漏風率進行監(jiān)測,合理調(diào)整吹灰次數(shù)、時間和及時消除鍋爐煙道漏風缺陷,降低排煙熱損失和引、送風機、一次風機電能消耗,最大限度提高鍋爐熱效率和降低廠用電能消耗。
4 結(jié)束語
綜上所述,隨著電力資源的需求量越來越大,電力供應(yīng)的高效性也越來越重要。在燃煤電廠運行過程中,為了確保鍋爐運行的安全、穩(wěn)定,需要不斷的對鍋爐進行調(diào)試和優(yōu)化,通過對其運行參數(shù)、送風量、燃燒器配風等多個因素的控制,提升鍋爐的高效率運行,在實現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保目的的同時,也提升了發(fā)電廠的經(jīng)濟效益,保障了燃煤發(fā)電廠的可持續(xù)發(fā)展。
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收稿日期:2018-9-17