陳雪峰 翟礦山
【摘要】由于水工隧洞圍巖吸水后,圍巖軟化、體積膨脹,導(dǎo)致承載能力下降,導(dǎo)致水工隧洞襯砌的邊墻下沉、開裂,底板上拱,嚴(yán)重影響隧洞的使用安全,甚至造成隧洞的整體塌陷,在水利工程上是比較少見。其成因是比較復(fù)雜,對(duì)于維修方法,可供參考資料也不多,本向大家介紹一個(gè)成功修復(fù)的水工隧洞實(shí)例。為今后出現(xiàn)類似的情況供大家參考。同時(shí)在水工隧洞設(shè)計(jì)時(shí)要注意此類巖石的處理。
【關(guān)健詞】隧洞;圍巖膨脹;破壞;維修;實(shí)施
1 、工程的基本情況及問題
工程龍游縣營盤山隧洞主要承擔(dān)輸水任務(wù)。全長2203.5米,為無壓水工隧洞,圓拱直墻斷面,襯后斷面為4.8m*5.48m(寬*高),直墻高度4.15m,頂拱圓角1160,內(nèi)半經(jīng)2.83m,隧洞坡降1/3500,設(shè)計(jì)過水流量24.51㎡/S。該隧洞1993年開工至1995年完工,1997年開始通水并投入使用,由于該下游有一座小型電站,需常年通水。
在1998年11月停水進(jìn)洞檢查后發(fā)現(xiàn)樁號(hào)1+090~1+439段約300米長隧洞邊墻有水平、垂直裂縫,裂縫寬度約2~5mm,底板中間開裂拱起,最高拱起約60cm,嚴(yán)重影響隧洞通水的安全,該地段由于當(dāng)時(shí)出于投資的考慮,大部分為邊墻現(xiàn)澆素砼厚20㎝,底板現(xiàn)澆素砼厚15㎝,頂部噴6-10㎝厚砼,少部分?jǐn)鄬犹帪檫厜Α㈨敳楷F(xiàn)澆鋼筋砼厚35㎝,底板現(xiàn)澆素砼厚20㎝。
事情況發(fā)生后,引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,組織水利有關(guān)專家一起進(jìn)行分析情況,主要原因是:該段隧洞的圍巖巖性為蝕變凝灰?guī)r,經(jīng)過長期的通水,大量的水滲入地下,經(jīng)過長期的浸泡,圍巖軟化、體積膨脹,導(dǎo)致承載能力下降,邊墻下沉,并與巖石分離,出現(xiàn)裂縫,底板是15㎝厚素砼澆筑,相對(duì)抗剪能力較差,不足抵抗由于巖石體積膨脹出帶的力,故出現(xiàn)上拱的現(xiàn)象。
2 、處理方法:
針對(duì)此現(xiàn)象,在查閱了大量的資料后發(fā)現(xiàn),由于圍巖膨脹引起隧洞破壞,在水利工程上是比較少見,故可供參考資料不多,根據(jù)其產(chǎn)生的破壞原理,經(jīng)討論,主要采取以下方法修理:
2.1邊墻修理
對(duì)于1+090-1+439段邊墻全部采用Ⅱ級(jí)鋼筋Φ20 L=3M錨桿間距1.2米,按梅花型布置,進(jìn)行加固;對(duì)于邊墻上的裂縫開鑿寬*深為5㎝*5㎝“V”型溝槽,用高強(qiáng)度的環(huán)氧砂漿補(bǔ)平;并對(duì)造孔進(jìn)行接觸灌漿,增加邊墻與巖石的凝結(jié)力。
2.2底板修理
底板起拱段砼全部撬掉,并清除已分化的巖石,并Ⅱ級(jí)鋼筋Φ20 L=2.5M錨桿間距1.2m,打入底板的巖石中,回填C20砼至表面設(shè)計(jì)高程,在底板表面配置¢14@300鋼筋網(wǎng)格,保護(hù)層5㎝。改善砼的剪能力。
2.3頂拱加固
對(duì)該地段的隧洞頂拱進(jìn)行統(tǒng)一加固,對(duì)末進(jìn)鋼筋砼襯砌的項(xiàng)拱,打入Ⅱ級(jí)鋼筋Φ20 L=2.5 M錨桿間距1.2米,并配置¢14@150鋼筋網(wǎng)格,噴12~15㎝厚砼。對(duì)已進(jìn)鋼筋砼襯砌的項(xiàng)拱進(jìn)行回填灌漿。
3 、施工方案
3.1準(zhǔn)備工作
