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        普通快濾池增加氣水反沖洗功能探討

        2018-10-21 21:35:13張真
        科學導報·學術(shù) 2018年43期

        張真

        摘要:近年來,隨著社會發(fā)展的不斷進步,一方面原水水質(zhì)的變得日益復雜,另一方面人民生活水平日益提高,自來水水質(zhì)品質(zhì)引起越來越多人的關注。新水廠在建設初期可根據(jù)水質(zhì)需求選擇適宜工藝、適宜參數(shù),而七十、八十年代建設的老水廠,受已有工藝限制,受地勢限制,受周邊用水需求限制,進行技術(shù)改造時可選擇空間較小。本文主要討論大阻力配水系統(tǒng)的普通快濾池改造成氣水反沖洗濾池的工藝。

        關鍵詞:普通快濾池;氣水反沖洗;大阻力配水;小阻力配水;承托層

        在常規(guī)水處理過程中,濾池形式比較多,其中尤以普通快濾池使用較普遍,具有經(jīng)驗成熟、運行可靠的優(yōu)點,得到廣泛的應用。但在水質(zhì)要求日益嚴格的今天,普通快濾池存在運行周期短、反沖洗效果不佳、濾床含泥量大的缺點。而濾池技術(shù)發(fā)展到今天,雖然形式多樣、工藝有差別,但有一點已基本達到共識,即采用氣水反沖洗,利用空氣輔助擦洗以提高濾池洗凈度,降低濾床含泥量,從而延長濾池運行周期、提高過濾能力。普通快濾池與氣水反沖洗濾池因配水配氣方式不同在土建結(jié)構(gòu)上存在差異,采用簡便方式,在濾池結(jié)構(gòu)不進行大改動的情況下,將普通快濾池增加氣洗、水洗功能,以較小的投入取得成效是老水廠提升水處理效果的發(fā)展方向。

        普通快濾池改造氣水反沖洗,難度在濾池結(jié)構(gòu)上。下文簡要介紹大阻力配水系統(tǒng)和旅途式小阻力配水系統(tǒng)的特點,以及將二者相結(jié)合的改造方式。

        一、大阻力配水系統(tǒng)

        普通快濾池采用的大阻力配水系統(tǒng),一般濾池底板設配水干管(渠)和配水支管,支管上45度位置開孔,干管(渠)和支管呈“豐”字形,又稱“豐”形大阻力配水。反沖洗時,水通過“豐”形管及上開孔沖洗濾料,實現(xiàn)水沖洗功能。為防止濾池濾料流入配水管中,配水系統(tǒng)和濾料間設有承托層。一般考慮承托層厚500mm,濾料層厚度不小于700mm,總厚度(從濾池底板至濾料層頂)1200mm。用于排除洗池水的洗砂排水槽,槽底距濾料層425mm(以700mm濾料層厚、50%膨脹率計)。

        二、濾頭式小阻力配水系統(tǒng)

        濾頭式小阻力配水系統(tǒng),是在距離濾池底板600mm(根據(jù)設計調(diào)整)處,設多孔板,多孔板上安裝濾頭,板與板間縫隙密封。多孔板與濾池底板之間形成的空間稱作配水室,配水室的頂部和底部分別開有配氣孔和配水孔。反沖洗時,可分別進行氣沖洗、氣水沖洗和水漂洗,通過濾頭上的縫隙吹洗濾料。由于濾頭縫隙0.5mm左右,可大大縮小濾頭與濾料之間承托層厚度——通常采用100mm厚卵石層,濾料層厚度不小于800mm(事實上筆者見過的氣水反沖洗濾池濾料層厚度,小的在1200mm,大的可達2000mm),總厚度(從濾池底板至濾料層頂)不小于1500mm。

        三、普通快濾池實現(xiàn)氣水反沖洗

        從上述兩種配水方式可以看出,普通考慮增加氣水反沖洗功能,如果參照多孔板濾頭式小阻力系統(tǒng),從池體內(nèi)部空間上,一方面既有總厚度1200mm與最低限的1500mm存在300mm的差異,另一方面普通快濾池排水槽與濾料層間空間有限(槽底距濾料層425mm),若提高濾料層高度,排水槽勢必影響反沖洗效果;從池體結(jié)構(gòu)上,小阻力配水的配氣孔設在配水室頂部,需在快濾池中央干渠上開孔,進行結(jié)構(gòu)變動,中央干渠通常情況下是池體承重混凝土墻,過多開孔會影響土建結(jié)構(gòu)安全性。這就從池體內(nèi)部空間及墻體安全兩方面局限了改造。

