羅俊
摘 要:機(jī)器人在對玻璃基板進(jìn)行捆包時需用60層的Tray對玻璃進(jìn)行捆包,但是Tray盤存在上下兩層沾黏在一起的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象造成捆包效率的不穩(wěn)定以及對存在破片的風(fēng)險。本文主要介紹一種防止沾黏的方法。
關(guān)鍵詞:支架和壓條的整體結(jié)構(gòu);防粘黏裝置;Tray
中圖分類號:TP242 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)32-0314-01
前 言
在機(jī)器人自動捆包過程中,全程自動化生產(chǎn),沒有人為干預(yù),當(dāng)發(fā)生Tray(裝成品基板的專用夾具)沾黏在一起時,可能造成不同程度的宕機(jī)和破片風(fēng)險,造成生產(chǎn)效率下降以及經(jīng)濟(jì)損失。
1 造成沾黏的原因
我司使用的60層的Tray,由于其本身的結(jié)構(gòu),上下層Tray放置時是倒三角錐行,其本身的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致上一層會緊緊的壓到下一層,當(dāng)需要分離的時候則發(fā)生分離不順進(jìn)而將下一層帶起。有出現(xiàn)破片的可能,同時機(jī)器會經(jīng)常宕機(jī)如圖1所示。
2 原理以及結(jié)構(gòu)(如圖2)
2.1 原理和結(jié)構(gòu)說明
如圖2所示,這是一個對于沾黏控制的裝置,核心在于將上下兩層的Tray通過一系列的硬件和軟件配合自動分離。圖中5.6.7三個部件都是安裝在2(水平氣缸)上。所以圖中2(水平氣缸)前進(jìn)時,可以將5.6.7三個部件帶動一起前進(jìn),根據(jù)計算好的距離,可以將7(壓條)送到下一層Tray的邊緣板上方。當(dāng)信號達(dá)到時,氣缸6下降帶動壓條壓在下一層Tray上面。同時機(jī)器人手臂上升將上一層Tray取走。同時強(qiáng)制將下一層Tray壓在原位。當(dāng)Tray分離之后,通過程序設(shè)定,氣缸在恢復(fù)原位。為下一次作業(yè)做好準(zhǔn)備。
2.2 硬件設(shè)計
如圖2所示,機(jī)器人手臂上主要安裝有三個氣缸和一個抓手,用一個水平方向的氣缸和垂直方向的氣缸,順序推進(jìn)。同時在硬件上還安裝一個PLC控制模塊用于控制電磁閥,一個電磁閥以及相應(yīng)的氣路用于向氣缸提供壓縮空氣。
2.3 軟件設(shè)計
該設(shè)備用三菱PLC程序順序控制,當(dāng)機(jī)器人下壓到Tray時,此時,機(jī)器人的感應(yīng)器感應(yīng)到位,程序向抓手下命令,抓手前進(jìn)。在抓手上安裝感應(yīng)器。當(dāng)抓手前進(jìn)到位后,程序則會給垂直氣缸的電磁閥信號,控制垂直氣缸活塞下降,進(jìn)而帶動壓條壓在下一層上面。此時機(jī)器人手臂上升,將上層Tray取起,同時垂直氣缸依然壓住下一層Tray。在程序中設(shè)定5s后,垂直氣缸活塞上升回到原點。整個程序順序控制完成。待機(jī)器人取下一層Tray時在重新執(zhí)行以上程序。
手臂下降→抓手前進(jìn)→垂直氣缸活塞下壓帶動壓條下壓→手臂上升→5s后垂直氣缸恢復(fù)原點→執(zhí)行捆包。
2.4 故障維護(hù)
在設(shè)備運行中不免出現(xiàn)設(shè)備故障,所以需要經(jīng)常檢查設(shè)備部件,包括電磁閥是否損壞,PLC以及硬接線是否有脫落,氣缸活塞是否運行良好。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不正常的部件時將及時更換,以確保能夠設(shè)備運行。
3 結(jié)束語
通過改造完成后對現(xiàn)場的實際觀察,我司捆包過程中每天的捆包機(jī)臺宕機(jī)率直線下降,由原來的每班次20~30次降低到每班次的1~2次。大大的降低了宕機(jī)率,提高設(shè)備稼動率,同時杜絕了由于Tray沾黏而導(dǎo)致的基板破片,提高經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1].廖曉忠,劉向東.自動控制系統(tǒng).北京:北京理工大學(xué)出版社,2000.
收稿日期:2018-9-14
作者簡介:羅 ?。?989-),男,江蘇淮安人,制造部自動化工程師,主要從事機(jī)器人及相關(guān)設(shè)備維護(hù)工作。