本著先邊墻,后底板、頂拱的原則,從隧洞進(jìn)口向出口推進(jìn)的方法。1999年5月,按排有豐富隧洞施工經(jīng)驗(yàn)單位進(jìn)場施工。首先在隧洞下游出口按排兩臺(tái)水泵抽水機(jī),排干隧洞內(nèi)的積水,清除需維修段的淤泥,對(duì)隧洞進(jìn)行全面檢查,并架設(shè)線路、輸氣管路等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,實(shí)施修理。
3.2邊墻施工
對(duì)有裂縫邊墻根據(jù)錨桿設(shè)計(jì)間距,用油漆標(biāo)出眼位:再氣腿風(fēng)鉆造孔,鉆孔時(shí)鉆桿垂于層理面。用高壓風(fēng)吹凈孔中石屑及細(xì)小石塊,并檢查孔距、孔深,要求錨桿孔距偏差小于10㎝,深度偏差小于5㎝,注漿采有漿泵注漿,將漿液經(jīng)壓漿管輸送至孔底,再由孔底返出孔口,注漿時(shí)勻速注入,待孔口溢出漿液停止注漿。漿液采用M25普通硅酸鹽水泥和中細(xì)砂現(xiàn)場拌制的砂漿。用榔頭把錨桿打入,錨桿應(yīng)伸入砼護(hù)面2㎝以上,然后用環(huán)氧砂漿抹平。對(duì)邊墻的裂縫,延裂縫走向開鑿5㎝*5㎝“V”型溝槽,用高壓風(fēng)吹干凈,后用環(huán)氧砂漿補(bǔ)平,環(huán)氧砂漿配比:環(huán)氧樹脂:二丁脂:丙酮:乙二胺:水:細(xì)砂 =100:10~15:10~15:8:125:375,到強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)的80%后,用風(fēng)鉆造孔,孔經(jīng)為¢38㎜,孔深入巖石10㎝,灌漿壓力為0.053MPa,灌漿時(shí),壓力從零開始緩慢升高,注意灌漿的變化,如有變位或外鼓的現(xiàn)象,立即降低壓力,作好記錄。
3.3底板施工
本著由內(nèi)向外的施工方法,待邊墻全部處理完畢后,清除底板上的砼和風(fēng)化的巖石,挖至較完整的基巖,若遇到破碎帶,按帶寬的一倍挖深,清理干凈后,打入錨桿Ⅱ級(jí)鋼筋Φ20 L=2.5M錨桿間距2.5米,按梅花型布置,然后回填C20砼,回填砼厚度不少于50厘米,底板表面配置¢14@300鋼筋網(wǎng)格,保護(hù)層5㎝,,底板采用跳塊澆筑,注意澆筑砼的質(zhì)量。
3.4頂拱施工
對(duì)于頂拱,先按間距3米,按梅花型布置打入錨桿,清除表面各種浮石及雜物、泥巴,然后布置網(wǎng)筋,網(wǎng)筋與巖面距離3-5㎝。捆扎牢固,并與錨桿用點(diǎn)焊聯(lián)結(jié),采用干噴法,噴砼配合比為:水:水泥:砂:石子=(04-0.5):1:2:2,噴射機(jī)工作壓力控制在1.2kg/㎝2左右,水壓大于2.2kg/㎝2,每次噴射厚度約5-7㎝左右,砼噴射結(jié)束終凝2小時(shí)后進(jìn)行噴水養(yǎng)護(hù)。對(duì)于頂拱已襯砌段,用手風(fēng)鉆造孔,用砂漿泵按填壓式進(jìn)行了灌漿,灌漿終孔壓力為3MPa左右。
4、 實(shí)施后成效
對(duì)于隧洞處理后,我們?cè)谠摱卧O(shè)置觀點(diǎn),按底板中間設(shè)一點(diǎn)、兩邊墻高1.5米各設(shè)置一點(diǎn),每年隧洞放水檢查一次,并用水準(zhǔn)儀實(shí)測沉降量。通過多年觀測,發(fā)現(xiàn)隧洞邊墻不再出現(xiàn)下沉,也沒有出現(xiàn)裂縫,隧洞底板無上拱現(xiàn)現(xiàn)象,效果顯著,隧洞正常運(yùn)行。
結(jié)束語
由于圍巖吸水后,圍巖軟化、體積膨脹,導(dǎo)致水工隧洞的破壞實(shí)例不多,其成功的修復(fù)的方法,還在摸索中。主要是做好防水工作,盡可能減少地表水滲入圍巖,防止圍巖吸入過量的水,增加抵抗膨脹產(chǎn)生的力。對(duì)于水工隧洞的地質(zhì)條件很復(fù)雜,由于不同的巖質(zhì)、不同的工作環(huán)境,其維修方法不盡相同,本方法供大家參考。
參考文獻(xiàn):
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[3]劉漢東.巖土力學(xué).