        氣水反沖洗的配水方式另有一種“豐”字管道式,如圖,連接中央渠的“豐”字形大阻力配水管與連接中央管道的“豐”字形配氣管交疊錯落布置,水、氣各由一套獨立的系統(tǒng),可分別實現(xiàn)氣水反沖洗。這種方式較好地解決了空間、結(jié)構(gòu)方面難題,可在濾池結(jié)構(gòu)近乎不變的情況下實現(xiàn)氣水反沖洗,其缺點一是由于水管道依舊采用大阻力配水系統(tǒng),所以仍舊需要卵石承托層,對氣壓力要求較高;二是獨立的氣管路沒有排氣過程,管道中的氣體隨著濾池運行易跑到濾料中。

        筆者有幸參觀了國外某水廠,該水廠始建于十九世紀五十年代,其濾池為普通水洗砂濾池,存在沖洗不干凈、濾料結(jié)泥、運行周期短等問題,后改造為氣水反沖洗濾池。至筆者參觀時已改造運行多年,增加了氣洗功能,提高了反沖洗效果,有效減小濾料含泥量。該技術(shù)保留了大阻力配水系統(tǒng),植入了濾頭,不僅濾池原結(jié)構(gòu)滿足要求,且跟水共用一套管路,不存在殘存其他問題;因著濾頭的使用,取消了卵石承托層,還可適當增加濾料層厚度,極度貼近了V型濾池效果。

        該水廠共用18組砂濾池,每兩組濾池共用一個進出水渠,濾池兩側(cè)分布,單側(cè)面積4.2*8.45。改造后的濾池底板縱向水平鋪設直接100mm的PVC濾水管作為濾水管及主布氣管,每根管道中部三通管,向下接入濾池底板上的清水渠內(nèi)。每根濾水管頂部均勻開孔,插入濾頭并焊接牢固。濾頭數(shù)量為每平方米40個。同時濾水管上部左右兩側(cè)中間部位接出一根直接20mm管道作為支氣管,每根支氣管縱向接入上部的分氣管中分氣管與“豐”字行濾水管呈垂直分布與清水渠平行。兩根分氣管再匯合成一條氣路總管,穿過池壁與管廊中的供氣干管連接。濾頭以下至濾池底板間現(xiàn)澆混凝土以穩(wěn)固濾水管及濾頭。混凝土上濾頭間鋪設100mm厚卵石層(2mm),之上再鋪設800mm厚砂濾料。

        濾池處于過濾期時,沉淀后的水通過進水渠進入濾池,從上至下流經(jīng)濾料后,通過濾頭進入濾水管并匯集到清水渠內(nèi)。該水廠沉淀后水的濁度控制在0.2~2NTU之間,濾池綠色為6.32m/h,濾后水濁度控制在0.1~1NTU,濾池運行周期為48小時。濾池處于反沖洗期時,關閉進水閘,打開排水閘,進入反沖洗階段。首先進行氣沖洗:壓縮空氣經(jīng)氣路總管、總進氣管、分進氣管、支進氣管進入濾水管,再通過濾頭排出,對濾料進行氣洗。氣洗強度為52m3/h/m2,歷史5分鐘。氣沖洗結(jié)束后進入水沖洗階段:反沖洗水通過中央水渠、三通管流入濾水管,通過濾頭流出對濾料進行沖洗。水洗強度為49.3 m3/h/m2,歷史6分鐘。完成一組反沖洗后啟動另外一組濾池反沖洗,沖洗后廢水經(jīng)排水渠排空。兩組濾池反洗結(jié)束后,關閉排水閘、打開進水閘,濾池恢復過濾。參觀的兩組濾池,其反沖洗的氣洗布氣均勻、水洗漂洗干凈。

        四、小試測試

        筆者利用國內(nèi)某水廠已有濾柱模型改進后進行了模擬實驗。原濾柱模型為圓形有機玻璃材質(zhì),內(nèi)徑DN280,內(nèi)部構(gòu)成包括濾水管直徑及間隔、洗砂排水槽、空間高度等,按照生產(chǎn)濾池實際尺寸制作。實驗用濾頭由自生產(chǎn)廠家提供,濾帽直徑70mm,濾柄直徑25mm,壁厚2mm,濾縫寬0.25mm。以每平方米40個計應設濾頭2.5個,實際內(nèi)應設3個濾頭,每平方米50個濾頭。限于濾柱圓形外觀、內(nèi)設兩根濾水管,所以3個濾頭呈星型分布,各濾頭間距較近,在反沖洗過程中相互干擾。氣洗用壓縮空氣來源于庫存空壓泵,在出氣管上設壓力轉(zhuǎn)換閥,反沖洗水來自高壓水管路。在整個反沖洗過程中空氣壓力穩(wěn)定性差,氣量無法控制,以水面在濾水管中低于濾柄進氣口高于濾柄口作為控制原則;水洗通過水表控制水量。因沖洗控制方式的原因,在氣沖洗時出現(xiàn)砂濾料膨脹。濾柱設在濾站管廊中,過濾水來源同濾池,濾后設濁度儀,反沖洗周期以濾后水濁度等同于濾池濁度為依據(jù)。通過為期兩個月的實驗,與生產(chǎn)濾池運行情況相比,結(jié)論如下:

        1、在相同的過濾水及濾后水濁度的情況下,其過濾周期延長1/3,反沖洗時間節(jié)約5分鐘(濾池水洗12分鐘);

        2、雖然濾后水濁度近似于濾池,考慮到濾柱為有機玻璃材質(zhì),內(nèi)壁光滑,在整個運行周期內(nèi)都有過濾水短流順內(nèi)壁直接流至濾頭對濁度的不利影響,若運用到生產(chǎn)實際濾后水濁度將有所降低;

        3、由于濾頭設置數(shù)量(3個)高于計算值(2.5個),實際過濾水量大于同步生產(chǎn)濾池;

        4、由于承托層厚度的減少,使得濾料層高度增加成為可能,控制濾池頂與原濾料層相同,增加了400mm,濾床厚度達到1100mm;

        5、由于濾床厚度的增加使得均質(zhì)濾料成為可能。實驗期間更換了部分濾料,濾料粒徑加大,由于水廠沒有均質(zhì)濾料,只能從既有級配濾料中篩撿,篩出量低。從實際運行效果看,對濾后水濁度沒有影響,但濾柱運行周期延長了。

        五、總結(jié)

        筆者認為該改造方式存在以下優(yōu)勢:

        1、由于主管道仍舊為“豐”形大阻力配水方式,氣管道采用濾水管頂部鉆孔、布氣,空氣從濾料層接入,避免了對清水渠的改動;

        2、氣洗系統(tǒng)主要布置在濾池內(nèi)部,僅有一條總進氣管需穿過池壁,對原有濾池池壁結(jié)構(gòu)的改動降到了最低;

        3、采用現(xiàn)澆混凝土方式,使濾池的濾水管、濾頭、分氣管焊接處連成一個整體,增加了連接穩(wěn)固性,避免長期使用開焊;

        4、采用濾頭裝置,上部配置濾料層時緊鋪裝100mm厚卵石層,遠小于原來大阻力配水系統(tǒng)的卵石層厚度(500mm),可適當增加濾料層厚度;

        5、采用濾頭裝置,增加了濾水及反沖洗的均勻性;

        6、由于濾頭的采用,砂濾料可考慮均質(zhì)濾料,而非原來的級配濾料,可延長過濾周期;

        7、由于增加了氣沖洗,提高反沖洗濾料潔凈度,同時減少了反沖洗用水。

        但是,該改造方式也存在一定的缺點,主要在施工階段及日后維修維護方面:

        1、與傳統(tǒng)的氣水反沖洗濾池相比,改造后的濾池反沖洗,獨立實現(xiàn)氣洗、水洗,沒有氣水混洗階段;

        2、由于進氣管濾水管之間的連通是通過20mm的支氣管,在焊接施工時,需要較高的施工精度;

        3、與傳統(tǒng)的預制支撐板不同,該工藝需要現(xiàn)澆濾頭至底板,對濾頭的保護及高程控制較高;

        4、在實際調(diào)試中,不同于實驗時的透明材質(zhì)可實際觀察進氣孔、濾柄口以控制氣量,需摸索出氣洗時濾水管內(nèi)水面最佳控制點;

        5、由于采用整體澆筑方式,一旦某濾頭或濾水管出現(xiàn)問題時,無法單獨更換及維修。

        盡管該技術(shù)存在上訴缺點,但筆者認為這仍是一個老濾池適應當前水質(zhì)要求的投資少、見效快的改造方式。該技術(shù)的最大優(yōu)勢在于摒棄了常規(guī)濾頭設計中的配水室,將濾頭根植于大阻力配水系統(tǒng)的配水管中,使大阻力、小阻力配水系統(tǒng)特點相結(jié)合,從而使濾池實現(xiàn)氣水反沖洗、均質(zhì)濾料、延長過濾周期、提高濾料潔凈度。

        (作者單位:天津津濱威立雅水業(yè)有限公司)

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